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天鋼聯(lián)合燒結(jié)節(jié)能工藝技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐

時(shí)間:2020-05-18 16:01來源:天鋼聯(lián)合特鋼有限公司 作者:史國憲 蔣 碩 點(diǎn)擊:
摘 要 近年來,聯(lián)合特鋼公司采取了多項(xiàng)措施降低燒結(jié)工序能耗。我廠通過設(shè)備改造、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等措施成功實(shí)施了1000mm超厚料層生產(chǎn),有效降低了燒結(jié)工序的固體燃料消耗及煤氣消
  • 摘  要  近年來,聯(lián)合特鋼公司采取了多項(xiàng)措施降低燒結(jié)工序能耗。我廠通過設(shè)備改造、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等措施成功實(shí)施了1000mm超厚料層生產(chǎn),有效降低了燒結(jié)工序的固體燃料消耗及煤氣消耗。此外,公司對燒結(jié)廠的風(fēng)機(jī)系統(tǒng)(主抽風(fēng)機(jī)、除塵風(fēng)機(jī)、換冷鼓風(fēng)機(jī))和余熱水泵進(jìn)行變頻改造,從而有效降低了燒結(jié)的工序電耗。

    關(guān)鍵詞  超厚料層燒結(jié)  工序能耗  變頻改造


    1  節(jié)能概況

    天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司坐落于天津市寧河區(qū),燒結(jié)廠現(xiàn)有230㎡燒結(jié)機(jī)兩臺,年產(chǎn)燒結(jié)礦可達(dá)540萬噸。燒結(jié)廠堅(jiān)持以“滿足高爐需求為宗旨,降本增效為目的”的生產(chǎn)方針,認(rèn)真貫徹向管理要效益的理念,確定科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、合理的原料結(jié)構(gòu),精心組織生產(chǎn)。自投產(chǎn)以來,燒結(jié)廠進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)改造和攻關(guān)課題,不斷降低燒結(jié)工序的能耗水平?,F(xiàn)對近幾年來我公司燒結(jié)廠所做的工藝技術(shù)改進(jìn)、節(jié)能攻關(guān)及設(shè)備改造項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)。

    2  1000毫米超厚料層燒結(jié)技術(shù)

    自2011年兩臺燒結(jié)機(jī)相繼投產(chǎn)以來,燒結(jié)機(jī)的布料厚度由最初的700mm逐步提升至800mm,2013年又提升至910mm,2016年經(jīng)過各項(xiàng)技術(shù)改造,成功將兩臺燒結(jié)機(jī)布料厚度提升至1000mm。經(jīng)過我們不斷地摸索與實(shí)踐,料層厚度提高后,各項(xiàng)生產(chǎn)工藝參數(shù)趨于穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量得到了進(jìn)一步的提高。

    近年來,圍繞燒結(jié)料層厚度的提高各單位都進(jìn)行了不懈的努力,但是真正實(shí)現(xiàn)1000mm料層燒結(jié)的企業(yè)還寥寥無幾。雖然各單位裝備不盡相同,原燃料也有差異,但是最重要的還是對厚料層燒結(jié)技術(shù)的認(rèn)知不夠,沒有形成一套系統(tǒng)、科學(xué)的思考方式,也就談不上科學(xué)的操作實(shí)踐了。

    2.1  設(shè)備改造

    為了提高料層,必須要對燒結(jié)機(jī)的原有設(shè)備進(jìn)行改造。首先是機(jī)頭點(diǎn)火設(shè)備,將原有點(diǎn)火爐10根支撐腿連接部位拆開,用千斤頂將點(diǎn)火爐頂起后將連接部位加入H型鋼板凳,煤氣管道及助燃風(fēng)管道同時(shí)在上方去掉一部分,然后重新焊接。在燒結(jié)機(jī)的機(jī)尾,為防止掛料,將機(jī)尾煙罩也進(jìn)行了適當(dāng)?shù)靥Ц摺?/span>

    為了確保料面的平整,燒結(jié)機(jī)的機(jī)頭布料裝置也進(jìn)行了合理地改造:在九輥布料器后方加裝了平料器同時(shí)根據(jù)料面的點(diǎn)火狀況調(diào)整平料器的配重。料面經(jīng)過平料器后,再由三個(gè)壓輥調(diào)整料面的厚度。

    臺車原有欄板高度為700mm,為保證料面兩側(cè)的物料不至灑落,在燒結(jié)機(jī)頭加裝擋板,采取“中間高、兩側(cè)低”的梯形布料方式,同時(shí)在機(jī)頭部位設(shè)置3個(gè)壓輥,壓輥布置如圖-3所示。根據(jù)物料灑落的實(shí)際情況,可在臺車兩側(cè)適當(dāng)增加一對吹掃裝置。

    2.2  生產(chǎn)工藝的改進(jìn)

    透氣性是燒結(jié)厚料層作業(yè)的關(guān)鍵;氣流在燒結(jié)過程中所遇到的阻力主要來源于兩部分,一部分是原始料層中的過濕層,另一部分則是燃燒層。

    對于未經(jīng)過點(diǎn)火燒結(jié)的原始料層,布料高度增加后,下部料層在重力作用下會被進(jìn)一步壓實(shí),使料層阻力增加。為了保證原始料層的透氣性,燒結(jié)過程所用的鐵料應(yīng)以粒度礦為主,同時(shí)控制鐵精粉的配加量。熔劑方面,加強(qiáng)了對白灰的質(zhì)量管控,要求其白灰粒度<3mm的粒度組成不低于90%,CaO含量不低于80%,同時(shí)提高白灰的活性度,減少生燒及雜質(zhì)含量。

    為了進(jìn)一步減少過濕層對料層透氣性的影響,強(qiáng)化制粒效果,燒結(jié)廠提高了一混加水口的水溫,在促進(jìn)白灰消化的同時(shí)也提高了混勻料的料溫。

    除了料層的冷態(tài)透氣性,燒結(jié)過程中料層的熱態(tài)透氣性也同樣重要,氣流在高溫區(qū)域的主要阻力來自于燒結(jié)的燃燒層,為了保證燒結(jié)過程的熱態(tài)透氣性,燃燒層不宜過厚。燃料方面,對鐵廠返回的焦粉進(jìn)行進(jìn)一步的篩分,粒度較細(xì)的焦粉直接配加進(jìn)入原料倉;粒度較粗的焦粉經(jīng)過破碎后再使用。這樣既可以減少燃料破碎工藝的電耗,也可以確保燃料粒度的穩(wěn)定。同時(shí),由于我廠所用的洗精煤和焦粉的熱值有一定的差異,為了確保燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定,在燒結(jié)過程中洗精煤和焦粉通常以一定的比例同時(shí)配加。

    2.3  對燒結(jié)礦質(zhì)量的影響

    厚料層作業(yè)可以顯著改善燒結(jié)礦的冶金性能及粒度組成,受自動蓄熱作用的影響,料層高溫保持時(shí)間較長,有利于燒結(jié)礦內(nèi)部的晶型發(fā)育,促進(jìn)鐵酸鈣的形成。

    根據(jù)我公司質(zhì)檢部門在不同料層厚度的條件下對燒結(jié)礦的還原性和低溫粉化性能進(jìn)行的若干次的實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下表1。

    料層提高后,燒結(jié)礦的低溫粉化性能有所降低。研究表明,燒結(jié)礦的低溫粉化性主要和赤鐵礦特別是再生赤鐵礦的含量有關(guān)。提高料層后,燒結(jié)礦的配碳量降低,同時(shí)主抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度加大,煙道負(fù)壓升高,空氣過剩系數(shù)增加,以上情況均強(qiáng)化了燒結(jié)過程中的氧化性氣氛,使燒結(jié)礦中的Fe2O3含量增加,降低了燒結(jié)礦的低溫粉化性能。

    不同料層厚度,燒結(jié)礦粒度組成如圖-4所示。

    從圖4中的數(shù)據(jù)可以看出,隨著料層厚度的增加,燒結(jié)礦中25-40mm粒級的比例明顯上升,10-16mm比例明顯減少,由此可見,厚料層作業(yè)有利于減少燒結(jié)礦中粉末的產(chǎn)生。目前,我公司燒結(jié)成品率已經(jīng)達(dá)到了78%以上。

    2.4  對燒結(jié)工序能耗的影響

    厚料層燒結(jié)可以有效降低燒結(jié)工序的固體燃耗和煤氣消耗。厚料層的蓄熱作用,有利于熱量的充分利用,進(jìn)而可以降低燒結(jié)礦的固體燃耗。表2為料層提高前后燒結(jié)礦的固體燃料消耗情況。

    研究表明,固體燃耗約占燒結(jié)工序總能耗的70%,因此降低固體燃耗對燒結(jié)節(jié)能來說至關(guān)重要。經(jīng)過我廠人員不斷地提高工藝技術(shù)水平,設(shè)備改造、加強(qiáng)原燃料的管理,提高混合料的溫度、改善燒結(jié)料層透氣性等措施,我廠的固體燃耗逐年降低。從表中數(shù)據(jù)可以看出,1000mm條件下厚料層燒結(jié)的固體燃耗為47.9kg/t(2017年6月份達(dá)到了44.5kg/t),比800mm時(shí)降低了11.5kg/t。

    厚料層作業(yè)的另一顯著優(yōu)勢就是大幅降低了料層點(diǎn)火的煤氣消耗量。不同厚度條件下的煤氣消耗數(shù)據(jù)。

    從表中數(shù)據(jù)可以看出,料層厚度提高以后,煤氣單耗明顯降低。料層提高后,燒結(jié)臺車的機(jī)速明顯減慢,由于燒結(jié)機(jī)的點(diǎn)火強(qiáng)度受點(diǎn)火溫度和點(diǎn)火時(shí)間兩方面的影響。機(jī)速降低后,點(diǎn)火時(shí)間得到了延長,因此可以適當(dāng)減少煤氣流量來降低點(diǎn)火溫度,而煤氣流量降低后,燒結(jié)工序的煤氣單耗也明顯降低了。

    2.5  對燒結(jié)工藝參數(shù)的影響

    不同料層厚度的條件下,燒結(jié)機(jī)工藝參數(shù)的變化情況如圖5所示。從圖中數(shù)據(jù)可以看出,1000mm的厚度時(shí),燒結(jié)機(jī)的終點(diǎn)溫度明顯降低,最高溫度僅為300℃左右,而厚度為800mm時(shí),終點(diǎn)溫度達(dá)到了近350℃;這充分說明了在厚料層作業(yè)的條件下,燒結(jié)機(jī)的中的熱量得到了更為充分地利用。

    2.6  對燒結(jié)礦產(chǎn)量的影響

    通過我廠人員的不懈努力,燒結(jié)廠的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)得到了有效提升。經(jīng)過各項(xiàng)技術(shù)革新后,燒結(jié)機(jī)平均日產(chǎn)提高到了18536噸/天;臺時(shí)產(chǎn)量提高到了386.15噸/時(shí);燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)提高到了1.755噸/時(shí)?平米。2017年6月份燒結(jié)工序產(chǎn)量完成54.29萬噸,創(chuàng)歷史以來的最好水平。

    3  電機(jī)節(jié)電改造技術(shù)

    為了適應(yīng)較為嚴(yán)峻的生產(chǎn)形勢,進(jìn)一步降低燒結(jié)工序的設(shè)備能耗,我廠對部分風(fēng)機(jī)設(shè)備和水泵設(shè)備電動機(jī)進(jìn)行了變頻改造,同時(shí)配備了智能控制系統(tǒng),改造完成后,有效地降低設(shè)備的耗電量,達(dá)到節(jié)能減排、降本增效的目的。

    通常情況下,電力消耗占到了燒結(jié)礦總工序能耗的9%左右。在電耗中,風(fēng)機(jī)能耗約占燒結(jié)工序總電耗的50%~70%,因此對風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造很有必要。

    1 3.1  節(jié)電改造概況

    3.1.1  主抽風(fēng)機(jī)節(jié)電改造

    我廠目前的兩臺燒結(jié)機(jī)為230m2燒結(jié)機(jī),每臺燒結(jié)機(jī)配備2臺10kV/4600kW主抽風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)風(fēng)量可以滿足燒結(jié)需求,對主抽風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造可以有效地適應(yīng)不同生產(chǎn)條件下風(fēng)機(jī)的能力調(diào)節(jié)。同時(shí),針對燒結(jié)機(jī)本身的操作特點(diǎn),安裝了一套“燒結(jié)終點(diǎn)智能控制技術(shù)”軟件,利用燒結(jié)主抽變頻,實(shí)現(xiàn)燒結(jié)終點(diǎn)智能閉環(huán)控制。生產(chǎn)實(shí)踐表明,風(fēng)箱廢氣溫度間接地反映著燒結(jié)臺車內(nèi)部實(shí)際的生產(chǎn)狀況,根據(jù)風(fēng)箱廢氣溫度曲線拐點(diǎn)的變化趨勢可以有效預(yù)測后續(xù)燒結(jié)終點(diǎn)的變化,從而對后續(xù)的生產(chǎn)情況作出預(yù)判,進(jìn)一步的調(diào)節(jié)好生產(chǎn)參數(shù)。

    3.1.2  除塵系統(tǒng)節(jié)電改造

    針對原料、破碎及配料等系統(tǒng)的除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行特性實(shí)施了“閥門聯(lián)動控制下的負(fù)壓調(diào)控技術(shù)”。由于上述設(shè)備的運(yùn)行存在著間歇性,因此根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況,在末端安裝電動閥門或?qū)F(xiàn)有閥門改造為電動閥。當(dāng)某個(gè)除塵點(diǎn)不需要除塵時(shí),自動關(guān)閉末端除塵點(diǎn)對應(yīng)電動閥門,與此同時(shí),風(fēng)機(jī)進(jìn)口的管道負(fù)壓值升高,除塵風(fēng)機(jī)自動減速運(yùn)行。當(dāng)現(xiàn)場的含塵量升高時(shí),系統(tǒng)自動開啟對應(yīng)電動閥門,導(dǎo)致進(jìn)口管道負(fù)壓值減小,除塵風(fēng)機(jī)自動加速運(yùn)行,加大風(fēng)量。通過上述調(diào)節(jié)系統(tǒng),可以保證管道負(fù)壓的基本恒定,在確保設(shè)備安全和標(biāo)準(zhǔn)控制基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)大幅度節(jié)能。

    3.1.3  余熱風(fēng)機(jī)及換冷鼓風(fēng)機(jī)節(jié)電改造

    針對余熱風(fēng)機(jī)的循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行了節(jié)能改造,燒結(jié)機(jī)余熱發(fā)電循環(huán)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)是對燒結(jié)機(jī)環(huán)冷工段產(chǎn)生的熱風(fēng)進(jìn)行循環(huán)利用。針對風(fēng)機(jī)的運(yùn)行特性設(shè)計(jì)了“溫度區(qū)間控制頻率調(diào)節(jié)技術(shù)”:根據(jù)工藝要求,設(shè)定煙氣罩熱煙氣溫度上下限,節(jié)能調(diào)控系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際煙氣溫度智能自動調(diào)控風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率,維持煙氣溫度在設(shè)定范圍內(nèi),智能控制風(fēng)機(jī)節(jié)能運(yùn)行。

    我廠對環(huán)冷風(fēng)機(jī)系統(tǒng)也進(jìn)行了節(jié)能改造,環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)以鼓風(fēng)的方式往環(huán)冷機(jī)里送風(fēng),以冷卻燒結(jié)礦。針對環(huán)冷風(fēng)機(jī)的運(yùn)行特性設(shè)計(jì)了“風(fēng)壓保障下的溫度調(diào)控技術(shù)”。“風(fēng)壓保障”技術(shù)是使系統(tǒng)維持一個(gè)能夠滿足系統(tǒng)工藝需求的下限壓力。“溫度調(diào)節(jié)”技術(shù)是實(shí)時(shí)檢測一段成品燒結(jié)礦冷卻后溫度、相應(yīng)煙罩溫度,結(jié)合余熱循環(huán)風(fēng)機(jī)要求,自動調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行。

    3.1.4  節(jié)電效果

    根據(jù)節(jié)電效率公式(1):節(jié)電率(%)=節(jié)電功率(kw)÷工頻功率(kw)核算,改造后的設(shè)備節(jié)電率。

    根據(jù)公式(2):設(shè)備月節(jié)電量(萬度)=節(jié)電功率(kw)×日歷時(shí)間(小時(shí))÷10000核算設(shè)備月節(jié)電量。

    改造后,燒結(jié)工序的能耗有明顯降低,根據(jù)統(tǒng)計(jì),燒結(jié)廠每年可節(jié)約電能2990萬度,直接經(jīng)濟(jì)效益1854萬元。

    4  結(jié)論

    提質(zhì)、節(jié)能、降耗應(yīng)該成為我們每位從事燒結(jié)工藝技術(shù)者永恒的主題。為此,為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)燒結(jié)工序的高產(chǎn)低耗,我公司燒結(jié)廠做出了多方面的努力:首先在超厚料層燒結(jié)技術(shù)上進(jìn)行了積極探索,目前燒結(jié)料層厚度長期維持在1000mm以上;二是從加強(qiáng)設(shè)備管理入手,強(qiáng)化點(diǎn)巡檢制度的落實(shí),對要害設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,有效降低了設(shè)備故障率,為穩(wěn)定生產(chǎn)打下了良好的基礎(chǔ);三是從工藝方面,經(jīng)過建廠以來的不斷摸索,實(shí)踐出了一些合理的配礦方針,對不同種類的外礦和二次含鐵料的配加比例有了一定的經(jīng)驗(yàn),有力的保證了我公司燒結(jié)礦的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗。

    2016年全年,我公司燒結(jié)工序平均能耗為42.49公斤標(biāo)煤/噸礦,邁入了同行較為先進(jìn)行列。

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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