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摘 要 通過改善工藝操作,優(yōu)化現(xiàn)場管理,推行一系列技術創(chuàng)新工作,中天鋼鐵南廠區(qū)燒結礦產、質量綜合指標得到明顯改善,550m2燒結機和180m2雙線燒結機生產穩(wěn)定性得到提高,為高爐煉鐵提供重要保障。通過生產技術進步,中天鋼鐵南廠區(qū)第二燒結廠“降本增效”工作取得較好成績。
關鍵詞 工藝操作 現(xiàn)場管理 技術創(chuàng)新
1 前言
中天鋼鐵集團南區(qū)燒結廠現(xiàn)有三臺燒結機,兩臺180m2燒結機,一臺550m2燒結機,分別于2009年6月和2011年9月建成投產,其中兩臺180m2燒結機設計年產能達到420萬噸燒結礦,利用系數(shù)1.40t/m2?h,單臺550 m2燒結機設計年產能達到590萬噸燒結礦,額定利用系數(shù)1.25t/m2?h。燒結機投產以來,中鋼第二燒結廠堅持同兄弟單位對標學習,不斷完善和改進燒結工藝操作和大型項目技改,目前三臺燒結機已具備年產能1000萬噸燒結礦能力,各項技術經濟指標均得到大幅提升。
近些年來,中鋼二燒響應“降本增效”戰(zhàn)略發(fā)展方針,積極調整含鐵原料配料結構,開展燒結各方面技術攻關,通過不斷探索和實踐燒結礦質量明顯提高,燒結機利用系數(shù)明顯提高,且相對穩(wěn)定,能耗不斷降低,如表1,表2。
2 新技術應用和生產操作完善
2.1 新技術推進運用和現(xiàn)場項目技改
2.1.1 環(huán)保新技術的推進運用
550m2燒結機脫硫脫硝技術采取半干法煙氣脫硫,以CaO為媒介,發(fā)生反應,脫硫率達到95%以上,氮氧化物排放穩(wěn)定維持在200mg/L以下,同時可生成生產副產物石膏。
180m2燒結機脫硫采取國內較為先進的濕法MgO煙氣脫硫,以MgO為媒介,發(fā)生反應,脫硫率達到92%以上,氮氧化物排放穩(wěn)定維持在180mg/L左右。
同時在當今環(huán)保備受重視的大行業(yè)背景下,550燒結又積極響應國家環(huán)保政策,與國內大型設計研究院合作,計劃引入新型SCR脫硝技術,利用向催化劑上游煙氣噴入氨氣和其他還原劑的方法,將煙氣中氮氧化物進一步還原成氮氣和水,降低氮氧化物和粉塵的排放,在現(xiàn)550燒結排放SO2濃度40mg/m3,NO濃度200 mg/m3,粉塵16.02 mg/m3的基礎上使得各項排放指標得到進一步的優(yōu)化。
2.1.2 生產現(xiàn)場項目技改推進
針對550m2燒結燃料破碎粒度差的問題,廠技術管理人員經過實際考察,根據實際燃料破碎比,選用合適型號的錘式破碎機替代原四輥破碎機。設備建成運行后,燃料破碎粒度得到了明顯好轉。
針對180m2環(huán)冷機臺車密封裝置漏風導致余熱發(fā)電效果差的情況,將環(huán)冷密臺車封改造為機械密封,使得現(xiàn)場環(huán)冷漏風和預熱散失情況得到了明顯好轉,余熱發(fā)電量得到有效提升。
針對燒結機擋板漏風情況,通過現(xiàn)場的實地跟蹤調查,對臺車擋板進行改良替換方案,將邊緣擋板上部擋板由原兩塊擋板拼接方式改為一體式,有效減少臺車邊緣漏風現(xiàn)象。同時將燒結機本體崗檢制度化、標準化,定時、定人進行巡檢,發(fā)現(xiàn)擋板縫隙過大或其他漏風惡化現(xiàn)象及時進行處理,使得本體漏風情況得到了明顯好轉。
2.2.3 原料廠和運輸皮帶線防塵罩搭建
燒結原料料場搭建大型防塵保護罩項目開始籌建,項目的投產可以有效避免料場原料揚塵,符合國家環(huán)保方針,同時防護罩也可以有效抵擋雨水對原輔料的影響,降低原料運輸難度,避免料倉下料噴倉的發(fā)生,特別是可以減少水分對燃料破碎的影響。
結合防護罩項目,現(xiàn)場皮帶線防護罩也已經開始搭建,同樣可有效降低原料揚塵和有效抵擋雨水對原輔料的影響。
港吊卸貨揚塵曾一直是現(xiàn)場環(huán)境改善的一大難題。通過積極向外單位對標學習,對廠內港吊稱量斗以及其下料口加裝干霧抑塵裝置。該裝置主要由干霧主機、過濾裝置、水氣分配器、儲氣罐、霧化噴嘴、空壓機、恒壓控制系統(tǒng)等組成。通過壓力將液體供給噴嘴,液體和壓縮氣體在外部混合,產生細微的霧化干霧,呈扇形形狀噴射,有效的控制卸貨揚塵。
2.3 工藝操作改善
2.3.1 重要生產工藝參數(shù)標準化
根據實際生產情況對燒結礦質量評價標準、生產過程工藝參數(shù)、原輔料性質進行了標準化管理。
燒結礦質量評價指標:堿度根據高爐需求維持在1.80以上,采取高堿度燒結, FeO穩(wěn)定維持在8.5左右,保證燒結礦物化性能。轉鼓強度550m2燒結要求大于77%,180m2燒結大于76%。
燒結過程工藝參數(shù)指標:混合料水分控制在7:3或6,:4,保證混勻制粒效果;燒結點火溫度:1050℃±50℃,根據實際料面點火情況可以有所浮動;燒結廢氣溫度:550m2燒結機維持135℃±15℃,180 m2燒結機維持115℃±15℃;終點溫度:550 m2燒結機維持350℃以上,180m2燒結機維持280℃以上;終點位置:均控制在倒數(shù)第二個風箱;混勻料溫通過小礦槽加裝蒸汽管道,使得料溫維持在60℃以上,有效減少過燒結過程的濕帶,提高燒結料層透氣性。
原輔料性能:所用溶劑生石灰為自產灰和外購灰兩部分構成,要求每班當班按使用情況,抽樣生石灰做現(xiàn)場活性度試驗并及時反饋數(shù)據;對燃料主要關注破碎粒度,抽樣燃料做破碎粒度篩分試驗規(guī)定>5mm粒級占比少于10%,<3mm粒級占比大于70%,同時也會對所用除塵灰抽樣化驗成分。
在整個燒結過程中,均采用厚料層低碳燒結,180m2燒結料層厚度提高到700mm以上,550m2燒結料層厚度提高到750mm以上,保證混勻料充分燃燒,提高燒結礦質量。
經過現(xiàn)場技改和標準化操作制度的推進落實,二燒燒結礦質量指標明顯提升,堿度合格率全年維持在89.62%,F(xiàn)eO合格率全年維持在89.78%,轉鼓強度合格率全年維持在92.54%,入爐粒度合格率全年維持在79.79%。
3 優(yōu)化生產管理
3.1 推行先進6S現(xiàn)場管理模式
推行6S管理模式:整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng),從以上6方面嚴格整頓現(xiàn)場工作環(huán)境,為正常穩(wěn)定生產提供保障。
通過推行6S管理模式,使員工的自身素養(yǎng)得到提升,現(xiàn)場環(huán)境得到了保障。
3.2 加強工藝指標檢查
推進原輔料質量和操作工藝指標的檢查考核。原輔料質量指標包括:燃料粒度、熱值,混勻料水分,溶劑性能,除塵灰成分,燒結礦堿度、FeO、TFe、MgO、轉鼓強度、篩分性能,高爐槽下粒級等。操作工藝包括:料面布料平整,機尾紅層,燒結終點溫度、位置,煙氣負壓,返礦率等。
通過現(xiàn)場工藝檢查,及時反饋生產過程中出現(xiàn)的問題,針對性的解決問題,提高了現(xiàn)場生產管理的效率。
3.3 加強推進生產“降本增效”
逐月推進實施“降本增效”的年度目標,在保證生產穩(wěn)定正常的前提下,通過調動現(xiàn)場生產管理的積極性,從優(yōu)化工藝操作和強化降本意識等方面,全面開展“降本增效”活動,從生產過程各項消耗指標入手, 主要落實在降低燃耗、電耗,提高余熱發(fā)電等方面。通過現(xiàn)場的嚴格管理落實,全廠工序能耗由2016年全年53.91kg/t降低到2017年全年49.93 kg/t,降低了約4.0kg/t,使得生產成本大大降低。
通過“降本增效”的實施,增強員工降本意識,同時也提升了員工生產操作水平。
3.4 開展工段項目攻關和生產創(chuàng)新
以廠、工段、班組三級為單位,開展生產項目攻關、QC生產創(chuàng)新活動,調動員工創(chuàng)新技改積極性,使現(xiàn)場生產得到優(yōu)化,同時通過開展QC創(chuàng)新活動,提升了員工現(xiàn)場分析解決問題的思維和能力,也提升了全廠的凝聚力,為高效生產提供了支撐。下面列舉近些年相關QC項目和成果,如表3。
現(xiàn)在全廠上下都形成了一種很好的項目創(chuàng)新理念,積極參加現(xiàn)場的項目攻關和相關的QC生產創(chuàng)新活動,并打算堅持保持和發(fā)揚這種積極創(chuàng)新的精神,更好的保障生產,提高產
質量。
3.5 推進標準化管理模式
現(xiàn)階段南區(qū)燒結正在大力推進標準化管理模式,對各管理崗位、工作崗位制定《崗位說明書》、《作業(yè)指導書》、《管理標準》三大類文件。其中崗位說明書將每個崗位的主要職責和權限、從事崗位需要的知識結構、工作復雜程度、責任范圍、管理范圍以及橫向協(xié)作關系作了明確說明和規(guī)定,確保管理崗位全責分明。
管理標準則對管理崗位每天、每周、每月、每季度及每年的管理工作內容進行明確和細化,使得每個管理人員都明確該管理崗位需要做到的事情。
作業(yè)指導書是針對一線生產崗位的一種操作指導文件。其圖文并茂的將每個生產環(huán)節(jié)和步驟進行明確化、標準化,使得崗位員工在日常操作以及生產出現(xiàn)異常時有可靠和符合作業(yè)標準的明確指導。同時,為了使得員工積極對該指導書進行學習鞏固、提高操作水平,燒結廠對該指導書的學習培訓情況制定相關獎罰制度,促進標準化的推進。
4 結語
通過改善工藝操作,優(yōu)化現(xiàn)場管理,推行一系列技術創(chuàng)新工作。中天鋼鐵南廠區(qū)燒結礦產、質量指標得到了明顯改善,550m2燒結機2017年年利用系數(shù)維持在1.30,燒結礦堿度、FeO合格率維持在88.29%,88.31%.;180m2雙線燒結機2017年年利用系數(shù)維持在1.44,燒結礦堿度、FeO合格率維持在88.64,89.22,。為高爐煉鐵提供了原料保障。
(責任編輯:zgltw)