-
鄒佳均 林 剛 王 平 王 勁
(德勝集團(tuán)釩鈦有限公司煉鐵廠)
摘 要 德勝釩鈦2號高爐在低品位、高釩鈦、原燃料質(zhì)量差、爐內(nèi)透氣性差等不利條件下,通過一系列摸索、實踐,實現(xiàn)了在爐況順行的情況下,煤比從130kg/t至160kg/t的突破,并穩(wěn)定煤比在160kg/t左右。
關(guān)鍵詞 低品位 順行 煤比 突破
1 前言
2號高爐有效容積為420m3,高爐設(shè)置14個風(fēng)口,1個鐵口,1個渣口,于2006年7月份投產(chǎn)。集團(tuán)公司積極貫徹原冶金部提出的“以提高高爐噴煤量為中心,全面推動煉鐵技術(shù)進(jìn)步”為戰(zhàn)略方針,煉鐵廠響應(yīng)集團(tuán)公司“恪守核心理念,持續(xù)變革和創(chuàng)新”口號為出發(fā)點。在克服原燃料質(zhì)量波動大、制粉能力不足等外在因素,狠抓操作水平,通過調(diào)整料制、拉大礦平臺、改變風(fēng)口面積、增大富氧量等一系列措施,在以高爐的順行為前提下,實現(xiàn)了煤比的突破。德勝釩鈦2號高爐近2年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1。
2 提高煤比的措施
為保證能在穩(wěn)定爐況的同時又能提高煤比,2號高爐以“保持爐缸熱量充沛、提高煤粉燃燒率、提高料柱透氣性”三方面為出發(fā)點進(jìn)行探索,取得了不錯的效果。
2.1 保持爐缸熱量充沛
(1)提高風(fēng)溫
2號高爐使用的是頂燃球式熱風(fēng)爐,設(shè)計參數(shù)如下:
常用的工作方式為“兩燒兩送”,但由于熱風(fēng)爐使用年限較久,送風(fēng)溫度已不能滿足設(shè)計風(fēng)溫,故熱風(fēng)爐臨時采用“兩燒一送”,利用此機會對未作業(yè)的熱風(fēng)爐進(jìn)行耐火球更換,之后能保證熱風(fēng)溫度穩(wěn)定在1150℃-1160℃,使?fàn)t缸理論燃燒溫度上升,為提高噴煤比打下了基礎(chǔ)。
(2)提高富氧率
富氧的作用在于不但能提高風(fēng)口前的理論燃燒溫度,而且由于風(fēng)口前理論燃燒溫度提高使得單位燃燒產(chǎn)物的熱含量提高。為實現(xiàn)大噴煤提供了保障,富氧能彌補噴吹煤粉對理論燃燒溫度降低的影響,能保持理論燃燒溫度在合適的水平。但在一定富氧率范圍內(nèi),隨富氧率增加高爐生產(chǎn)效益將出現(xiàn)負(fù)增長。根據(jù)富氧率公式:
經(jīng)過不斷探索,富氧量從4100m3/h逐步加至6000m3/h,隨著富氧量的增大,爐況開始波動,出現(xiàn)了生產(chǎn)效益負(fù)增長,嘗試以富氧量5500m3/h為臨界值作為操作方針,保證爐況順行的同時又能提高風(fēng)口前的燃燒溫度。
2.2 提高制粉能力,兼顧保證煤粉燃燒率
提高煤粉燃燒率的一大重要因素就是提高煤粉比表面積,但提高煤粉粒度就意味著對磨煤機的作業(yè)效率要求更高。我廠2019年前將混合煤粉粒度-200目比例由>75%調(diào)至>80%,這樣雖然能增大煤粉比表面積,但引起了制粉能力不足以保供的主觀事實。我廠噴煤車間磨煤機使用的是EM59中速磨煤機,設(shè)計制粉量為18t/h,同時保證兩座420m3高爐的噴煤,平均每座高爐僅能滿足9t/h。換言之,煤粉粒度-200目比例在大于80%的前提下,磨機勉強滿足設(shè)計制粉量,無法提供更多的煤粉給2座高爐,分廠也不允許出現(xiàn)只保一座高爐噴煤量的情況發(fā)生。
在這種情況下,經(jīng)過分廠技術(shù)人員不斷的探索,決定將混合煤粉粒度-200目比例逐步由80%下調(diào)至70%、最后控制在了65%,磨機制粉能力由18t/h逐步提升至23-24/h,粒度-200目比例為65%的混合煤粉噴入高爐試用兩周后,爐況穩(wěn)定,也未發(fā)現(xiàn)頻繁的堵噴槍現(xiàn)象,宣告試驗成功。同時為了保證勻噴,將噴槍檢查周期由每2小時改為1小時,更換周期由40天縮短為35天。
2.3 提高料柱透氣性
(1)提高礦石品位
我廠為釩鈦冶煉的高爐,2019年前入爐品位控制在49.5%-50%范圍。為了減少軟熔帶對煤氣的阻力,著手從減少入爐渣比方面入手,礦石品位逐步提升至51%+,降低入爐渣比約50kg/t,為改善料柱透氣性打下基礎(chǔ)。
(2)加強入爐原燃料管控
從入爐原燃料著手,通過加強焦炭質(zhì)量和穩(wěn)定爐況成分性能為重心工作,技術(shù)質(zhì)量部牽頭重新擬定了原燃料控制標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置了原燃料預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn)、黃線指標(biāo)、紅線指標(biāo),并每日通報原燃料質(zhì)量動態(tài)信息,從上到下嚴(yán)格把控質(zhì)量波動,做到化驗結(jié)果出來的第一時間、分廠負(fù)責(zé)人立馬做出應(yīng)對措施的質(zhì)量循環(huán)鏈。各類原燃料控制標(biāo)準(zhǔn)如表3。
表3 原燃料控制標(biāo)準(zhǔn)(燒結(jié)、球團(tuán)、生礦、焦炭、無煙煤粉)
設(shè)立此標(biāo)準(zhǔn)后,在相對應(yīng)的獎懲機制下,上到公司管理層面、下到高爐操作層面都密切關(guān)注原燃料質(zhì)量的變化,針對原燃料變化做出相應(yīng)的高爐操作方針改變,為高爐順行、提高各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保駕護(hù)航。
(3)優(yōu)化操作技術(shù)
高爐接受能力是提高煤比的限制環(huán)節(jié),隨著煤比的增高,焦炭負(fù)荷加重,爐內(nèi)的氣流、理論燃燒溫度、爐缸溫度等都會隨之變化。因此在操作制度上做出相對應(yīng)的調(diào)整。
(4)嘗試合理的上下部調(diào)節(jié)手段,找出“上穩(wěn)下活”的基本操作方針
上部調(diào)節(jié):以“穩(wěn)”為前提下,適當(dāng)拉大礦平臺,礦批由14t逐步加大至16.5t,嘗試出目前能保證順行的適合礦批重為16.5t,在保證中心較窄范圍內(nèi)有較強煤氣流的同時,適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流,既保證了爐況順行又保證了較高的煤氣利用率,礦批16.5t時煤氣利用率在39.8%~41.4%之間;改變裝料制度,由雙環(huán)布料逐步變?yōu)槎喹h(huán)布料,C255235P235215→C223203182142P192173153132,改善了煤氣分布,穩(wěn)定了煤氣流,較好的抑制了邊緣氣流過分發(fā)展,保證了高爐穩(wěn)定順行。
下部調(diào)節(jié):以“活”為主,在風(fēng)速不變的情況下,風(fēng)口面積由0.1346變?yōu)?.1444,與上部調(diào)節(jié)手段相適應(yīng),保證吹透中心和初始煤氣流分布的穩(wěn)定,上下部調(diào)劑手段均以適當(dāng)發(fā)展中心氣流為思想,對邊緣氣流進(jìn)行控制,保證合理的煤氣流分布和改善料柱透氣性,可以適當(dāng)緩解由未燃煤粉及回旋區(qū)長度縮短帶來的影響。
3 結(jié)語
(1)保持爐缸熱量充沛、提高料柱透氣性、優(yōu)化操作技術(shù)是開展大噴煤攻關(guān)的前提。
(2)入爐原燃料的控制是提高煤比的基礎(chǔ)工作,公司舉力為高爐原燃料保駕護(hù)航是提高煤比的重點工作。
(3)采用高風(fēng)溫、大富氧操作是提高煤比的有效措施,合理匹配有利于煤比的提高。
(4)通過上下部調(diào)劑,保證煤氣分布合理,有利于提高煤比,保證高爐穩(wěn)定順行。
(5)通過此次提升煤比的攻關(guān)項目,進(jìn)一步加強了高爐操作者的日常操作技能。
4 參考文獻(xiàn)
[1] 王維興.提高我國高爐煉鐵噴煤比的意義及措施[J].煉鐵交流,2019(5):5-9.
[2] 中國冶金百科全書總編輯委員會《鋼鐵冶金》卷編輯委員會,冶金工業(yè)出版社《中國冶金百科全書》編輯部.中國冶金百科全書·鋼鐵冶金.北京:冶金工業(yè)出版社,2001.
(責(zé)任編輯:zgltw)