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摘要:水鋼煉鐵廠四號高爐針對釩鈦礦冶煉特點,通過技術和管理方面的一系列措施,有效的解決了大型高爐冶煉釩鈦礦,高鈦球比例下確保高爐順行并取得較好的經(jīng)濟技術指標。
關鍵詞:大型高爐 釩鈦礦 強化冶煉
1、前言
水鋼四號高爐(2500m3)設有30個風口和3個鐵口,2套沖渣系統(tǒng)(受場地限制:其中1#、2#鐵口共用一套沖渣系統(tǒng),配有干渣系統(tǒng),3#鐵口只有水渣系統(tǒng),沒有干渣系統(tǒng)),采用銅冷卻壁薄襯結(jié)構;無料鐘并罐爐頂;串聯(lián)軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng);三座頂燃式熱風爐;干法除塵煤氣處理系統(tǒng)等一系列新技術,于2011年3月29日點火開爐。在市場經(jīng)濟對鋼鐵企業(yè)的沖擊下,要求降成本求生存,采用低成本爐料優(yōu)化原燃料結(jié)構是降低高爐成本的主要手段。水鋼地處西南三省,鈦球資源豐富且價格低,通過采取一系列措施,在高釩鈦礦比例下確保高爐順行并取得了較好的技術經(jīng)濟指標。
2、釩鈦礦冶煉特點
鈦的氧化物還原時是從高價氧化物向低價氧化物逐級進行的,其還原比硅還原還要困難,由C直接還原出Ti,Ti能與C、N結(jié)合生成熔點極高TiC和TiN,呈固體顆粒狀態(tài)存在于液態(tài)渣中使其粘度急劇增加,使爐渣黏稠,給冶煉帶來困難。水鋼4號高爐通過使用釩鈦球團礦來實現(xiàn)釩鈦礦冶煉,其使用比例高達20%,當爐溫高、波動大或渣鐵在爐內(nèi)滯留時間長,極易還原生成TiC和TiN的難熔化合物,從而使爐渣變黏,流動性差,渣鐵難出,同時料柱透氣性差,煤氣流不易穩(wěn)定,影響爐缸的活躍度。
3、采取的技術措施
由于釩鈦球的冶煉具有“熱不得、冷不得、等不得”的特點,在實踐過程中主要圍繞這些來開展工作:
3.1改善焦炭質(zhì)量,提高高爐的透氣性
在進行低品位冶煉中鈦渣的條件下,受釩鈦效應和渣量增加影響,整個高爐的透氣、透液性進一步惡化,焦炭作為料柱骨架,是影響高爐透氣、透液性最大的因素。2012年4月煤焦化公司工藝改造,干熄焦項目成功投產(chǎn),焦炭質(zhì)量得到很大提高,特別是熱強度和反應性提高,為高爐良好的透氣、透液性提供保障。
3.2縮小風口面積,提高鼓風動能,活躍爐缸
釩鈦礦冶煉要求比普礦冶煉有更高的鼓風動能,以吹透中心,減少因釩鈦礦冶煉對爐缸造成的影響。水鋼四號高爐開爐達產(chǎn)后,由于耽誤頻繁,爐缸欠活躍,風量水平低,煤比低,風口面積偏大S30=0.3744m2(風口情況為∮120mm×12+∮130mm×18),采取堵風口,以提高鼓風動能。由于風口面積偏大,鼓風動能低,難實現(xiàn)全風口工作,逐步縮小風口面積至S30=0.3627m2(2012年3月風口為∮120mm×18+∮130mm×12)。隨著生產(chǎn)逐步正常,提高爐頂壓力至220kpa風量水平上升,及時打開所堵風口,實現(xiàn)全風口工作,鼓風動能逐步提高。隨著釩鈦礦比例和風量的增加,進一步縮小風口面積(2014年2月風口為∮120mm×20+∮130mm×10),保證足夠的鼓風動能,實現(xiàn)爐缸工作均勻活躍,爐溫充沛穩(wěn)定。其下部參數(shù)情況見下表。
3.3調(diào)整裝料制度,大風量保證鼓風動能
在制度的調(diào)整上,主要圍繞如何提高風量,增加鼓風動能來開展工作。四號高爐在開爐達產(chǎn)后由于處于磨合期,設備故障頻發(fā),生產(chǎn)秩序不穩(wěn)定,高爐風量水平低,鼓風動能低,爐缸不活躍,上部采取縮小布料角度,小礦批,小角差,以爭取風量,進入2012年隨著設備運行逐步穩(wěn)定,生產(chǎn)理順,風量水平上升由4200m3/min上至4600m3/min,上部采取了增大布料角度(由C372352332302262O37.5235.5233.5231.52調(diào)至C412392372342312272 O412392372352322),增大角差(角差由0.3°提高至2.0°),增大礦批(由43t/批擴大至55.7t/批)。在爐況順行的基礎上,使用大礦批和大礦焦角,有利用煤氣利用的改善,配合下部的高鼓風動能,形成中心開放的煤氣分布,大大改善高爐透氣性,風量逐步增加,繼續(xù)增大布料角度(由C412392372342312272 O412392372352322調(diào)至C422402382352322282 O422402382362332),到2013年3月平均入爐風量穩(wěn)定在5000m3/min,增加鼓風動能有利于保證爐缸的活躍,同時提高了冶煉強度,減少鈦在爐內(nèi)的停留時間,為進一步提高釩鈦礦比例提供了有利的冶煉條件。四號高爐裝料制度見下表:
3.4富氧抑制鈦還原
釩鈦礦冶煉適當富氧并保持一定的煤比有利于爐況的穩(wěn)定。富氧能有效改善煤粉的燃燒性能和爐渣流動性,提高風口前理論燃燒溫度,提高冶煉強度減少鈦在爐內(nèi)的停留時間。同時富氧率的增加,有利于增加爐內(nèi)的氧化氛圍,抑制TiO2還原進入生鐵。2012年10月隨著吸附氧工程的竣工投產(chǎn),解決了四高爐氧量不足的問題,富氧率由1.14%提高到2013年的3.18%,確保釩鈦礦比例提高后高爐的正常生產(chǎn)。
3.5低硅冶煉控制生鐵含鈦量
低硅冶煉是提高釩鈦礦比例、控制鈦還原的主要措施。在實際操作中,根據(jù)爐況接受情況,在確保鐵水物理熱在1450℃-1480℃的前提下有計劃的降低生鐵含硅量,同時引入“最佳硅”的考核指標,即在操作控制參數(shù)上,規(guī)定一個接近下限的區(qū)間為0.1%的爐溫控制指標,以此來考核高爐工長的操作,減少爐溫的大幅度波動,爐溫合格率由54.6%提高到89.27%。同時加強配料管理、篩分管理、設備維護管理和生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)等措施,逐步降低生鐵含硅量,減少鈦還原進入生鐵的同時,提高了冶煉強度,減少鈦渣在爐內(nèi)停留時間,在釩鈦礦比例逐步增加的情況下,有效的控制生鐵含鈦量不超0.300%,避免給煉鋼生產(chǎn)帶來影響。
3.6 “零”間隔出鐵,解決“等不得”的問題
高爐及時出凈渣鐵,避免鈦渣在爐內(nèi)的長時間停留和TiN、TiC的沉淀是冶煉釩鈦礦的關鍵,爐前貫徹以“搶”字當頭,及時出凈渣鐵。主要采取了增加出鐵次數(shù)(由14次提高到15次),并要求“零”間隔出鐵,在堵鐵口前將另外一個鐵口鉆開,保證高爐隨時出鐵。同時更換炮泥廠家,使用了外購高強度無水炮泥,炮泥強度提高后,開口機功率不足,開口困難,出鐵不順利,更換了開口機馬達,使用功率更高的馬達保證鐵口的正常維護。加強水渣系統(tǒng)的維護,提高沖渣率,強化組織協(xié)調(diào),及時給高爐配罐,通過這些措施,爐前出鐵工作逐步得到改善,確保了渣鐵及時出凈避免“爐憋”給釩鈦礦冶煉帶來影響。
3.7 加強原燃料管理,為釩鈦礦冶煉保駕護航
原燃料方面合理分配資源:隨著煉鐵產(chǎn)能的擴大,自產(chǎn)焦炭資源不足,水鋼需大量采購外地焦炭。針對此情況,采取大高爐使用優(yōu)質(zhì)焦炭,小高爐使用外購焦炭的分配方針,干熄焦優(yōu)先供四高爐使用。同時優(yōu)先使用265m2燒結(jié)機生產(chǎn)的燒結(jié)礦,其厚料層燒結(jié)和噴灑CaCl2技術,燒結(jié)礦強度明顯提高,使有限資源合理配置。同時加強原燃料的生產(chǎn)使用管理,要求稱量必須準確,合理分配槽存,避免漏空眼,當班人員隨時檢查,通過控制篩分速度、加強篩網(wǎng)檢查確保篩分設備運行正常。
3.8 通過加強設備管理,確保設備高效運行,降低慢風率
設備管理方面完善設備缺陷,提高設備運轉(zhuǎn)率,減少高爐設備耽誤,降低慢風率。通過加強設備管理,強化點巡檢工作,正確使用維護設備,故障逐步減少,為高爐穩(wěn)定順行提供了設備保證,慢風率由2012年全年的4.78%減少到2014年的2.13%.避免因為慢風造成冶煉強度降低,爐缸不活躍,給高爐冶煉釩鈦礦帶來影響。
3.9 提高鐵罐運行率,及時出凈渣鐵
受高原地形影響,水鋼煉鐵到煉鋼的鐵路運輸線路較長(3.7公里)且彎道大,影響鐵罐的運行和使用率。通過加強高爐工長的聯(lián)系工作,及時了解鐵罐的運行情況,根據(jù)情況合理組織爐前出渣出鐵工作,運輸部及時調(diào)配渣鐵罐,生產(chǎn)科合理配備渣鐵罐等措施,在運行總鐵罐由54臺減少到45臺的情況下,高爐配罐正點率由82.17%提高到95.63%,鐵罐運轉(zhuǎn)周期由352分鐘減少到298分鐘。減少生鐵在鐵罐內(nèi)停留時間,避免熱損失和造成鐵罐粘罐,同時保證高爐及時出凈渣鐵,避免因無鐵罐造成高爐慢風操作。
4、冶煉效果
針對釩鈦球團礦冶煉“熱不得、冷不得、等不得”的特點,通過改善焦炭質(zhì)量,提高高爐的透氣性;縮小風口面積,提高鼓風動能,活躍爐缸;調(diào)整裝料制度,大風量保證鼓風動能;富氧抑制鈦還原;低硅冶煉控制生鐵含鈦量;“零”間隔出鐵,解決“等不得”的問題;加強管理,為釩鈦礦冶煉保駕護航等措施,有效的解決了大型高爐冶煉釩鈦礦的難題。在鈦球比例由5%提高到20%的情況下,控制生鐵中[Ti]含量在0.2-0.3%之間,摸索出適合高原氣候的操作參數(shù),高爐保持長期穩(wěn)定順行,并取得較好的經(jīng)濟技術指標。
5、結(jié)語
(1)大型高爐冶煉釩鈦礦在物理熱1450℃-1480℃的基礎上,控制生鐵[Si]:0.2%-0.3%,生鐵[Ti]小于0.3%,高爐生產(chǎn)長期穩(wěn)定順行并取得較好經(jīng)濟技術指標。
(2)通過低價釩鈦礦冶煉的成功經(jīng)驗,水鋼在爐料結(jié)構使用方面有更多選擇。
(3)釩鈦礦冶煉是系統(tǒng)工程,原燃料穩(wěn)定、設備運行可靠是基礎,技術操作是關鍵。
5 參考文獻
[1] 周傳典著. 高爐煉鐵生產(chǎn)技術手冊[M].2002年8月第1版,第3次印刷.
[2] 毛建林,林千谷.攀鋼3號高爐釩鈦磁鐵礦高效生產(chǎn)實踐[M].2009年第1期.
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