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摘 要 對龍鋼5座高爐原燃料供料工作進行了總結(jié)。通過高爐高架倉物料品種調(diào)整、供料系統(tǒng)技改、球團礦與塊礦地倉口混配入倉、提高皮帶運料能力、提高燒結(jié)礦堿度等多項措施,解決了高爐供料瓶頸矛盾,實現(xiàn)了高爐原燃料平衡供料的目的。
關(guān)鍵詞 高爐 原燃料 供料
1 概述
近年來鋼鐵行業(yè)的直續(xù)低迷,鋼材價格下跌,生產(chǎn)成本偏高,連年虧損,給鋼鐵企業(yè)的生存帶來了巨大壓力。尤其進入2015年,鋼鐵市場進一步加劇,8月-9月龍鋼1#、2#高爐被迫停爐停產(chǎn)。進入2017年,鋼鐵市場回暖,2月14日龍鋼1#高爐(1280m3)開爐投產(chǎn),2月27日2#高爐(1280m3)相繼開爐投產(chǎn)。隨著5座高爐開足馬力全面生產(chǎn),高爐供料系統(tǒng)緊張。通過高爐高架倉物料品種調(diào)整、供料系統(tǒng)技改、球團礦與塊礦地倉口混配入倉、提高皮帶運料能力、提高燒結(jié)礦堿度等多項措施,解決了高爐供料瓶頸矛盾,實現(xiàn)了高爐原燃料平衡供料的目的。
2 燒結(jié)機、高爐、球團礦豎窯基本情況
龍鋼煉鐵廠擁有燒結(jié)機3座,265m2燒結(jié)機1座、400m2燒結(jié)機1座、450m2燒結(jié)機1座;擁有高爐5座,1280m3高爐2座、1800m3高爐3座;球團礦豎窯2座,12m2豎窯1座、16m2豎窯1座。爐料結(jié)構(gòu):采用高堿度燒結(jié)礦75%+球團礦12%+塊礦12%+馬塊1%。入爐用料自產(chǎn)高堿度燒結(jié)礦、自產(chǎn)球團礦及塊礦全需國外采購。
3 高爐所用原燃料及高架倉、地倉基本情況
3.1 高爐所用原燃料
3.1.1 高爐所用焦炭
龍鋼1#-5#高爐焦炭使用附近海燕焦廠和煤化焦廠兩家焦炭,焦炭進購以一級焦炭為主,焦炭供應(yīng)緊張時再進購20%的二級焦炭補充。汽運進購焦炭按天分類分垛堆放,管帶按倉。高爐用料制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行吃舊堆新的原則,日需用量9300噸。
3.1.2 高爐所用燒結(jié)礦
龍鋼1#-5#高爐燒結(jié)礦使用,265m2燒結(jié)礦供應(yīng)1#、2#高爐、400m2燒結(jié)礦供應(yīng)3#、4#高爐、450m2燒結(jié)礦供應(yīng)5#高爐,富裕燒結(jié)礦供應(yīng)1-4#高爐,日需班產(chǎn)礦36000噸。
3.1.3 高爐所用球團礦、塊礦
龍鋼1#-5#高爐球團礦使用自產(chǎn)球團礦,溫度高,日需球團礦4700噸;塊礦為國外進口塊礦,品種多,含沫大并且潮濕,入倉前進行過篩篩分,日需塊礦6000噸。
3.2 高爐高架倉及地倉、煤化管帶倉參數(shù)
龍鋼1#2#高爐(1280 m3)、3#-5#高爐(1800m3)高架倉及地倉、煤化管帶參數(shù)見表1、表2。
4 解決供料系統(tǒng)瓶頸矛盾的措施
4.1 調(diào)整高架倉物料品種
通過調(diào)整各高爐高架倉原料品種,1#、2#高爐停止單倉使用馬來西亞塊礦(缺陷礦含P%高),燒結(jié)礦根據(jù)中間倉庫存量及供料線路隨時調(diào)配,固定單座燒結(jié)機燒結(jié)礦供應(yīng)倉及燒結(jié)礦混入倉,既保障各爐燒結(jié)礦供應(yīng)又解決了爐后燒結(jié)礦取樣考核單座燒結(jié)機及提供入爐單燒結(jié)機燒結(jié)礦理化指標(biāo)。解決了1#、2#高爐增加礦批后的供料矛盾,減少了供料頻次及倒翻板次數(shù),節(jié)省了供料時間,提高了供料線路利用率,各高爐高架倉原料品種調(diào)整前后見表3、表4。
4.2 高爐供料系統(tǒng)設(shè)備技改
(1)對各系統(tǒng)咽喉部位的溜槽進行了加寬及角度調(diào)整,防止大塊料堵塞溜槽發(fā)生事故;對各溜槽口落料點進行改造,保證落料點在運料皮帶的中間部位,防止運料皮帶跑偏發(fā)生事故。
(2)在二系統(tǒng)4#皮帶機尾與東邊KJ2皮帶機頭增加溜槽1個,450m2燒結(jié)機富裕燒結(jié)礦給3#-4#高爐過料時,利用臨時停用的東邊KJ2皮帶給1#-2#爐供應(yīng)煤化管帶筒倉焦炭,保證了1#-2#爐管帶筒倉煤化焦炭供應(yīng),提高了運料設(shè)備利用率。
(3)對各系統(tǒng)咽喉部位的溜槽處增設(shè)了攝像頭,各系統(tǒng)主控工隨時監(jiān)控,防止設(shè)備發(fā)生事故。
(4)加大崗位工對各系統(tǒng)運轉(zhuǎn)設(shè)備的巡檢頻次,由每班的班前、班中、班后三次巡檢變更2小時進行巡檢1次,大大降低了設(shè)備事故發(fā)生,保證了高爐正常供料。
4.3 地倉口球塊混配
龍鋼1#-5#高爐球團礦使用自產(chǎn)球團礦,溫度高,入倉溫度高易燒損運料皮帶;塊礦為國外進口塊礦,品種多,含沫大并且潮濕,入倉前隨進行過篩篩分但爐后篩面易粘結(jié)、入爐粉末量增加。見于此情況,采用爐后地倉口球團礦與塊礦按品種比例,利用鏟車按鏟數(shù)端料在地倉口均勻混配入倉,解決了運料皮帶燒損及爐后篩分,保證了凈料入爐。
4.4 提高皮帶運料能力
根據(jù)皮帶設(shè)計運料能力及對高爐供料線路實地進行考察,按照高爐供料品種及線路皮帶寬度、運料能力、溜槽內(nèi)徑等綜合因素分析考證實踐,對高爐皮帶運料流量分步驟按品種進行了調(diào)整,運行效果良好。提高了皮帶運料量,保證了高爐正常供料。
4.5 提高燒結(jié)礦堿度及更換爐后篩板
隨著1#、2#高爐相繼開爐投產(chǎn),5座高爐全面生產(chǎn),高爐燒結(jié)礦供應(yīng)緊張。燒結(jié)礦入爐率由88%下降至70%,為提高燒結(jié)礦入爐率采取提高燒結(jié)礦堿度及更換高爐槽下燒結(jié)礦篩板,燒結(jié)礦入爐率逐步提高到76%。
(1)三臺燒結(jié)機調(diào)整使用同一混勻礦配比垛位,使用同一燒結(jié)礦堿度。使用同一混勻礦配比垛位,使用同一燒結(jié)礦堿度,有利于高爐燒結(jié)礦供應(yīng)調(diào)配及高爐酸性料配加穩(wěn)定。
(2)燒結(jié)礦二元堿度由1.76±0.05分四次逐步提高到2.0±0.05,燒結(jié)礦堿度的提高,燒結(jié)礦的強度、粒度組成、還原度也隨之提高,燒結(jié)礦的軟化溫度和熔滴溫度提高,有利于改善高爐中下部的透氣性和還原過程。
(3)高爐燒結(jié)礦供應(yīng)緊張,為提高燒結(jié)礦入爐率采取更換3#-5#高爐槽下燒結(jié)礦篩板,篩板尺寸由上8mm/5mm更換為8mm/4.5mm更換篩板后高爐爐后返礦量降低,入爐燒結(jié)礦量增加。
5 結(jié)語
龍鋼煉鐵廠結(jié)合自身的高爐原燃料供料線路及設(shè)備硬件設(shè)施,不斷強化高爐原燃料供料管理和標(biāo)準(zhǔn)化操作、崗位巡檢、供料系統(tǒng)設(shè)備技改等,解決了5座高爐供料瓶頸矛盾,實現(xiàn)了高爐原燃料平衡供料的目的,保證了高爐生產(chǎn)正常。在龍鋼1#-5#高爐目前的生產(chǎn)狀況下,產(chǎn)能進一步提升,高爐原燃料供料需要進一步研究,同時還要有效地控制、減少高爐所用物料品種,并進一步提高原料品位及完善設(shè)備硬件設(shè)施。
6 參考文獻
[1]周傳典. 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊【M】,北京:冶金工業(yè)出版社.
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