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泰鋼1780m3高爐爐缸側(cè)壁溫度升高治理的實踐

時間:2020-04-23 20:33來源:山東泰山鋼鐵公司 作者:亓建成 孫其德 薛 點擊:
摘要 文中介紹了泰山鋼鐵1780m3高爐爐缸側(cè)壁溫度升高治理的實踐。采取多元化治理的措施,截至到2016年3月份,兩座高爐側(cè)壁溫度上升勢頭得以遏制,并把溫度控制在一個可控的范圍之

  • 摘要  文中介紹了泰山鋼鐵1780m3高爐爐缸側(cè)壁溫度升高治理的實踐。采取多元化治理的措施,截至到2016年3月份,兩座高爐側(cè)壁溫度上升勢頭得以遏制,并把溫度控制在一個可控的范圍之內(nèi),各項經(jīng)濟指標實現(xiàn)了最優(yōu)化。

    關鍵詞  爐缸側(cè)壁  溫度升高  治理


    1 前言


    山東泰山鋼鐵公司擁有兩座中冶京誠設計1780m3高爐,分別于2011年12月28日和2012年3月20日建成投產(chǎn)。自2013年12月份開始2#高爐爐缸側(cè)壁溫度呈上升趨勢,2014年7月份1#高爐爐缸側(cè)壁溫度也開始上升,2015年下半年上升速度加快,7月12日1#高爐TE1237點的溫度最高達到597℃,7月10日2#爐TE1233點的最高溫度達到573℃。針對爐缸側(cè)壁溫度升高的問題,借鑒同類型高爐爐缸側(cè)壁溫度治理的經(jīng)驗,通過采取多元化治理的措施,截止到2016年3月份,兩座高爐側(cè)壁溫度上升勢頭得以遏制,并把溫度控制在一個可控的范圍之內(nèi),各項經(jīng)濟指標實現(xiàn)了最優(yōu)化。

    2  第一階段治理措施及效果

    2.1 治理措施

    針對高爐爐缸側(cè)壁溫度上升問題,綜合分析可能造成側(cè)壁溫度上升的原因,主要采取了以下六項措施。

    2.1.1加冷固鈦球護。

    鐵水中保持鈦含量在0.10-0.15%,[Si]+[Ti]=0.6%,鐵水物理熱≥1480℃;考慮到護爐后對高爐透氣性影響較大,根據(jù)側(cè)壁溫度的變化,定期加停鈦球操作。

    2.1.2降低冶煉強度

    根據(jù)側(cè)壁溫度的情況,降低富氧率操作。

    2.1.3調(diào)整送風制度

      增加爐缸側(cè)壁局部溫度高的部位上方風口長度,風口長度由原來的480mmm調(diào)整為530mm,同時加入110mm內(nèi)襯套。

    2.1.4爐缸灌漿

      利用高爐檢修機會,在爐缸側(cè)壁溫度升高的部位進行爐皮開孔灌漿。

    2.1.5加深鐵口深度

    鐵口深度由原來的2800mm-3000mm提高至3000-3200mm,以減緩出鐵環(huán)流對側(cè)壁溫度的影響。

    2.1.6控制入爐堿、鋅負荷,定期排堿

          針對高爐入爐堿、鋅負荷較高實際,每月兩次對高爐入爐料的堿金屬進行檢測,停止加入含堿金屬較高的鐵精粉、美國精粉、鋼精粉等,根據(jù)循環(huán)富集情況定期進行排堿操作。

    2.1.7降低進水溫度,提高冷卻強度

    軟水進水溫度由原來的38℃降低至33-35℃。

    2.2 治理效果

     爐缸側(cè)壁溫度上升得到一定程度的遏制,但出現(xiàn)反反復復,2015年7月份開始出現(xiàn)大幅度多方位的升高。

    造成爐缸溫度反復升高的原因,初步分析為: 

    2.2.1 護爐措施沒有常態(tài)化

         考慮護爐對高爐透氣性影響較大,根據(jù)爐缸側(cè)壁溫度的變化,間斷性地配加冷固鈦球團不利于爐缸含鈦保護層的形成。

    2.2.2 受公司生產(chǎn)鏈條的制約

        高爐產(chǎn)量壓力大,不能實現(xiàn)長期降低冶煉強度操作,對高爐爐缸側(cè)壁溫度治理帶來較大困難,特別是2015年上半年增加富氧量提高冶煉強度后,爐缸側(cè)壁溫度進一步惡化。

    2.2.3 下部送風制度調(diào)整不到位

          風口以長度480㎜、直徑¢115為主,局部溫度高的部位使用長度530㎜、直徑110㎜風口,長度偏短,進風面積偏大。

    2.2.4 高爐入爐鋅負荷持續(xù)偏高,對爐缸的侵害沒有減弱。

    3  第二階段治理措施及效果                                                                                                                                                                                            

    3.1 治理措施

       總結(jié)一階段爐缸側(cè)壁溫度治理的經(jīng)驗教訓,調(diào)整爐缸側(cè)壁溫度治理思路。

    3.1.1 穩(wěn)定高爐冶煉強度

         2015年7月份爐缸側(cè)壁溫度的再次大面積大幅度的上升,給我們敲響了警鐘,冶煉強度不穩(wěn)定問題得到了公司上下的一致認同,調(diào)整生產(chǎn)鏈條,釋放高爐產(chǎn)量壓力,自7月份高爐開始控制冶煉強度,并進行穩(wěn)定操作,富氧量由8000m3/h降低至5000m3/h以下,并月月保持穩(wěn)定。

    3.1.2 護爐措施常態(tài)化

          根據(jù)爐缸側(cè)壁溫度情況適度增減鐵水鈦含量;針對冷固鈦球強度差及價格對生產(chǎn)成本造成影響的實際 ,改為燒結(jié)中配加新西蘭海沙,實現(xiàn)了含鈦料的均勻穩(wěn)定加入,且不影響高爐運行。爐缸側(cè)壁溫度升高時,鐵水中鈦含量按照0.15-0.20%控制;側(cè)壁溫度下降穩(wěn)定后,鐵水中鈦含量按照0.10-0.15%進行控制。

    3.1.3 進一步優(yōu)化下部送風制度,加長風口,縮小進風面積

         逐步加長風口長度,停止使用長度為480㎜的風口,減少長度為530㎜的風口,逐步過渡為560㎜,同時針對局部溫度升高的部位,使用直徑為¢100mm、¢110㎜的風口。

          1#高爐風口進風面積調(diào)整為0.2545m2(11個¢115×560   5個¢115×530  1個¢110×530  4個¢100×560  5個¢110×560) 。在爐缸側(cè)壁溫度高點的部位保留4個¢100mm的風口(10#、11#、12#、22#),并利用1月18日計劃檢修臨時堵11#風口,送風面積為0.2448m2,至3月3日開11#風口。

          2#高爐風口進風面積調(diào)整為0.2578m2(13個¢115×560  3個¢115×530  2個¢110×530   2個¢100×560   6個¢110×560) ,高點部位保留2個¢100mm(18#、5#),期間利用休風機會臨時堵12#風口10d。通過調(diào)整送風制度,縮小進風面積,風量不但沒有下降,反而升高了100m3/min,為改善爐缸活度,降低爐缸側(cè)壁溫度創(chuàng)造了下部條件。

    3.1.4 進一步優(yōu)化高爐布料矩陣,調(diào)整中心氣流,活躍爐缸 

         在布料矩陣調(diào)整方面,以“開放中心,抑制邊緣”為主導氣流的原則,進一步優(yōu)化高爐布料矩陣,調(diào)整中心氣流,活躍爐缸。 結(jié)合靜壓控制、燒結(jié)質(zhì)量的波動、生礦比例的提高、布料溜槽使用時間長等因素,2#高爐逐步提高礦、焦1個檔位,增加礦石布料圈數(shù),拓寬礦焦平臺,布料矩陣調(diào)整為:

    4C   + C ,O  

          1#高爐在保證檔位不變的情況下,增加了礦料邊緣9、8檔位的圈數(shù),由3圈調(diào)整為4圈,布料矩陣調(diào)整為:4C  +C    O   

         通過對氣流的調(diào)整,有力地保證了爐缸中心活度,兩座高爐爐底中心溫度逐步回升至580℃,減少了鐵水在爐缸的環(huán)流,增加了高爐排鋅能力,為降低爐缸側(cè)壁溫度提供了保障。

    3.1.5 進一步降低入爐堿、鋅負荷

         工業(yè)副產(chǎn)品循環(huán)的使用,是造成入爐堿鋅負荷較高的主要原因,為此,燒結(jié)徹底停止除塵灰使用,入爐堿、鋅負荷降低至標準范圍之內(nèi),有害元素對爐缸侵害得到控制。

    3.2 治理效果

    3.2.1爐缸側(cè)壁溫度的再次下降,時間較長

    爐缸側(cè)壁溫度的再次下降,時間較長,但通過措施的堅持,自2016年1月份側(cè)壁溫度出現(xiàn)明顯的下降趨勢,到2016年3月份爐缸側(cè)壁溫度全部降到安全范圍之內(nèi)。

    3.2.2 高爐主要經(jīng)濟技術(shù)指標不斷提升

    4  結(jié)論 

    山東泰山鋼鐵公司兩座1780m3高爐, 通過兩個階段的爐缸側(cè)壁溫度治理,逐步摸索出了控制爐缸側(cè)壁溫度升高的規(guī)律,優(yōu)化上下部制度,調(diào)整煤氣分布,保持爐缸中心活躍,控制爐缸環(huán)流是基礎。常態(tài)化護爐并處理好與爐缸活躍度的關系是爐缸側(cè)壁溫度治理的關鍵,降低冶煉強度是治理爐缸側(cè)壁溫度升高的一項有效措施。爐缸側(cè)壁溫度的治理是一項長期艱苦的工作,經(jīng)歷過程是痛苦的。護爐是實現(xiàn)高爐長壽的一項必要措施,必須科學嚴謹?shù)膶嵤?,保證爐缸側(cè)壁溫度穩(wěn)定,確保高爐安全、順行、長壽。

    (責任編輯:zgltw)
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