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摘 要 龍鋼公司煉鐵廠原二作業(yè)區(qū)現(xiàn)有堆、取料機(jī)各一臺(tái),為450㎡燒結(jié)機(jī)提供預(yù)配混勻礦。2015年原二作業(yè)區(qū)混勻礦料垛層數(shù)平均為280層,對(duì)450㎡燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定性造成一定影響。2016年我單位緊抓源頭管理,以燒結(jié)過程穩(wěn)定為目標(biāo),加強(qiáng)人員培訓(xùn)、原料雜物撿拾、配料秤下料穩(wěn)定改造、流量穩(wěn)定操作、作業(yè)區(qū)設(shè)備輪換定修等措施逐步實(shí)現(xiàn)了混勻礦料垛層數(shù)≥320層的目標(biāo),為燒結(jié)礦過程及質(zhì)量的穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞 堆料機(jī) 混勻礦 堆料層數(shù) 實(shí)踐
1 前言
加強(qiáng)混勻礦造堆的控制對(duì)提升燒結(jié)、煉鐵產(chǎn)量、質(zhì)量,降低能耗及充分混勻混合料,不僅保證了燒結(jié)礦的質(zhì)量,而且有效降低了燒結(jié)礦原料成本。根據(jù)堆料機(jī)設(shè)計(jì)能力為1500t/h;料場(chǎng)設(shè)計(jì)有兩個(gè)6萬噸的料條,單垛長(zhǎng)140~150米,高12.8米,寬30米,行走速度12米/分鐘,按此計(jì)算料垛層數(shù)約200層;但根據(jù)我單位生產(chǎn)實(shí)際情況(堆料機(jī)能力為800t/h;料場(chǎng)兩個(gè)4.5~5萬噸的料條,單垛長(zhǎng)140~150米,高11米,寬28米,行走速度12米/分鐘,按此計(jì)算料垛層數(shù)約280層),即一次預(yù)配不能實(shí)現(xiàn)配比,為單種料輸送且給料方式為振動(dòng)給料機(jī),進(jìn)入管帶流量不穩(wěn)定,平均流量偏低600-800t/h(設(shè)計(jì)能力為1500t/h),產(chǎn)能較低,為二次預(yù)配能夠盡量持續(xù)堆料作業(yè),我們被迫決定在穩(wěn)定堆料流量(平均800t/h)的同時(shí)盡量提高料垛層數(shù);通過混勻礦造堆過程控制提高混勻礦產(chǎn)量,減少混勻礦成分波動(dòng),使混勻礦的生產(chǎn)組織與質(zhì)量控制得以有機(jī)結(jié)合。
2015年原二作業(yè)區(qū)混勻礦料垛層數(shù)為280層,處于全國(guó)中等水平,通過對(duì)物料、設(shè)備、人員等的系統(tǒng)分析,發(fā)現(xiàn)混勻礦料垛層數(shù)的提升還有潛力可挖。2016年我單位全面踐行源頭管理和過程管理的生產(chǎn)控制理念,以燒結(jié)過程的穩(wěn)定受控為目標(biāo),為燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定提供更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)平臺(tái),所以我們決定將提高混勻礦料垛層數(shù)作為一個(gè)攻關(guān)課題,從設(shè)備改造、升級(jí)以及人員操作細(xì)節(jié)強(qiáng)化等方面切實(shí)提高混勻礦料垛層數(shù)。
備注:公式(1)堆料層數(shù)=總垛量/每層堆料量
公式(2)每層堆料量=流量*(堆垛長(zhǎng)度/順行走速度+堆垛長(zhǎng)度/逆行走速度)/2
因我單位堆料機(jī)順逆行走速度相同,故:公式(3)每層堆料量=流量*(堆垛長(zhǎng)度/行走速度)/2
2 提高混勻料垛層數(shù)的生產(chǎn)實(shí)踐
2.1 實(shí)際現(xiàn)狀及設(shè)定目標(biāo)
2015年原二作業(yè)區(qū)混勻礦料垛層數(shù)約為280層。即堆料層數(shù)=總垛量/每層堆料量=總垛量/[流量*(堆垛長(zhǎng)度/行走速度)/2]=45000/[800*(145/720)/2]=279層。
通過以上調(diào)查分析,我們最終將本次攻關(guān)目標(biāo)確定為320層。在2016年通過源頭精細(xì)化管理,穩(wěn)定流量、有效提高料垛高度(源頭干料潤(rùn)濕灑水、料條均勻?yàn)⑺?,穩(wěn)定寬度,根據(jù)配比下發(fā)量固定料垛長(zhǎng)度,增加總垛量,最終將混勻礦料垛層數(shù)由280層(2015年月均值)逐步提升至320層。
即堆料層數(shù)=總垛量/每層堆料量
=總垛量/[流量*(堆垛長(zhǎng)度/行走速度)/2]
=50000/[800*(140/720)/2]
=321層。
也就是在穩(wěn)定堆料流量的條件下,采取縮短堆垛長(zhǎng)度,來有效提升料垛高度后,增加總垛量,最終提升料垛層數(shù)來實(shí)現(xiàn)混勻礦的合格率。
2.2 原因分析并確認(rèn)要因
原因一:工作質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)
確認(rèn)情況:在日常工作過程中,針對(duì)作業(yè)內(nèi)容及作業(yè)后質(zhì)量專人跟蹤、檢查頻次不夠,部分人員有懈怠心理,強(qiáng)化制度考核后,此現(xiàn)象基本杜絕。
確認(rèn)結(jié)果:非要因
原因二:責(zé)任心不強(qiáng),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)堪察不清。
確認(rèn)情況:人員技能參差不齊,對(duì)物料識(shí)別能力不強(qiáng),但物料種類始終有限,經(jīng)過培訓(xùn)后,此現(xiàn)象已經(jīng)解決。
確認(rèn)結(jié)果:非要因
原因三:電子稱校準(zhǔn)周期較長(zhǎng),維護(hù)不到位。
確認(rèn)情況:對(duì)比兩個(gè)月物料電子皮帶秤下料量累計(jì)及電子稱維護(hù)制度的執(zhí)行情況,對(duì)比發(fā)現(xiàn):①管1#帶與二次預(yù)配室下料累計(jì)有較大出入;②小時(shí)流量不合格次數(shù)較多;③電子稱維護(hù)及校準(zhǔn)周期不合適。
確認(rèn)結(jié)果:要因
原因四:系統(tǒng)檢修質(zhì)量較差
確認(rèn)情況:
原料堆、取料系統(tǒng)均為單系統(tǒng),且料堆庫(kù)存長(zhǎng)期低于5萬噸,檢修時(shí)間較緊張,2015年庫(kù)存較2016年略高,在實(shí)行低庫(kù)快轉(zhuǎn)的模式下系統(tǒng)檢修較為緊張。
確認(rèn)結(jié)果:非要因
原因五:料種多變
確認(rèn)情況:堆料執(zhí)行公司下發(fā)的配比單,有合理的物料配比結(jié)構(gòu),且公司對(duì)物料質(zhì)量監(jiān)督有專業(yè)部門進(jìn)行負(fù)責(zé);料垛形成后才能更換料種,且必須排空原有料倉(cāng)中物料。
確認(rèn)結(jié)果:非要因
原因六:配件審批過程復(fù)雜,周期長(zhǎng)。
確認(rèn)情況:重要設(shè)備易耗配件準(zhǔn)備充分,并由專人負(fù)責(zé)上報(bào),2015年未出現(xiàn)因配件問題影響的檢修與搶修計(jì)劃。
確認(rèn)結(jié)果:非要因
原因七:小時(shí)流量不合適
確認(rèn)情況:堆料過程都是由電子稱配料來完成整個(gè)配料過程的,小時(shí)流量的穩(wěn)定性是混勻礦成分穩(wěn)定的關(guān)鍵;在堆料機(jī)機(jī)速一定的情況下,堆料小時(shí)流量直接影響堆料層數(shù),提升料垛層數(shù)對(duì)成分穩(wěn)定起到促進(jìn)作用。
確認(rèn)結(jié)果:要因
原因八:堆料連續(xù)性不夠
確認(rèn)情況:2016年前期管帶機(jī)故障較多,但經(jīng)過利用堆料空閑時(shí)間對(duì)其逐步檢修后,與2015年比較故障次數(shù)明顯下降。
確認(rèn)結(jié)果: 非要因
原因九:垛基處理不嚴(yán)
確認(rèn)情況:調(diào)查發(fā)現(xiàn)新垛料場(chǎng)不干凈,上一堆次的底層料未收取干凈現(xiàn)象,且垛基含有草袋類雜物,作業(yè)區(qū)利用鏟車進(jìn)行平鋪垛基和撿拾雜物;料垛取料末期垛基剩料基本相同。
確認(rèn)結(jié)果:非要因
原因十:常年多風(fēng)
確認(rèn)情況:常年多風(fēng)現(xiàn)象,導(dǎo)致堆料過程中粉塵較大,在造堆過程開始時(shí)進(jìn)行自動(dòng)灑水,還在程序上增加了手動(dòng)增補(bǔ)設(shè)置,穩(wěn)定了混勻礦水分含量和促進(jìn)了環(huán)境的改善。
確認(rèn)結(jié)果:非要因
要因確認(rèn)結(jié)論:
(1)電子稱校準(zhǔn)周期較長(zhǎng),維護(hù)不到位。
(2)小時(shí)流量不合適
2.3 制定對(duì)策,落實(shí)責(zé)任,完善措施
結(jié)合作業(yè)區(qū)現(xiàn)有實(shí)際條件,我們對(duì)以上要因進(jìn)行討論,制定以下對(duì)策:
(1)針對(duì)“電子皮帶秤校準(zhǔn)周期較長(zhǎng),維護(hù)不到位?!?/span>
負(fù)責(zé)人:楊小軍 楊戰(zhàn)鵬
對(duì)策:縮短電子皮帶秤校準(zhǔn)周期,制定維護(hù)制度。
目標(biāo):穩(wěn)定電子皮帶秤下料量
措施:①做計(jì)量設(shè)備方面的教培;②物料倉(cāng)圓盤落料點(diǎn)整改;③更換電機(jī)不符合運(yùn)行速比的電機(jī)和減速機(jī);④遵守《煉鐵廠計(jì)量設(shè)備管理辦法》。
完成時(shí)間:2016.6
(2)針對(duì)“小時(shí)流量不合適”
負(fù)責(zé)人:雷玉江 楊小軍
對(duì)策:制定堆料小時(shí)流量限定制度;
目標(biāo):降低堆料小時(shí)流量,提高堆料連續(xù)性及料垛層數(shù)。
措施: ①對(duì)堆料流量進(jìn)行上限規(guī)定;②規(guī)定班中堆料時(shí)長(zhǎng);③提升料垛堆料量;④對(duì)堆料過程進(jìn)行實(shí)施監(jiān)控;⑤在堆料開始和過程中進(jìn)行灑水。
完成時(shí)間:2014.6
2.4 對(duì)策實(shí)施,強(qiáng)化操作
通過對(duì)策中措施的逐項(xiàng)落實(shí),各項(xiàng)問題得到有效控制。
實(shí)施一:縮短電子皮帶秤校準(zhǔn)周期,制定維護(hù)制度。
①請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員針對(duì)電子秤相關(guān)操作人員、鉗工、儀表、技術(shù)員等進(jìn)行培訓(xùn),并實(shí)地查看電子稱使用情況,提出數(shù)條整改措施,并一一實(shí)施;
②對(duì)二次預(yù)配混勻倉(cāng)1-10#倉(cāng)圓盤刮料板進(jìn)行整改,將刮料板端頭向前移動(dòng)10cm,使圓盤落料點(diǎn)在電子皮帶秤上向落后約10cm,避免落料影響計(jì)量精度;
③調(diào)查中發(fā)現(xiàn)1、3、7#倉(cāng)皮帶秤電機(jī)、減速機(jī)偏大,物料配比設(shè)置較小時(shí),下料量波動(dòng)較大,對(duì)其進(jìn)行更換和配比調(diào)整。
④根據(jù)計(jì)量設(shè)備實(shí)際運(yùn)行情況遵守《煉鐵廠計(jì)量設(shè)備管理辦法》,以月為單位設(shè)定配料電子稱校準(zhǔn)周期,督促各單位認(rèn)真執(zhí)行,并及時(shí)記錄電子稱周期校準(zhǔn)后系數(shù)、零點(diǎn),以進(jìn)行校準(zhǔn)前后對(duì)比。
實(shí)施二:制定堆料小時(shí)流量限定制度
①對(duì)堆料流量進(jìn)行上限規(guī)定,由原來1000t/h下調(diào)至800t/h;
②規(guī)定班中堆料時(shí)間要連續(xù)(4h-6h);
③對(duì)垛頭尾料進(jìn)行處理每次開機(jī)時(shí)將堆料機(jī)移至頭尾進(jìn)行減少中部偏析,并與燒結(jié)溝通好,分倉(cāng)使用垛頭尾料。
④對(duì)堆料過程進(jìn)行實(shí)施監(jiān)控,將堆料小時(shí)流量表直接送達(dá)工藝組,進(jìn)行分析。
⑤在堆料開始和過程中進(jìn)行灑水,穩(wěn)定混勻礦含水量。
3 生產(chǎn)效果
我們通過此次攻關(guān)活動(dòng),在各職能科室的配合下,重點(diǎn)通過混勻料倉(cāng)圓盤、電子皮帶秤的改造、堆垛料量的提升、校稱周期的制定、同時(shí)根據(jù)下發(fā)配比要求垛量核算料垛長(zhǎng)度并嚴(yán)格落實(shí)等措施,逐步穩(wěn)定和提升了原二作業(yè)區(qū)混勻礦料垛層數(shù),并在計(jì)劃內(nèi)達(dá)到預(yù)定目標(biāo),本次攻關(guān)活動(dòng)開展前后對(duì)比情況如下:
經(jīng)過一年來本次攻關(guān)活動(dòng)的開展,進(jìn)一步提高混勻礦料垛層數(shù)的同時(shí)有效促進(jìn)了燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定,2016年450m2燒結(jié)礦綜合合格率達(dá)到97.40%,較2015年96.01%提高1.39%,為燒結(jié)礦區(qū)間成本降低奠定基礎(chǔ),直接經(jīng)濟(jì)效益難以估算。
4 鞏固措施及改進(jìn)
(1) 不斷完善各項(xiàng)管理及檢修制度,將本次活動(dòng)取得的科學(xué)合理措施進(jìn)行規(guī)范并不斷持續(xù)改進(jìn),形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。
(2) 建立完整的設(shè)備監(jiān)護(hù)信息反饋系統(tǒng),定期利用停機(jī)時(shí)間檢查電子稱皮帶秤磨損和堆料系統(tǒng)隱患情況,提前制定維修計(jì)劃,提高設(shè)備作業(yè)率,穩(wěn)定小時(shí)流量,提高堆料的連續(xù)性。
(3) 針對(duì)天氣天化引起的管帶電器、打滑、跑偏之類問題建立記錄臺(tái)賬,并明確解決方法,以備及時(shí)對(duì)問題進(jìn)行處理。
(4) 針對(duì)混勻礦SiO2穩(wěn)定率情況,提出重點(diǎn)抓好小料種及平鋪物料的配加,做到計(jì)算后均勻平鋪,同時(shí)抓好縮短料垛垛頭、垛尾運(yùn)行期間的停頓間隙。
(5) 做好設(shè)備的日常維護(hù)工作,杜絕非計(jì)劃停機(jī),針對(duì)停料時(shí)節(jié)點(diǎn)做到每次移至垛頭或垛尾,減少垛子中部的偏析。
5 下一步計(jì)劃
本次活動(dòng)我們完成了預(yù)定目標(biāo),增強(qiáng)了大家進(jìn)一步開展攻關(guān)活動(dòng)的信心,提高了員工參與攻關(guān)活動(dòng)的積極性。在多變?cè)项愋突A(chǔ)上,如何為燒結(jié)提供優(yōu)質(zhì)高效的混勻礦來穩(wěn)定燒結(jié)過程成為燒結(jié)生產(chǎn)的主要矛盾,下一步我們將選取與之相關(guān)的難點(diǎn)進(jìn)行攻關(guān)。
6 結(jié)論
(1)采取提升混勻料垛層數(shù)不僅能降低燒結(jié)過程中的質(zhì)量波動(dòng),也為高爐提供了穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)爐料,使燒結(jié)高爐變相的降低了成本,為實(shí)現(xiàn)扭虧增效打好了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(2) 提升料垛層數(shù)應(yīng)從生產(chǎn)工藝、設(shè)備改造、操作管理和原料條件等主要環(huán)節(jié)入手,逐一采取相應(yīng)的措施。
7 參考文獻(xiàn)
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