久久久久成人香蕉网站|天堂精品大全一区|玖玖资源av在线|伊人自拍日本视频|日韩中文字幕免费观看|91国内精品久久久久|亚洲成人一区二区|不卡无码福利视频|亚洲中文字幕va亚洲无码视频不卡|久草首页免费电影

中國煉鐵網(wǎng)歡迎您!

中國煉鐵網(wǎng)

當(dāng)前位置: 主頁 > 技術(shù)文摘庫 >

柳鋼6號(hào)高爐開爐實(shí)踐

時(shí)間:2020-04-08 09:16來源:柳鋼公司煉鐵廠 作者:雷發(fā)榮 莫朝興 點(diǎn)擊:
摘 要 總結(jié)柳鋼6號(hào)高爐的開爐措施,介紹富氧槍加熱爐缸技術(shù)、控制首爐出鐵時(shí)間、控制充足的爐缸溫度等操作技術(shù),以及快速降硅、富氧噴煤等強(qiáng)化冶煉手段,實(shí)現(xiàn)了開爐后指標(biāo)快速
  • 摘  要  總結(jié)柳鋼6號(hào)高爐的開爐措施,介紹富氧槍加熱爐缸技術(shù)、控制首爐出鐵時(shí)間、控制充足的爐缸溫度等操作技術(shù),以及快速降硅、富氧噴煤等強(qiáng)化冶煉手段,實(shí)現(xiàn)了開爐后指標(biāo)快速提升。

    關(guān)鍵詞  高爐  烘爐  開爐  強(qiáng)化冶煉


    1  概述

    柳鋼6號(hào)高爐于2008-12開爐投產(chǎn),設(shè)計(jì)爐容1500 m3,設(shè)22個(gè)風(fēng)口,2個(gè)鐵口,采用了國產(chǎn)PW緊湊型串罐式無料鐘爐頂,銅冷卻壁薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu),爐底采用陶瓷杯+碳磚爐底和爐缸結(jié)構(gòu),軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng),氣脫軸流壓縮機(jī)鼓風(fēng),4座球式熱風(fēng)爐,煤氣系統(tǒng)采用重力+全干法布袋除塵結(jié)合TRT余壓發(fā)電系統(tǒng)。2017-04-17至2017-06-27停爐進(jìn)行性能恢復(fù)檢修,更換了4座熱風(fēng)爐耐火球,更換了漏水的冷卻壁和爐喉鋼磚,清空爐缸鐵口水平面以上殘?jiān)鼩堣F,并對高爐風(fēng)口至鋼磚下沿內(nèi)襯進(jìn)行噴注造襯修復(fù)。檢修完成后于2017-06-27送風(fēng)復(fù)產(chǎn),通過開爐前精心準(zhǔn)備,不斷優(yōu)化開爐方案,本次開爐僅用3天達(dá)產(chǎn)3 700 t/d,實(shí)現(xiàn)了安全快速的預(yù)期目標(biāo)。

    2  開爐措施

    2.1  開爐前準(zhǔn)備

    開爐前組織模擬事故狀態(tài)制定多項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,同時(shí),對設(shè)備進(jìn)行充分地單試、聯(lián)試。高爐烘爐方案和開爐方案應(yīng)符合本高爐特點(diǎn),吸取其它高爐經(jīng)驗(yàn),注重操作性。

    2.1.1  設(shè)備試車和爐前準(zhǔn)備

    (1)設(shè)備試車。高爐冷卻系統(tǒng),包括冷卻設(shè)備、風(fēng)口、管道、熱風(fēng)爐的熱風(fēng)閥、煙道閥等要按正常生產(chǎn)的用水量、水壓進(jìn)行連續(xù)8 h以上通水試驗(yàn)。保證設(shè)備不漏水、閥門開關(guān)靈活、管道通暢、給水系統(tǒng)沒有問題時(shí),再進(jìn)行驗(yàn)收。高爐試水時(shí),要進(jìn)爐內(nèi)檢查是否有漏水現(xiàn)象。出現(xiàn)跑冒滴漏,要及時(shí)處理。爐頂設(shè)備、煤氣系統(tǒng)要進(jìn)行試壓,要求不漏氣、閥門開關(guān)靈活、壓力達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、管路有保溫。上料系統(tǒng)(爐頂設(shè)備、卷揚(yáng)機(jī)、探尺、布料溜槽、皮帶、稱量設(shè)備)要進(jìn)行8 h以上連續(xù)運(yùn)行。爐前設(shè)備(開口機(jī)、液壓炮、行車)要進(jìn)行試車。

    (2)爐前準(zhǔn)備。西出鐵場大溝墊好干溝并烘干,用西鐵口開爐;東出鐵場烘干大溝、渣溝、殘鐵溝,烘至發(fā)紅備用,干渣池清理干凈,確保放紅渣安全。高爐送風(fēng)前8 h,西面鐵口鉆深3.5 m后埋入鐵口氧槍,并將煤氧槍周圍塞嚴(yán),通入壓縮空氣、氧氣,確保吹氧槍前端著火,有利于爐缸下部充分加熱,液態(tài)渣鐵下行最終便于開鐵口。埋入后注意檢查確保鐵口吹氧槍埋入到位,防止在取出吹氧槍后因其前端有凝固的渣鐵而使鐵口重新凝結(jié)。東面鐵口鉆深3.5 m后用氧管通氧氣使氧管前端著火。

    2.1.2  烘爐

    烘爐的目的是在低溫區(qū)烘干熱風(fēng)總管、送風(fēng)圍管水分,逐步加熱本體爐墻、去除本體水分,防止耐材急劇膨脹、變形;高溫區(qū)烘干爐缸耐材水分,固化不定形耐材,6號(hào)高爐烘爐于2017-06-18進(jìn)行,用時(shí)120 h,其中包括初始升溫、低溫保溫、再升溫、高溫保溫、降溫涼爐等5個(gè)階段,要求爐頂廢氣濕度與大氣濕度相同才能降溫,降溫涼爐期間高爐進(jìn)行氣密性耐壓試驗(yàn)。6號(hào)高爐烘爐曲線見圖1。

    image.png

    2.1.3  熱風(fēng)爐、高爐檢漏耐壓試驗(yàn)

    熱風(fēng)爐、高爐檢漏耐壓試驗(yàn)的目的是查出漏風(fēng)點(diǎn),進(jìn)行補(bǔ)焊堵漏;檢查高爐本體各焊接點(diǎn)、送風(fēng)系統(tǒng)和煤氣處理系統(tǒng)工程工況,進(jìn)行一次整個(gè)系統(tǒng)高強(qiáng)度耐壓試驗(yàn);保證高爐本體達(dá)到安全生產(chǎn)要求,確保人身、設(shè)備安全。2017-06-22對高爐送風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了檢漏耐壓試驗(yàn),試壓操作分5步完成。(1)高爐值班室通知風(fēng)機(jī)房把風(fēng)壓分幾個(gè)不同壓力梯度:0.05~0.10~0.15~0.20~0.25(MPa)進(jìn)行加壓,分步緩慢進(jìn)行提壓;(2)每步升壓后穩(wěn)定 5 min,逐步提壓到規(guī)定壓力(0.25MPa)后, 要保壓≥20 min。此時(shí)檢漏人員方可進(jìn)行檢漏;(3)用手感、目視、耳聽及刷肥皂水等方法檢查漏點(diǎn),作好記錄,并畫好標(biāo)志;(4)檢查完畢后,通知風(fēng)機(jī)減風(fēng)到0.05 MPa,開爐頂大放散,放風(fēng)閥放風(fēng),隨后通知熱風(fēng)爐和風(fēng)機(jī)房進(jìn)行休風(fēng)操作,高爐休風(fēng);(5)對查出的漏點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ)并確認(rèn)。

    2.1.4  開爐料的填充

    (1)竹排填充:裝滿整個(gè)爐缸的竹排。裝竹排作用:①有利于通過鐵口導(dǎo)出的高溫煤氣加熱爐缸;②送風(fēng)點(diǎn)火后無論竹排是被碳化還是被燃燒,均能在較短時(shí)間內(nèi)騰出一定空間,有利于上部高溫爐料進(jìn)入爐缸。

    (2)開爐料:全爐焦比2.71 t/t,全爐理論堿度0.80,爐溫按3.5%控制。裝料原則: 爐缸、爐腹全裝凈焦,爐腰1/2裝凈焦、爐腹上部1/2至爐身下部1/5裝焦比為2.74 t/t過渡料,爐身下部1/5至爐身中部裝焦比為1.77 t/t輕負(fù)荷料,爐身上部裝焦比為0.86 t/t輕負(fù)荷料,按上述裝料至6~8 m料線停止裝料(裝料過滿送風(fēng)料柱不透氣)。開爐料使用高堿度燒結(jié)礦、球團(tuán)、生礦(10%)和錳礦,焦炭使用干熄焦樓焦,每批料加錳礦300 kg,加至爐中心。全爐料理論出鐵量300 t。用料見表1。開爐布料制度:第一段料用單環(huán)最低角度;第二段料按image.png;第三段料按image.png;第四段料按image.png。

    image.png

    2.2  開爐

    2.2.1  送風(fēng)點(diǎn)火

    (1)點(diǎn)火參數(shù)確定:①送風(fēng)面積。開爐前采用無水炮泥堵死需封堵的風(fēng)口,既能確保復(fù)風(fēng)后不會(huì)自動(dòng)吹開,又能實(shí)現(xiàn)不休風(fēng)捅風(fēng)口,為工藝調(diào)整爭取時(shí)間,降低風(fēng)口各套燒損的機(jī)率。使用無水炮泥堵6個(gè)風(fēng)口(4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)),全開16個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)面積為0.175 m2。②風(fēng)量。點(diǎn)火時(shí)風(fēng)量確定為約1 050 m3/min。要充分注意到點(diǎn)火后8~18 h軟融帶形成時(shí)期和初渣、鐵排出前,爐內(nèi)因儲(chǔ)渣鐵量增多而導(dǎo)致透氣性變差,可能引起減風(fēng)。因此,要組織好爐前出渣鐵工作,為爐內(nèi)積極加風(fēng)創(chuàng)造條件。③風(fēng)溫。風(fēng)溫大于800 ℃點(diǎn)火,熱風(fēng)爐采用3燒1送,確保盡量提高送風(fēng)風(fēng)溫。

    (2)送風(fēng)點(diǎn)火。6號(hào)高爐于2017-06-27T20:57送風(fēng)點(diǎn)火,2017-06-27T22:00送風(fēng)的風(fēng)口全部點(diǎn)著,爐頂成像儀見中心氣流,因送風(fēng)后爐頂溫度一直較低(40 ℃~55 ℃),料不動(dòng),無法引煤氣操作。后于2017-06-27T23:00、2017-06-28T1:00、2017-06-28T3:00分3次放風(fēng)坐料,料線至5 m,2017-06-29T5:00爐頂溫度至110 ℃,下料順暢,逐步具備引煤氣條件。

    2.2.2  引煤氣

    (1)引煤氣條件:①所開風(fēng)口明亮,下料正常,頂溫大于80 ℃;②煤氣成分合格,ω(O)<0.4%;③風(fēng)壓>0.05 MPa,頂壓>0.015 MPa;④引煤氣前爐頂、重力除塵器通蒸汽或氮?dú)?,重力除塵器至公司煤氣總管用氮?dú)獯祾?,確保正壓,并全面檢查煤氣系統(tǒng),高爐煤氣達(dá)到送氣條件,干法箱體倒凈煤氣進(jìn)14個(gè)箱體。

    (2)引煤氣操作:6號(hào)高爐經(jīng)確認(rèn)具備引煤氣條件后與2017-06-28T5:15引煤氣,投入除塵箱體和調(diào)壓閥組,向煤氣管網(wǎng)送煤氣。    

    2.2.3  引煤氣后的操作

    (1)送風(fēng)操作。2017-06-28T5:15引煤氣后,此時(shí)是軟融帶形成期間料柱透氣性變差,6號(hào)高爐送風(fēng)后 10 h,表面爐內(nèi)軟融帶基本形成,此時(shí)風(fēng)量2 605 m3/min,頂壓90 KPa [1]。2017-06-28T6:00難行放風(fēng)坐料1次,坐料后壓量關(guān)系對稱,透氣性良好,逐步加風(fēng)至2 500 m3/mni,風(fēng)壓0.200 MPa,爐前燒通鐵口出第一爐鐵,用有水炮泥堵口后2017-06-28T8:00退炮,鐵水跟出,高爐減風(fēng)壓至0.08 MPa處理,至2017-06-28T8:30再次堵口后才加回風(fēng)量。2017-06-28T13:35高爐塌料,出現(xiàn)管道,頂壓瞬時(shí)從130 KPa升高至180 KPa,此時(shí)熱風(fēng)爐煤氣預(yù)熱器發(fā)生爆炸,高爐不明原因以為是熱風(fēng)管道爆炸,為了防止事故擴(kuò)大化,及時(shí)放風(fēng)至0.1 MPa,經(jīng)與熱風(fēng)爐操作工確認(rèn)可以正常送風(fēng)后,逐步加回風(fēng)量。由于要處理熱風(fēng)爐煤氣預(yù)熱器,風(fēng)量大會(huì)造成熱風(fēng)爐拱頂溫度低點(diǎn)不著火,2017-06-28T14:00至2017-06-29T1:00高爐維持風(fēng)量2 500 m3/mni冶煉。軟熔帶形成后高爐要繼續(xù)穩(wěn)步送風(fēng),送風(fēng)后30 h風(fēng)量加到3 500 m3/min,頂壓175 KPa,配合風(fēng)溫調(diào)整,關(guān)鍵是盡快提高爐缸溫度,提高渣鐵熱量,使渣鐵具有相當(dāng)?shù)臏囟群土己玫牧鲃?dòng)性,為爐前出鐵創(chuàng)造條件。送風(fēng)制度主要是把握好開風(fēng)口時(shí)機(jī),增加風(fēng)量, 提高冶強(qiáng)。開風(fēng)口條件:①渣鐵能及時(shí)排出,流動(dòng)性好;②爐況順行;③風(fēng)口明亮,不掛渣,不涌渣;④風(fēng)量、風(fēng)壓、頂壓加到位、對稱;⑤出渣鐵量與風(fēng)量一致。東鐵口出鐵正常后,2017-06-29T5:00開4號(hào)風(fēng)口、2017-06-29T6:00開9號(hào)風(fēng)口、2017-06-29T8:00開5號(hào)和8號(hào)風(fēng)口。開風(fēng)口后壓量關(guān)系對稱,下料順暢,2017-06-29T11:00再開6號(hào)風(fēng)口,留一個(gè)7號(hào)風(fēng)口不開,維持標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速250~263 m/s,隨風(fēng)量增加逐步提高頂壓,確保下料順暢。2017-06-30T11:50至T12:47高爐因8號(hào)風(fēng)口漏風(fēng)大,休風(fēng)處理。復(fù)風(fēng)后恢復(fù)順利,2017-6-30T16:00開7號(hào)風(fēng)口,全風(fēng)口送風(fēng)操作。

    (2)渣鐵排放。送風(fēng)時(shí)西鐵口埋氧槍,并將煤氧槍周圍塞嚴(yán),通入壓縮空氣、氧氣(壓縮空氣:氧氣=1:4),確保吹氧槍前端著火,加熱爐缸下部,東鐵口打開讓其空噴,讓高溫煤氣通過爐缸底部加熱爐缸,東鐵口在送風(fēng)2 h見渣后用無水炮泥堵上。西鐵口在送風(fēng)6 h后有渣流出,撤走氧槍,讓其排完少量渣鐵后空噴鐵口1 h再次見渣后用有水炮泥堵上。2017-06-28T7:00在送風(fēng)10 h后,高爐燒開東鐵口,流出渣鐵混合物,流動(dòng)性尚可,高爐將渣鐵放至干渣池約8 t。2017-06-28T7:30西鐵口堵上。0.5 h后西面退炮鐵水跟出,高爐減風(fēng)至0.08 MPa,爐前用勾機(jī)將鐵口窩渣鐵扒開后裝無水炮泥將鐵口堵上。堵口后爐內(nèi)加回風(fēng)量,爐前清渣用了3.5 h,2017-06-29T12:00再次燒開西鐵口,渣鐵流動(dòng)性好,渣鐵放干渣池2017-06-29T12:06將鐵口堵上,待爐內(nèi)儲(chǔ)存夠一定的渣鐵量后,下爐鐵讓鐵水過撇渣器。第二次堵口后爐前清完渣鐵后,干渣溝改存鐵溝,于2017-06-29T14:30用開口機(jī)鉆出鐵口。第三次鐵因鐵口淺,跑大流,2017-06-27T14:36堵口保安全,鐵水過撇渣器,出鐵量30 t。2017-06-28T14:50第四次開鐵口,此次鐵口深度正常,出鐵量200 t,當(dāng)時(shí)計(jì)劃鐵后休風(fēng)處理熱風(fēng)爐煤氣預(yù)熱器,2017-06-28T17:00西鐵口噴口未堵口,爐內(nèi)計(jì)劃減風(fēng)鐵出盡再休風(fēng)。至2017-06-28T17:30改變計(jì)劃,熱風(fēng)爐煤氣預(yù)熱器不休風(fēng)處理,此時(shí)爐前堵口。因鐵口大噴,西出鐵場大溝堆滿渣,爐前清渣用了3 h,待清完大溝的渣鐵后,發(fā)現(xiàn)撇渣器不通。后來決定改東鐵口出鐵,東出鐵場在做好出鐵準(zhǔn)備后于2017-06-29T2:00開出鐵口,因初次鐵口泥包未形成,鐵口淺跑大流,爐內(nèi)減風(fēng)至0.1 MPa出鐵。東鐵口第二次出鐵鐵口深度正常,出鐵穩(wěn)定。爐內(nèi)將ω鐵水(Si)降至1.0%,鐵水流動(dòng)性好轉(zhuǎn)無結(jié)撇渣器的風(fēng)險(xiǎn)后,于2017-06-29T16:00再次開出西鐵口。至此,兩邊鐵口情況正常。

    (3)送風(fēng)裝料制度(見表2)。開爐送風(fēng)后料面形狀和料層結(jié)構(gòu)至關(guān)重要,中心和邊緣焦炭量大,礦石則集中在中間環(huán)帶,使點(diǎn)火后產(chǎn)生的煤氣形成邊緣與中心兩條通道,保證高爐順行,便于快速加風(fēng) [2]。上部裝料制度前期采取同時(shí)發(fā)展邊緣、中心煤氣流,操作爐型逐漸形成后,適當(dāng)穩(wěn)定邊緣煤氣流,發(fā)展中心煤氣流,避免爐況出行走料不穩(wěn)甚至難行等現(xiàn)象,同時(shí)逐步提高煤氣利用,達(dá)到節(jié)焦、增鐵。

    image.png

    2.3  開爐強(qiáng)化冶煉

    以渣鐵物理熱為基礎(chǔ),確定捅風(fēng)口、加風(fēng)速度。合理控制煤氣分布以及用好風(fēng)溫逐步加負(fù)荷、噴煤、降低生鐵Si含量等措施。至2017-06-30產(chǎn)鐵達(dá) 3 700 t/d,煤比131 kg/t,燃料比543 kg/t,實(shí)現(xiàn)了開爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。下部調(diào)劑,捅風(fēng)口、加風(fēng)進(jìn)度以渣鐵物理熱充足和爐況順行為基礎(chǔ)。2017-06-29爐前出鐵正常后,逐步捅開5個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口面積0.230 m2,風(fēng)量逐步加至3 500 m3/min。2017-06-30T16:00爐缸工作活躍均勻、初始煤氣流分布合理,打開最后一個(gè)在堵風(fēng)口,風(fēng)口面積0.241 m2,全風(fēng)口送風(fēng)操作。隨著爐況進(jìn)一步轉(zhuǎn)好,壓量關(guān)系偏松,走料平穩(wěn),渣鐵物理熱充足,盡快降硅以滿足轉(zhuǎn)爐對鐵水的要求,2017-06-29T10:00將焦炭負(fù)荷O/C加至3.1,2017-06-29T11:00開始噴煤,此時(shí)離高爐送風(fēng)只有38 h,2017-06-29T16:00開始富氧。隨后進(jìn)一步提高焦炭負(fù)荷O/C到3.99,噴煤比為100 kg/t, 鐵水硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)快速下降到1.25%以下,為轉(zhuǎn)爐提前對鐵水和魚雷罐車周轉(zhuǎn)創(chuàng)造了條件。上部調(diào)劑,在爐況恢復(fù)達(dá)產(chǎn)過程中,通過上部裝料制度調(diào)整、礦批大小、焦炭負(fù)荷等手段來對煤氣流進(jìn)行調(diào)整。開爐第2爐渣鐵物理熱充足,走料順暢,逐步將礦石與焦炭平臺(tái)外移,2017-06-29爐況穩(wěn)定,透氣性指數(shù)好,逐步上礦批至每批34 t,同時(shí)礦石與焦炭平臺(tái)外移。操作爐型逐漸形成后,通過整體外移布料平臺(tái)來壓住邊緣氣流,使邊緣形成穩(wěn)定渣皮,穩(wěn)定操作爐型。

    2.4  經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

    (1)送風(fēng)前料線6.5 m,開爐料裝得過滿,另外爐缸填充物為竹排搭橋效果沒有木片效果好,導(dǎo)致開爐后料柱透氣性差,送風(fēng)8 h坐料3次后才開始正常走料。

    (2)煤氣預(yù)熱器設(shè)備陳舊老化,停爐檢修時(shí)預(yù)熱器箱體其它部位及熱管的焊縫未進(jìn)行徹底檢查,處理完后只用4 kPa的壓力進(jìn)行試壓和測漏(正常使用時(shí)的壓力有10 kPa左右),因此,2017-06-28T13:35高爐爐內(nèi)塌料引起煤氣總管壓力劇烈波動(dòng)后造成煤氣預(yù)熱器箱體南面薄弱處的脹裂。造成高爐大減風(fēng)和長時(shí)間慢風(fēng),不利于開爐進(jìn)程。

    (3)開爐第四次出鐵噴口時(shí)間較長,西溝堆渣過多,堵口后清渣時(shí)間過長,導(dǎo)致西面撇渣器結(jié)死,高爐短時(shí)間內(nèi)爐前無法出鐵。

    (4)開爐前對送風(fēng)裝置點(diǎn)檢不到位,8號(hào)吹管墊片因移位,在高爐送風(fēng)第三天漏風(fēng)擴(kuò)大,高爐被迫休風(fēng)處理。

    (5)開爐期間,高爐在加重焦炭負(fù)荷時(shí),提燒結(jié)比過慢,另外提高風(fēng)溫未及時(shí),導(dǎo)致生鐵含硫高,鐵水不合格較多。

    3  結(jié)語

    (1)開爐料的計(jì)算、裝料方式、布料矩陣的計(jì)算及選擇是整個(gè)開爐工作順利進(jìn)行和快速達(dá)產(chǎn)的核心和關(guān)鍵。

    (2)及時(shí)降鐵水含Si、調(diào)整爐渣堿度、改善渣鐵流動(dòng)性可以為爐況順行、及時(shí)加風(fēng)、開風(fēng)口創(chuàng)造條件。 

    (3)加強(qiáng)焦炭預(yù)篩分、原燃料篩分管理,減少入爐料粉末,改善料柱透氣性,同時(shí)加強(qiáng)爐前管理,爐內(nèi)及時(shí)出凈渣鐵,為爐況順行提供了基礎(chǔ)。 

    (4)及時(shí)合理調(diào)整裝料制度、增加風(fēng)口面積,有利于高爐的順行。

    (5)設(shè)備的提前試車工作,為高爐順利開爐提 供了堅(jiān)實(shí)的保障。

    (6)送風(fēng)前爐缸要清理干凈,鐵口位置加導(dǎo)風(fēng)管,鐵口氧槍位置合適,控制好供氧參數(shù),有利于順利出第一爐鐵。

    (7)開爐送風(fēng)后空噴鐵口,使高溫煤氣加熱爐缸,液態(tài)渣鐵下行最終便于開鐵口。

    4  參考文獻(xiàn)

    [1] 陳樹文,鞏黎偉,唐順兵.太鋼大型高爐開爐生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn).煉鐵,2015,34(3):18. 

    [2] 張賀順,王勝,馬洪斌.首鋼2號(hào)高爐開爐生產(chǎn)實(shí)踐.煉鐵,2009,28(2):1~6.

    (責(zé)任編輯:zgltw)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
織夢二維碼生成器