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柳鋼4號高爐長期大量配用水熄焦的 分析與對策

時間:2020-03-21 09:26來源:柳州鋼鐵股份有限公司煉 作者:曾 慶 錢海濤 鄧 點(diǎn)擊:
摘 要 分析2017年2月至5月4號高爐大量配用水熄焦(平均約35%)期間,對高爐爐況、爐溫和生產(chǎn)指標(biāo)的影響,總結(jié)相應(yīng)的操作對策。 關(guān)鍵詞 水熄焦 高爐 爐況 指標(biāo) 1 前言 “七分原料,三
  • 摘  要  分析2017年2月至5月4號高爐大量配用水熄焦(平均約35%)期間,對高爐爐況、爐溫和生產(chǎn)指標(biāo)的影響,總結(jié)相應(yīng)的操作對策。

    關(guān)鍵詞  水熄焦  高爐  爐況  指標(biāo)  


    1  前言

    “七分原料,三分操作”或“四分原料,三分操作,三分設(shè)備”高度概括了煉鐵界對原燃料質(zhì)量在高爐生產(chǎn)中地位的共識。作為料柱骨架的焦炭,其質(zhì)量對高爐順行、高效優(yōu)質(zhì)低耗長壽生產(chǎn)有較大影響。柳鋼高爐用自產(chǎn)干熄焦。2017~02末由于二號焦?fàn)t干熄爐大修改造改出水熄焦,因此4號高爐(設(shè)計(jì)爐容1 980 m3,26個風(fēng)口,2個鐵口,2008~01月投產(chǎn),屬于中后期爐)大配比使用水熄焦,直至5月下旬才恢復(fù)全干焦生產(chǎn)。其間,4號高爐爐況反復(fù)波動、能耗指標(biāo)大幅下滑,但同時也為高爐大量配用水熄焦生產(chǎn)積累了經(jīng)驗(yàn)。本文進(jìn)行總結(jié)。

    2  大量配用水熄焦對高爐的影響

    2.1  對爐況的影響

    4號高爐自2017~02~25開始配用水熄焦且比例較大(達(dá)30%~65%),且不穩(wěn)定,切換頻繁,3個月中水熄焦配比變動≥10%的共有9次。使用大配比水熄焦后,特別是一次性大幅增加水熄焦比例時,氣流反應(yīng)最明顯的是中心氣流變?nèi)酰瑝毫筷P(guān)系變差,即使操作制度退守及時到位,氣流和壓量關(guān)系也存在一個適應(yīng)期才能緩和順暢。檢測數(shù)據(jù)表明,二焦出水熄焦后,主要是M10明顯差化,約上升0.4%~0.6%(見圖1a)焦炭的M10(抗磨能力)變差,其物理磨損加快,比表面積增大,焦炭的化學(xué)侵蝕隨之加快,反過來加速焦炭物理侵蝕,骨架強(qiáng)度減弱,從而對煤氣的第二次與第三次分布產(chǎn)生不利影響,即降低塊狀帶和軟熔帶的透氣性,直觀表現(xiàn)為中心與邊沿兩道氣流變?nèi)酢H绻耸夭患皶r不得當(dāng),中心氣流弱化導(dǎo)致氣流不暢,引起壓量關(guān)系緊張,氣流就會亂串,引起邊沿氣流紊亂。當(dāng)爐溫偏下限時,此情況更加突出,原因有:一是此時軟熔帶下移,煤氣受到的料柱阻力增加;二是且因中心氣流弱化導(dǎo)致軟熔帶倒V形扁平化,焦窗面積減少,煤氣在二次分布時阻力增加;三是爐溫偏下限時邊沿容易疏松發(fā)展,紊亂的氣流串到邊沿引起渣皮不穩(wěn),破壞爐型,加劇爐溫下行,引起走料變差,最終導(dǎo)致爐況惡化。4號爐大量配用水熄焦以來,透氣性波動大(見圖 1b),氣流容易偏弱偏行(從爐頂4個方向的頂溫的標(biāo)準(zhǔn)偏差有所反映(見圖 1b)),走料不均勻,時有偏尺現(xiàn)象,邊沿不穩(wěn)定,冷卻壁面溫度與爐襯溫度頻繁波動,渣皮不穩(wěn),2017-03出現(xiàn)3次嚴(yán)重的渣皮脫落現(xiàn)象,氣流與爐溫處于相互影響的惡性循環(huán)中,造成爐況大幅波動。3個月均出現(xiàn)不同程度的上述爐況波動。由于4號高爐已有9年多爐役,爐體老化,爐況波動加劇了冷卻壁的侵損,使用混焦以來(3~5月)共查出6塊銅冷卻板漏水,這也會加劇爐溫和氣流的波動。2017-05-14,9號風(fēng)口上方的板上16號銅板漏水嚴(yán)重,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)銅板處從爐體內(nèi)往外冒火,銅板出水端無水,證明銅板冷卻水全部漏進(jìn)爐內(nèi),造成爐溫下跌、走料滑尺、壓量關(guān)系惡化,燒損4個風(fēng)口小套。雖然經(jīng)過進(jìn)出水端水管反接并適當(dāng)控小進(jìn)水流量適當(dāng)控制了16號銅板漏水,但隨后休風(fēng)時發(fā)現(xiàn)9號風(fēng)口漏水多,風(fēng)口焦全部呈浸水狀。

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    2.2  對爐溫的影響

    由于水熄焦配比較大且不穩(wěn)定,配用比例變化頻繁,依次調(diào)節(jié)焦炭負(fù)荷時把握不準(zhǔn);另外,水熄焦來料不均勻,因此導(dǎo)致爐溫波動頻繁,時有大起大落現(xiàn)象,ω鐵水(Si)波動幅度可達(dá)0.5%,調(diào)控難度大,因此鐵水優(yōu)質(zhì)率指標(biāo)偏低(見表1)。爐溫的波動又影響著氣流分布。4號高爐在大量配用水熄焦后爐溫總體控制偏上限,且ω鐵水(Si)標(biāo)準(zhǔn)偏差明顯增大,反映了爐溫的劇烈波動,鐵水優(yōu)質(zhì)率大幅下跌。爐溫控制偏上出于兩點(diǎn)原因:一是爐況波動大,爐溫波動大,控制充沛的爐溫利于對抗?fàn)t溫的不穩(wěn)定,保證爐溫安全;二是4號高爐已有九年?duì)t役,于2017年4月爐缸側(cè)壁溫度逐步上升,及時采取了釩鈦?zhàn)o(hù)爐措施,控制偏上爐溫有利于護(hù)爐。

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    2.3  對指標(biāo)的影響

    自2016年二季度處理爐況,至三季度恢復(fù)正常后,10月份后爐況逐步優(yōu)化,到11~12月份優(yōu)化基本到位,在此期間入爐焦炭為全干焦。為此選4號高爐2016年11~12月(全干焦生產(chǎn))指標(biāo)作為比較的基準(zhǔn)期,選取2017年3~5月(截至5月23日)為使用水熄焦的實(shí)踐期?;鶞?zhǔn)期和實(shí)踐期的指標(biāo)見表1。大量配用水熄焦后,雖然月綜合礦石品位不斷上升,其中4月底配加廢鐵冶煉后品位更是高達(dá)60%,但月均焦炭負(fù)荷跌幅較大(約0.3);由于透氣性差化,高爐不接受高煤比;同時,由于放開兩道氣流,煤氣利用率顯著下跌,造成焦比明顯上升、煤比下跌、燃料比上升。

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    3  主要對策

    大量配用水熄焦后,高爐透氣性變差,不接受高煤比。為維持合理良好的料柱透氣性保證順行、爐溫,必須科學(xué)退守。

    (1)焦炭負(fù)荷必須退守到位,布料制度必須調(diào)整放開兩道氣流尤其是中心氣流。4號高爐大量配用水熄焦后,初始焦炭負(fù)荷基本退夠,經(jīng)驗(yàn)值為附加焦炭量等于水熄焦配用量的12%~16%。主要根據(jù):一是補(bǔ)充水熄焦水分當(dāng)量質(zhì)量的焦炭,水熄焦水分波動大(在4.0%~12%),而以7.0%~9.0%居多(見圖 1a);二是出水熄焦后,焦炭冷強(qiáng)度下降,主要是M10約上升0.4%~0.6%,而經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為M10每上升0.2%引起焦比升高7.0 kg/t;且二焦水熄焦后五焦由于生產(chǎn)原因焦炭未過篩而直接送往煉鐵,導(dǎo)致入爐焦丁量增加,粒度減小。待水熄焦配比調(diào)節(jié)反應(yīng)后,爐況順行穩(wěn)定的條件下,4號高爐車間多次試圖通過優(yōu)化布料制度提高焦炭負(fù)荷(見表),但效果持續(xù)不久,爐況差化,又得再次退守,焦負(fù)荷始終難以上攻,布料制度始終要圍繞“穩(wěn)定邊沿,打開中心;穩(wěn)定中心,照顧邊沿”16字方針來調(diào)節(jié),布料制度維持中心加焦,礦石批重適當(dāng)縮小,爐頂壓力適當(dāng)降低,保證兩道氣流通暢(見圖 2a)。

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    (2)4號高爐大量配用水熄焦后,干濕轉(zhuǎn)換、水熄焦比例變化較頻繁。多次實(shí)踐表明,一次性切換水熄焦比例過大,對氣流、爐溫等爐況影響較大,而且由于焦炭水分不穩(wěn)定,焦炭負(fù)荷不好準(zhǔn)確把握,一旦調(diào)劑不足將陷入被動的操作境地。為此,采取了幾點(diǎn)措施:一是定倉使用,防止混料,利于調(diào)節(jié);二是水熄焦放料順序,要求水熄焦處于放料順序的中間,即干焦→水熄焦→干焦;三是上料工每隔2 h測定水熄焦水分,取樣時要盡量均勻,并及時匯報給高爐工長;四是當(dāng)需要切換大配比的水熄焦時,分次間隔一定時間調(diào)節(jié)水熄焦配比。這樣,情況得到好轉(zhuǎn)。

    (3)加強(qiáng)槽下篩分,堅(jiān)持每班檢查清理篩網(wǎng)。確保篩分指數(shù)在20以內(nèi)。焦丁量大時限制焦丁最大用量每批料1700 kg。

    (4)在以上基礎(chǔ)上,下部調(diào)劑造成合理的初始煤氣流分布活躍爐缸。在保證合理壓量關(guān)系的前提下,保證一定的風(fēng)量以維持足夠的鼓風(fēng)動能,活躍爐缸;需提高產(chǎn)量時適當(dāng)以氧代風(fēng),控制壓量關(guān)系在合理范圍內(nèi)。實(shí)踐證明,提高4號高爐鼓風(fēng)動能后(122→142 kJ/s),爐缸保持了較好的活躍度,表現(xiàn)為爐缸爐底中心溫度、爐缸活躍指數(shù)均維持在較良好的水平(見圖 2b)。

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    (5)保證充沛的爐溫。配用水熄焦前,可以維持4號高爐的ω鐵水(Si)在0.5%左右,但是大量配用水熄焦后,偏下限的爐溫不能維持多久,幾個班或者1~3天后往往出現(xiàn)爐況差化。大量配用水熄焦后,兩道氣流的穩(wěn)定性已經(jīng)下降,如果維持偏下限爐溫,軟熔帶位置和形狀隨之發(fā)生改變,加劇氣流偏行,尤其是邊沿氣流疏松,很容易引起操作爐型發(fā)生不利變化,反過來加劇氣流紊亂、爐溫失控,最終惡化爐況。因此,大量配用水熄焦后,控制偏上限的爐溫是最佳選擇。另外,由于4號高爐已有九年?duì)t役,爐缸受到若干程度的侵蝕,表現(xiàn)出爐缸側(cè)壁溫度逐步升高;同時,大量用水熄焦后,制度適當(dāng)松邊,邊沿氣流沖刷加快爐缸側(cè)壁溫度上升。為保證爐缸安全,于4月初采用釩鈦礦護(hù)爐,也要求適當(dāng)控高鐵水硅鈦含量。

    4  結(jié)語

    通過以上系列制度協(xié)作、科學(xué)進(jìn)退,在大量配用水熄焦后4號高爐總體上保持穩(wěn)定順行,休慢風(fēng)率控制在較低水平,沒有出現(xiàn)懸料、爐缸堆積等嚴(yán)重失常爐況,雖然焦比、燃料比等能耗指標(biāo)下滑,但產(chǎn)量指標(biāo)仍然保持了較好水平。根據(jù)基準(zhǔn)期和水熄焦配用期的原燃料質(zhì)量、操作參數(shù)等影響焦比的相關(guān)因素,對水熄焦使用期的焦比進(jìn)行了校正計(jì)算(見表4),使用水熄焦期的校正焦比相比基準(zhǔn)期降低了2.4 kg/t,反映了在使用水熄焦期間在4號高爐操作制度上調(diào)節(jié)到位,積極優(yōu)化發(fā)揮潛力。并有如下結(jié)論:

    (1)4號高爐配用30%~65%的水熄焦后,能耗指標(biāo)顯著下滑,其中焦炭負(fù)荷降低0.31,煤比下降12 kg/t,焦比、燃料比分別上升21 kg/t、11 kg/t,但產(chǎn)量仍然可以維持高位;

    (2)大量配用水熄焦后,為保證爐況穩(wěn)定順行,焦炭負(fù)荷要及時科學(xué)退守到位,經(jīng)驗(yàn)值為加焦量為水熄焦配用量的15%~20%;上部調(diào)劑維持兩道氣流尤其是中心氣流,下部調(diào)劑要保持足夠的鼓風(fēng)動能活躍爐缸,爐溫要控制上限;當(dāng)需要大配比切換水熄焦時,最好分次間隔時間調(diào)節(jié);

    (3)通過對4號高爐在水熄焦配用期相對基準(zhǔn)期的校正焦比計(jì)算,結(jié)果表明水熄焦期校正焦比相比基準(zhǔn)期降低了2.4 kg/t,反映出水熄焦期4號高爐在操作制度上調(diào)節(jié)積極到位、盡量優(yōu)化發(fā)揮潛力。

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    (責(zé)任編輯:zgltw)
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