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李貫中
(湖南省華菱漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠)
摘 要 煤氣流合理分布是高爐操作調(diào)劑的核心任務(wù),而邊緣氣流的均勻性又居氣流合理分布的首位。漣鋼2800m3高爐通過(guò)優(yōu)化布料模式,解決了以往長(zhǎng)期存在的邊緣氣流分布不均勻、易產(chǎn)生管道行程現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)期穩(wěn)順,高產(chǎn)低耗。
關(guān)鍵詞 高爐布料技術(shù) 氣流分布 邊緣氣流
1 前言
漣鋼8號(hào)高爐有效容積2800m3,于2013年3月22日點(diǎn)火開(kāi)爐,高爐爐頂采用并罐式無(wú)料鐘布料設(shè)備。和全國(guó)多數(shù)大型高爐一樣,上部布料基本模式為礦、焦同角布料,適當(dāng)抑制邊緣氣流。但自開(kāi)爐以來(lái),爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)順問(wèn)題一直沒(méi)有得到根本解決。具體表現(xiàn)為壓差高,風(fēng)壓波動(dòng)大,即使在順行的月份也存在上述現(xiàn)象,且消耗居高不下。抑制、發(fā)展邊緣氣流,開(kāi)放中心,都不能從根本上解決風(fēng)壓不平穩(wěn)的問(wèn)題,且調(diào)整稍有不慎就會(huì)出現(xiàn)爐缸堆積等影響爐況順行的伴生現(xiàn)象。分析其根本原因在于邊緣氣流分布不均勻、易產(chǎn)生管道行程。而產(chǎn)生這一現(xiàn)象的根源在于邊緣礦石的粒級(jí)分布差和球團(tuán)、塊礦的不同質(zhì)性。
2 入爐原料情況及對(duì)比
8號(hào)高爐使用的燒結(jié)礦為130m2和180m2兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)所生產(chǎn),外加部分280 m2燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的燒結(jié)礦,槽下燒結(jié)礦樣的粒級(jí)分布如表1。
從上述數(shù)據(jù)可以看出,燒結(jié)礦的粒級(jí)分布差,小粒級(jí)比例偏高且粒級(jí)組成很不穩(wěn)定。
8號(hào)高爐槽下料倉(cāng)為并列式,球團(tuán)、塊礦和燒結(jié)礦混在一起稱量,進(jìn)一步加劇礦石在邊緣粒級(jí)分布的惡化。
3 抑制邊緣布料制度時(shí)期的爐況
3.1 高爐工況
燒結(jié)礦質(zhì)量不穩(wěn)定,高爐入爐原料條件與大型高爐需求存在差異。以往大、小燒分級(jí)的配料結(jié)構(gòu)時(shí),采取“抑制邊緣,開(kāi)放中心”的操作模式短時(shí)期可維持大風(fēng)大氧作業(yè),但煤氣利用水平不匹配,邊緣氣流不均勻、不穩(wěn)定,開(kāi)放中心的操作,造成中心焦比例偏高且難以降低,高爐煤氣流難以穩(wěn)定,量壓波動(dòng)頻繁,整體壓差偏高。
3.2 爐型的征狀
保持合理的操作爐型是高爐長(zhǎng)期穩(wěn)順、高效生產(chǎn)的保障,要使高爐爐墻既不發(fā)生黏結(jié),又無(wú)過(guò)快侵蝕,爐內(nèi)渣皮始終需保持一種動(dòng)態(tài)平衡,邊緣氣流均勻分布,兩股氣流均衡發(fā)展。以往爐況難以長(zhǎng)期穩(wěn)順,表現(xiàn)在冷卻壁溫度波動(dòng)頻繁,特別是局部周期性波動(dòng)(如圖1), 調(diào)整上部制度后,難以維持長(zhǎng)期穩(wěn)定。
4 上部布料制度的演變
上、下部操作制度是高爐操作諸多矛盾中的主要矛盾,高爐要長(zhǎng)期穩(wěn)順,必須協(xié)調(diào)解決好這對(duì)矛盾。而高爐一旦投入正常生產(chǎn),上部布料制度的調(diào)整應(yīng)用就成為協(xié)調(diào)平衡這對(duì)矛盾的關(guān)鍵手段。
4.1 布料角度
漣鋼8號(hào)高爐爐頂布料角度的理論計(jì)算和激光實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)如下:
(1)爐料落點(diǎn)在1/4(di+di+1)處,即:
n = 1/4(di+di+1)
計(jì)算得:
通過(guò)計(jì)算和測(cè)量可以確定漣鋼8號(hào)高爐的邊緣布料角度在42.5°左右。
4.2 布料矩陣對(duì)比分析
常規(guī)布料模式調(diào)整手段固化,調(diào)整角度時(shí),焦炭、礦石角度需要同時(shí)調(diào)整;新的布料模式調(diào)整更加靈活,可以固定焦炭或礦石某一平臺(tái),根據(jù)氣流走勢(shì)單獨(dú)調(diào)整其它角度(見(jiàn)表4不同時(shí)期的常用布料制度)。
5 取得的效果
通過(guò)摸索實(shí)踐,根據(jù)實(shí)際操作爐型,優(yōu)化上部操作制度,逐步調(diào)整氣流走勢(shì),邊緣氣流均勻暢通,保證兩股氣流均衡發(fā)展。中心焦比例由30%降低至18%左右,煤氣利用率大幅提高,相同操作參數(shù)下,高爐整體壓差水平降低10kPa以上,穩(wěn)定性增強(qiáng)。
新的布料模式有效解決了邊緣氣流分布不均的問(wèn)題,兩股氣流相對(duì)均衡穩(wěn)定發(fā)展。通過(guò)不斷優(yōu)化礦焦角差、礦角差,穩(wěn)定焦炭平臺(tái)的情況下,氣流漸趨平穩(wěn)合理,煤氣利用率不斷提升,爐頂溫度逐步穩(wěn)定在160℃左右,爐頂溫度四點(diǎn)平均溫差由以往的25℃逐步穩(wěn)定在10℃左右,邊緣周向溫度趨于穩(wěn)定(圖3)。各項(xiàng)指標(biāo)均合理穩(wěn)定(圖4)、燃料消耗處于較好水平(圖5)。
6 結(jié)論
(1)日常生產(chǎn)調(diào)劑過(guò)程,邊緣氣流的均勻性居于氣流合理分布的首位。
(2)通過(guò)合理矩陣及調(diào)整入爐料分布的應(yīng)用,可以克服原燃料的缺陷。
(3)優(yōu)化入爐料順序,進(jìn)一步增強(qiáng)邊緣爐料的均質(zhì)性,邊緣氣流均勻穩(wěn)定,為高爐長(zhǎng)期穩(wěn)順,降低消耗奠定基礎(chǔ)。
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