-
摘 要 針對燒結(jié)機(jī)普遍存在漏風(fēng)嚴(yán)重的現(xiàn)象,闡述了漏風(fēng)產(chǎn)生的原因以及主要的漏風(fēng)點,在大修過程中對其系統(tǒng)進(jìn)行治理。
關(guān)鍵詞 燒結(jié)機(jī) 漏風(fēng) 治理
1 前言
龍鋼公司煉鐵廠現(xiàn)有265㎡燒結(jié)、400㎡燒結(jié)、450㎡燒結(jié)三臺燒結(jié)機(jī),三臺燒結(jié)機(jī)分別建于2008年,2010年,2014年,由于265㎡燒結(jié)機(jī),400㎡燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)嚴(yán)重,設(shè)備故障偏多,于2014年進(jìn)行了大修,對漏風(fēng)進(jìn)行了系統(tǒng)整治。
燒結(jié)機(jī)抽風(fēng)系統(tǒng)漏風(fēng),使通過燒結(jié)料層的風(fēng)量減少,影響燃料的燃燒速度,使燒結(jié)的終點后移,使燒結(jié)礦的質(zhì)量變差,產(chǎn)量減少,由于燃料未充分燃燒,造成燒結(jié)礦在環(huán)冷機(jī)進(jìn)行二次燃燒,造成料溫偏高,影響成品帶的使用壽命,設(shè)備故障偏多。因此降低燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率是提高燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量,節(jié)省主抽風(fēng)機(jī)電能消耗,降低工序能耗的重要措施。
2 燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)位置
(1)抽風(fēng)機(jī)到燒結(jié)風(fēng)箱之間的漏風(fēng),主要是管道磨損和補(bǔ)償器變形及放灰系統(tǒng)密封不嚴(yán),包括降塵點、風(fēng)箱各連接法蘭,補(bǔ)償器等處。這部分的漏風(fēng)基本占到5%-10%之間。
(2)頭尾密封裝置與臺車地面之間的漏風(fēng),目前265㎡燒結(jié)采用的柔磁性臺車頭尾密封板,由于頻繁受沖擊力,對長期受臺車與密封板之間的物料摩擦,導(dǎo)致密封板表面拉鉤或槽,這部分的漏風(fēng)約占燒結(jié)機(jī)總風(fēng)量的10%左右。
(3)燒結(jié)機(jī)臺車本體漏風(fēng),由于運行設(shè)備不能與固定滑道很好接觸,臺車與臺車之間,欄板與欄板之間及臺車與篦銷之間都能造成漏風(fēng),這部分的漏風(fēng)占到總風(fēng)量的30%左右。
(4)臺車動靜滑道之間的漏風(fēng)
(5)小格風(fēng)箱風(fēng)管及補(bǔ)償器的漏風(fēng),由于高溫、風(fēng)抽,物料沖刷等原因磨損較快,法蘭、補(bǔ)償器處都存在大量的漏風(fēng)。
(6)雙層卸灰閥的漏風(fēng),主要是物料沖刷導(dǎo)致的放灰系統(tǒng)密封不嚴(yán)。
3 燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)治理措施
燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)治理難度很大,作為一個世界性難題,我們只能將其漏風(fēng)降低,但不能根除,根據(jù)本人一線生產(chǎn)實踐,以及燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)地點,有以下措施。
3.1 抽風(fēng)機(jī)到燒結(jié)風(fēng)箱之間的漏風(fēng)
(1)主抽到風(fēng)箱及卸灰閥的漏風(fēng)加強(qiáng)點檢,發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)點臨時處理做好記錄,檢修進(jìn)行補(bǔ)漏;
(2)對于熱脹冷縮引起的密封不嚴(yán),利用大修在螺栓上加蝶形墊片,進(jìn)行緊固,待開機(jī)運行一段時間后再進(jìn)行緊固。
3.2 頭尾密封裝置與臺車地面之間的漏風(fēng)
頭尾密封裝置的漏風(fēng)建議每次檢修檢查一次,及時調(diào)整,間隙控制在2mm為宜,出現(xiàn)的溝槽及磨損利用停機(jī)檢修進(jìn)行補(bǔ)焊。
3.3 燒結(jié)機(jī)臺車本體漏風(fēng)
燒結(jié)機(jī)本體的漏風(fēng),發(fā)現(xiàn)變形的欄板,及時更換,對臺車體的大螺栓,全部進(jìn)行緊固,篦條與銷釘要恢復(fù)固定到位。
3.4 臺車動靜滑道之間的漏風(fēng)
將臺車軌道進(jìn)行校正,靜滑板進(jìn)行更換,動靜滑板之間的間隙保持在1mm為宜,檢查疏通智能潤滑系統(tǒng),利用油膜進(jìn)行密封動靜滑板。
3.5 小格風(fēng)箱風(fēng)管及補(bǔ)償器的漏風(fēng)
小格風(fēng)箱、風(fēng)管、補(bǔ)償器是燒結(jié)機(jī)主要漏風(fēng)點,及時發(fā)現(xiàn)漏點要及時進(jìn)行臨時處理,利用檢修停機(jī)對破損部位進(jìn)行補(bǔ)焊。大修之前,使用壁厚儀對風(fēng)箱、風(fēng)箱支管的厚度進(jìn)行測量,對于變薄的風(fēng)箱、風(fēng)箱支管(以10mm為界)按照圖紙進(jìn)行加工,并在內(nèi)部焊接龜甲網(wǎng),涂抹耐磨材料,大修進(jìn)行更換。
3.6 雙層卸灰閥的漏風(fēng)
對于放灰系統(tǒng)密封不嚴(yán)的現(xiàn)象主要措施是補(bǔ)漏,將雙層卸灰閥下料刀口改為橡膠密封;再就是工藝控制,在放灰系統(tǒng)利用料密封,定期進(jìn)行排料。
4 結(jié)語
綜上所述,解決燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)有以下幾點措施:
(1)風(fēng)箱連接處的更換、改進(jìn);
(2)頭尾密封裝置的補(bǔ)漏;
(3)臺車體與臺車體、臺車本體的處理;
(4)臺車動靜滑道之間的漏風(fēng)處理;
(5)小格風(fēng)箱風(fēng)管及補(bǔ)償器的漏風(fēng)處理;
(6)雙層卸灰閥的漏風(fēng)處理。
經(jīng)過大修后,在滿足燒結(jié)生產(chǎn)的前提下,兩臺主抽風(fēng)機(jī)的電流下降20-30A左右,漏風(fēng)大大降低,有利于提高燒結(jié)產(chǎn)量,降低燒結(jié)能耗。
5 參考文獻(xiàn)
[1] 董輝,趙勇,蔡九菊,等. 燒結(jié)-冷卻系統(tǒng)的漏風(fēng)問題[J]. 鋼鐵,2012.
[2] 金永龍,徐南平,鄔士英,等. 燒結(jié)機(jī)分區(qū)段漏風(fēng)測試技術(shù)研究及應(yīng)用[J]. 鋼鐵,2003.
(責(zé)任編輯:zgltw)