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摘 要 寧鋼高爐含Zn物料的使用,曾經(jīng)走過一段彎路,由于缺乏實(shí)際使用經(jīng)驗(yàn),入爐Zn負(fù)荷未能得到有效控制,對(duì)高爐爐況產(chǎn)生影響。通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),制定嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn),完善和改進(jìn)含Zn物料使用原則,建立完善的使用測算系統(tǒng),含Zn物料的使用有序可控,高爐爐況明顯改善,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有了較大的提升。
關(guān)鍵詞 含Zn物料 標(biāo)準(zhǔn) 使用 測算
1 前言
Zn元素在高爐中循環(huán)富集對(duì)高爐生產(chǎn)危害極大,可以造成高爐懸料、結(jié)瘤、爐況不順、消耗升高,需要在生產(chǎn)中有效地對(duì)其內(nèi)部循環(huán)的情況、變化趨勢進(jìn)行監(jiān)控,并根據(jù)總體的控制目標(biāo)調(diào)節(jié)外部帶入量。
寧鋼高爐含Zn物料的使用,分為兩個(gè)階段,第一階段在2012年之前,這一階段主要是出于降本增效的考慮,消化煉鋼產(chǎn)生的OG泥,Zn負(fù)荷控制時(shí)常處于高位,使用過程中,高爐爐況不順,爐墻結(jié)厚,崩塌料頻繁。第二階段是2012年以后,有害元素控制提到與高爐精料同等重要地位,Zn負(fù)荷控制十分嚴(yán)格,制定相關(guān)控制標(biāo)準(zhǔn),在生產(chǎn)中加以落實(shí),高爐爐況明顯改善,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有了較大的提升。
2 含Zn物料的來源及成分
2.1 含Zn物料的來源
寧鋼高爐使用的含Zn物料,主要來源分為原料帶入和系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)。原料帶入主要為非主流礦、球團(tuán)、塊礦等,系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)主要包括高爐煤氣除塵系統(tǒng)產(chǎn)生的瓦斯灰、瓦斯泥和干法灰、各類OG泥及其加工產(chǎn)品、全公司的除塵灰等。來自煉鋼氧氣轉(zhuǎn)爐煤氣回收所得轉(zhuǎn)爐污泥(俗稱OG泥),主要成分TFe、FeO、CaO、SiO2、P2O5、S、Zn等;高爐煤氣除塵系統(tǒng)產(chǎn)生的瓦斯灰和瓦斯泥,主要成分為TFe、C、Zn等,一般作為回收料參與混勻造堆。
2.2 含Zn物料成分
3 含Zn物料使用實(shí)踐
3.1 制定含Zn物料使用控制標(biāo)準(zhǔn)
寧鋼高爐2009年開始配加煉鋼除塵產(chǎn)生的OG泥,初期配加十分謹(jǐn)慎,配加量僅占混勻礦造堆量的0.7%,后有所失控,個(gè)別月份配加突破4%,與之對(duì)應(yīng)的高爐Zn負(fù)荷大幅度上升,最高達(dá)到0.745kg/t以上。Zn在爐內(nèi)長周期循環(huán)富集對(duì)兩座高爐爐況產(chǎn)生嚴(yán)重影響,兩座高爐多次出現(xiàn)爐墻結(jié)厚的現(xiàn)象。經(jīng)過多次爐況失常分析、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),開始認(rèn)識(shí)到Zn負(fù)荷高對(duì)爐況的危害,從2012年開始,制定了相關(guān)的控制標(biāo)準(zhǔn)和含Zn物料使用原則,在生產(chǎn)中加以落實(shí)。
3.2 含Zn物料使用實(shí)踐
3.2.1 通過高爐煤氣回水含Zn測定,控制瓦斯泥加入量
高爐瓦斯泥是高爐煤氣系統(tǒng)產(chǎn)生的副產(chǎn)品,經(jīng)過濕式除塵得到的產(chǎn)物經(jīng)沉淀處理后所得的污泥,由于含有30%左右Fe份,通常作為回收料在系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)使用。常規(guī)做法在燒結(jié)作為回收料參與混勻造堆。
高爐瓦斯泥成分檢測次數(shù)少,每周固定時(shí)間送檢,檢測周期較長,實(shí)際使用時(shí)成分滯后。高爐爐況正常時(shí)配加瓦斯泥估算Zn負(fù)荷與實(shí)際差異不大,爐況波動(dòng)時(shí)估算Zn負(fù)荷與實(shí)際差異較大,經(jīng)常出現(xiàn)Zn負(fù)荷超標(biāo)情況。
為解決瓦斯泥使用過程中檢測滯后、成分不準(zhǔn)的問題,對(duì)煤氣濁循環(huán)系統(tǒng)的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行系統(tǒng)的分析總結(jié),經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),高爐煤氣回水含Zn與瓦斯泥含量有一定的對(duì)應(yīng)性(見圖1),對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸,得出回歸方程如下(見圖2),把相關(guān)數(shù)據(jù)代入,得到表5,在生產(chǎn)中使用一段時(shí)間后,對(duì)原數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)修正,得到表5修正后的數(shù)據(jù)用于指導(dǎo)生產(chǎn)操作。
瓦斯泥直進(jìn)料場鋪底參與混勻造堆,可以減少倒運(yùn),緩解堆場壓力。正常生產(chǎn)情況下規(guī)定煤氣洗滌水含Zn低于100mg/L時(shí)瓦斯泥直進(jìn)料場鋪底,大于100mg/L時(shí)單獨(dú)堆放外賣。這一操作方法對(duì)瓦斯泥含鋅量測算、高Zn瓦斯泥分離現(xiàn)場操作具有一定的指導(dǎo)意義。寧鋼規(guī)定:瓦斯泥Zn含量超過5%必須外賣。
煤氣洗滌水含Zn與瓦斯泥在使用過程中有一定的局限性,這一數(shù)據(jù)不是在線檢測,每天僅有一次。在高爐爐況正常情況下,渣皮穩(wěn)定,煤氣洗滌水含Zn與瓦斯泥對(duì)應(yīng)關(guān)系較強(qiáng),實(shí)際使用時(shí)參考價(jià)值較大;一旦高爐爐況不穩(wěn),渣皮頻繁脫落,煤氣洗滌水含Zn與瓦斯泥對(duì)應(yīng)關(guān)系差距較大,檢測數(shù)據(jù)少局限性表現(xiàn)出來,結(jié)果具有滯后性,配加量控制不當(dāng),高爐Zn負(fù)荷極易超標(biāo),入爐Zn負(fù)荷不能做到有效掌控。生產(chǎn)實(shí)踐過程中出現(xiàn)過類似情況,x年x月份以來,燒結(jié)礦的鋅含量持續(xù)偏低(0.02%左右),經(jīng)討論,決定在xx堆加大高鋅含量輔料的配加,而xx堆混勻礦使用以來,燒結(jié)礦鋅含量檢測值突達(dá)到0.041%,導(dǎo)致高爐鋅負(fù)荷超標(biāo)嚴(yán)重,給高爐造成了不利影響。
3.2.2 建立燒結(jié)礦鋅含量與混勻礦中OG泥和瓦斯灰的配比回歸模型
高爐入爐料中燒結(jié)礦帶入的鋅占全部鋅收入的比例最大,達(dá)到94%左右,是入爐鋅量的主要來源。在不使用瓦斯泥的條件下,燒結(jié)礦中鋅的來源主要是瓦斯灰,其次是OG泥,兩項(xiàng)合計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)62%。鐵礦粉貢獻(xiàn)率達(dá)20.4%,熔劑貢獻(xiàn)率達(dá)10.1%(見圖),由于鐵礦粉及熔劑的使用比例比較穩(wěn)定,個(gè)別品種的微量調(diào)整對(duì)燒結(jié)礦的鋅含量影響很小,因此,燒結(jié)礦鋅含量的波動(dòng)主要集中在瓦斯灰和OG泥的波動(dòng)上。
在統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,建立燒結(jié)礦鋅含量與混勻礦中OG泥和瓦斯灰的配比回歸回歸模型,回歸方程為:Zn(%) = 0.00069 + 0.00890 OG泥配比 + 0.0172 瓦斯灰配比
回歸模型的P=0.000<0.05,說明回歸效果顯著。
在原料結(jié)構(gòu)變化不大的前提下,理論計(jì)算可以在保證高爐鐵水Zn含量≯400g/t的前提下,合理控制OG泥配加量。這一回歸模型比通過高爐煤氣回水含Zn測定,控制瓦斯泥加入量在入爐Zn負(fù)荷掌控上,準(zhǔn)確度上有所提升。
備注:這一時(shí)期入爐Zn負(fù)荷標(biāo)準(zhǔn)≤500g/t,燒結(jié)比例63%,對(duì)應(yīng)燒結(jié)礦Zn含量≤0.045%。
這一回歸模型受瓦斯泥配加量、非主流礦的有害元素變化的影響較大,曾經(jīng)有一次非主流礦成分發(fā)生變化,原料源頭管理沒做好,使用的非主流礦物料增加,導(dǎo)致高爐Zn負(fù)荷超標(biāo)嚴(yán)重,表9是某次高爐Zn負(fù)荷嚴(yán)重超標(biāo)后非主流礦對(duì)混勻礦Zn影響結(jié)果。
3.2.3 完善和改進(jìn)含Zn物料使用原則
完善和改進(jìn)含Zn物料使用原則是做好入爐Zn負(fù)荷掌控的基礎(chǔ)。
① 配加順序:非主流礦→瓦斯灰、粗顆粒OG泥及其加工精粉→高鋅OG泥→瓦斯泥,以高爐鋅負(fù)荷≯400g/t為管控目標(biāo)。
② 瓦斯灰配加
原則上高爐瓦斯灰必須產(chǎn)耗平衡,堆場不允許庫存增加。高爐瓦斯灰產(chǎn)出量正常時(shí),混勻造堆時(shí)瓦斯灰按常規(guī)正常配加。高爐瓦斯灰產(chǎn)出量超出正常,或當(dāng)Zn負(fù)荷高到瓦斯灰不能全部耗用時(shí),提請(qǐng)制造管理部調(diào)整外礦采購。
③ 粗顆粒OG泥及其加工精粉配加
高含水的粗顆粒OG泥采用料場鋪底的形式配加,鋪底時(shí)要均勻。
OG泥加工精粉采用小皮帶在造堆過程中配加。
④ 高鋅OG泥配加
在入爐Zn負(fù)荷允許的范圍內(nèi),高鋅OG泥正常配加。
⑤ 瓦斯泥配加
原則上瓦斯泥不配加,但當(dāng)其它高鋅雜副料全部循環(huán)利用、高爐鋅負(fù)荷仍有空間時(shí)可按需使用。
瓦斯泥含Zn受高爐爐況影響較大,尤其是高爐計(jì)劃檢修休風(fēng)后、渣皮脫落后,這部分瓦斯泥參加混勻造堆時(shí)入爐Zn負(fù)荷極易超出控制范圍,要特別注意。
3.2.4 建立完善的使用測算系統(tǒng)
在總結(jié)多年來各種不同使用方案經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,寧鋼高爐建立完善的使用測算系統(tǒng),取得比較好的效果,含Zn物料使用可控,高爐Zn負(fù)荷控制在一個(gè)適宜的范圍內(nèi),為高爐爐況穩(wěn)定創(chuàng)造了條件。
① 公司配礦小組在制訂配礦方案時(shí)對(duì)含有害元素雜料配比進(jìn)行初步核算;
② 原燒技術(shù)組在制定混勻礦造堆計(jì)劃時(shí)對(duì)燒結(jié)礦成分進(jìn)行測算,測算時(shí)含鋅物料燒結(jié)礦含鋅≤0.029%(即入爐鋅負(fù)荷≤0.4kg/tFe);
③ 高爐技術(shù)組結(jié)合高爐實(shí)際用料情況再次進(jìn)行核算,確保測算值控制在要求范圍內(nèi)。
根據(jù)測算結(jié)果原燒技術(shù)組或高爐主任工程師與公司配礦小組溝通,向公司配礦小組提出使用配加建議。
4 實(shí)踐效果
4.1 各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著提升
采取上述措施后,2013年以來高爐順行指標(biāo)明顯改善(見表8),崩、塌料次數(shù)明顯減少,風(fēng)口破損大幅度減少,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著提升。
4.2 高爐Zn負(fù)荷得到有效控制
有害元素控制取得明顯成效,2016年是近年來控制最好的一年。即有效地降低副產(chǎn)品庫存,合理配加,煉鋼產(chǎn)出OG泥得到有效利用,又確保有害元素控制在適宜范圍,因有害元素原因?qū)t況產(chǎn)生不利影響的情況近三年一次也沒有發(fā)生。
5 結(jié)語
(1)在含Zn物料的使用上,寧鋼高爐曾經(jīng)走過一段彎路,通過高爐煤氣回水含Zn測定,控制瓦斯泥加入量,建立燒結(jié)礦鋅含量與混勻礦中OG泥和瓦斯灰的配比回歸模型,在特定的使用條件下,具有一定的使用效果,但不能從根本上解決使用配加的問題。
(2)作為含Zn物料,瓦斯泥含Zn高,含F(xiàn)e低,成分波動(dòng)大,高爐使用Zn負(fù)荷控制難度較大;OG泥恰恰相反,含Zn低,含F(xiàn)e高,高爐使用Zn負(fù)荷控制難度較少,同一標(biāo)準(zhǔn)下可以大幅度提高使用量,和煉鋼配合可以有效消化煉鋼產(chǎn)生的OG泥,基本上做到產(chǎn)耗平衡。理順各種含Zn物料之間的關(guān)系,完善和改進(jìn)含Zn物料使用原則,有助于合理、經(jīng)濟(jì)使用含Zn物料,為高爐爐況穩(wěn)定創(chuàng)造條件。
(3)完善的使用測算系統(tǒng)的建立是寧鋼煉鐵廠含Zn物料使用比較成功的做法,即確保有害元素控制在適宜范圍,維護(hù)高爐爐況順行穩(wěn)定,又有效地降低副產(chǎn)品庫存,合理配加,煉鋼產(chǎn)出OG泥得到有效利用,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
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