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宣鋼1號高爐爐役后期穩(wěn)定生產(chǎn)實踐

時間:2020-06-22 13:50來源:江西冶金 作者:zgltw 點擊:
摘 要 對宣鋼1號高爐爐役后期穩(wěn)定生產(chǎn)實踐進行了總結,通過提升原燃料質量、縮小風口面積、使用長風口、優(yōu)化布料矩陣、采用大礦批,量化爐前出渣鐵管理等措施實現(xiàn)了爐役后期的
  • 摘  要  對宣鋼1號高爐爐役后期穩(wěn)定生產(chǎn)實踐進行了總結,通過提升原燃料質量、縮小風口面積、使用長風口、優(yōu)化布料矩陣、采用大礦批,量化爐前出渣鐵管理等措施實現(xiàn)了爐役后期的穩(wěn)定生產(chǎn)及指標提升。

    關鍵詞  爐役后期;原燃料;風口面積;布料矩陣


    0  引言

    宣鋼1號高爐(2500m3)于2008年3月15日建成投產(chǎn),設計爐齡15年,至2018年3月已在線生產(chǎn)10年,單位爐容產(chǎn)量7764t/ m3,高爐已進行爐役后期。

    高爐設備老化,3個鐵口附近區(qū)域爐缸碳磚溫度階段性大幅度升高,其中1號鐵口區(qū)域爐缸碳磚溫度T559最高達到563℃;高爐爐身中、上部冷卻壁水管破損增加,漏水冷卻壁共計16塊,22根水管;熱風爐蓄熱室和格子磚渣化嚴重導致風溫水平偏低,平均風溫980℃左右,這些因素都影響著高爐穩(wěn)定順行和強化冶煉。

    1   穩(wěn)定生產(chǎn)措施

    針對1號高爐爐役后期不穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài),廠級作業(yè)區(qū)煉鐵技術人員通過轉變操作理念,調整下部送風制度,優(yōu)化上部裝料制度等一系列措施,實現(xiàn)了高爐長周期穩(wěn)定順行,達到了自開爐以來最好的生產(chǎn)狀態(tài),實現(xiàn)了日平均風量5100 m3/min,產(chǎn)量600t/d以上的良好業(yè)績。

    1.1   提升原燃料質量

    精料是高爐煉鐵的基礎,是高爐生產(chǎn)順行、指標先進、節(jié)約能耗的基礎和客觀要求。在鋼鐵企業(yè)實施低成本戰(zhàn)略的今天,在條件允許范圍內,不斷提高原燃料質量水平,對高爐長期穩(wěn)定及指標改善仍然起著至關重要的作用。

    1.1.1  提高燒結礦品位

    降低燒結礦SiO2含量,燒結礦SiO2由5.6%逐步下調至5.2%左右,燒結礦品位由53.7%上升至56%左右,如圖1所示。在低硅條件下,為減小對燒結質量影響,通過實施原料層低碳燒結,優(yōu)化外粉配礦等措施,提高燒結生產(chǎn)質量穩(wěn)定性。燒結品位提高為高爐提高產(chǎn)量,降低焦比創(chuàng)造了條件。

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    1.1.2  提高球團礦質量

    通過增加在線水分檢測和自動加水控制,實現(xiàn)了造球前混合料水分在線檢測和精準的水分控制,提高了生球質量和成球率,避免了人工調整的滯后性,提高生球質量穩(wěn)定性;通過配加干返料、改進粘結劑質量和均勻性、降低預熱段溫度等多項技術改進,建立關鍵參數(shù)受控臺帳,多次修訂主要工藝參數(shù)控制標準,不斷優(yōu)化各環(huán)節(jié)溫度風量配置,使球團礦在三大主機內得到充分氧化,降低FeO含量。球團礦FeO含量平均降低至2%以下,抗壓強度平均達到2500N/個球。

    1.1.3  焦炭控灰降硫

    2017年自產(chǎn)焦炭逐步實施降硫方案,高硫煤配比由8%降至4%,配加低硫焦煤15%,焦炭含硫由0.90%降至0.83%。同時精細配煤,合理調整用煤礦點,控制焦炭灰分不超13.00%。

    1.2  縮小風口面積、加長風口長度、提高風速及鼓風動能

    高爐爐缸活躍是爐況順行穩(wěn)定、改善煤氣利用率、冶煉低硅生鐵的關鍵。打通中心的下部調劑手段通常是縮小風口以提高風速,其實更有效的措施是換用長風口。通過與其他企業(yè)高爐對標中發(fā)現(xiàn),宣鋼高爐風口長度偏短,為了加強中心氣流和減輕鐵水環(huán)流對爐缸側壁的沖刷,2017年底開始嘗試將風口長度由585mm加長到615mm,至2018年7月高爐30個風口長度由585mm全部調整為615mm,同時風口面積由0.3303m2)逐漸縮小至0.32662)風口調整見表1。

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    采用長風口后回旋區(qū)深度的擴大,加快了爐缸死料柱的置換,提高了高爐下部透氣性和透液能力,爐缸側壁溫度得到一定程度的緩減。2018年1~9月份爐缸側壁溫度總體趨于穩(wěn)定,側壁溫度高點沒有突破前期最高值,沒有因爐缸側壁溫度高影響高爐生產(chǎn)。

    1.3  優(yōu)化裝料制度,改善煤氣流分布

    1號高爐自2012年開始一直采用“平臺+漏斗”布料模式,無中心焦,靠漏斗深度而不是中心焦保證中心氣流。高爐長期中心弱,抗波動能力小,為進一步強化中心氣流,匹配下部風口調整,上部布料矩陣由礦石5環(huán)改為4環(huán),角差由10°調整為7°,邊緣礦石布料圈數(shù)由3.5圈增加至4.5圈,中心小焦角由27°縮小至25°,收窄布料平臺寬度,加深了漏斗深度,最終中心氣流得到加強,同時也穩(wěn)定了邊緣氣流,2018年1~12月份,高爐爐體熱負荷平穩(wěn),穩(wěn)定在85500~100000MJ/h之間,有效地減少了由于熱負荷大幅度波動導致冷卻壁水管燒漏的現(xiàn)象。其爐體熱負荷實踐前后變化趨勢如圖2所示。

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    礦批的擴大一方面增加焦窗厚度,另一方面也減少了混合料層的界面效應,很好的抵消了大風量帶來的高風壓差效應,使高爐阻損降低有利于爐況的穩(wěn)定。同時,礦批的擴大對穩(wěn)定料面平臺及改善煤氣利用也起到良好的效果。1號高爐擴批由之前的63t逐步擴大到目前的69~70t,保證了在后續(xù)重負荷過程中保持焦層厚度不減甚至有所增加,提高了料柱透氣性,穩(wěn)定氣流,優(yōu)化了爐內氣流的二次分布,改善了煤氣利用率。

    1.4  提高爐頂壓力

    壓力的提高加快了氣體的擴散和化學反應速度,有利于化學反應的進行。提高爐頂壓力,煤氣體積縮小,在風量大致不變的情況下,煤氣在爐內停留時間延長,增加了礦石與煤氣的接觸時間,有利于礦石還原。有礙硅還原反應進行,因而高壓操作有利于降低生鐵含硅量,有利于獲得低硅生鐵。

    1號高爐爐項壓力由225kPa逐提高至235kPa,維持壓差≤170kPa,減緩了爐內煤氣流速,進一步改善了爐況順行和提高了煤氣能量利用,發(fā)展爐內間接還原,抑制直接還原,減少爐塵吹出量,為低硅冶煉及穩(wěn)定爐溫創(chuàng)造條件,進而實現(xiàn)爐況的穩(wěn)定。

    1.5  選擇合理熱制度及造渣制度

    熱制度是在高爐操作工藝制度上控制爐內熱狀態(tài)的方法,是爐況穩(wěn)定順行的根本,特別是爐缸物理熱。目前1號高爐采取“高物理熱,低化學熱”的操作方針,在確保充足的渣鐵物理熱和流動性的前提下,控制鐵水溫1490~1510℃,適當降低生鐵含硅量,使其穩(wěn)定在0.25%~0.40%之間。

    作為區(qū)量化爐溫管理,三班統(tǒng)一操作,注重細節(jié),減少因為人為操作所導致的不利因素,維持爐溫、料速、風量的穩(wěn)定性和連續(xù)性。高爐爐溫受控率穩(wěn)定在93%以上,生鐵含硫一級品率97%以上,不僅為高爐穩(wěn)定順行奠定了基礎,也為煉鋼品種鋼冶煉和成本降低創(chuàng)造了條件。

    1.6  量化爐前出渣鐵管理

    爐役后期,實際爐容擴大,加之高爐冶煉強化,產(chǎn)量提高,按時出凈渣鐵,是確保爐況穩(wěn)定順行和強化冶煉的關鍵環(huán)節(jié)。爐前渣鐵節(jié)奏必須與下料及冶煉進程相適應,規(guī)范爐前出鐵操作,細化出鐵指標管理。

    控制日出鐵次數(shù)12~15爐次,鉆頭直徑以60mm為主,55mm為輔。鐵流速不低于4.6t/min,鐵口深度2.7~3.2m,正常爐況條件下每次出鐵間隔時間不超過15min,而且堵口距下渣時間不能超過1h,否則考慮2個鐵口重疊出鐵,以便于及時出凈渣鐵,防止因渣鐵排放不及時引起爐內憋風、減風。爐前穩(wěn)定三班打泥量,結合渣鐵排放及爐內渣鐵溫度趨勢進行調整,打泥時間控制4~6s,要求打泥穩(wěn)定率90%以上。

    2  效果

    經(jīng)過調整,宣鋼1號高爐不僅實現(xiàn)了爐役后期長周期穩(wěn)定順行,同時在風溫水平較2017年降低77℃的不利條件下,2018年其它經(jīng)濟技術指標有了較大的改善,實踐前后指標對比見表2。

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    3   結語

    (1)爐役后期的高爐實際內型直徑變大,高徑比減小,下部通過適當縮小風口面積,加長風口長度,吹透中心,保證爐缸活躍是爐況穩(wěn)定的關鍵。

    (2)爐役后期裝料制度調整上保證充足穩(wěn)定的中心氣流,適當抑制邊緣氣流,實現(xiàn)煤氣流的穩(wěn)定控制是實現(xiàn)高爐減少冷卻壁損壞和爐況穩(wěn)定的重點工作。

    (3)熱風爐蓄熱室和格子磚渣化嚴重導致風溫水平偏低,影響高爐燃料消耗的進一步降低。

    4  參考文獻

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