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韶鋼7號高爐爐役后期強化冶煉的措施

時間:2020-07-05 21:37來源:《煉鐵》雜志 作者:zgltw 點擊:
齊萬兵 王善增 (寶鋼集團廣東韶關鋼鐵有限公司) 摘 要 對韶鋼7號高爐(2200m2)爐役后期強化冶煉的措施進行了闡述。針對7號高爐的爐型特點,通過采取改善入爐原燃料質量、優(yōu)化操
  • 齊萬兵  王善增

    (寶鋼集團廣東韶關鋼鐵有限公司)


    摘  要  對韶鋼7號高爐(2200m2)爐役后期強化冶煉的措施進行了闡述。針對7號高爐的爐型特點,通過采取改善入爐原燃料質量、優(yōu)化操作制度、強化操業(yè)管理等措施,穩(wěn)定了煤氣流,形成了中心開放、邊沿穩(wěn)定的合理煤氣流分布,確保了爐況穩(wěn)定順行。7號爐在爐役后期強化冶煉時,日產量顯著提升,利用系數(shù)由2015年的2.413提高到2017年(1-5月)的2.725以上,取得了較好的技術經濟指標。

    關鍵詞  高爐爐役后期強化冶煉操作制度煤氣流分布


    韶鋼7號高爐(2200m3)自2005年8月18日開爐以來,受制于原燃料波動的影響,入爐堿負荷、鋅負荷長期偏高,導致爐況不穩(wěn)定,高爐內襯破損嚴重,爐缸側壁溫度時有異常升高現(xiàn)象,爐缸二層水溫差長期偏高,制約了高爐進一步強化冶煉。針對此情況,采取了一系列措施,使高爐在爐役后期實現(xiàn)了強化冶煉,取得了較好的技術經濟指標。

    1  改善入爐原燃料質量

    隨著原燃料采購穩(wěn)定,質量得到大幅提升,入爐鋅負荷由2015年以前的0.9kg/t降至目前的0.38kg/t左右。燒結礦品位也提高0.5個百分點,嚴控燒結礦粉末(小于5mm)<5%,5~10mm粒度<20%的目標。

    爐料結構主要以(70%~75%)高堿度燒結礦配加(5%~10%)酸性球團礦為主,確保熟料率≥80%。2014年下半年公司6m焦爐投產后,7號高爐實現(xiàn)了全干焦冶煉,焦炭質量也明顯改善,灰分普遍降到了12%以下,M40達到了86%以上,CSR穩(wěn)定在63%~68%。在原燃料的有利支撐下,高爐渣比下降了12~18kg/t,并且成功用硅石替代酸性生塊礦,有效降低了渣中(A12O3)含量,為7號高爐強化冶煉創(chuàng)造了有利條件。


    2  優(yōu)化操作制度

    2.1 上下部制度

    (1)上部制度。2010年7號高爐利用中修噴涂造襯后的條件,多次嘗試取消中心加焦操作模式,但爐況穩(wěn)定性較差,時有管道行程,甚至出現(xiàn)懸料。高爐操作一直處于慢風狀態(tài),爐缸活躍性變差,燃料消耗較高。迫于當時穩(wěn)定爐況,降低生產成本的需要,2015年8月初,7號高爐重新采用中心加焦操作模式。通過不斷的摸索實踐,將礦角、焦角逐步外擴,使布料平臺向邊沿平移,同時將礦批由61t逐步加到68t,中心焦量由28%降至20%左右,煤氣利用率提高的同時也有利于護爐。形成了目前穩(wěn)定的裝料制度,形成了中心開放、邊沿穩(wěn)定的合理煤氣流分布,確保了爐況穩(wěn)定順行。2015年以來,7號高爐布料制度的優(yōu)化過程見表1。

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    (2)下部制度。7號高爐由于長期慢風操作,爐缸工作狀況差。為配合上部調整,下部積極優(yōu)化風口布局,將位于三個鐵口上方的風口直徑由120mm調整為110mm,同時風口面積由原來的0.3374m2縮小至目前的0.3301m2,提出“大風量低富氧”的操作理念;將風量由5000m3/min逐步加至5250m3/min,氧量維持在3000m3/h的水平,使實際風速提高至275m/s,鼓風動達到128kJ/s左右,確保吹透中心,活躍爐缸。采取上述措施后,爐內初始煤氣流分布趨于均勻并,獲得了適宜的回旋區(qū)深度,高爐總體壓差下降,爐況穩(wěn)定性增強。

    2.2  造渣制度

    隨著7號高爐爐況的穩(wěn)定,冶煉強度提高,操作人員對造渣制度的認識也越來越深入。結合高爐實際爐料結構,在保證渣鐵物理熱充足的基礎上,逐步將爐渣二元堿度提至1.31~1.34的較高水平,控制渣中(A12O3)在15.5%±1.0%,確保渣中鎂鋁比維持在0.46~0.52的合適范圍。此后7號高爐爐渣性能趨于穩(wěn)定,流動性也明顯改善,對爐襯也起到了一定的保護作用。

    2.3  冷卻制度

    7號高爐已連續(xù)生產12年,處于爐役后期,漏水的冷卻壁較多,主要分布在爐身中上部和冷卻板部位。截至2017年5月23日,已發(fā)現(xiàn)漏水冷卻壁42塊,其中23塊已經封堵處理,7塊控水處理,13塊通過穿管或管頭補焊處理好,繼續(xù)恢復使用;漏水冷卻板冷132塊,破損率高達91.67%(見表2)。為此,采取了一系列管控措施,2015年12月31日,利用7號高爐休風機會,對冷卻板進行了全部封堵處理,并引進了先進的高爐冷卻壁水溫差與熱流強度監(jiān)測系統(tǒng),加強了對爐體各部位水溫差的實時監(jiān)控。另外,利用冷卻塔嚴格控制工業(yè)進水溫度在26~28℃,對爐缸二層水溫差較高的8號、9號冷卻壁接高壓水冷卻;將1~4層冷卻壁冷卻水流量由3700m3/h提高到4380m3/h,每月定期檢測水管結垢情況,并適時的對冷卻壁進行酸洗。

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    以上措施實施后,保證了高爐合理的冷卻強度,達到了最佳的冷卻效果。2016年以來,7號高爐冷卻壁破損大幅度降低,目前7號高爐基本杜絕了因冷卻壁漏水造成的爐墻結厚、爐溫大幅起落的現(xiàn)象,為高爐安全生產和強化冶煉提供了堅實的后盾。

    2.4  熱制度

    維持合適的爐溫是高爐長期穩(wěn)定順行的重要基礎,7號高爐因爐渣堿度控制較高,爐溫參考主要以物理熱為主,[Si]含量為輔。為確保7號高爐鐵水溫度控制在1495~1520℃,生鐵[Si]在0.3%~0.5%,盡可能采取高風溫、固定濕度操作,不斷強化工長操業(yè)水平和爐溫趨勢判斷能力。將原燃料以及爐況波動等因素對爐溫的影響細化和量化,使高爐調整動作次數(shù)不斷減少,調整幅度更加精準。如有高爐休風情況,優(yōu)化休風料加入方式,減小了復風后爐溫大幅波動的現(xiàn)象。

    3  強化操業(yè)管理

    (1)提高頂壓。在強化冶煉過程中,將7號高爐頂壓設定由195kPa逐步提高至230kPa,進一步減緩了爐內煤氣的流速,強化了間接還原,壓差也相應降低,為大風量操作創(chuàng)造了條件,最終促進了爐況穩(wěn)定順行。

    (2)槽下管理。調整焦倉排料順序,使質量更好的6m焦爐生產的焦炭布在爐內中心位置。強化小焦管理,按0.5~1.5t/批使用,多出時外排。定期對槽下篩分效果進行跟蹤,每個篩子每周檢測篩分質量不少于1次,并建立記錄臺賬;每班不少于2次檢查燒結礦篩網(wǎng)情況,發(fā)現(xiàn)異常情況及時匯報并處理;嚴格按照燒結礦使用料倉倉位管理,杜絕低料位,確保燒結礦返礦率≤12%。

    (3)爐前作業(yè)。高爐在爐役后期強化冶煉時鐵口維護至關重要。7號高爐進一步細化和標準化爐前操作方針,確保鐵口深度維持在3100~3400mm,每天出鐵次數(shù)控制在11~12次,鐵口合格率不低于98.5%,全風堵口率100%,鐵口能在10min內打開。

    打泥量根據(jù)每個鐵口的特點,并結合爐內壓力區(qū)別對待,做到精準打泥。當虧鐵量達80t以上或者打開鐵口30min未見渣必須重疊出鐵。避免因渣鐵不能及時出凈,使爐內下部透氣性變差,風壓升高,爐料難行等現(xiàn)象出現(xiàn),避免影響高爐強化冶煉。

    (4)設備維護。隨著高爐日產量提升,設備滿負荷運轉,設備出現(xiàn)故障的概率也相應提高。7號高爐制定設備交接班制度,嚴格執(zhí)行,要求加強對重點設備的點檢維護并建立了運行臺帳。成立設備保駕組,聚焦比較突出的設備問題,改進或改造設備結構,適應高爐自身的生產特點,減小因設備故障對爐況順行的影響。

    4  生產效果

    經過7號高爐操作人員不斷探索,以精料為基礎,確立了合理的上下部調節(jié)制度,制定了爐役后期的的操作方針以及強化冶煉措施,確保了爐況穩(wěn)定順行。同時,7號高爐冶煉強度得到大幅提升,利用系數(shù)由2015年的2.413提高到2017年(1-5月)的2.725以上,取得了較好的技術經濟指標(見表3)。

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    (責任編輯:zgltw)
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