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邯鋼3200m3高爐長期休風操作實踐

時間:2020-05-06 09:45來源:河鋼集團邯鋼公司 作者:郭先燊 點擊:
摘要:對邯鋼東區(qū)3200m3高爐近年來8小時以上的長期休風操作進行總結,通過優(yōu)化休風料、精準出鐵、快速減風操作、適當堵風口實現準時安全休風,并為送風后立刻快速恢復奠定基礎
  • 摘要:對邯鋼東區(qū)3200m3高爐近年來8小時以上的長期休風操作進行總結,通過優(yōu)化休風料、精準出鐵、快速減風操作、適當堵風口實現準時安全休風,并為送風后立刻快速恢復奠定基礎。

    關鍵字:大型高爐;休風;復風;實踐


    邯鋼東區(qū)3200m3高爐設有4個鐵口、32個風口,兩個矩形對稱出鐵場、嘉恒法水沖渣,爐頂煤氣采取重力除塵加布袋干法除塵。高爐自2009年7月開爐以來,共進行各類休風85次,其中8小時以上的長期休風34次,每次高爐都對休風復風的操作進行優(yōu)化改進,逐漸形成了一套適合該高爐的休風操作系統(tǒng)。

    1  休風前的爐況調整

    高爐在休風前32小時根據實際爐況進行調整,保證爐況穩(wěn)定順行、爐溫充沛。在高爐頂溫低于110℃時,或者焦比低于380kg/t時,提前32小時提高10kg/t左右焦比,同時礦批偏大,大于88t時提前退1~2噸礦批,疏導氣流。適當提高燃料比,保證爐況順行較差時,適當增加10kg/t左右焦比。提前24小時根據爐況狀態(tài)調整爐料結構和焦炭負荷,可適當增加焦比、控制煤比,提高爐況、爐溫的可控性、穩(wěn)定性和抗干擾能力,實現休風前的一個冶煉周期內實現。[Si]控制在0.35—0.5%,高爐操控標準的上限水平;二元堿度控制在1.24左右,低于高爐日常操控標準0.04;鐵水物理熱1510℃以上,與正??刂茦藴室恢?。休風前的爐況調整詳細控制標準及應對措施見表1。

    2  休風料

    2.1  休風負荷料調整

    休風輕負荷料加入時間以高爐休風時輕負荷料下達到軟融帶以下、高爐復風后出第一次鐵時下達到風口,能有效提高第二次鐵溫度為原則確定加入時間。同時,在休風前爐況調整后的焦炭負荷基礎上,根據休風時長要適當減輕焦炭負荷。(見表2)

    image.png

    凈焦加入原則是根據休風時長,在焦炭負荷調整的基礎上另外集中加凈焦,第一次加凈焦以復風后第一次鐵時下達風口、作用于第二次鐵為原則確定加入時間,第二次加凈焦間隔7批料。(見表2)

    2.2  休風堿度調整

    (1)休風前24小時,根據爐渣實際堿度,調整爐料結構,將堿度控制在1.23左右,比高爐操控標準低0.02。

    (2)變休風輕負荷料時,堿度按照0.5%[Si]再次下調爐渣堿度0.02。

    (3)加凈焦時,隔3批帶矽石平衡堿度,沒有矽石可以用球換燒結礦代替,每次根據當時堿度與加焦量,帶1~3噸矽石。

    3  休風前出鐵操作

    休風前出鐵操作不但關系到高爐是否能準時休風,影響到高爐的檢修進度,還關系到送風后高爐能否快速恢復。出鐵太晚檢修不能按期進行,出鐵差容易造成休風時風口進渣,送風后爐內集鐵多、透氣性差還會影響爐況恢復,甚至出現壞風口而被迫二次休風等情況。為實現準時出凈渣鐵,邯鋼東區(qū)通過長期實踐,總結一套標準化休風流程。后文以8:00休風為例。

    (1)提前兌好鐵罐,提前安排好出鐵時間,確保第一個鐵口5:30左右開口。

    (2)第二個鐵口選擇在6:20~6::40之間打開,先開鐵口出鐵量與理論鐵量相差大選擇早點開口,相差不大,選擇6:40打開鐵口為宜,確保在早上8點左右休風結束。

    (3)當兩個鐵口都來風后,開始減風。根據先開鐵口的出鐵情況選擇上下限風壓,兩鐵口都來風,風量減至4000m3 /min以下頂溫合適,噴鐵口還厲害時可以繼續(xù)減風;如果單鐵口來風,噴濺嚴重,可以先堵一個鐵口。如果頂溫低,需用風吹頂溫時,爐前要晚點堵口。

    (4)鉆頭使用,最后一次鐵正常使用鉆頭,推薦先開鐵口用57.5mm鉆頭,后開鐵口用60mm鉆頭。兩鐵口盡量延長重疊時間,保證出凈渣鐵,提高減風速度。

    (5)鐵口深度,保證3.5~3.7m,避免淺鐵口,最后一次打泥為正常的1/2~1/3即可,避免送風后開口困難。

    (6)放炭包。當休風時間超過8小時,必須放碳包,要求休風后工長聯系調度兌好碳包罐。爐前常白班負責放碳包,并對碳包與主溝檢查。

    (7)要準備燒鐵口氧氣管與一部分加長鐵棒備用,保證最后準時出鐵。

    4  休減風程序

    傳統(tǒng)操作規(guī)程休風程序過于籠統(tǒng),可操作性差,部分步驟與實際不相符無法操作,3200高爐根據實際情況全面整理、完善。包括高爐切煤氣的操作、休風時氮氣流量控制等。同時高爐對減風過程也進行了標準化。要求開始減風到休風不超過32分鐘,通過爐前組織與爐內的配合,實現在減風前如果兩個鐵口都能渣鐵出凈,來風后快速減風,直到休風(減風過程見表3)。

    image.png

    5  堵風口操作

    堵風口原則:根據休風時長,確定復風后高爐風量應盡快達到第一階段風量水平(達到正常全風系數標準),參考正常生產標準風速控制范圍確定堵風口數量。第一階段目標風量系數和堵風口數量推薦值見表4。高爐復風后盡可能縮短引煤氣時間, 實現送風比大于1.0。引煤氣后積極加風、逐步恢復料線,在爐況順行狀態(tài)下,第一次鐵口打開時風量應達到第一階段目標風量水平。

    image.png

    6  結語 

    (1)高爐休風是一個系統(tǒng)工程,要實現安全快速休風并為后期送風奠定基礎,需要高爐各個環(huán)節(jié)嚴格控制。

    (2)休風前能否達到指定的爐溫、堿度等控制標準是復風后能否快速恢復的關鍵。

    (3)休風輕負荷料加入時間是以高爐休風時輕負荷料下達到軟融帶以下、高爐復風后出第一次鐵時下達到風口,能有效提高第二次鐵溫度為原則確定。

    (4)休風前出鐵操作不但關系到高爐是否能準時休風,還關系到送風后高爐能否快速恢復。

    (5)休風堵風口在送風初期低風量時能有效提高風速,促進氣流分布。

    (責任編輯:zgltw)
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