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韶鋼7號高爐爐役后期強(qiáng)化冶煉的措施

時間:2020-07-05 21:37來源:《煉鐵》雜志 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
齊萬兵 王善增 (寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司) 摘 要 對韶鋼7號高爐(2200m2)爐役后期強(qiáng)化冶煉的措施進(jìn)行了闡述。針對7號高爐的爐型特點(diǎn),通過采取改善入爐原燃料質(zhì)量、優(yōu)化操
  • 齊萬兵  王善增

    (寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司)


    摘  要  對韶鋼7號高爐(2200m2)爐役后期強(qiáng)化冶煉的措施進(jìn)行了闡述。針對7號高爐的爐型特點(diǎn),通過采取改善入爐原燃料質(zhì)量、優(yōu)化操作制度、強(qiáng)化操業(yè)管理等措施,穩(wěn)定了煤氣流,形成了中心開放、邊沿穩(wěn)定的合理煤氣流分布,確保了爐況穩(wěn)定順行。7號爐在爐役后期強(qiáng)化冶煉時,日產(chǎn)量顯著提升,利用系數(shù)由2015年的2.413提高到2017年(1-5月)的2.725以上,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

    關(guān)鍵詞  高爐爐役后期強(qiáng)化冶煉操作制度煤氣流分布


    韶鋼7號高爐(2200m3)自2005年8月18日開爐以來,受制于原燃料波動的影響,入爐堿負(fù)荷、鋅負(fù)荷長期偏高,導(dǎo)致爐況不穩(wěn)定,高爐內(nèi)襯破損嚴(yán)重,爐缸側(cè)壁溫度時有異常升高現(xiàn)象,爐缸二層水溫差長期偏高,制約了高爐進(jìn)一步強(qiáng)化冶煉。針對此情況,采取了一系列措施,使高爐在爐役后期實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)化冶煉,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

    1  改善入爐原燃料質(zhì)量

    隨著原燃料采購穩(wěn)定,質(zhì)量得到大幅提升,入爐鋅負(fù)荷由2015年以前的0.9kg/t降至目前的0.38kg/t左右。燒結(jié)礦品位也提高0.5個百分點(diǎn),嚴(yán)控?zé)Y(jié)礦粉末(小于5mm)<5%,5~10mm粒度<20%的目標(biāo)。

    爐料結(jié)構(gòu)主要以(70%~75%)高堿度燒結(jié)礦配加(5%~10%)酸性球團(tuán)礦為主,確保熟料率≥80%。2014年下半年公司6m焦?fàn)t投產(chǎn)后,7號高爐實(shí)現(xiàn)了全干焦冶煉,焦炭質(zhì)量也明顯改善,灰分普遍降到了12%以下,M40達(dá)到了86%以上,CSR穩(wěn)定在63%~68%。在原燃料的有利支撐下,高爐渣比下降了12~18kg/t,并且成功用硅石替代酸性生塊礦,有效降低了渣中(A12O3)含量,為7號高爐強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造了有利條件。


    2  優(yōu)化操作制度

    2.1 上下部制度

    (1)上部制度。2010年7號高爐利用中修噴涂造襯后的條件,多次嘗試取消中心加焦操作模式,但爐況穩(wěn)定性較差,時有管道行程,甚至出現(xiàn)懸料。高爐操作一直處于慢風(fēng)狀態(tài),爐缸活躍性變差,燃料消耗較高。迫于當(dāng)時穩(wěn)定爐況,降低生產(chǎn)成本的需要,2015年8月初,7號高爐重新采用中心加焦操作模式。通過不斷的摸索實(shí)踐,將礦角、焦角逐步外擴(kuò),使布料平臺向邊沿平移,同時將礦批由61t逐步加到68t,中心焦量由28%降至20%左右,煤氣利用率提高的同時也有利于護(hù)爐。形成了目前穩(wěn)定的裝料制度,形成了中心開放、邊沿穩(wěn)定的合理煤氣流分布,確保了爐況穩(wěn)定順行。2015年以來,7號高爐布料制度的優(yōu)化過程見表1。

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    (2)下部制度。7號高爐由于長期慢風(fēng)操作,爐缸工作狀況差。為配合上部調(diào)整,下部積極優(yōu)化風(fēng)口布局,將位于三個鐵口上方的風(fēng)口直徑由120mm調(diào)整為110mm,同時風(fēng)口面積由原來的0.3374m2縮小至目前的0.3301m2,提出“大風(fēng)量低富氧”的操作理念;將風(fēng)量由5000m3/min逐步加至5250m3/min,氧量維持在3000m3/h的水平,使實(shí)際風(fēng)速提高至275m/s,鼓風(fēng)動達(dá)到128kJ/s左右,確保吹透中心,活躍爐缸。采取上述措施后,爐內(nèi)初始煤氣流分布趨于均勻并,獲得了適宜的回旋區(qū)深度,高爐總體壓差下降,爐況穩(wěn)定性增強(qiáng)。

    2.2  造渣制度

    隨著7號高爐爐況的穩(wěn)定,冶煉強(qiáng)度提高,操作人員對造渣制度的認(rèn)識也越來越深入。結(jié)合高爐實(shí)際爐料結(jié)構(gòu),在保證渣鐵物理熱充足的基礎(chǔ)上,逐步將爐渣二元堿度提至1.31~1.34的較高水平,控制渣中(A12O3)在15.5%±1.0%,確保渣中鎂鋁比維持在0.46~0.52的合適范圍。此后7號高爐爐渣性能趨于穩(wěn)定,流動性也明顯改善,對爐襯也起到了一定的保護(hù)作用。

    2.3  冷卻制度

    7號高爐已連續(xù)生產(chǎn)12年,處于爐役后期,漏水的冷卻壁較多,主要分布在爐身中上部和冷卻板部位。截至2017年5月23日,已發(fā)現(xiàn)漏水冷卻壁42塊,其中23塊已經(jīng)封堵處理,7塊控水處理,13塊通過穿管或管頭補(bǔ)焊處理好,繼續(xù)恢復(fù)使用;漏水冷卻板冷132塊,破損率高達(dá)91.67%(見表2)。為此,采取了一系列管控措施,2015年12月31日,利用7號高爐休風(fēng)機(jī)會,對冷卻板進(jìn)行了全部封堵處理,并引進(jìn)了先進(jìn)的高爐冷卻壁水溫差與熱流強(qiáng)度監(jiān)測系統(tǒng),加強(qiáng)了對爐體各部位水溫差的實(shí)時監(jiān)控。另外,利用冷卻塔嚴(yán)格控制工業(yè)進(jìn)水溫度在26~28℃,對爐缸二層水溫差較高的8號、9號冷卻壁接高壓水冷卻;將1~4層冷卻壁冷卻水流量由3700m3/h提高到4380m3/h,每月定期檢測水管結(jié)垢情況,并適時的對冷卻壁進(jìn)行酸洗。

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    以上措施實(shí)施后,保證了高爐合理的冷卻強(qiáng)度,達(dá)到了最佳的冷卻效果。2016年以來,7號高爐冷卻壁破損大幅度降低,目前7號高爐基本杜絕了因冷卻壁漏水造成的爐墻結(jié)厚、爐溫大幅起落的現(xiàn)象,為高爐安全生產(chǎn)和強(qiáng)化冶煉提供了堅(jiān)實(shí)的后盾。

    2.4  熱制度

    維持合適的爐溫是高爐長期穩(wěn)定順行的重要基礎(chǔ),7號高爐因爐渣堿度控制較高,爐溫參考主要以物理熱為主,[Si]含量為輔。為確保7號高爐鐵水溫度控制在1495~1520℃,生鐵[Si]在0.3%~0.5%,盡可能采取高風(fēng)溫、固定濕度操作,不斷強(qiáng)化工長操業(yè)水平和爐溫趨勢判斷能力。將原燃料以及爐況波動等因素對爐溫的影響細(xì)化和量化,使高爐調(diào)整動作次數(shù)不斷減少,調(diào)整幅度更加精準(zhǔn)。如有高爐休風(fēng)情況,優(yōu)化休風(fēng)料加入方式,減小了復(fù)風(fēng)后爐溫大幅波動的現(xiàn)象。

    3  強(qiáng)化操業(yè)管理

    (1)提高頂壓。在強(qiáng)化冶煉過程中,將7號高爐頂壓設(shè)定由195kPa逐步提高至230kPa,進(jìn)一步減緩了爐內(nèi)煤氣的流速,強(qiáng)化了間接還原,壓差也相應(yīng)降低,為大風(fēng)量操作創(chuàng)造了條件,最終促進(jìn)了爐況穩(wěn)定順行。

    (2)槽下管理。調(diào)整焦倉排料順序,使質(zhì)量更好的6m焦?fàn)t生產(chǎn)的焦炭布在爐內(nèi)中心位置。強(qiáng)化小焦管理,按0.5~1.5t/批使用,多出時外排。定期對槽下篩分效果進(jìn)行跟蹤,每個篩子每周檢測篩分質(zhì)量不少于1次,并建立記錄臺賬;每班不少于2次檢查燒結(jié)礦篩網(wǎng)情況,發(fā)現(xiàn)異常情況及時匯報(bào)并處理;嚴(yán)格按照燒結(jié)礦使用料倉倉位管理,杜絕低料位,確保燒結(jié)礦返礦率≤12%。

    (3)爐前作業(yè)。高爐在爐役后期強(qiáng)化冶煉時鐵口維護(hù)至關(guān)重要。7號高爐進(jìn)一步細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化爐前操作方針,確保鐵口深度維持在3100~3400mm,每天出鐵次數(shù)控制在11~12次,鐵口合格率不低于98.5%,全風(fēng)堵口率100%,鐵口能在10min內(nèi)打開。

    打泥量根據(jù)每個鐵口的特點(diǎn),并結(jié)合爐內(nèi)壓力區(qū)別對待,做到精準(zhǔn)打泥。當(dāng)虧鐵量達(dá)80t以上或者打開鐵口30min未見渣必須重疊出鐵。避免因渣鐵不能及時出凈,使?fàn)t內(nèi)下部透氣性變差,風(fēng)壓升高,爐料難行等現(xiàn)象出現(xiàn),避免影響高爐強(qiáng)化冶煉。

    (4)設(shè)備維護(hù)。隨著高爐日產(chǎn)量提升,設(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),設(shè)備出現(xiàn)故障的概率也相應(yīng)提高。7號高爐制定設(shè)備交接班制度,嚴(yán)格執(zhí)行,要求加強(qiáng)對重點(diǎn)設(shè)備的點(diǎn)檢維護(hù)并建立了運(yùn)行臺帳。成立設(shè)備保駕組,聚焦比較突出的設(shè)備問題,改進(jìn)或改造設(shè)備結(jié)構(gòu),適應(yīng)高爐自身的生產(chǎn)特點(diǎn),減小因設(shè)備故障對爐況順行的影響。

    4  生產(chǎn)效果

    經(jīng)過7號高爐操作人員不斷探索,以精料為基礎(chǔ),確立了合理的上下部調(diào)節(jié)制度,制定了爐役后期的的操作方針以及強(qiáng)化冶煉措施,確保了爐況穩(wěn)定順行。同時,7號高爐冶煉強(qiáng)度得到大幅提升,利用系數(shù)由2015年的2.413提高到2017年(1-5月)的2.725以上,取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見表3)。

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