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摘 要 水鋼4#高爐2016年3月爐況波動(dòng)主要原因由于煉焦煤結(jié)構(gòu)中瘦精煤斷料,噴吹煤替代瘦精煤,新配比的配合煤在煉焦過程中加熱時(shí)膠質(zhì)體減少,焦炭熱態(tài)強(qiáng)度下降,從而導(dǎo)致高爐爐況波動(dòng)。
關(guān)鍵詞 噴吹煤替代瘦精煤 膠質(zhì)體減少 熱態(tài)強(qiáng)度下降 爐況波動(dòng)
1 3月份水鋼四高爐生產(chǎn)情況
水鋼4#高爐2016年3月1日~28日主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表1。3月13日之前,高爐爐況保持穩(wěn)定順行,產(chǎn)量與技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了較好水平。3月14日白班休風(fēng)更換風(fēng)口后,爐況發(fā)生波動(dòng),恢復(fù)爐況順行不理想,頻繁出氣流、懸料等現(xiàn)象。14日~26日主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅下滑,平均日產(chǎn)減少了1398t、煤比降低了12kg/t,入爐焦比上升了68 kg/t,燃料比上升了49 kg/t。
可見,四高爐此次爐況波動(dòng)時(shí)間應(yīng)是3月14日-26日,其間休、減風(fēng)有3月14日動(dòng)力廠5#鼓風(fēng)機(jī)靜葉漏油處理,休風(fēng)64min,煉鐵廠同步更換四個(gè)風(fēng)口;3月15日鐵運(yùn)廠配罐晚點(diǎn),減風(fēng)56min;3月18日風(fēng)壓冒尖減風(fēng);3月22日動(dòng)力廠5#鼓風(fēng)機(jī)靜葉漏油處理,休風(fēng)433min。同時(shí) 3#高爐爐況也有波動(dòng)。3月14日-20日燃料比上升6kg/t。本次因焦炭熱態(tài)強(qiáng)度下降影響,生鐵產(chǎn)量損失19100t,噸鐵燃料成本上升21.34元/t。
2 爐況波動(dòng)變化過程
3月11日過來,可見,產(chǎn)量和各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)尚可,3月14日動(dòng)力廠5#鼓風(fēng)機(jī)需要處理靜葉油管漏油,煉鐵廠同步更換存在問題的4個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)恢復(fù)后,3月14日中班爐況順行可,風(fēng)量4850m3/min。3月15日夜班,高爐風(fēng)壓上升,接受風(fēng)量能力下降,3:40分調(diào)整布料角度,焦炭角度外移,疏導(dǎo)邊緣氣流,由于水溫差上升較快,白班達(dá)到7.2℃,中班18:10布料角度整體外移0.5°,并退焦炭負(fù)荷2.08%。3月16日夜班開始,高爐頻繁出氣流,水溫差持續(xù)上升至9℃。3月17日爐況開始惡化,采取退礦批恢復(fù)爐況,3月18日-22日高爐風(fēng)壓頻繁冒尖,懸料,高爐不吃壓。3月22日利用休風(fēng)機(jī)會(huì),堵4個(gè)風(fēng)口恢復(fù)爐況。3月23日打開2個(gè)風(fēng)口后,爐況恢復(fù)不理想,頻繁懸料。24日重堵4個(gè)風(fēng)口恢復(fù)爐況,同步礦焦角差減至1.0°,加凈焦處理。25日爐況逐步加風(fēng),26日夜班到白班風(fēng)口全開。27日高爐風(fēng)量穩(wěn)定4850m3/min,爐況基本恢復(fù)正常。3月1日以來,入爐風(fēng)量變化趨勢(shì)。
3 燒結(jié)礦強(qiáng)度分析
正常生產(chǎn)情況下,一燒車間有效燒結(jié)面積分別為265m2的 6#、7#機(jī)燒結(jié)礦供給四高爐,有效燒結(jié)面積為132m2的 4#機(jī)燒結(jié)礦+6#、7#機(jī)富余部分燒結(jié)礦供給三高爐。
3.1 燒結(jié)礦常溫強(qiáng)度
3月11日-24日期間,一燒車間燒結(jié)礦只有一次轉(zhuǎn)鼓(3月13日)為77.73%,小于79%預(yù)警值外,其余均正常。二燒車間轉(zhuǎn)鼓均在預(yù)警值77%以上,也無異常。
3.2 一、二燒車間燒結(jié)礦微觀結(jié)構(gòu)礦物組成
可見,在爐況波動(dòng)期間,一、二燒車間燒結(jié)礦微觀顯微結(jié)構(gòu)強(qiáng)度[2]較好,玻璃相較少;高堿度燒結(jié)礦強(qiáng)度好的主要粘結(jié)相為鐵酸鈣,鐵酸鈣含量較高。
3.3 一燒車間燒結(jié)礦熔滴性能
從表3中可見,收縮10%時(shí)燒結(jié)礦軟化開始溫度1099℃,軟化溫度區(qū)間114℃[3],較為正常,軟熔溫度區(qū)間稍寬,;最大壓差、熔滴特性指數(shù)稍高,滴落時(shí)溫度稍低。
3.4 四高爐小礦槽返礦率的變化趨勢(shì)
可見,3月12日-15日呈現(xiàn)下降趨勢(shì),3月16日-26日期間基本穩(wěn)定在14%左右,25日又呈現(xiàn)上升趨勢(shì),進(jìn)一步說明爐況波動(dòng)期間一燒車間燒結(jié)礦強(qiáng)度處于基本穩(wěn)定,狀態(tài)無異常。
3.5 四高爐小礦槽下一燒車間燒結(jié)礦粒度篩分見表4
可見,燒結(jié)礦 >10mm的部分3月7日-11日第二周平均值為69.76%,第三周為69.04%,第四周為69.38%,基本穩(wěn)定,均在69%以上,變化幅度不大;10-5mm的部分第二周平均值為26.62%,第三周為27.3%,第四周為27.06%,連續(xù)三周相比較,第三周、第四周與第二周比較有上升趨勢(shì),第四周較第三周又呈下降趨勢(shì),但是均無大幅度的變化;<5mm部分連續(xù)三周基本穩(wěn)定在3.6%左右。結(jié)合上述分析,再次說明了燒結(jié)礦強(qiáng)度處于較好的水平。
4 焦炭熱態(tài)強(qiáng)度下降分析
4.1 焦化變配比情況
可見,3月13日-24日以來,焦化變配煤比較頻繁,原因有:其一,主要由于瘦精煤資源的斷料,采用噴吹煤替代瘦精煤;其二,二選煤資源銜接不上造成變配煤比;其三,爐況反應(yīng)不適應(yīng),停用噴吹煤變配煤比;其四,恢復(fù)二選煤和瘦焦煤的使用變配煤比。
4.2 變配煤比后檢測(cè)焦炭熱態(tài)強(qiáng)度與反應(yīng)性
正常生產(chǎn)情況下,煉鐵廠有效容積為1350m3三高爐使用煤焦化公司一煉焦車間1#、2#焦?fàn)t的濕熄焦炭+外購焦炭;有效容積為2500m3四高爐使用煤焦化公司二煉焦車間3#、4#焦?fàn)t的干熄焦炭。3月13日-24日期間變配煤比后,3月15日-26日期間濕熄焦炭、干熄焦炭熱態(tài)強(qiáng)度與反應(yīng)性。
可知,瘦精煤和瘦焦煤都屬于瘦煤,雖然瘦煤能結(jié)焦,加熱時(shí)產(chǎn)生的膠質(zhì)體數(shù)量少,但單獨(dú)煉焦塊度大、裂紋少,焦炭不耐磨,在煉焦配煤中配加少量的瘦煤可以提高焦炭的塊度。噴吹煤屬于無煙煤,可燃基揮發(fā)分最低,加熱時(shí)不產(chǎn)生膠質(zhì)體,因此不能劃入煉焦用煤的范圍。有時(shí)在瘦煤缺乏的地區(qū),當(dāng)配煤中煤料較肥時(shí),可少量配入無煙煤做瘦化劑使用,用作小高爐燃料是可以的[1]。3月13日17:00焦化變料使用噴吹煤替代瘦精煤后,出來的自產(chǎn)焦炭熱態(tài)強(qiáng)度下降。通過分析不難看出,其主要原因就是噴吹煤替代瘦精煤后,新料結(jié)構(gòu)的配合煤,加熱時(shí)膠質(zhì)體數(shù)量的減少,是造成自產(chǎn)焦炭熱態(tài)強(qiáng)度強(qiáng)度下降的關(guān)鍵原因。 當(dāng)期瘦精煤與噴吹煤分析。
可見,噴吹煤與瘦精煤比較,A高0.72%,V低1.68%,S低0.33%,G值低29%,K2O+ Na2O高0.82%,X值低12.4mm,Y值低4mm,便宜43元/t。
5 入爐原燃料有害元素負(fù)荷分析見表8
可見,四高爐連續(xù)四個(gè)周堿負(fù)荷的變化,第一周4.058kg/t,第二周4.571 kg/t,第三周3.92 kg/t,第四周5.607 kg/t。
為3月份四高爐堿金屬負(fù)荷變化趨勢(shì),可見連續(xù)四周偏高呈先上升再下降再上升的趨勢(shì),第四周上升幅度較大,從時(shí)間上看正好是爐況波動(dòng)大的時(shí)期,主要原因噴吹煤替代瘦精煤后,自產(chǎn)焦炭堿金屬含量上升,噴吹煤堿金屬含量1.94%,而瘦精煤堿金屬含量1.12%。燒結(jié)礦堿金屬含量0.294%,南非塊堿金屬含量0.163%。3月13日焦化變噴吹煤之前理論計(jì)算焦炭堿金屬含量為0.97%,變噴吹煤之后理論計(jì)算焦炭堿金屬含量為1.03%,理論計(jì)算焦炭堿金屬含量已超過1.0%,由于入爐原燃料整體呈現(xiàn)堿金屬處于上升趨勢(shì),尤其第四周燒結(jié)礦堿金屬含量的上升幅度較大,故四高爐在3月16日至23日期間整體堿金屬負(fù)荷上升,進(jìn)一步惡化高爐爐況。
5 原因分析判定
(1)3月13日煉焦煤結(jié)構(gòu)變化影響,自產(chǎn)焦熱態(tài)強(qiáng)度下降,高爐料柱骨架受損,透氣性、透液性惡化是主要原因。
(2)3月14日動(dòng)力5#鼓風(fēng)機(jī)靜葉處理四高爐休風(fēng)66min,爐況恢復(fù)過程中,遇上焦化變配比后的低熱態(tài)強(qiáng)度新焦炭影響爐況波動(dòng)是關(guān)鍵原因。
(3)3月15日自產(chǎn)焦炭熱強(qiáng)度檢驗(yàn)取樣時(shí)間未把握好,對(duì)變配煤比后的焦炭未能及時(shí)體現(xiàn)出熱態(tài)強(qiáng)度的下降,對(duì)高爐調(diào)整的指導(dǎo)性不強(qiáng),這是次要原因。
(4)四高爐主要原料燒結(jié)礦和料柱骨架自產(chǎn)干熄焦,堿金屬以及其他有害元素負(fù)荷同步上升,循環(huán)富集效應(yīng)集中,造成焦炭粉化加劇,透氣性、透液性下降,這是次要原因。
(5)綜合入爐品位下降,渣比上升,渣鐵排放難度加大,爐況恢復(fù)也受到一定影響,這是次要原因。
6 結(jié)語
水鋼四高爐此次爐況波動(dòng),恢復(fù)時(shí)間較長,長達(dá)13d,損失較大。損失是嚴(yán)重的,教訓(xùn)是深刻的,舍本逐末應(yīng)當(dāng)汲取。通過對(duì)比分析高爐波動(dòng)前后入爐原燃料的變化及高爐操作,不難看出高爐波動(dòng)的主要原因是焦炭熱態(tài)強(qiáng)度的下降,高爐料柱透氣、透液性變差,壓量關(guān)系緊張,頻繁出氣流、懸料,高爐通過上下部調(diào)劑相結(jié)合來穩(wěn)定爐況,但效果并不理想,直到焦化調(diào)整配煤比,焦炭質(zhì)量改善后,高爐制度調(diào)整才起到效果,高爐爐況逐步恢復(fù)正常。
7 參考文獻(xiàn)
[1] 《煉鐵學(xué)》上冊(cè) 任貴義 主編 冶金工業(yè)出版社 2011年7月
[2] 《燒結(jié)球團(tuán)礦微觀結(jié)構(gòu)》 陳耀銘 陳銳 編著 中南大學(xué)出版社 2011年12月
[3] 《高爐生產(chǎn)知識(shí)問答》 王筱留 修訂 北京冶金工業(yè)出版社 2006年12月
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