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張高萍
(萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司安全管理部,江西 萍鄉(xiāng)337000)
摘 要 過去,治全企業(yè)煤氣安全事故時有發(fā)生,特別是在煤氣回收過程因氣體含量不合格發(fā)生可燃?xì)怏w燃燒、爆炸事故,造成人員的傷亡和財產(chǎn)的重大損失,如何既能把控煤氣回收的安全性,又能穩(wěn)定煉鋼轉(zhuǎn)爐噸鋼煤氣回收率,煤氣回收氧含量分析儀運行系統(tǒng)的安全應(yīng)用迫在眉曉,萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司在提高氧分析僅運行的準(zhǔn)確性上做了大量工作,如煉鋼轉(zhuǎn)爐適當(dāng)調(diào)低轉(zhuǎn)爐煙罩高度和處理管道泄漏點、調(diào)整一次除塵三通閥和水封閥回收放散的轉(zhuǎn)換時間等卓有成效的改進(jìn),確保了整個轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,取得了噸鋼煤氣回收量140m3,達(dá)到全國優(yōu)秀水平,獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞 轉(zhuǎn)爐煤氣 燃燒爆炸 激光分析儀 安全
進(jìn)入我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三五規(guī)劃以來,資源的可持續(xù)發(fā)展的核心是可持續(xù),特別是轉(zhuǎn)爐煙氣(煤氣)的變害為利、變廢為寶[1],有利于促進(jìn)生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)利益和社會利益的統(tǒng)一,有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變,有利于經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展[2],也是關(guān)乎企業(yè)興亡的關(guān)鍵所在.冶金企業(yè)目前已有的轉(zhuǎn)爐煤氣處置方法大致有:燃燒法、未燃法,目前基本上采用未燃法[3]轉(zhuǎn)爐煤氣在經(jīng)汽化冷卻煙道初步降溫后,先后進(jìn)入兩級串聯(lián)運行的文氏管中,經(jīng)煤氣洗滌水對其熄火、降溫及凈化后,滿足回收條件的煤氣經(jīng)三通閥進(jìn)入煤氣柜被回收利用,不能滿足回收條件的煤氣則由放散塔點火燃燒后排入大氣[4].
煉鋼在轉(zhuǎn)爐正式投產(chǎn)以來的轉(zhuǎn)爐煤氣回收量長期維持在每噸鋼80m3左右,造成熱電廠的2臺15MW、1臺7.5MW發(fā)電機組、1臺5MW發(fā)電機組、1臺35MW發(fā)電機組等長期達(dá)不到預(yù)期效果,轉(zhuǎn)爐煤氣放散率高達(dá)45%,大氣排放居高不下.通過一系列科學(xué)研究實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣回收率的顯著提高,轉(zhuǎn)爐煤氣放散率降到不足5%,自發(fā)電量也達(dá)到50%以上的歷史新高并穩(wěn)定發(fā)展,取得了生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)利益和社會利益的豐收[5].
1 生產(chǎn)工藝安全存在的困境及難點
煤氣回收存在的問題:
目前萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司安源生產(chǎn)區(qū)有三座轉(zhuǎn)爐,1#、2#轉(zhuǎn)爐為50t的爐子,2017年之前各安裝了一臺西哈麥哈克分析儀;3#轉(zhuǎn)爐為60t的爐子,2018年開始采用的是Servomex順磁法分析儀;在生產(chǎn)過程中,這兩種分析儀的氧含量因安全要求均要控制在2%以內(nèi),CO含量也要在35%以上才許可回收.實際測量過程因煤氣測量樣氣除水效果不好,檢測管路長,回收時間長,合格時間慢,測量設(shè)備故障率高影響了回收效果.
2 方法及技術(shù)應(yīng)用過程
2018年3月自動化部與煉鋼工段一起,針對煤氣回收存在氧含量測量和回收存在的問題,達(dá)成共識,提出解決方法.
2.1 未燃法的合理應(yīng)用
煉鋼轉(zhuǎn)爐適當(dāng)調(diào)低轉(zhuǎn)爐煙罩高度和處理管道泄漏點,以降低煤氣中的空氣含量.煤氣回收時嚴(yán)格控制氧槍槍位,氧槍的提升嚴(yán)禁超過開氧點,防止槍位過高造成氧氣直接被一次除塵風(fēng)機吸走.另外,由于回爐鋼中碳含量較低、吹氧時間短,碳、氧反應(yīng)不劇烈,以致大流量的高純度的氧氣極容易被一次風(fēng)機直接吸走,回收的煤氣中氧含量超標(biāo)嚴(yán)重,因此一般情況下不回收回爐鋼煤氣.
2.2 縮短執(zhí)行機構(gòu)卡阻造成的時間延誤調(diào)整一次除塵三通閥和水封閥回收放散的轉(zhuǎn)換時間.為了增加煤氣回收量,縮短三通閥及水封閥的動作時間,維修廠也對其氣源管道和電磁閥進(jìn)行了改造,原先三通閥的動作時間長達(dá)20s,水封閥的動作時間長達(dá)30s,其主要原因是氣源管過小及電磁閥進(jìn)排氣孔過小,將其增大后,三通閥的動作時間只有8s,水封閥的動作時間減少到15 s.
2.3 提高自動化控制的效能
針對1#和2#分析儀采用的是西哈麥哈克分析儀,3#采用的是Servomex分析儀,氧含量分析取樣口到分析儀還有一段距離,其響應(yīng)時間要達(dá)到15s分析時間長,故障率高問題,自動化部提出了解決辦法,即在1#和2#轉(zhuǎn)爐煤氣回收管道上加裝一套響應(yīng)時間快,氧含量測量精度高,故障率低的激光分析儀.該分析儀直接安裝在三通閥前的管道上,直接對回收氣體進(jìn)行氧分析,該系統(tǒng)沒有預(yù)處理系統(tǒng)和取樣管路,也減少了分析儀故障而影響回收的事件出現(xiàn);同時還在氣柜前加裝了一臺激光分析儀,當(dāng)氧含量超過2%時安全聯(lián)鎖予以拒收,確保了氣柜的安全性.
2.4 減少分析儀的環(huán)境影響
因煤氣中水含量較大,導(dǎo)致煤氣分析儀管路堵塞和分析模塊進(jìn)水故障,自動化部也要求煉鋼改變風(fēng)機葉片沖洗工藝,減少水含量間.從維護(hù)管理上,自動化部維護(hù)人員對分析儀預(yù)處理系統(tǒng)的濾芯和蠕動泵也定期清洗和更換,保證樣氣的干凈,分析儀的測量精準(zhǔn).
2.5 做好應(yīng)急準(zhǔn)備
為了保證分析儀的準(zhǔn)確性,減少故障發(fā)生率,最大限度控制風(fēng)險,自動化部規(guī)定班組每日要對分析儀設(shè)備點檢[7],及時清堵和對激光分析儀鏡片清潔,保證分析儀運行正常,當(dāng)制氧檢修氮氣輸送不能滿足供應(yīng)時,增加瓶裝氮氣作為激光分析儀的應(yīng)急保護(hù)介質(zhì).要求每月安排對兩種抽氣式分析儀進(jìn)行校驗,每半年對激光分析儀進(jìn)行校驗,保證設(shè)備的使用精度在控制范圍內(nèi)并做好記錄.
2.6 激光分析儀原理
激光分析儀是基于TDLAS技術(shù)開發(fā)的一款隔爆型儀表,可以原位測量O2、CO、CO2等氣體含量.主要功能模塊由發(fā)射單元、接收單元和接線盒組成,發(fā)射單元主要實現(xiàn)驅(qū)動半導(dǎo)體激光器發(fā)射激光,發(fā)射出特定波長的激光穿過被測環(huán)境,由接收單元進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換、信號處理、光譜數(shù)據(jù)分析,從而達(dá)到測量結(jié)果,接線盒內(nèi)含有I/O接口,方便電源線、信號線的接入和導(dǎo)出,其結(jié)構(gòu)見圖1.
2.7 改造達(dá)到效果預(yù)期
通過管理和技術(shù)改造,氧分析儀的正常運行率得到了極大地提高18-101,故障率從改造前40.6%下降至4.6%確保了安全,經(jīng)進(jìn)一步改善故障率又下降至0.006%以下,煉鋼的轉(zhuǎn)爐煤氣回收量也從每噸鋼80m3增加到110m3,再從每噸鋼110m3增加到140m3,到達(dá)了國內(nèi)先進(jìn)水平,在保障安全的前提下提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益[11-13],見圖2所示.
3 結(jié)論
文中說明了煤氣氧分析儀是整個煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)不可或缺的組成部分,而氧分析儀的系統(tǒng)安全穩(wěn)定性又是其中之關(guān)鍵,通過對分析儀的安全應(yīng)用探索,時刻對轉(zhuǎn)爐回收氣體氧含量進(jìn)行實時測量監(jiān)控,成為了煤氣柜和生產(chǎn)線的安全守護(hù)神,也是安全生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)的自動化前沿技術(shù)控制.有了放心合格的煤氣能源,煉鋼、燃?xì)獍l(fā)電,石灰礦等單位,就能穩(wěn)定順行的投入生產(chǎn),為江西冶金行業(yè)能早日異軍突起添磚加瓦;有了放心合格的二次能源,江西冶金的企業(yè)能向節(jié)約型和環(huán)保型的企業(yè)更邁進(jìn)一步.
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