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某鋼廠3200m3高爐爐前除塵改造實踐

時間:2020-02-27 09:04來源:華菱漣源鋼鐵股份有限公 作者:袁俊華 點擊:
摘 要 本文介紹了南方某鋼廠3200m3高爐爐前除塵的整治手段及效果,并提出了爐前除塵的管理思路與規(guī)范。 關鍵詞 爐前除塵 環(huán)保 節(jié)能 改造 標準化 1 引言 高爐出鐵場作為煉鐵廠環(huán)境的
  • 摘  要  本文介紹了南方某鋼廠3200m3高爐爐前除塵的整治手段及效果,并提出了爐前除塵的管理思路與規(guī)范。

    關鍵詞  爐前除塵  環(huán)保  節(jié)能  改造  標準化



    1  引言

    高爐出鐵場作為煉鐵廠環(huán)境的主要污染源,其除塵節(jié)能環(huán)保的意義重大。

    南方某鋼廠3200m3高爐投產(chǎn)于2009年10月,采用雙矩形出鐵場,設有4個出鐵口。高爐出鐵場除塵采用2臺長袋低壓脈沖袋式除塵器,每臺布袋除塵器的處理煙氣量1,000,000m3/h,濾袋數(shù)量5712條,有效過濾面積14000m2;除塵風機采用離心式引風機,共2臺,雙吸雙支撐結構,風機的機殼設置了隔聲包覆,可將風機的噪聲控制在85dB(A)以下,風機電機功率2240KW,電壓10KV。單臺風機每年的電耗費用在700萬元左右,消耗巨大。

    高爐自投產(chǎn)以來,由于設計、施工方面等原因,出鐵場除塵沒有達到設計預想的效果。原設計除塵風機日常只需開一臺運行,只有在兩個鐵口同時出鐵才開兩臺。但由于除塵效果不理想,實際上是2臺除塵風機24小時不間斷運行,能耗巨大,即使2臺這么大風量的風機同時運行,除塵效果仍不理想。因此,對其改造迫在眉睫。

    2  工藝條件及除塵方式

    工藝操作參數(shù)為:

    1.1  日產(chǎn)量(t/d)           7360   

    1.2  日出鐵次數(shù)(次/d)      15

    1.3  兩次出鐵間隔(min)     96

    1.4  一次出鐵時間(min)     90  

    1.5  塵源點:鐵口、砂口、擺動流嘴、鐵溝、渣溝及爐頂上料皮帶頭部卸料點。

        出鐵場除塵系統(tǒng)主要捕集高爐開鐵口、出鐵、堵鐵口及鐵水澆鑄等整個過程所產(chǎn)生的煙氣,以改善出鐵場勞動條件和附近區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,防止大氣污染。

    按高爐工藝布置,高爐出鐵場成90o角對稱布置4個出鐵口。每個鐵口都有一條主溝、一個砂口、一條鐵溝、一個擺動流嘴和一條渣溝。設置在風口平臺下鐵口頂部和側面的吸風罩,排除鐵口、主溝區(qū)域散發(fā)出的煙塵;砂口、擺動流嘴和渣溝處,采用密閉式吸風罩進行抽風,有效地控制煙塵。

    根據(jù)矩形出鐵場的特點、出鐵次序以及塵源點所處的位置,并根據(jù)同類高爐出鐵場除塵系統(tǒng)設計經(jīng)驗及運行使用情況,本出鐵場除塵設計兩套除塵系統(tǒng),編號為C-1、C-2。兩套除塵系統(tǒng)由帶電液動蝶閥的管路連通,根據(jù)4個鐵口輪流出鐵(一般呈對角線)次序,當某一鐵口出鐵但交錯兩個鐵口未重疊出鐵時,可使用一套除塵系統(tǒng)來完成其對應的兩個鐵口的塵源捕集及除塵工作;當高爐出鐵出現(xiàn)高峰期,交錯兩個出鐵口重疊出鐵時,兩套除塵系統(tǒng)同時啟用。爐頂上料皮帶頭部的抽塵管路分為兩路接入2套除塵系統(tǒng),可保證其中任何一套除塵系統(tǒng)運行時,都能對爐頂上料皮帶頭部塵源進行除塵。

    每一個鐵口在出鐵定點前10分鐘開始開鐵口,鐵口抽塵點開始工作。鐵口打開后,打開該組其它各抽風點全部進行抽風。一次鐵出完用泥炮堵住鐵口。堵口后,鐵口頂抽塵和砂口、渣鐵溝、擺動溜嘴各點延時5分鐘停止抽風;鐵口處側抽風點則在堵口后延時30分鐘(泥炮退出鐵口后)后停止抽風,這一組的除塵點全部結束作業(yè)。

    3  3200m3高爐出鐵場煙氣參數(shù)

    3.1  煙氣量

    出鐵口頂:     24×104m3/h

    出鐵口側:     12×104m3/h

    砂口(含鐵溝):  8×104m3/h

    擺動流嘴:     26×104m3/h

    渣溝:          2×104m3/h

    爐頂:          6×104m3/h

    小計:         78×104m3/h

    做泥套:        12×104m3/h

    合計:         90×104m3/h

    3.2  煙氣溫度  

    鐵口               150℃

    砂口               130℃

    擺動流嘴            70℃

    渣溝               120℃

    爐頂               40℃

    4  存在的問題

    根據(jù)設計參數(shù),吸塵點所需風量為78×104m3/h,及時加上做泥套一共需要的風量為90×104m3/h,而單臺風機的風量為100×104m3/h,考慮10%的漏風率也還是足夠的,但實際效果不行主要是如下幾個方面。

    4.1  鐵口頂吸罩設計不合理

    其結構如圖1,不能完全罩住鐵口煙塵發(fā)生點,面積與結構不合理,不能達到設計時風量分配的設想,需要進行改造。

    blob.png

    4.2  擺動流嘴吸風口設計不合理

    其結構如圖2,設計此處風量26×104m3/h,實際只有2個800mm×800mm對角有吸風口,吸風口面積過小,達不到設計的風量分配要求,出鐵經(jīng)常性的冒黃煙污染環(huán)境,尤其是擺動流嘴擺動時更是造成半個爐臺都被黃煙籠罩。

    blob.png

    4.3  擺動流嘴下方與鐵水罐距離過遠

    擺動流嘴的方框下部進風面積過大,需在擺嘴下部安裝封閉裝置,盡可能做到方框與下面鐵路上的鐵水灌無縫接合,以達到最大限度利用此處風量負壓及盡量避免受“橫風”的影響。改造之前的結構見圖3。

    blob.png

    4.4  爐前溝蓋板缺失

    由于開爐初期溝蓋板設計缺陷,使用壽命短,燒損后沒有及時恢復,導致出鐵時渣鐵溝大部分都是敞開的,沒有將煙塵捕捉在風道內(nèi),導致煙塵外溢嚴重,整個爐臺煙霧繚繞。

    4.5  除塵管磨穿漏風

    高爐投產(chǎn)2年后的除塵管磨穿后沒有及時修補或更換而到處漏風,特別是管道彎頭部位磨損厲害,造成風量巨大的損失與浪費。

    4.6  除塵布袋未及時更換

    2臺布袋除塵器在線共有布袋11424條,全部更換一輪需要費用210萬元左右。由于費用等原因,除塵布袋出現(xiàn)破損、“灌腸”后未及時更換,多個箱體因此離線,過濾面積大幅減少,整個除塵系統(tǒng)運行在非正常狀態(tài)下。

    4.7  布袋反吹系統(tǒng)維護沒跟上

    布袋除塵器設計是采取離線清灰的方式,而設計中離線閥的開關信號是虛擬信號,不能正確反映離線閥的實際狀態(tài),由于維保人員的技術素養(yǎng)及責任心,在離線閥檢修后有大量的離線閥氣管接反,導致多個箱體非正常離線,也造成布袋除塵過濾面積大幅減少。

    離線閥軸承在一次設備隱患排查中發(fā)現(xiàn)有112個軸承需要更換,設備維護沒有按標準進行點檢維護,導致除塵器被人為的削減了其除塵能力。

    4.8  未按操作規(guī)程操作

    原設計中出鐵場除塵系統(tǒng)在高爐的4個出鐵口分組設置電液動閥門,通過爐前控制,根據(jù)出鐵情況進行切換,以實現(xiàn)對出鐵期的出鐵口進行抽風除塵。實際爐前工經(jīng)常將未出鐵的鐵口蝶閥打開而忘記關閉,導致風量大量浪費。特別是一個鐵口在出鐵,另外一個鐵口在做完泥套后而忘記關頂吸和側吸的蝶閥,僅此“遺忘”就損失36×104m3/h的風量。所以規(guī)范操作,培養(yǎng)爐前工良好習慣是當務之急。

    5  設備改造及管理規(guī)范

    5.1  4個鐵口頂吸罩的改造

    針對存在的問題改造如圖4,圖5

    blob.png

    將頂吸吸口調(diào)整,寬度變?yōu)樵瓉淼娜种?,并在兩側增加三角形導流槽?/span>

    5.2  擺動流嘴吸風口改造

    改后如圖6,由原來的對角兩個吸口變成四個吸口,并增加吸塵面積,以達到設計中的風量分配要求,使其最大程度的契合設計要求。

    blob.png

    5.3  擺嘴流嘴方框改造

    改后如圖7,吸風口進行了密封,下沿離鐵水罐口只有100mm左右,最大程度的避免了抽野風,也最大限度的避免“橫風”對除塵的影響。

    5.4  不惜成本,補齊溝蓋板

    共投資200萬左右采購并重新設計溝蓋板,并規(guī)定爐前出鐵前按規(guī)定將溝蓋板蓋嚴,將煙塵通過溝蓋板下的密閉空間形成的風道導入吸塵點抽走,不使煙塵外溢。

    5.5   對磨穿的除塵管道進行修補或更換

    首先對所有的除塵管道進行一次測厚排查,將磨損量超過1/3的管道進行更換,彎頭部位進行耐磨處理以提高其使用壽命。

    5.6  有計劃的對布袋進行檢查及更換

    5.7  對離線閥一個一個的排查,將接反的氣缸軟管恢復,并對卡死的離線閥軸承進行更換。

    5.8  制定嚴格的管理制度,規(guī)范操作。

    高爐車間根據(jù)改造后的除塵系統(tǒng)重新擬定了操作規(guī)程并下發(fā)班組學習,由主控室監(jiān)督考核,確保爐前標準化操作執(zhí)行到位。

    6  改造效果

    經(jīng)過上文所述一系列改造,爐前除塵現(xiàn)只需開一臺風機就可以達到效果,電費每年節(jié)省700萬元左右;煙囪煙氣含塵量達到國家環(huán)保要求的排放標準。

    7  結語

    事實證明,爐前除塵改造成功是設備標準化管理的結果,解決問題我們也要有系統(tǒng)的思維,只有通盤考慮,將每一個影響因素都予以消除,最后達到預想的結果就是水到渠成之事。

    (責任編輯:zgltw)
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