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王中繪,陳生利,匡洪鋒
(廣東韶關(guān)鋼鐵公司煉鐵廠,廣東韶關(guān)512123)
摘 要 對韶鋼6號高爐開爐后爐況長周期順行情況進行了總結(jié)。通過優(yōu)化高爐操作制度、加強入爐原燃料質(zhì)量的管理,高爐操作指標得到較大優(yōu)化。
關(guān)鍵詞 高爐 操作制度 長周期順行
1 引言
韶鋼6號高爐(1050m3)大修改造后于2015年4月開爐投產(chǎn),高爐設(shè)有20個風(fēng)口,2個鐵口,高爐高溫區(qū)采用鑄鋼冷卻壁(韶鋼高爐首次使用),爐缸取消陶瓷杯,采用陶瓷墊、炭磚爐底、爐缸結(jié)構(gòu),熱風(fēng)爐采用頂燃式,新增小沖渣等新設(shè)計。
2016年高爐生產(chǎn)指標穩(wěn)定,爐況長期順行。具體見圖1、圖2。
2016年高爐,6號高爐產(chǎn)量不斷上升,日產(chǎn)量從2900t逐步上升到3150t,高爐燃料消耗最低降至500kg/t,高爐煤比基本維持在140kg/t。高爐指標在國內(nèi)同類型高爐居于領(lǐng)先水平。
2 爐況長周期順行的措施
6號高爐通過加強入爐原燃料質(zhì)量的管理、優(yōu)化高爐操作制度,使得高爐煤氣利用得到不斷提高,實現(xiàn)了低消耗、長周期順行。
2.1提高原燃料質(zhì)量
精料是高爐煉鐵的基礎(chǔ),原料質(zhì)量變化直接影響高爐生產(chǎn)。
2.1.1改善焦碳質(zhì)量
焦碳在料柱中起到“骨架”和“焦窗”的作用,要求焦碳必須具較好的質(zhì)量。6號高爐使用的焦碳以自產(chǎn)的4.3m干熄焦為主。焦碳質(zhì)量的改善,是爐況穩(wěn)定和燃料比降低的基礎(chǔ)和保障。6號高爐焦碳指標情況如圖3、圖4所示。圖中看到,2012年5月份后期,兩個焦炭主要參數(shù)波動的情形要比前期小,這個在促進爐況順行方面起到了非常重要的作用。
焦炭灰分呈逐步上升趨勢,但最高基本維持在12.7,硫分和焦炭水分比較穩(wěn)定。焦炭冷強度長期維持在87以上,熱強度維持在65以上。良好的焦炭強度,確保了高爐料柱的骨架作用,高強度的焦炭粉末較少,有利于改善料柱透氣性,降低高爐壓差利于高爐爐況的穩(wěn)定。
2.1.2 燒結(jié)礦質(zhì)量
高強度、高品位、治金性能好的燒結(jié)礦能實現(xiàn)降低渣量、改善料柱透氣性的目的。6號高爐使用燒礦化學(xué)成分及主要指標如圖5、圖6。
圖中看到,燒結(jié)礦品位比較穩(wěn)定,基本維持在57%左右。FeO的含量在8.5~9.5之間,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)在76以上,Mg/Al比逐步上升到1.0以上,燒結(jié)礦小粒級含量小于6%,燒礦堿度在1.9左右??傮w來看6號高爐使用燒結(jié)礦質(zhì)量比較穩(wěn)定,波動不大,特別是小粒級控制較好,對高爐操作比較有利。燒礦堿度的穩(wěn)定有利于高爐爐渣堿度調(diào)節(jié),Mg/Al比的提高有助于改善爐渣流動性。
2.2 優(yōu)化高爐操作制度
6號高爐風(fēng)口進風(fēng)面積維持0.2144m2,高爐風(fēng)口布局如圖7。高爐料制變化如圖8。
風(fēng)口布局對高爐下部煤氣初始分布起到關(guān)鍵作用,保證了初始煤氣穩(wěn)定。合適的風(fēng)口布局能提供合理的鼓風(fēng)動能和實際風(fēng)速,合理的實際風(fēng)速和鼓風(fēng)動能形成了適宜的風(fēng)口循環(huán)區(qū)進而得到良好的煤氣流分布。
6號高爐上部布料矩陣基本維持角差在9.5°~10°,料線小幅度調(diào)整。合理布料矩陣既能確保中心氣流和邊緣氣流的合理分布,也能最大限度的提高煤氣利用率。6號高爐煤氣利用率最高達到48.5%左右。
2.3 高風(fēng)溫
6號高爐風(fēng)溫長期維持在1180℃以上,高風(fēng)溫既能降低高爐燃料消耗,也能改善煤粉的燃燒效果,也能改善渣鐵流動性。
2.4 適宜的富氧
富氧可以提高風(fēng)口前理論燃燒溫度,提高煤粉置換比。但富氧量過大,風(fēng)口前理論燃燒溫度過高,風(fēng)壓升高,不利于爐況的穩(wěn)定。6號高爐富氧控制在3000m3/h以內(nèi),風(fēng)口前理論燃燒溫度維持在2100~2150℃,在煤比提高的同時,燃料比并沒有明顯上升,鐵水溫度穩(wěn)定、可控,反映了爐缸熱量充沛、工作狀態(tài)好。
2.5 爐溫管理
爐溫趨勢的管理是高爐操作的難點,所謂趨勢的管理把影響爐溫的各類因素進行綜合分析和判斷,依據(jù)爐溫變化趨勢,預(yù)先調(diào)整熱量水平。6號高爐要求鐵水溫度1465~1495℃,[Si]:0.30%~0.60%,[S]:0.015%~0.040%來控制。鐵水溫度正常,[Si]連續(xù)上、下限時,一般采取小幅調(diào)整煤量來調(diào)爐溫,鐵水溫度和[Si]均在上、下限時,則調(diào)整礦焦比來調(diào)爐溫。鐵水溫度穩(wěn)定、[Si]、[S]匹配、R合適,改善了渣鐵流動性,有利于爐缸熱制度的穩(wěn)定。
2.6 加強爐前操業(yè)管理
爐內(nèi)渣鐵的及時排放能確保高爐風(fēng)壓的穩(wěn)定,利于高爐爐況的穩(wěn)定。6號高爐鐵口深度控制在2700~2800mm,出鐵時間控制在90~120min,見渣率>60%。
3 結(jié)語
(1)6號高爐通過優(yōu)化操作、加強管理、完善操業(yè)制度等措施實現(xiàn)高爐的長周期穩(wěn)定順行,達到提產(chǎn)能較耗的目的。
(2)入爐原料質(zhì)量是高爐順行的關(guān)鍵,原料質(zhì)量管理對爐況順行起著關(guān)鍵作用。
(3)合理的操業(yè)制度能獲得適宜的高爐煤氣流分布,生成穩(wěn)定的操作爐型,進而確保高爐長周期穩(wěn)定順行。
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