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高爐經(jīng)濟(jì)噴煤量的研究與噴吹實踐

時間:2019-06-03 13:55來源:河南濟(jì)源鋼鐵 作者:周軍利 侯李平 點擊:
摘 要 為了實現(xiàn)高爐的經(jīng)濟(jì)噴吹,本文研究了經(jīng)濟(jì)煤比的評價方法,定性地分析了影響高爐經(jīng)濟(jì)噴吹的因素;同時根據(jù)濟(jì)鋼高爐的噴吹實踐,利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計和回歸的方法,對不同煤比下
  • 摘  要  為了實現(xiàn)高爐的經(jīng)濟(jì)噴吹,本文研究了經(jīng)濟(jì)煤比的評價方法,定性地分析了影響高爐經(jīng)濟(jì)噴吹的因素;同時根據(jù)濟(jì)鋼高爐的噴吹實踐,利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計和回歸的方法,對不同煤比下的煤粉利用率、燃料比和噸鐵燃料成本進(jìn)行分析,得出了在目前原燃料條件和操作水平下高爐的經(jīng)濟(jì)噴煤量;同時,結(jié)合目前高爐的外圍生產(chǎn)條件,提出了進(jìn)一步提高高爐經(jīng)濟(jì)噴煤量的途徑。

    關(guān)鍵詞  經(jīng)濟(jì)煤比  煤粉利用率  燃料比  燃料成本

    1  前言

    高爐燃料成本約占生鐵制造成本的20%-25%左右,研究和分析高爐的經(jīng)濟(jì)噴吹量,實現(xiàn)低成本的燃料消耗顯得非常重要。高爐生產(chǎn)實踐證明,并不是噴吹量越大越好,過大的噴吹量,將會降低煤粉在高爐內(nèi)的有效利用率,甚至?xí)茐母郀t煤氣流的分布,影響高爐穩(wěn)定順行,造成燃料成本增加,因此無論從高爐順行的角度,還是從經(jīng)濟(jì)效益方面考慮,高爐煤比必須同自身的原燃料條件和操作水平相適應(yīng),只有在高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,才能實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)煤比和低的燃料成本。如何實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)噴煤量和最低的燃料成本,國內(nèi)許多廠家對此進(jìn)行了相關(guān)工業(yè)實驗和研究[1-3]。

    2  經(jīng)濟(jì)噴煤的評價理論和定性分析

    2.1  經(jīng)濟(jì)煤比的評價方法

    從噴吹煤和焦炭存在價格差的角度看,高爐噸鐵噴煤的效益計算公式為:

      (1)式中: 為以煤代焦節(jié)約的費用,元/t; 為煤比,kg/t; 為煤焦置換比; 為焦炭價格,元/t; 為煤粉價格,元/t; 為煤焦價格比。

    以煤代焦效益最大化時對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)噴煤比評價公式:

       (2)一定原燃料條件下,經(jīng)濟(jì)噴煤比的評價公式:

      (3)式中: 為噸鐵最低燃料成本,元/t; 為焦比(包括焦?。琸g/t; 

    2.2  經(jīng)濟(jì)煤比的定性分析

    通過對評價公式的推導(dǎo)和分析可以發(fā)現(xiàn):

    (1)可以從以下兩個方面進(jìn)行對經(jīng)濟(jì)煤進(jìn)行評價,一定原料條件下,以煤代焦效益最大化對應(yīng)的噴煤量和最低燃料成本對應(yīng)的噴煤量;

    (2)影響噴煤經(jīng)濟(jì)性的因素有煤焦置換比、煤焦價格及煤焦價格比;

    (3)在煤粉加工費用一定的情況下,煤焦價格比 由噴吹煤和焦碳的市場價格所決定,從公式(1)可看出,只要煤粉和焦炭在爐內(nèi)的利用置換比高于煤焦價格比,提高煤比就存在效益[4];

    (4)一定原料條件下,最低燃料比下的高爐煤比并不一定對應(yīng)最低燃料成本下的經(jīng)濟(jì)煤比;

    (5)在提高煤比的過程中,若能保持爐況穩(wěn)定順行,隨煤焦價格比 的降低,經(jīng)濟(jì)煤比升高。

    3  高爐煤比與煤粉在爐內(nèi)的利用關(guān)系

    當(dāng)高爐噴煤量增加到一定程度后,煤粉不能在風(fēng)口回旋區(qū)狹小的空間內(nèi)充分燃燒,除部分參與高爐內(nèi)部還原反應(yīng)和滲碳反應(yīng)被消耗外,爐內(nèi)剩余未燃煤粉增多,當(dāng)未燃煤粉數(shù)量超過高爐能夠接受的極限水平時,給高爐爐況穩(wěn)定順行帶來不利影響:(1)大量進(jìn)入爐渣,以懸浮狀存在于爐渣中,導(dǎo)致爐渣粘度升高,嚴(yán)重時造成滴落帶渣流不順和爐缸堆積;(2)大量附著在爐料表面和空隙中,降低料柱的孔隙度,增加高爐料柱阻力,降低爐內(nèi)透氣性和透液性,惡化煤氣上升過程中的流體力學(xué)條件,導(dǎo)致高爐壓差上升。

    相關(guān)研究和生產(chǎn)實踐表明[2,5],隨著煤比的升高,大量未燃煤粉被高速煤氣流帶出高爐,致使高爐噸鐵布袋灰量及布袋灰含碳量增多,布袋灰量及含碳量可以反映出煤粉在高爐內(nèi)的利用率。圖1和圖2分別為2#高爐和全廠高爐煤比與布袋灰量及含碳量的關(guān)系。

    從煤的有效利用角度看,2#高爐煤比小于165kg/t可獲得較高的利用率,若要保證布袋灰C%小于35%,噸鐵布袋灰量<10kg/t,煤比應(yīng)小于162kg/t。

    可以看出,全廠噸鐵布袋灰量及其含碳含量均低于2#高爐,說明小高爐的煤粉利用率高于2#高爐,同時可以看出全廠煤比在155~160kg/t可保證較高的利用率。

    4  高爐煤比同高爐燃料比的關(guān)系

    可看出,2#高爐煤比大于150kg/t后,燃料比隨著煤比的升高而升高,煤比大于160kg/t時,燃料比隨煤比的升高速度明顯加快。

    看出,全廠高爐煤比控制在120-130kg時,煤比126kg/t對應(yīng)最低的燃料比;高爐煤比大于140kg/t時,煤比156kg/t對應(yīng)最低的高爐燃料比;高爐煤比大于156kg/t,隨著煤比的升高,燃料比升高。

    5  高爐煤比同燃料成本的關(guān)系

    為了避開市場變動對燃料成本的影響,采用固定煤粉和焦炭價格的方法,進(jìn)行統(tǒng)計煤比同燃料成本的關(guān)系,采用某月煤焦價格比為0.779。

    可看出,2#高爐煤比從142kg/t升高162kg/t的過程中,隨著煤比的升高,燃料成本呈下降趨勢;當(dāng)煤比高于162kg/t,隨著煤比的升高,燃料成本開始升高,煤比大于166 kg/t,燃料成本隨著煤比的升高顯著升高,因此實現(xiàn)高爐最低燃料成本,煤比控制在162kg/t以下較合算。

    可以看出,燃料成本有兩個低谷,分別是煤比在120~130kg/t和150~158kg/t,其中煤比在120~130kg/t的階段是3月份南區(qū)磨機大修期間,正常生產(chǎn)條件下,高爐煤比大于140kg/t時,煤比控制在154kg/t,可取得最低的燃料成本,煤比大于156kg/t,燃料成本隨煤比的升高明顯升高。

    從燃料成本與高爐煤比的變化趨勢上可以看出:煤比升高,燃料比升高,但是燃料成本并一定升高,同時也驗證了,只要煤焦利用置換比大于煤焦價格比,提高煤比就有效益。

    6  進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)噴煤量的措施

    高爐經(jīng)濟(jì)噴煤量處于不斷變化之中,除受市場的變化外,還受原燃料條件、風(fēng)溫、富氧率、品位(渣量)、噴煤工藝和高爐爐況等因素的影響。結(jié)合目前高爐的實際生產(chǎn)條件,從以下兩個方面著手,提高高爐的經(jīng)濟(jì)噴煤量,進(jìn)一步降低生鐵制造成本,提高公司產(chǎn)品的競爭力。

    6.1  改善原燃料條件

    提高焦炭質(zhì)量,提高入爐礦品位,改善燒結(jié)礦質(zhì)量等存在較大的難度。通過合理配煤,實現(xiàn)穩(wěn)定煤粉質(zhì)量。由于各種原因,公司噴吹用無煙煤品種多,進(jìn)廠方式多樣化,在下站及堆放過程中,無煙煤和低揮發(fā)分煙煤混合,由于低揮發(fā)份潞安煤同永城煤、西楊村煤等無煙煤的揮發(fā)分相差3-4%,不同的煤種未合理搭配混合,造成配煤后煤粉揮發(fā)分波動2%左右,入爐煤粉質(zhì)量的波動,影響煤粉在爐內(nèi)的有效利用效率,進(jìn)而影響高爐爐溫波動。若將無煙煤和低揮發(fā)份煙煤分開堆放,按比例混合,可穩(wěn)定煤粉質(zhì)量,提高煤粉在爐內(nèi)的利用效率,進(jìn)而提高高爐的經(jīng)濟(jì)噴吹量。

    6.2  風(fēng)口均勻噴吹

    隨著自動噴吹改造和調(diào)試的結(jié)束,噴吹的瞬時穩(wěn)定性得到大幅提高,但并不代表風(fēng)口的均勻噴吹。煤粉進(jìn)入分配器后,經(jīng)過各支管達(dá)到風(fēng)口煤槍繼而噴入高爐,其均勻性直接影響到高爐爐缸熱狀態(tài)和煤粉的有效利用,良好的均勻性有利于提高經(jīng)濟(jì)噴煤量。

    3#高爐采取的保證分配器均勻分配和支管等阻損解決風(fēng)口均勻噴吹的技術(shù)應(yīng)進(jìn)行推廣。在輸煤主管末端進(jìn)人分配器之前采用方形管道。由于煤粉和氣體兩相流在沿著一定長度的圓管運行后,會出現(xiàn)壓力場和速度場不均勻的現(xiàn)象,主要體現(xiàn)為其運行軌跡沿著管道中心線呈螺旋狀前進(jìn),這種不均勻性會造成管線內(nèi)出現(xiàn)固態(tài)沉積,進(jìn)入分配器后的煤粉不能均勻的被分配到各支管中,從而引起各支管的噴煤量差異。因此,在進(jìn)入分配器入口,輸送管線豎直段的最后一段采用方形管,避免這種不均勻現(xiàn)象,以保證分配器均勻分配煤粉。在設(shè)計分配器至風(fēng)口的支管道上,將分配器布置在高爐爐頂平臺,采用管道等阻損技術(shù),保證各支管從分配器到風(fēng)口的當(dāng)量長度相等,實現(xiàn)各風(fēng)口均勻性誤差控制在4%的范圍內(nèi)。

    6.3  高爐操作制度的改進(jìn)

    在原燃料條件變差和惡劣天氣條件下,如焦炭質(zhì)量變差和入爐礦石品位降低時,需及時減輕焦炭負(fù)荷,避免采用增大噴煤量來保證高爐爐溫,料柱透氣性變差,高爐噸鐵布袋灰量及其C含量增加,煤粉利用率降低,燃料比升高,進(jìn)而影響到高爐行程的穩(wěn)定。

    7  結(jié)語

    在目前的原燃料條件下,文中推導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)煤比的評價方法和結(jié)論,與生產(chǎn)實際相符,可以定性的指導(dǎo)生產(chǎn)實踐,主要結(jié)論如下:

    (1)影響噴煤經(jīng)濟(jì)性的因素有煤焦置換比、煤焦價格及煤焦價格比。

    (2)燃料比升高并不代表燃料成本升高,在煤焦利用置換比大于煤焦價格比時,提高煤比有利于降低燃料成本。

    (3)在爐況穩(wěn)定順行條件下,經(jīng)濟(jì)煤比隨煤焦價格比的降低而升高。

    (4)在目前的原燃料條件和操作水平下,2#高爐煤比小于162kg/t,全廠煤比控制在154-156kg/t,可實現(xiàn)低的燃料成本。

    (5)實現(xiàn)無煙煤和低揮發(fā)份煙煤分開堆放,按比例搭配混合,穩(wěn)定入爐煤粉質(zhì)量,可改善煤粉利用率,提高經(jīng)濟(jì)煤比。

    (6)推廣等阻損等技術(shù)實現(xiàn)高爐風(fēng)口均勻噴吹,可改善煤粉的有效利用率,提高經(jīng)濟(jì)煤比。

    8  參考文獻(xiàn)

    [1]  徐萬仁等. 寶鋼1號高爐經(jīng)濟(jì)噴煤比生產(chǎn)實踐[J]. 煉鐵,2010(1):29-31.

    [2]  張立國等. 鞍鋼高爐合理噴吹煤粉實踐[J].鋼鐵研究,2012(6):1-5.

    [3]  呂春風(fēng)等. 天鐵高爐經(jīng)濟(jì)噴煤量的試驗研究[J].煉鐵,1998(6):27-30.

    [4]  王小艾.宣鋼高爐提高煙煤比及煤比生產(chǎn)實踐[J].煉鐵,2010(2):34-36.

    [5]  徐萬仁,吳鏗.高爐大噴煤時煤粉利用率的研究[J].鋼鐵,2006(4):10-14.

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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