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摘要 文中介紹了泰山鋼鐵1780m3高爐爐缸側(cè)壁溫度升高治理的實(shí)踐。采取多元化治理的措施,截至到2016年3月份,兩座高爐側(cè)壁溫度上升勢(shì)頭得以遏制,并把溫度控制在一個(gè)可控的范圍之內(nèi),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了最優(yōu)化。
關(guān)鍵詞 爐缸側(cè)壁 溫度升高 治理
1 前言
山東泰山鋼鐵公司擁有兩座中冶京誠(chéng)設(shè)計(jì)1780m3高爐,分別于2011年12月28日和2012年3月20日建成投產(chǎn)。自2013年12月份開始2#高爐爐缸側(cè)壁溫度呈上升趨勢(shì),2014年7月份1#高爐爐缸側(cè)壁溫度也開始上升,2015年下半年上升速度加快,7月12日1#高爐TE1237點(diǎn)的溫度最高達(dá)到597℃,7月10日2#爐TE1233點(diǎn)的最高溫度達(dá)到573℃。針對(duì)爐缸側(cè)壁溫度升高的問題,借鑒同類型高爐爐缸側(cè)壁溫度治理的經(jīng)驗(yàn),通過采取多元化治理的措施,截止到2016年3月份,兩座高爐側(cè)壁溫度上升勢(shì)頭得以遏制,并把溫度控制在一個(gè)可控的范圍之內(nèi),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了最優(yōu)化。
2 第一階段治理措施及效果
2.1 治理措施
針對(duì)高爐爐缸側(cè)壁溫度上升問題,綜合分析可能造成側(cè)壁溫度上升的原因,主要采取了以下六項(xiàng)措施。
2.1.1加冷固鈦球護(hù)。
鐵水中保持鈦含量在0.10-0.15%,[Si]+[Ti]=0.6%,鐵水物理熱≥1480℃;考慮到護(hù)爐后對(duì)高爐透氣性影響較大,根據(jù)側(cè)壁溫度的變化,定期加停鈦球操作。
2.1.2降低冶煉強(qiáng)度
根據(jù)側(cè)壁溫度的情況,降低富氧率操作。
2.1.3調(diào)整送風(fēng)制度
增加爐缸側(cè)壁局部溫度高的部位上方風(fēng)口長(zhǎng)度,風(fēng)口長(zhǎng)度由原來的480mmm調(diào)整為530mm,同時(shí)加入110mm內(nèi)襯套。
2.1.4爐缸灌漿
利用高爐檢修機(jī)會(huì),在爐缸側(cè)壁溫度升高的部位進(jìn)行爐皮開孔灌漿。
2.1.5加深鐵口深度
鐵口深度由原來的2800mm-3000mm提高至3000-3200mm,以減緩出鐵環(huán)流對(duì)側(cè)壁溫度的影響。
2.1.6控制入爐堿、鋅負(fù)荷,定期排堿
針對(duì)高爐入爐堿、鋅負(fù)荷較高實(shí)際,每月兩次對(duì)高爐入爐料的堿金屬進(jìn)行檢測(cè),停止加入含堿金屬較高的鐵精粉、美國(guó)精粉、鋼精粉等,根據(jù)循環(huán)富集情況定期進(jìn)行排堿操作。
2.1.7降低進(jìn)水溫度,提高冷卻強(qiáng)度
軟水進(jìn)水溫度由原來的38℃降低至33-35℃。
2.2 治理效果
爐缸側(cè)壁溫度上升得到一定程度的遏制,但出現(xiàn)反反復(fù)復(fù),2015年7月份開始出現(xiàn)大幅度多方位的升高。
造成爐缸溫度反復(fù)升高的原因,初步分析為:
2.2.1 護(hù)爐措施沒有常態(tài)化
考慮護(hù)爐對(duì)高爐透氣性影響較大,根據(jù)爐缸側(cè)壁溫度的變化,間斷性地配加冷固鈦球團(tuán)不利于爐缸含鈦保護(hù)層的形成。
2.2.2 受公司生產(chǎn)鏈條的制約
高爐產(chǎn)量壓力大,不能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期降低冶煉強(qiáng)度操作,對(duì)高爐爐缸側(cè)壁溫度治理帶來較大困難,特別是2015年上半年增加富氧量提高冶煉強(qiáng)度后,爐缸側(cè)壁溫度進(jìn)一步惡化。
2.2.3 下部送風(fēng)制度調(diào)整不到位
風(fēng)口以長(zhǎng)度480㎜、直徑¢115為主,局部溫度高的部位使用長(zhǎng)度530㎜、直徑110㎜風(fēng)口,長(zhǎng)度偏短,進(jìn)風(fēng)面積偏大。
2.2.4 高爐入爐鋅負(fù)荷持續(xù)偏高,對(duì)爐缸的侵害沒有減弱。
3 第二階段治理措施及效果
3.1 治理措施
總結(jié)一階段爐缸側(cè)壁溫度治理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),調(diào)整爐缸側(cè)壁溫度治理思路。
3.1.1 穩(wěn)定高爐冶煉強(qiáng)度
2015年7月份爐缸側(cè)壁溫度的再次大面積大幅度的上升,給我們敲響了警鐘,冶煉強(qiáng)度不穩(wěn)定問題得到了公司上下的一致認(rèn)同,調(diào)整生產(chǎn)鏈條,釋放高爐產(chǎn)量壓力,自7月份高爐開始控制冶煉強(qiáng)度,并進(jìn)行穩(wěn)定操作,富氧量由8000m3/h降低至5000m3/h以下,并月月保持穩(wěn)定。
3.1.2 護(hù)爐措施常態(tài)化
根據(jù)爐缸側(cè)壁溫度情況適度增減鐵水鈦含量;針對(duì)冷固鈦球強(qiáng)度差及價(jià)格對(duì)生產(chǎn)成本造成影響的實(shí)際 ,改為燒結(jié)中配加新西蘭海沙,實(shí)現(xiàn)了含鈦料的均勻穩(wěn)定加入,且不影響高爐運(yùn)行。爐缸側(cè)壁溫度升高時(shí),鐵水中鈦含量按照0.15-0.20%控制;側(cè)壁溫度下降穩(wěn)定后,鐵水中鈦含量按照0.10-0.15%進(jìn)行控制。
3.1.3 進(jìn)一步優(yōu)化下部送風(fēng)制度,加長(zhǎng)風(fēng)口,縮小進(jìn)風(fēng)面積
逐步加長(zhǎng)風(fēng)口長(zhǎng)度,停止使用長(zhǎng)度為480㎜的風(fēng)口,減少長(zhǎng)度為530㎜的風(fēng)口,逐步過渡為560㎜,同時(shí)針對(duì)局部溫度升高的部位,使用直徑為¢100mm、¢110㎜的風(fēng)口。
1#高爐風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積調(diào)整為0.2545m2(11個(gè)¢115×560 5個(gè)¢115×530 1個(gè)¢110×530 4個(gè)¢100×560 5個(gè)¢110×560) 。在爐缸側(cè)壁溫度高點(diǎn)的部位保留4個(gè)¢100mm的風(fēng)口(10#、11#、12#、22#),并利用1月18日計(jì)劃?rùn)z修臨時(shí)堵11#風(fēng)口,送風(fēng)面積為0.2448m2,至3月3日開11#風(fēng)口。
2#高爐風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積調(diào)整為0.2578m2(13個(gè)¢115×560 3個(gè)¢115×530 2個(gè)¢110×530 2個(gè)¢100×560 6個(gè)¢110×560) ,高點(diǎn)部位保留2個(gè)¢100mm(18#、5#),期間利用休風(fēng)機(jī)會(huì)臨時(shí)堵12#風(fēng)口10d。通過調(diào)整送風(fēng)制度,縮小進(jìn)風(fēng)面積,風(fēng)量不但沒有下降,反而升高了100m3/min,為改善爐缸活度,降低爐缸側(cè)壁溫度創(chuàng)造了下部條件。
3.1.4 進(jìn)一步優(yōu)化高爐布料矩陣,調(diào)整中心氣流,活躍爐缸
在布料矩陣調(diào)整方面,以“開放中心,抑制邊緣”為主導(dǎo)氣流的原則,進(jìn)一步優(yōu)化高爐布料矩陣,調(diào)整中心氣流,活躍爐缸。 結(jié)合靜壓控制、燒結(jié)質(zhì)量的波動(dòng)、生礦比例的提高、布料溜槽使用時(shí)間長(zhǎng)等因素,2#高爐逐步提高礦、焦1個(gè)檔位,增加礦石布料圈數(shù),拓寬礦焦平臺(tái),布料矩陣調(diào)整為:
4C + C ,O
1#高爐在保證檔位不變的情況下,增加了礦料邊緣9、8檔位的圈數(shù),由3圈調(diào)整為4圈,布料矩陣調(diào)整為:4C +C O
通過對(duì)氣流的調(diào)整,有力地保證了爐缸中心活度,兩座高爐爐底中心溫度逐步回升至580℃,減少了鐵水在爐缸的環(huán)流,增加了高爐排鋅能力,為降低爐缸側(cè)壁溫度提供了保障。
3.1.5 進(jìn)一步降低入爐堿、鋅負(fù)荷
工業(yè)副產(chǎn)品循環(huán)的使用,是造成入爐堿鋅負(fù)荷較高的主要原因,為此,燒結(jié)徹底停止除塵灰使用,入爐堿、鋅負(fù)荷降低至標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),有害元素對(duì)爐缸侵害得到控制。
3.2 治理效果
3.2.1爐缸側(cè)壁溫度的再次下降,時(shí)間較長(zhǎng)
爐缸側(cè)壁溫度的再次下降,時(shí)間較長(zhǎng),但通過措施的堅(jiān)持,自2016年1月份側(cè)壁溫度出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì),到2016年3月份爐缸側(cè)壁溫度全部降到安全范圍之內(nèi)。
3.2.2 高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)不斷提升
4 結(jié)論
山東泰山鋼鐵公司兩座1780m3高爐, 通過兩個(gè)階段的爐缸側(cè)壁溫度治理,逐步摸索出了控制爐缸側(cè)壁溫度升高的規(guī)律,優(yōu)化上下部制度,調(diào)整煤氣分布,保持爐缸中心活躍,控制爐缸環(huán)流是基礎(chǔ)。常態(tài)化護(hù)爐并處理好與爐缸活躍度的關(guān)系是爐缸側(cè)壁溫度治理的關(guān)鍵,降低冶煉強(qiáng)度是治理爐缸側(cè)壁溫度升高的一項(xiàng)有效措施。爐缸側(cè)壁溫度的治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期艱苦的工作,經(jīng)歷過程是痛苦的。護(hù)爐是實(shí)現(xiàn)高爐長(zhǎng)壽的一項(xiàng)必要措施,必須科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?shí)施,保證爐缸側(cè)壁溫度穩(wěn)定,確保高爐安全、順行、長(zhǎng)壽。
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