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摘 要 本文主要介紹了軋三鋼鐵有限公司1號1260m3高爐燜爐36天的開爐操作方法和復風恢復過程,總結了1號高爐長期燜爐過程中的復風后怎樣快速恢復爐況的有效方法,進而減少了爐前工的勞動強度,實現(xiàn)了高爐降低焦比,快速達產(chǎn)達效的目的。
關鍵詞 高爐 休風 復風 參數(shù)控制
因環(huán)保形勢嚴峻,天津市要求靜海區(qū)全部鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)。天津軋三鋼鐵公司煉鐵廠接到停產(chǎn)通知后,1#高爐于2017年4月26日計劃停爐。繼2#高爐復產(chǎn)后,1#高爐于2017年6月1日具備復產(chǎn)條件。
2017年6月1日21:16,公司各單位齊聚1#高爐出鐵平臺,隨著公司副總韓飛一聲令下,軋三煉鐵廠1#高爐點火送風。
1 開爐主要思想
(1)開爐時間正值“全國安全生產(chǎn)月第一天”,開爐主要思想為安全環(huán)保開爐,安全環(huán)保并行。
(2)為加快開爐進程,執(zhí)行雙鐵口出鐵。本次開爐抽調(diào)2#高爐7名爐前人員,由爐前大班長帶隊;鑄鐵抽調(diào)14人,3個班6組人,全力保雙鐵口出鐵。
(3)開爐送風為東出鐵口上方19#、20#,西出鐵口上方10#、1#共計4個風口,視各出鐵場出鐵情況對稱按順序開風口。
(4)大班長以上人員24小時全程值守,集中力量,一鼓作氣快速恢復爐況。
(5)目標2天風口全開,3天達產(chǎn)。
2 送風前高爐情況
(1)停爐過程為計劃停爐,接通知后立即執(zhí)行停爐計劃,共上凈焦210t。
(2)停爐前礦4倒空裝海南礦,礦10倒空裝錳礦塊,其余料倉未倒空,開爐使用倉中物料。
(3)開爐用高錳塊礦代替錳礦。
(4)停爐時間長,共計36天,爐缸熱損失嚴重,鐵口埋氧槍預處理。
(5)熱風爐保溫時間長,但熱基礎較2#高爐好,開爐送風后風溫>600℃。
3 開爐操作
3.1 開爐前操作
6月1日中午,抽調(diào)爐前人員就位,東西場鐵口同時處理。20:00東場鐵口埋氧槍完畢,21:00西場埋氧槍完畢,具備送風條件。
修筑臨時沙口,視渣鐵分離情況及時讓鐵水進罐,減少鐵水進干渣坑。
事故渣溝圍堵完畢,確保初始渣鐵順利進入干渣坑。
各作業(yè)區(qū)、科室按照1#高爐開爐方案進行準備,嚴陣以待。
3.2 煤氣系統(tǒng)
本次開爐為安全環(huán)保開爐,煤氣走干除塵荒煤氣放散,爐頂650放散關閉,杜絕冒煙。于22:30關閉放散,引煤氣操作結束。
3.3 開爐物料
送風后先加凈焦11批,每批8t,共計88t。
2日2:20下第一批正常料,焦批4t,礦批8t。
3.4 操作參數(shù)調(diào)整情況
因停爐時間長,爐料擠壓粉化,軟熔帶凝固,透氣性差,6月2日8:55發(fā)生懸料,坐料后料線深度7m。
6月2日4:00送風溫度達到900℃。
6月2日13:20發(fā)生懸料,坐料后料線深度6.3m,坐料后氣流通道打開,風量逐步增加,跑料順暢。
6月2日14:00風量破1000m3/min。
6月3日2:45開始噴煤。
6月3日14:00風量達到1400m3/min。
3.5 開風口情況
為保證風口區(qū)域空間避免開風口后燒套現(xiàn)象,送風前各風口進行埋鹽處理。
開風口順序為:2#、19#、8#、11#、7#、6#、12#、13#、3#、18#、4#、14#、17#、16#、5#、15#。(后受煉鋼影響回罐不及時5#、15#風口到6日才捅開)
3.6 負荷調(diào)整
負荷調(diào)整隨著風口數(shù)量逐步增加。
3.7 出鐵情況及成分
東場1日~3日累計出25次鐵,西場累計出20次鐵。
送風3小時后開第一次口,較2#高爐早2小時。1日共開口8次,西場不好出鐵,開口3次累計渣鐵估重20t,東場開口5次累計渣鐵估重35t。
2日出鐵22次,西場出鐵12次,東場出鐵10次。10:45西場鐵水進罐。
白班東西場開口次數(shù)與渣鐵量基本相同。東場風口較西場風口難開,東場4個風口時,西場開到8個風口。隨著開風口數(shù)量增加,東西場鐵量偏差明顯,夜班東場鐵口深,出鐵困難,西場出2爐,東場出1爐。
2日11:50東場鐵水過臨時沙口進罐,估重15t。
3日出鐵15次,東場出鐵10次,西場出鐵5次。13:13東場過沙口,連出9爐,西場在此期間清理出主溝、沙口準備投用。1#高爐鐵水進罐后配2#高爐,保罐正常使用。
4 總結
燜爐開爐重點在爐缸的加熱過程,如何快速的加熱爐缸是高爐開爐成功的先決條件。此次開爐雖然順利,但也有不足之處,爐前出鐵組織節(jié)奏沒有預期的快,燜爐后復風出凈渣鐵對恢復進程至關重要,盡快排凈涼渣鐵,活躍爐缸中心是關鍵。但此次恢復爐況總體而言,計劃燜爐7-10天,實際燜爐36天,恢復期間無反復,合理的開爐方案,開爐前鐵口成功的預埋氧槍,大大減輕了工人勞動強度和企業(yè)的成本,為今后長期燜爐開爐積累了寶貴的經(jīng)驗。
5 參考文獻
[1] 高爐煉鐵生產(chǎn)手冊,周傳典主編.
[2] 高爐生產(chǎn)知識問答,王筱留主編.
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