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中天鋼鐵南區(qū)燒結(jié)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步

時(shí)間:2020-03-24 09:54來源:中天鋼鐵集團(tuán)第二燒結(jié)廠 作者:李乾坤 張?zhí)靽[ 點(diǎn)擊:
摘 要 通過改善工藝操作,優(yōu)化現(xiàn)場管理,推行一系列技術(shù)創(chuàng)新工作,中天鋼鐵南廠區(qū)燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量綜合指標(biāo)得到明顯改善,550m2燒結(jié)機(jī)和180m2雙線燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)穩(wěn)定性得到提高,為高爐
  • 摘  要  通過改善工藝操作,優(yōu)化現(xiàn)場管理,推行一系列技術(shù)創(chuàng)新工作,中天鋼鐵南廠區(qū)燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量綜合指標(biāo)得到明顯改善,550m2燒結(jié)機(jī)和180m2雙線燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)穩(wěn)定性得到提高,為高爐煉鐵提供重要保障。通過生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步,中天鋼鐵南廠區(qū)第二燒結(jié)廠“降本增效”工作取得較好成績。

    關(guān)鍵詞  工藝操作  現(xiàn)場管理  技術(shù)創(chuàng)新


    1  前言

    中天鋼鐵集團(tuán)南區(qū)燒結(jié)廠現(xiàn)有三臺燒結(jié)機(jī),兩臺180m2燒結(jié)機(jī),一臺550m2燒結(jié)機(jī),分別于2009年6月和2011年9月建成投產(chǎn),其中兩臺180m2燒結(jié)機(jī)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)到420萬噸燒結(jié)礦,利用系數(shù)1.40t/m2?h,單臺550 m2燒結(jié)機(jī)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)到590萬噸燒結(jié)礦,額定利用系數(shù)1.25t/m2?h。燒結(jié)機(jī)投產(chǎn)以來,中鋼第二燒結(jié)廠堅(jiān)持同兄弟單位對標(biāo)學(xué)習(xí),不斷完善和改進(jìn)燒結(jié)工藝操作和大型項(xiàng)目技改,目前三臺燒結(jié)機(jī)已具備年產(chǎn)能1000萬噸燒結(jié)礦能力,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均得到大幅提升。

    近些年來,中鋼二燒響應(yīng)“降本增效”戰(zhàn)略發(fā)展方針,積極調(diào)整含鐵原料配料結(jié)構(gòu),開展燒結(jié)各方面技術(shù)攻關(guān),通過不斷探索和實(shí)踐燒結(jié)礦質(zhì)量明顯提高,燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)明顯提高,且相對穩(wěn)定,能耗不斷降低,如表1,表2。

    image.png

    2  新技術(shù)應(yīng)用和生產(chǎn)操作完善

    2.1  新技術(shù)推進(jìn)運(yùn)用和現(xiàn)場項(xiàng)目技改

    2.1.1  環(huán)保新技術(shù)的推進(jìn)運(yùn)用

    550m2燒結(jié)機(jī)脫硫脫硝技術(shù)采取半干法煙氣脫硫,以CaO為媒介,發(fā)生反應(yīng),脫硫率達(dá)到95%以上,氮氧化物排放穩(wěn)定維持在200mg/L以下,同時(shí)可生成生產(chǎn)副產(chǎn)物石膏。

    180m2燒結(jié)機(jī)脫硫采取國內(nèi)較為先進(jìn)的濕法MgO煙氣脫硫,以MgO為媒介,發(fā)生反應(yīng),脫硫率達(dá)到92%以上,氮氧化物排放穩(wěn)定維持在180mg/L左右。

    同時(shí)在當(dāng)今環(huán)保備受重視的大行業(yè)背景下,550燒結(jié)又積極響應(yīng)國家環(huán)保政策,與國內(nèi)大型設(shè)計(jì)研究院合作,計(jì)劃引入新型SCR脫硝技術(shù),利用向催化劑上游煙氣噴入氨氣和其他還原劑的方法,將煙氣中氮氧化物進(jìn)一步還原成氮?dú)夂退?,降低氮氧化物和粉塵的排放,在現(xiàn)550燒結(jié)排放SO2濃度40mg/m3,NO濃度200 mg/m3,粉塵16.02 mg/m3的基礎(chǔ)上使得各項(xiàng)排放指標(biāo)得到進(jìn)一步的優(yōu)化。

    2.1.2  生產(chǎn)現(xiàn)場項(xiàng)目技改推進(jìn)

    針對550m2燒結(jié)燃料破碎粒度差的問題,廠技術(shù)管理人員經(jīng)過實(shí)際考察,根據(jù)實(shí)際燃料破碎比,選用合適型號的錘式破碎機(jī)替代原四輥破碎機(jī)。設(shè)備建成運(yùn)行后,燃料破碎粒度得到了明顯好轉(zhuǎn)。

    針對180m2環(huán)冷機(jī)臺車密封裝置漏風(fēng)導(dǎo)致余熱發(fā)電效果差的情況,將環(huán)冷密臺車封改造為機(jī)械密封,使得現(xiàn)場環(huán)冷漏風(fēng)和預(yù)熱散失情況得到了明顯好轉(zhuǎn),余熱發(fā)電量得到有效提升。

    針對燒結(jié)機(jī)擋板漏風(fēng)情況,通過現(xiàn)場的實(shí)地跟蹤調(diào)查,對臺車擋板進(jìn)行改良替換方案,將邊緣擋板上部擋板由原兩塊擋板拼接方式改為一體式,有效減少臺車邊緣漏風(fēng)現(xiàn)象。同時(shí)將燒結(jié)機(jī)本體崗檢制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,定時(shí)、定人進(jìn)行巡檢,發(fā)現(xiàn)擋板縫隙過大或其他漏風(fēng)惡化現(xiàn)象及時(shí)進(jìn)行處理,使得本體漏風(fēng)情況得到了明顯好轉(zhuǎn)。

    2.2.3  原料廠和運(yùn)輸皮帶線防塵罩搭建

    燒結(jié)原料料場搭建大型防塵保護(hù)罩項(xiàng)目開始籌建,項(xiàng)目的投產(chǎn)可以有效避免料場原料揚(yáng)塵,符合國家環(huán)保方針,同時(shí)防護(hù)罩也可以有效抵擋雨水對原輔料的影響,降低原料運(yùn)輸難度,避免料倉下料噴倉的發(fā)生,特別是可以減少水分對燃料破碎的影響。

        結(jié)合防護(hù)罩項(xiàng)目,現(xiàn)場皮帶線防護(hù)罩也已經(jīng)開始搭建,同樣可有效降低原料揚(yáng)塵和有效抵擋雨水對原輔料的影響。

        港吊卸貨揚(yáng)塵曾一直是現(xiàn)場環(huán)境改善的一大難題。通過積極向外單位對標(biāo)學(xué)習(xí),對廠內(nèi)港吊稱量斗以及其下料口加裝干霧抑塵裝置。該裝置主要由干霧主機(jī)、過濾裝置、水氣分配器、儲氣罐、霧化噴嘴、空壓機(jī)、恒壓控制系統(tǒng)等組成。通過壓力將液體供給噴嘴,液體和壓縮氣體在外部混合,產(chǎn)生細(xì)微的霧化干霧,呈扇形形狀噴射,有效的控制卸貨揚(yáng)塵。

    2.3  工藝操作改善

    2.3.1 重要生產(chǎn)工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化

    根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況對燒結(jié)礦質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過程工藝參數(shù)、原輔料性質(zhì)進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化管理。

    燒結(jié)礦質(zhì)量評價(jià)指標(biāo):堿度根據(jù)高爐需求維持在1.80以上,采取高堿度燒結(jié), FeO穩(wěn)定維持在8.5左右,保證燒結(jié)礦物化性能。轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度550m2燒結(jié)要求大于77%,180m2燒結(jié)大于76%。

    燒結(jié)過程工藝參數(shù)指標(biāo):混合料水分控制在7:3或6,:4,保證混勻制粒效果;燒結(jié)點(diǎn)火溫度:1050℃±50℃,根據(jù)實(shí)際料面點(diǎn)火情況可以有所浮動;燒結(jié)廢氣溫度:550m2燒結(jié)機(jī)維持135℃±15℃,180 m2燒結(jié)機(jī)維持115℃±15℃;終點(diǎn)溫度:550 m2燒結(jié)機(jī)維持350℃以上,180m2燒結(jié)機(jī)維持280℃以上;終點(diǎn)位置:均控制在倒數(shù)第二個(gè)風(fēng)箱;混勻料溫通過小礦槽加裝蒸汽管道,使得料溫維持在60℃以上,有效減少過燒結(jié)過程的濕帶,提高燒結(jié)料層透氣性。

    原輔料性能:所用溶劑生石灰為自產(chǎn)灰和外購灰兩部分構(gòu)成,要求每班當(dāng)班按使用情況,抽樣生石灰做現(xiàn)場活性度試驗(yàn)并及時(shí)反饋數(shù)據(jù);對燃料主要關(guān)注破碎粒度,抽樣燃料做破碎粒度篩分試驗(yàn)規(guī)定>5mm粒級占比少于10%,<3mm粒級占比大于70%,同時(shí)也會對所用除塵灰抽樣化驗(yàn)成分。

    在整個(gè)燒結(jié)過程中,均采用厚料層低碳燒結(jié),180m2燒結(jié)料層厚度提高到700mm以上,550m2燒結(jié)料層厚度提高到750mm以上,保證混勻料充分燃燒,提高燒結(jié)礦質(zhì)量。

    經(jīng)過現(xiàn)場技改和標(biāo)準(zhǔn)化操作制度的推進(jìn)落實(shí),二燒燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)明顯提升,堿度合格率全年維持在89.62%,F(xiàn)eO合格率全年維持在89.78%,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度合格率全年維持在92.54%,入爐粒度合格率全年維持在79.79%。

    3  優(yōu)化生產(chǎn)管理

    3.1  推行先進(jìn)6S現(xiàn)場管理模式

    推行6S管理模式:整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng),從以上6方面嚴(yán)格整頓現(xiàn)場工作環(huán)境,為正常穩(wěn)定生產(chǎn)提供保障。

    通過推行6S管理模式,使員工的自身素養(yǎng)得到提升,現(xiàn)場環(huán)境得到了保障。 

    3.2  加強(qiáng)工藝指標(biāo)檢查

    推進(jìn)原輔料質(zhì)量和操作工藝指標(biāo)的檢查考核。原輔料質(zhì)量指標(biāo)包括:燃料粒度、熱值,混勻料水分,溶劑性能,除塵灰成分,燒結(jié)礦堿度、FeO、TFe、MgO、轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、篩分性能,高爐槽下粒級等。操作工藝包括:料面布料平整,機(jī)尾紅層,燒結(jié)終點(diǎn)溫度、位置,煙氣負(fù)壓,返礦率等。

    通過現(xiàn)場工藝檢查,及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,針對性的解決問題,提高了現(xiàn)場生產(chǎn)管理的效率。

    3.3  加強(qiáng)推進(jìn)生產(chǎn)“降本增效”

    逐月推進(jìn)實(shí)施“降本增效”的年度目標(biāo),在保證生產(chǎn)穩(wěn)定正常的前提下,通過調(diào)動現(xiàn)場生產(chǎn)管理的積極性,從優(yōu)化工藝操作和強(qiáng)化降本意識等方面,全面開展“降本增效”活動,從生產(chǎn)過程各項(xiàng)消耗指標(biāo)入手, 主要落實(shí)在降低燃耗、電耗,提高余熱發(fā)電等方面。通過現(xiàn)場的嚴(yán)格管理落實(shí),全廠工序能耗由2016年全年53.91kg/t降低到2017年全年49.93 kg/t,降低了約4.0kg/t,使得生產(chǎn)成本大大降低。

    通過“降本增效”的實(shí)施,增強(qiáng)員工降本意識,同時(shí)也提升了員工生產(chǎn)操作水平。

    3.4  開展工段項(xiàng)目攻關(guān)和生產(chǎn)創(chuàng)新

    以廠、工段、班組三級為單位,開展生產(chǎn)項(xiàng)目攻關(guān)、QC生產(chǎn)創(chuàng)新活動,調(diào)動員工創(chuàng)新技改積極性,使現(xiàn)場生產(chǎn)得到優(yōu)化,同時(shí)通過開展QC創(chuàng)新活動,提升了員工現(xiàn)場分析解決問題的思維和能力,也提升了全廠的凝聚力,為高效生產(chǎn)提供了支撐。下面列舉近些年相關(guān)QC項(xiàng)目和成果,如表3。

    image.png

    現(xiàn)在全廠上下都形成了一種很好的項(xiàng)目創(chuàng)新理念,積極參加現(xiàn)場的項(xiàng)目攻關(guān)和相關(guān)的QC生產(chǎn)創(chuàng)新活動,并打算堅(jiān)持保持和發(fā)揚(yáng)這種積極創(chuàng)新的精神,更好的保障生產(chǎn),提高產(chǎn)

    質(zhì)量。

    3.5  推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理模式

    現(xiàn)階段南區(qū)燒結(jié)正在大力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理模式,對各管理崗位、工作崗位制定《崗位說明書》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》三大類文件。其中崗位說明書將每個(gè)崗位的主要職責(zé)和權(quán)限、從事崗位需要的知識結(jié)構(gòu)、工作復(fù)雜程度、責(zé)任范圍、管理范圍以及橫向協(xié)作關(guān)系作了明確說明和規(guī)定,確保管理崗位全責(zé)分明。

    管理標(biāo)準(zhǔn)則對管理崗位每天、每周、每月、每季度及每年的管理工作內(nèi)容進(jìn)行明確和細(xì)化,使得每個(gè)管理人員都明確該管理崗位需要做到的事情。

    作業(yè)指導(dǎo)書是針對一線生產(chǎn)崗位的一種操作指導(dǎo)文件。其圖文并茂的將每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和步驟進(jìn)行明確化、標(biāo)準(zhǔn)化,使得崗位員工在日常操作以及生產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)有可靠和符合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的明確指導(dǎo)。同時(shí),為了使得員工積極對該指導(dǎo)書進(jìn)行學(xué)習(xí)鞏固、提高操作水平,燒結(jié)廠對該指導(dǎo)書的學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況制定相關(guān)獎(jiǎng)罰制度,促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)。

    4  結(jié)語

    通過改善工藝操作,優(yōu)化現(xiàn)場管理,推行一系列技術(shù)創(chuàng)新工作。中天鋼鐵南廠區(qū)燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量指標(biāo)得到了明顯改善,550m2燒結(jié)機(jī)2017年年利用系數(shù)維持在1.30,燒結(jié)礦堿度、FeO合格率維持在88.29%,88.31%.;180m2雙線燒結(jié)機(jī)2017年年利用系數(shù)維持在1.44,燒結(jié)礦堿度、FeO合格率維持在88.64,89.22,。為高爐煉鐵提供了原料保障。

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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