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安源煉鐵廠4#高爐低成本經(jīng)濟(jì)護(hù)爐實(shí)踐

時(shí)間:2020-05-05 14:02來(lái)源:萍鋼安源煉鐵廠 作者:秦火輪 點(diǎn)擊:
摘要:安源煉鐵廠4#高爐開爐兩年后因爐缸環(huán)碳溫度急劇上升,局部環(huán)碳溫度最高一度高達(dá)600℃,高爐被迫采取一系列措施進(jìn)行護(hù)爐。目前已成功將爐缸環(huán)碳溫度控制在550℃以下,并且
  • 摘要:安源煉鐵廠4#高爐開爐兩年后因爐缸環(huán)碳溫度急劇上升,局部環(huán)碳溫度最高一度高達(dá)600℃,高爐被迫采取一系列措施進(jìn)行護(hù)爐。目前已成功將爐缸環(huán)碳溫度控制在550℃以下,并且保證了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的相對(duì)穩(wěn)定,成功實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)護(hù)爐。

    關(guān)鍵詞:高爐 護(hù)爐 釩鈦礦

    1  爐缸侵蝕情況及護(hù)爐情況簡(jiǎn)述

    安源煉鐵廠4#高爐有效容積為1080m3,2010年10月16日開爐,開爐僅半個(gè)月標(biāo)高5.092m處就超過(guò)了400℃,開爐兩個(gè)月后溫度就達(dá)到了532℃,且內(nèi)環(huán)平均溫度在開爐5個(gè)月后超過(guò)了500℃,最高達(dá)到了734℃。標(biāo)高5.493m處在開爐半個(gè)月內(nèi)環(huán)平均溫度就達(dá)到了482℃,最高點(diǎn)達(dá)到了689℃,爐缸側(cè)壁標(biāo)高6.696m、7.097m處溫度在開爐兩個(gè)月后就超過(guò)了300℃,特別是標(biāo)高7.097m處,開爐兩個(gè)月后最高溫度就達(dá)到了537℃。至2013年1月,標(biāo)高6.696m、7.097m局部環(huán)碳溫度突破550℃,高爐被迫采取降低冶強(qiáng)和配加釩鈦礦護(hù)爐等措施控制溫度的繼續(xù)上升。在護(hù)爐初期,爐缸溫度沒(méi)有明顯下降,并且波動(dòng)大,爐缸環(huán)碳溫度一度升至600℃,高爐被迫繼續(xù)降低冶強(qiáng)維持生產(chǎn)。此后,安源煉鐵工作者通過(guò)不斷的摸索總結(jié),終于探索出了一條適合本高爐特點(diǎn)的護(hù)爐之路,成功將爐缸各點(diǎn)溫度控制在550℃以下。目前,高爐爐缸各點(diǎn)溫度基本受控,高爐爐況穩(wěn)定順行,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)保持在較好的狀態(tài)。

    2  爐缸侵蝕狀態(tài)分析

    4#高爐爐缸砌體為微孔炭磚+小塊陶瓷杯復(fù)合結(jié)構(gòu),目前4#高爐溫度較高的點(diǎn)主要集中在標(biāo)高6.696m部位,該部位為爐底陶瓷墊與爐缸側(cè)壁陶瓷杯交匯處,該區(qū)域是爐缸最薄弱、最易燒穿的部位,高爐最常見(jiàn)最典型的爐缸象腳型侵蝕就是該部位。

    3  護(hù)爐經(jīng)過(guò)及所采取的措施

    2013年上半年前期爐缸環(huán)炭溫度持續(xù)上升后一直居高不下,高爐從3月份開始采取措施護(hù)爐,護(hù)爐初期所采取的主要措施是降低冶強(qiáng)、調(diào)整送風(fēng)參數(shù)和配加釩鈦礦護(hù)爐等,但初期效果不甚明顯,爐缸側(cè)壁位于南鐵口下方左右45°扇面溫度始終居高不下,特別是五月中旬T1147A點(diǎn)溫度一度達(dá)到600℃,高爐被迫進(jìn)一步降低冶強(qiáng)操作,2013年下半年開始逐步調(diào)整護(hù)爐思路,爐缸環(huán)炭溫度開始逐步下降。2013年四季度爐缸環(huán)炭溫度實(shí)現(xiàn)了基本受控,至2014年一季度爐缸環(huán)炭溫度實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步下降,目前高爐在逐步提高冶強(qiáng)的同時(shí),爐缸側(cè)壁溫度基本控制在530℃以下,護(hù)爐工作取得了明顯成效。

    3.1 降低冶強(qiáng)

    2013年3-5月份高爐根據(jù)環(huán)炭溫度上升情況將日產(chǎn)由正常的3000噸/日逐步控制至2200噸/日,產(chǎn)量的控制從根本上減少了渣鐵環(huán)流對(duì)爐缸的侵蝕。

    3.2 調(diào)整送風(fēng)制度

    高爐在逐步降低冶強(qiáng)后,為進(jìn)一步強(qiáng)化護(hù)爐效果,針對(duì)爐缸溫度較高的點(diǎn)都集中在南鐵口方向的特征,將該區(qū)域的風(fēng)口長(zhǎng)度由原來(lái)的以450mm為主逐步調(diào)整至480mm和500mm兩種規(guī)格的長(zhǎng)風(fēng)口,并適當(dāng)縮小風(fēng)口面積,3-5月份逐步將風(fēng)口面積由原來(lái)的0.2225m2縮小至0.1918m2,風(fēng)口面積的縮小和加長(zhǎng)也是減少渣鐵環(huán)流侵蝕的主要因素。

    3.3  配加釩鈦礦

    3月下旬高爐開始配加釩鈦球和在燒結(jié)礦中配加海砂礦,護(hù)爐初期入爐鈦負(fù)荷基本維持在8-12kg/t,后期逐步增加入爐鈦負(fù)荷,最高時(shí)入爐鈦負(fù)荷高達(dá)20 kg/t,爐缸溫度的受控與入爐鈦負(fù)荷的增加和鈦的沉積量增加有著直接關(guān)系,做好鈦平衡的控制對(duì)護(hù)爐起著決定性作用:

    3.4  加大爐缸冷卻強(qiáng)度

    5月份因環(huán)炭溫度持續(xù)上升,為增大冷卻強(qiáng)度,將二層冷卻壁冷卻水由原來(lái)的常壓水改成了高壓水,并且由原來(lái)的并聯(lián)改成了單聯(lián),冷卻強(qiáng)度的增加保證了爐缸炭磚積蓄的熱量能及時(shí)有效的散發(fā)出去,這也為減少環(huán)炭的侵蝕起到了不小的作用。

    3.5  調(diào)整熱制度

    在配加釩鈦礦護(hù)爐初期,高爐爐溫一直控制在相對(duì)較高水平,鐵水溫度長(zhǎng)期控制到1500℃以上。但事實(shí)證明,過(guò)高的渣鐵溫度不利于爐缸的鈦沉積,生鐵中含鈦居高不下,爐外工作非常被動(dòng)。2013年四季度開始逐步調(diào)整思路,經(jīng)過(guò)認(rèn)真的研究釩鈦礦護(hù)爐的原理后發(fā)現(xiàn),我們追求的目標(biāo)應(yīng)該是將鐵礦石中的鈦盡可能多的還原出來(lái),然后在爐缸中盡可能多的析出,在此過(guò)程當(dāng)中起決定性作用的是溫度。鐵礦石中的鈦還原區(qū)域?yàn)檐浫蹘У斤L(fēng)口平面,溫度越高,還原出來(lái)的鈦越多。因此,采取富氧以提高理論燃燒溫度,促進(jìn)鈦在風(fēng)口區(qū)域的還原。在風(fēng)口以下?tīng)t缸區(qū)域,鈦的析出和沉積需要較低的溫度,采取適當(dāng)降低爐溫控制水平,將鐵水溫度控制線降低到1450左右,以促進(jìn)鈦的析出和在爐缸的沉積。事實(shí)證明,這一調(diào)整在后一階段的護(hù)爐過(guò)程中發(fā)揮了非常大的作用,熱制度調(diào)整后爐缸鈦沉積量明顯上升,為爐缸環(huán)炭溫度的受控起到了關(guān)鍵作用。

    3.6  改善焦炭透液性

    5月份將焦炭調(diào)整為100%的濟(jì)源焦以后,焦炭質(zhì)量的提高,使得焦炭在爐缸的透液性明顯改善,焦炭間的渣鐵滯留系數(shù)降低,渣鐵往爐缸中心的滲透量增加,對(duì)減少渣鐵環(huán)流也起到了比較關(guān)鍵的作用。

    3.7  提高鐵口深度

    爐外通過(guò)嚴(yán)格規(guī)范打泥量穩(wěn)定鐵口深度,實(shí)踐證明,適當(dāng)深且穩(wěn)定的鐵口深度是減少鐵水環(huán)流侵蝕的主要措施之一。

    4  低成本經(jīng)濟(jì)護(hù)爐分析

    4#高爐自2013年上半年開始護(hù)爐以來(lái),盡管數(shù)次因爐缸溫度超過(guò)警戒值而被迫降低冶強(qiáng)控制,但高爐通過(guò)不斷的摸索和總結(jié),在保證護(hù)爐質(zhì)量的同時(shí),基本也保證了高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍維持在相對(duì)較高水平.

    4.1 操作制度選擇比較合理

    高爐自3月下旬開始控制冶強(qiáng)護(hù)爐,日產(chǎn)由3000噸/日逐步控制至2200噸/日,對(duì)應(yīng)的風(fēng)口面積由0.2225m2逐步縮小至0.1918m2,以及礦批的跟進(jìn)調(diào)整,在降低冶強(qiáng)的同時(shí)確保了足夠的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,這也是高爐能長(zhǎng)期保持氣流穩(wěn)定的主要原因;

    4.2 嚴(yán)密監(jiān)控、靈活調(diào)劑

    在護(hù)爐的同時(shí)嚴(yán)密監(jiān)控爐缸各項(xiàng)數(shù)據(jù)的變化,高爐建立了一套比較完善的數(shù)據(jù)采集分析體系,堅(jiān)持日分析、旬分析、月總結(jié),根據(jù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的變化及時(shí)調(diào)整護(hù)爐措施,既保證了爐缸工作的正常,又確保了護(hù)爐效果,堅(jiān)持以最低的成本代價(jià)來(lái)保證較好的護(hù)爐效果。

    4.3 工長(zhǎng)操作技能提升

    在調(diào)整熱制度控制范圍后,對(duì)值班工長(zhǎng)的操作掌控能力提出了更高的要求,熱制度參數(shù)的穩(wěn)定是保證爐缸鈦平衡的關(guān)鍵,車間通過(guò)強(qiáng)化培訓(xùn)進(jìn)一步提升了工長(zhǎng)掌控參數(shù)的能力,2013年下半年開始,高爐爐溫命中率實(shí)現(xiàn)了逐月提升,目前基本能穩(wěn)定在90%以上。熱制度的穩(wěn)定是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)護(hù)爐的基礎(chǔ)。

    5  總結(jié)

    (1)高爐在爐缸侵蝕嚴(yán)重,爐缸炭磚溫度上升較快的情況下,通過(guò)降低冶強(qiáng)操作是最為安全有效的措施;

    (2)在使用釩鈦礦護(hù)爐時(shí),做好鈦平衡的控制是高爐經(jīng)濟(jì)護(hù)爐的關(guān)鍵,通過(guò)提高風(fēng)口前理論燃燒溫度促進(jìn)鈦還原,同時(shí)保持相對(duì)較低的爐缸渣鐵溫度可有效促進(jìn)鈦的沉積;

    (3)凡有利于減少渣鐵在爐缸的環(huán)流侵蝕的措施都是保證護(hù)爐效果的有效措施,通過(guò)多項(xiàng)措施的靈活調(diào)劑既可對(duì)護(hù)爐產(chǎn)生有效的促進(jìn)作用,也可保證以最小的成本代價(jià)來(lái)保證護(hù)爐效果。

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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