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旬建民,梁紅星
(河鋼集團(tuán)邯鋼公司)
摘 要 敘述了邯寶一號(hào)3200m3在長壽設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,通過提高原燃料質(zhì)量保持高爐長期穩(wěn)定順行,合理進(jìn)行上下調(diào)劑,優(yōu)化冷卻制度,活躍爐缸并采取有效的爐體維護(hù)措施等方式,保持了高爐的高效長壽運(yùn)行。
關(guān)鍵詞 高爐 長壽 灌漿
1 引言
邯鋼邯寶一號(hào)3200m3高爐(下稱一高爐)于2008年4月18日投產(chǎn),至2015年12月,累計(jì)產(chǎn)鐵2201.3萬t,,單位爐容鐵產(chǎn)量為6879t/m3。2009年2月-2010年4月,由于原燃料質(zhì)量變差,致使高爐順行惡化,懸料、慢風(fēng)、休風(fēng)次數(shù)較多,爐墻渣皮頻繁脫落,最終致使冷卻壁B43損壞;自2013年3月22日開始,爐缸側(cè)壁標(biāo)高8.5m(鐵口中心線下1.5m)處第8點(diǎn)(128B)和第12點(diǎn)(1232B)熱電偶溫度開始逐步攀升,保證高爐安全、長壽生產(chǎn)成了一高爐面臨的首要問題。
2 一高爐的長壽設(shè)計(jì)
高爐采用磚壁合一冷卻壁結(jié)構(gòu),沒有凸臺(tái),爐底至爐喉鋼磚下沿共設(shè)置14段冷卻壁,其中爐底爐缸區(qū)共四段,1-3段為光面低鉻鑄鐵冷卻壁;4段位光面球墨鑄鐵冷卻壁;爐腹?fàn)t腰及爐身下部5段-8段位銅冷卻壁;爐身其他六段均為球墨鑄鐵冷卻壁;第9段-10段為帶背部蛇形管鑲磚冷卻壁;第11段-13段為單層水冷管冷卻壁;第14段為倒扣鑲磚冷卻壁。采用陶瓷杯碳磚水冷爐底爐缸結(jié)構(gòu)。全軟水聯(lián)合閉路循環(huán)冷卻系統(tǒng),設(shè)有完善的溫度、流量、壓力、水位檢測(cè)元件,確保正常運(yùn)行,高爐設(shè)計(jì)壽命15年。
3 一高爐采取的長壽措施
3.1 保持高爐長期穩(wěn)定順行是高爐長壽的基礎(chǔ)
針對(duì)一高爐出現(xiàn)的爐缸側(cè)壁溫度升高,爐體冷卻壁損壞情況,一高爐采取了以下幾項(xiàng)措施,確保高爐長壽高效運(yùn)行。
高爐順行是高爐生產(chǎn)高效、低耗、優(yōu)質(zhì)、長壽的基礎(chǔ),沒有高爐順行,這些目標(biāo)都將無法實(shí)現(xiàn)。高爐一代爐役中,只有高爐順行才能為高爐長壽奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)高爐長期穩(wěn)定順行,不但可以實(shí)現(xiàn)低耗高效,而且煤氣流分布合理,邊緣氣流得到抑制,有利于高爐長壽。一高爐通過采取提高焦炭質(zhì)量、減少入爐粉末、穩(wěn)定合理爐料結(jié)構(gòu)、控制合理煤氣流分布、嚴(yán)格出鐵管理、提高爐內(nèi)操作水平等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐長期穩(wěn)定順行。表1為一高爐2015年的部份指標(biāo)情況。
3.2 精料是高爐長壽的前提
精料是高爐操作的基礎(chǔ),是高爐順行的前提條件,也是高爐長壽的前提,尤其是現(xiàn)代大型高爐想要達(dá)到長壽的目的,必須對(duì)入爐原燃料進(jìn)行嚴(yán)格要求。
(1)強(qiáng)化槽下篩分,減少入爐粉末數(shù)量。入爐粉末量大,首先會(huì)惡化高爐爐料透氣性,使壓差升高,風(fēng)氧損失,爐內(nèi)氣流分布惡化,影響順行,甚至產(chǎn)生管道等惡性事故;其次,粉末過多,會(huì)引起爐墻粘結(jié),如果為此而在操作上發(fā)展邊緣氣流或者采取洗爐措施,極易造成冷卻壁的損壞。為此,一高爐制定了細(xì)分標(biāo)準(zhǔn),要求上料與槽下協(xié)作,嚴(yán)格執(zhí)行,并要求工長監(jiān)督,執(zhí)行不好,連帶考核,效果明顯。
(2)提高自產(chǎn)焦炭質(zhì)量,穩(wěn)定焦炭結(jié)構(gòu)。焦炭不僅是高爐還原劑、熱量、滲碳的主要來源,更為重要的是它所起的骨架作用無可替代。焦炭入爐粒度小,冷熱強(qiáng)度差等,會(huì)影響爐料透氣性,影響爐況順行,更關(guān)鍵會(huì)使?fàn)t缸死焦堆的透氣/透液性惡化,引起高爐下部壓差升高。爐缸工作不活躍,爐底與爐缸交界處環(huán)流強(qiáng)度上升,形成象腳狀侵蝕,影響爐缸壽命。一高爐使用的焦炭結(jié)構(gòu)為:自產(chǎn)干焦+外購焦,偶爾也會(huì)配吃部分自產(chǎn)濕焦,外購焦炭質(zhì)量差(主要表現(xiàn)為水分大且不穩(wěn)定,粒度?。?,自產(chǎn)干焦產(chǎn)量不穩(wěn)定,配比變化頻繁,為此,煉鐵廠組建了專門的原料組,延伸管理到焦化、貯運(yùn)中心,及時(shí)了解焦炭庫存及焦化生產(chǎn)狀況,使高爐做到了焦炭配比早調(diào)微調(diào),實(shí)現(xiàn)了焦炭結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。同時(shí)自產(chǎn)干焦的質(zhì)量也有了一定提高,焦炭平均入爐粒度由原來的50mm提高到55mm,CSR由66.8提高到68.3,CRI由23.7降到22.3。
3.3 上下部調(diào)劑是實(shí)現(xiàn)高爐長壽的主要手段
上部對(duì)高爐操作的影響極其重大,上部調(diào)劑主要就是通過控制爐喉徑向礦焦比的合理分布,而獲得合理的煤氣流分布,通過上部調(diào)劑可以有效的延長高爐壽命。邊緣氣流過分發(fā)展,勢(shì)必加劇爐襯侵蝕,造成冷卻壁損壞,通過上部調(diào)劑,有效控制邊緣氣流,降低爐墻熱負(fù)荷,保護(hù)爐襯和冷卻壁。同時(shí)上部調(diào)劑合理,可以預(yù)防邊緣過重而引起的爐墻結(jié)厚和渣皮脫落等。針對(duì)中心氣流容易受抑制的情況,一高爐逐步的提高布料角度,最大角由原來的41.5°提高到43°;布料矩陣由原來的C333223O4433變?yōu)镃222223O4433,實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)化中心、適當(dāng)抑制邊緣與兼顧中間環(huán)帶的煤氣流分布,提高了抗干擾能力,促進(jìn)了煤氣流的均衡穩(wěn)定。
合理的送風(fēng)制度是實(shí)現(xiàn)高爐煤氣流合理分布的基礎(chǔ)和核心,它不僅決定了爐缸煤氣流的初始分布,同時(shí)也影響著軟熔帶和塊狀帶煤氣流的二次三次分布。在下部調(diào)劑中,確定了縮小進(jìn)風(fēng)面積、加長風(fēng)口長度的調(diào)整措施,以提高死焦堆透液性、減弱鐵水流侵蝕。一高爐利用幾次休風(fēng)將風(fēng)口面積逐漸由0.4332m3縮小至0.4130m2,使用了16個(gè)長風(fēng)口,長風(fēng)口占到了1/2。使實(shí)際風(fēng)速維持在240m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能在12000kg·m/s,保證足夠的回旋區(qū)深度,減弱爐缸環(huán)流的強(qiáng)度。
3.4 保持爐缸活躍是高爐長壽的重要一環(huán)
保持爐缸工作活躍是高爐長壽的重要環(huán)節(jié),合理的爐缸工作狀態(tài)表現(xiàn)為爐缸死焦柱的溫度場(chǎng)分布均勻,風(fēng)口回旋區(qū)工作正常。一高爐通過對(duì)風(fēng)口的調(diào)整使風(fēng)口回旋區(qū)深度形狀趨于合理;通過調(diào)整富氧量、加濕量、風(fēng)溫、噴煤比使理論燃燒溫度穩(wěn)定2200±50℃的范圍內(nèi),同時(shí)在低硅冶煉的基礎(chǔ)上,保證渣鐵溫度充足穩(wěn)定,使?fàn)t缸具有較高的溫度,保持合理的透氣性、透液性,保證高爐爐缸活躍。
3.5優(yōu)化冷卻制度
隨著高爐強(qiáng)化治煉和爐役期延長,爐體熱負(fù)荷會(huì)高出正常設(shè)計(jì)的水平,對(duì)冷卻制度進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),成為了高爐長壽的重要一環(huán)。冷卻水水量和水溫是表征冷卻系統(tǒng)能力的主要參數(shù),冷卻水量是傳熱過程的容量因素,只有足夠的冷卻水量才能保證高爐的冷卻系統(tǒng)具有足夠的冷卻能力,可以及時(shí)將高爐內(nèi)傳出的熱量充分吸收;冷卻水溫則是傳熱過程的強(qiáng)度因素,相對(duì)較低的冷卻水溫度有助于提高冷卻系統(tǒng)的傳熱能力,將冷卻壁熱面溫度降到合理水平,實(shí)現(xiàn)冷卻系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
從2013年7月始,逐漸將軟水進(jìn)水流量由原來的4760 m3/h提高至5130m3/h,軟水進(jìn)水溫度控制在38-40℃的范圍內(nèi),提高了冷卻強(qiáng)度,有效保證了熱量的導(dǎo)出。同時(shí)減少爐底冷卻水量,由初步設(shè)計(jì)的728m3/h降低至690 m3/h左右,一定程度上增加了死鐵層深度,減少爐缸中心死焦堆體積,改善爐缸中心透液性,減少了爐缸與爐底交界處的環(huán)流強(qiáng)度。
3.6 強(qiáng)化有害元素排出
堿金屬鉀、鈉會(huì)造成爐缸堆積、高爐結(jié)瘤、惡化透氣性和損壞爐襯,嚴(yán)重的會(huì)造成爐況失常,對(duì)高爐生產(chǎn)和長壽危害巨大,而鋅對(duì)高爐內(nèi)襯的侵蝕破壞作用同樣不可忽視,鋅蒸汽的循環(huán)富集會(huì)造成高爐磚襯脆裂、破損,并導(dǎo)致爐缸爐底碳磚脆化,形成爐缸側(cè)壁碳磚環(huán)裂,縮短高爐壽命,對(duì)高爐長壽影響嚴(yán)重。
受經(jīng)濟(jì)料及低成本思路的影響,繞結(jié)礦混勻料中配加了鋼渣和除塵灰,使得高爐入爐有害元素呈現(xiàn)升高趨勢(shì)。減少配比不符合當(dāng)前公司鐵前降耗要求,故而高爐只能在日常操作中,切實(shí)實(shí)行低硅治煉,要求硅素控制在0.3%-0.4%,在保證足夠的物理熱基礎(chǔ)上,適當(dāng)下調(diào)爐渣二元堿度(由1.25-1.30下調(diào)到1.22-1.27),同時(shí)提高渣中MgO等,以提高爐渣排堿的能力,減少有害元素在爐內(nèi)的富集。
3.7 實(shí)施爐體壓漿造襯維護(hù)
高爐壓漿造村技術(shù)是利用在爐殼上預(yù)留的灌漿孔或在爐殼上新鉆出的灌漿孔,在高爐休風(fēng)的條件下,利用專用的壓漿泵,在一定壓力的作用下,通過管道把專用的制火材料泥漿由高爐外部壓送到預(yù)定的維修部位,以達(dá)到充填間隙和修補(bǔ)造襯的目的。壓漿修補(bǔ)不僅可以用于高爐爐襯侵蝕破損部位的修補(bǔ),還可以用于冷卻器與爐殼之間的填充,風(fēng)口區(qū)、鐵口區(qū)的填充,特別是對(duì)于處理爐殼或高溫管道過熱發(fā)紅壓漿填充具有明顯效果。
對(duì)風(fēng)口以下爐缸部位整體使用無水碳質(zhì)泥漿灌漿,從2013年開始兩座高爐利用定休機(jī)會(huì),組織爐基和爐缸灌漿。在風(fēng)口大套下沿開孔各32個(gè),每個(gè)鐵口周圍各開孔4個(gè),爐基灌漿是在爐底水冷管中心線下180-200 mm處鉆孔,各開孔6個(gè)。壓漿前爐基和風(fēng)口平臺(tái)煤氣含量嚴(yán)重超標(biāo),爐基有明顯火苗,壓漿造襯修補(bǔ)后,兩座高爐爐基煤氣火苗基本消失,四個(gè)鐵口框的煤氣火減弱,實(shí)測(cè)煤氣濃度明顯降低。
4 結(jié)語
(1)高爐的長壽設(shè)計(jì)是決定高爐長壽的先天因素,是高爐長壽的基礎(chǔ)。
(2)后期操作維護(hù)對(duì)高爐長壽亦很重要,保證精料基礎(chǔ)穩(wěn)定,保持高爐長期穩(wěn)定順行,合理進(jìn)行上下部調(diào)整,優(yōu)化冷卻制度,活躍爐缸并采取有效的爐體維護(hù)措施都是高爐安全長壽的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
(3)高爐長壽設(shè)計(jì)與后期長壽操作對(duì)高爐長壽缺一不可。邯寶一高爐在長壽設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,長期精心操作細(xì)心維護(hù),使得其成為邯鋼最早建設(shè)且到目前為止?fàn)t體損壞最少的一座高爐。
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