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龍鋼1#高爐長(zhǎng)期停爐開爐實(shí)踐

時(shí)間:2019-08-06 09:39來(lái)源:陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠 作者:姚建衛(wèi) 點(diǎn)擊:
摘 要 龍鋼1號(hào)高爐2015年8月26日停爐,2017年2月14日點(diǎn)火送風(fēng)。此次開爐通過認(rèn)真準(zhǔn)備,合理制定開爐方案,人員提前培訓(xùn)等措施,使高爐工藝操作方面做到平穩(wěn)順行,成功實(shí)現(xiàn)了3天達(dá)產(chǎn)
  • 摘  要  龍鋼1號(hào)高爐2015年8月26日停爐,2017年2月14日點(diǎn)火送風(fēng)。此次開爐通過認(rèn)真準(zhǔn)備,合理制定開爐方案,人員提前培訓(xùn)等措施,使高爐工藝操作方面做到平穩(wěn)順行,成功實(shí)現(xiàn)了3天達(dá)產(chǎn)的計(jì)劃。

    關(guān)鍵詞  高爐  開爐  實(shí)踐


    1  前言

    龍鋼1號(hào)高爐(1280m3)于2009年1月13日開爐,該高爐采用國(guó)內(nèi)大型高爐先進(jìn)可靠技術(shù),主要有:皮帶上料與SS型串罐無(wú)鐘爐頂;小焦粒、小礦回收技術(shù);嘉恒法渣處理系統(tǒng);干法煤氣除塵和TRT工藝;熱風(fēng)爐為3座卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐;高爐冷卻采用聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)等。1號(hào)高爐共有兩個(gè)鐵口,使用操作方式為輪流循環(huán)出鐵;兩套采用澆注料澆注的主鐵溝、支鐵溝和渣溝,分布在南北出鐵場(chǎng)內(nèi)。

    由于市場(chǎng)原因該高爐于2015年8月26日停爐。停爐時(shí)按計(jì)劃7天休風(fēng)上休風(fēng)料,實(shí)地停爐時(shí)間較長(zhǎng),提前安排扒料,并做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,于2017年2月14日開爐,成功實(shí)現(xiàn)了3天達(dá)產(chǎn)的計(jì)劃。在全面實(shí)行經(jīng)濟(jì)爐料的情況下,通過加強(qiáng)技術(shù)操作和提高綜合管理水平,保持了爐況持續(xù)穩(wěn)定順行,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

    2  開爐前的準(zhǔn)備工作

    2.1  爐缸清理

    1#高爐停爐后,計(jì)劃2016年5月開爐,開爐前組織人員進(jìn)行了扒爐工作,爐缸清理至鐵口中心線以下,其中2個(gè)鐵口方向清理至鐵口中心線以下500mm,南北鐵口打通,寬度3000mm,風(fēng)口以下1m。

    2.2  烘爐及試漏

    開爐前按緩慢升溫,中溫低溫時(shí)間長(zhǎng),高溫時(shí)間短,降溫速度要求緩慢原則,嚴(yán)格執(zhí)行烘爐曲線烘爐。烘爐參數(shù)見表1。

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    2.3  打壓、試漏

    打壓檢壓的目的是檢查整個(gè)高爐系統(tǒng)和煤氣系統(tǒng)流程的密封情況,并對(duì)檢查出的漏點(diǎn)進(jìn)行堵漏處理。

    烘爐完畢后對(duì)高爐本體、熱風(fēng)爐系統(tǒng)打壓、試漏,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)及時(shí)處理,直至無(wú)漏點(diǎn),確保開爐后本體系統(tǒng)正常工作。

    2.4  鐵口噴吹系統(tǒng)

    (1)南場(chǎng)鐵口安裝空壓管,送風(fēng)后用空壓向爐內(nèi)鼓風(fēng),當(dāng)出鐵時(shí)只需停止鼓風(fēng)鐵口可自動(dòng)打開。

    (2)北場(chǎng)鐵口由外向內(nèi)打入¢76*6mm無(wú)縫鋼管,鋼管伸出爐外1—1.5m,做為鐵口煤氣導(dǎo)出管。

    3  裝開爐料

    考慮到現(xiàn)有原燃料條件,開爐料爐料填充:爐缸風(fēng)口 中套以下填充木材,剩余部分和爐腹填充凈焦,爐腰及爐身下部填充空焦,從爐身中部開始過度到正常料。

    3.1  木材填充

    2017年2月13日8:00爐內(nèi)開始裝木材,至18:00爐內(nèi)裝入1300根木材,風(fēng)口以下密布,風(fēng)口以上開始留縫隙排列。

    3.2  開爐前堵風(fēng)口情況

    總風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積為0.1935 m2,風(fēng)口配置:¢115mm*4+¢110mm*16。2月14日堵風(fēng)口2#、5#、8#、12#、15#、18#共6個(gè)風(fēng)口送風(fēng)。風(fēng)口配置見表2。

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    3.3  裝開爐料

       在裝料過程中,向高爐送20-30kpa的冷風(fēng),同時(shí)用爐頂機(jī)械探尺對(duì)每段裝爐料進(jìn)行料線探測(cè),然后與理論計(jì)算進(jìn)行比對(duì),每段實(shí)際裝入位置與理論計(jì)算基本一致,布料角度采用首次開爐時(shí)神網(wǎng)測(cè)定角度。

       全爐焦比3.35t,負(fù)荷0.5倍,詳見表3。

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    4  開爐操作

    4.1  點(diǎn)火送風(fēng)

    2月14日9:19送風(fēng)堵風(fēng)口2#、5#、8#、12#、15#、18#共6個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)面積0.1348,風(fēng)溫混風(fēng)全關(guān)。2月14日21:18煤氣防爆實(shí)驗(yàn)正常,煤氣成分合格,引煤氣后風(fēng)壓為111kpa,風(fēng)量為1786,透指為19.4,頂壓為20kpa。

    4.2  出鐵出渣操作

    為了避免做一次鐵先見渣后見鐵,造成爐前工作被動(dòng),通過渣鐵量計(jì)算,適當(dāng)延長(zhǎng)第一次的出鐵時(shí)間。于2月15日1:40第一爐鐵南場(chǎng)鐵口順利打開,渣鐵溫度充沛,流動(dòng)性良好。第一次鐵爐溫4.2%,出鐵量較小,累計(jì)50t左右(理論計(jì)算爐缸內(nèi)形成鐵量120 t)。后續(xù)加強(qiáng)爐前出鐵,為爐況恢復(fù)創(chuàng)造好條件。

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    5  強(qiáng)化冶煉階段

    5.1  降爐溫過程:2月15日第一次鐵后至16日白班

    本階段相繼捅開4個(gè)風(fēng)口,達(dá)到全風(fēng)口送風(fēng),送風(fēng)面積0.1935,風(fēng)量水平加至2300,爐溫降至0.9%水平,保持良好的物理熱和渣鐵流動(dòng)性。隨冶強(qiáng)提高,逐步擴(kuò)礦批至20 t,焦炭負(fù)荷上至3.5倍,料制C25.53 23.9 222.22 20.32133  O23.9 322.2320.32。該階段煤氣利用率仍然偏低保持在14—16%之間。

    5.2  強(qiáng)化冶煉階段

    在確保物理熱充足,渣鐵流動(dòng)性良好的基礎(chǔ)上,爐溫由0.9%逐步降至0.4%水平。15日22:28北場(chǎng)鐵口投運(yùn)雙鐵口出鐵, 23:20送煤5t/h ,2月17日7:00富氧2200,11:55上負(fù)荷至3.69,礦批24t,料制C28.42272 25.5 223.92 22.22134  O28.4327325.5 323.9322.22 ,其它參數(shù)均有變化,見表2。

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    隨冶強(qiáng)提高,上部制度積極采取擴(kuò)礦批、上負(fù)荷措施,同時(shí)調(diào)整原料結(jié)構(gòu)。截止2月18日上負(fù)荷至3.96 ,礦批26.5噸,煤18t/h,富氧4000m3/h,C28.42272 25.5 223.92 22.22134  O28.4327325.5 323.9322.22   ,高爐系統(tǒng)溫差5.3—5.7℃,產(chǎn)量達(dá)到2768噸,煤比142Kg/t 高爐開爐達(dá)產(chǎn)達(dá)效。

    6  開爐過程認(rèn)識(shí)

    (1)本次開爐前準(zhǔn)備充分,特別是采用鐵口預(yù)埋(富氧+空壓)管道,鼓入空壓及氧氣,實(shí)現(xiàn)了開爐開鐵口不用氧氣管燒鐵口的(龍鋼)歷史突破。

    (2)開爐料和開爐參數(shù)的選擇合理,送風(fēng)面積合適,保證送風(fēng)后具有合適的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,為后續(xù)3天能夠達(dá)產(chǎn)達(dá)效提供了很好的平臺(tái)。

    (3)開爐料爐渣堿度控制偏低,造成出廢品,吸取教訓(xùn)控制合理爐渣堿度。

    7  結(jié)語(yǔ)

        本次龍鋼1號(hào)高爐開爐,通過前期制定詳細(xì)的開爐方案,并反復(fù)討論修正、完善,以及外圍出鐵的充分準(zhǔn)備,為順利開爐提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持,特別是爐前通過預(yù)埋(富氧+空壓)管道,鼓入空壓及氧氣,大大減小了開鐵口的難度,也為開爐提供了強(qiáng)有力的保證。

    8 參考文獻(xiàn)

    [1]《高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)》周傳典 主編

    [2]《高爐煉鐵500問》 郝素菊 蔣武峰等

    [3]《高爐煉鐵工藝及計(jì)算》 成蘭伯 主編

    [4]《實(shí)用高爐煉鐵技術(shù)》 由文泉 主編

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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