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濟(jì)鋼6號高爐開爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐

時(shí)間:2019-06-03 13:50來源:河南濟(jì)源鋼鐵 作者:酒軍濤 周軍利 點(diǎn)擊:
摘 要 總結(jié)了煉鐵廠6號高爐大修開爐過程,分析了本次開爐的成功和失誤之處,指出了高爐開爐操作計(jì)算和爐內(nèi)外信息共享的重要性,為今后高爐開爐積累經(jīng)驗(yàn)。 關(guān)鍵詞 烘爐 裝料 堿度
  • 摘  要  總結(jié)了煉鐵廠6號高爐大修開爐過程,分析了本次開爐的成功和失誤之處,指出了高爐開爐操作計(jì)算和爐內(nèi)外信息共享的重要性,為今后高爐開爐積累經(jīng)驗(yàn)。

    關(guān)鍵詞  烘爐  裝料  堿度  達(dá)產(chǎn)

    1  前言

    河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司煉鐵廠6號高爐有效容積508m3,2006年8月3日點(diǎn)火開爐,于2014年2月10日停爐大修,一代爐齡7年6個(gè)月7天,單位爐容產(chǎn)量9503.83噸。6#高爐采用陶瓷杯爐缸,密閉軟水循環(huán)冷卻系統(tǒng),串罐PW爐頂?shù)燃夹g(shù)。本次大修還采納了將爐喉無冷區(qū)域改成第十四層冷卻壁,爐頂放散閥液壓驅(qū)動(dòng),取消渣口,鐵水主溝全貯鐵式,鐵口預(yù)埋氧槍等成熟技術(shù)。開爐一個(gè)禮拜即實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)。

    2  開爐前準(zhǔn)備

    2.1  高爐烘爐

    高爐從4月10日開始烘爐,時(shí)長8天,烘爐期間采用大風(fēng)量、低風(fēng)溫措施,以爐缸中心溫度為依據(jù),以風(fēng)量調(diào)節(jié)為手段,控制頂溫≯400℃,氣密箱內(nèi)溫度≯70℃,嚴(yán)格按照烘爐曲線烘爐,目的是緩慢驅(qū)逐高爐耐火材料砌體內(nèi)水分,提高內(nèi)襯固結(jié)強(qiáng)度,避免開爐時(shí)升溫過快,水份快速蒸發(fā)導(dǎo)致砌體開裂損壞。但是在整個(gè)烘爐過程中,頂壓偏低致爐內(nèi)壓力爐低,不利于爐墻內(nèi)水汽排出。

    2.1  高爐試水、試壓、檢漏

    高爐試水工作是在爐體冷卻系統(tǒng)具備通水試壓條件后進(jìn)行,本次試水采用在烘爐前試水,對爐體軟水系統(tǒng)通水加壓,直至加壓到設(shè)計(jì)壓力0.6~0.7MPa,檢查漏點(diǎn)并進(jìn)行處理,之后保持這一壓力直至開爐。

    開爐前試風(fēng),檢查熱風(fēng)爐、高爐的爐殼及附屬設(shè)備的可靠性和管道結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度,以保證高爐順行開爐。利用高爐風(fēng)機(jī)對高爐本體、熱風(fēng)爐及管道系統(tǒng)進(jìn)行充壓檢漏,對發(fā)現(xiàn)的漏氣點(diǎn)做好標(biāo)記,試壓結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行了處理。

    3  開爐料計(jì)算

    3.1  開爐參數(shù)設(shè)定

    開爐料結(jié)構(gòu):凈焦+空焦+負(fù)荷料。

    造渣位置設(shè)定:借鑒以前幾次開爐料中造渣情況,本次開爐造渣位置下移,設(shè)定爐缸上部20%凈焦參與造渣。

    3.2  開爐料成份及堆比重

    3.3  開爐料裝料單設(shè)定

    死鐵層、爐缸、爐腹、爐腰的1∕2以下填凈焦;爐腰1∕2以上及爐身上1∕4填充空焦,白云石集中加在爐腰1∕2以上及爐身上1∕4空焦內(nèi);負(fù)荷料從爐身的1∕4以上開始。

    3.4  開爐料入倉安排

    (1)開爐料品種及備量:混合燒結(jié)礦(含10%庫塊)6倉、本廠回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)1倉、錳礦50t、螢石30t、白云石35t和混合焦5倉。

    (2)入倉要求:開爐料上料過程全程檢查;在盤料、上料過程中杜絕上錯(cuò)料、混料事故;各種入爐料中嚴(yán)禁含有棉繩、稻草、木塊等易燃物。

    4  開爐裝料體積核對

    本次裝料采用帶風(fēng)裝料,降低焦炭下落速度,減少焦炭在高速下落過程中摔碎產(chǎn)生的焦沫量。

    4.1  裝料過程

    高爐于4月19日0:40時(shí)開始進(jìn)行帶風(fēng)裝料,送風(fēng)壓力54kPa,冷風(fēng)流量1000m3/min,止6:30時(shí),凈焦裝完,進(jìn)行高爐本體試壓,之后休風(fēng)測料面,實(shí)測料面高度12m(爐喉人孔下沿到料面距離),比理論高度高1.7m; 16:26時(shí)復(fù)風(fēng)裝空焦,18:46時(shí)再次休風(fēng)測料面,實(shí)測高度8.0m,仍比理論計(jì)算高度高0.7m;19:10時(shí)開始送冷風(fēng),裝2批負(fù)荷料后,到20:18時(shí)送熱風(fēng)點(diǎn)火開爐。

    4.2  開爐料裝料對比

    我廠508m3高爐近兩年歷次開爐實(shí)際裝料與計(jì)算值對比。

    5  開爐操作

    5.1  風(fēng)口配置

    高爐共設(shè)14個(gè)風(fēng)口,直徑選擇φ115mm*9+φ110mm*5,鐵口兩側(cè)1#、14#及對面6#、9#風(fēng)口和熱風(fēng)圍管丁字口下方11#風(fēng)口安裝φ110mm風(fēng)口,其余8個(gè)風(fēng)口安裝φ115mm風(fēng)口,風(fēng)口面積1410 cm2,布局見。開爐前堵3#、6#、9#、12#風(fēng)口,送風(fēng)面積1012.18cm2,占總風(fēng)口面積的71.16%。

    5.2  開爐點(diǎn)火及后續(xù)操作過程

    19日20:18時(shí)送熱風(fēng)點(diǎn)火,送風(fēng)壓力83 kPa,風(fēng)量965 m3/min,風(fēng)溫800℃,20:47全部風(fēng)口著火,撤風(fēng)溫到580℃;隨冶煉進(jìn)程加快,軟熔帶形成,焦炭中水份蒸發(fā),在爐料上層形成過濕層,料柱阻損升高,風(fēng)壓逐漸升高;直至23:05時(shí),頂溫升高到200℃后開始下料,到23:20時(shí)煤氣通道打通,風(fēng)壓下降10kPa后開始走平,高爐透氣性好轉(zhuǎn)。

    20日0:15時(shí)出現(xiàn)崩料,頂壓由9.5 kPa頂?shù)?7 kPa,減風(fēng)到47 kPa,穩(wěn)住后逐漸加到80 kPa,透氣性依然很差;到1:29時(shí)懸死,風(fēng)壓頂?shù)?23 kPa,放風(fēng)坐料,由于爐缸自由空間不大,坐料不徹底,坐下后逐步加風(fēng)到70Kpa,按頂溫下料。1:40視煤氣成份分析合格(見表8),引煤氣到熱風(fēng)爐,2:06進(jìn)煤氣管網(wǎng)。之后下料過程頂壓波動(dòng)極大,透氣性指數(shù)變差,再次懸料, 3:40采用減風(fēng)至30 kPa坐料,透氣性指數(shù)突然升高,整個(gè)料柱徹底坐下。

    復(fù)風(fēng)后,中心氣流明顯,頂溫較高,第9批負(fù)荷料布向中心,抑制過強(qiáng)的中心氣流。4:30探明料線3.78m,逐步用風(fēng)130 kPa,8:20料線趕至正常(1.5m),料速慢,爐頂吹料嚴(yán)重,減風(fēng)到100 kPa,并加重焦炭負(fù)荷, 9:28,打開鐵口出鐵(理論計(jì)算爐缸內(nèi)無存鐵,因料速慢,爐頂吹料嚴(yán)重,要求開鐵口出鐵),放渣約5噸,渣堿度、物理溫度合適,流動(dòng)性好,但無鐵,填實(shí)副撇渣器。之后持續(xù)出鐵,渣鐵全部放焊渣坑,20日全天出鐵情況見。

    16:06第4次鐵時(shí),鐵量約40噸,鐵水物理溫度1419℃,流動(dòng)性好,渣堿度合適,但生鐵硫高,鐵樣未送檢。視爐況行程,依次捅開3#、12#、9#風(fēng)口。20:32開始噴煤,提風(fēng)溫迎重負(fù)荷料,但下達(dá)爐溫猛跌,鐵水溫度始終在1420℃以下,21日白班集中加焦26噸,中班集中加焦19.8噸,并輕焦炭負(fù)荷至3.11 t/t,提爐溫,直至21日20:52鐵水溫度第1次升到1473℃,遂捅開6#風(fēng)口,用全風(fēng),23:00時(shí)變用多環(huán)布料,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn),至22日白班二次鐵,生鐵含硫下降,鐵水質(zhì)量合格送往煉鋼。21日、22日鐵水成分分析(20日因鐵水高硅高硫,未送檢,無分析)。

    5.3  爐前出鐵

    本次開爐爐前出鐵過程不順利,首次開鐵口時(shí)間過早(點(diǎn)火后13h,負(fù)荷料到達(dá)爐腰位置),在爐缸內(nèi)無鐵情況下開鐵口,且未將懸料、爐缸無鐵等信息傳遞到爐前負(fù)責(zé)人,造成副撇渣器被爐渣填實(shí),致處理時(shí)間長達(dá)6小時(shí)。這期間渣鐵量少,均放旱渣坑, 16:06,鐵水進(jìn)罐,鐵量約40噸,之后,爐前出鐵逐漸轉(zhuǎn)入正常。

    5.4  開爐操作分析

    (1)本次6#爐開爐首次在開爐料中考慮白云石脫硫消耗量,白云石用量較以往開爐多,下達(dá)后爐渣堿度適可。

    (2)首次出鐵后,在進(jìn)行后續(xù)料堿度計(jì)算時(shí),設(shè)定生鐵中的硅與實(shí)際生鐵中的硅偏差大,且設(shè)定的爐渣堿度偏低,造成爐渣實(shí)際二元堿度過低,生鐵硫高。

    (3)風(fēng)溫和噴煤滯后,19日20:18點(diǎn)火開爐,至21日19:00才將風(fēng)溫用到700℃,21:00開始噴煤,實(shí)際負(fù)荷過重,提爐溫緩慢,鐵水溫度始終在1400℃以下,構(gòu)成爐涼。

    (4)第一爐鐵開口早,計(jì)算和實(shí)際都顯示全渣無鐵,爐前準(zhǔn)備不充分,致使撇渣器被填實(shí),爐前勞動(dòng)量增加。

    6  開爐達(dá)產(chǎn)

    本次開爐點(diǎn)火后2天,高爐操作方針不明確,操作過程失誤頗多,造成高爐產(chǎn)、質(zhì)量均受到很大影響,直到22日白班,爐況順行程度及鐵水質(zhì)量轉(zhuǎn)好,高爐指標(biāo)恢復(fù)到較好水平,開爐第5天利用系數(shù)即達(dá)到3.51t/m3.d,第11天利用系數(shù)即達(dá)到4.0t/m3.d,具體見表12。

    7  結(jié)語

    本次開爐過程值得總結(jié)的幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):

    (1)焦炭堆比重的測定以高爐槽下取樣為準(zhǔn),且在裝料前進(jìn)行堆比重再校正,力求開爐料裝料準(zhǔn)確。

    (2)白云石添加量和裝料位置的選擇,直接關(guān)系到造渣和料柱透氣性,須進(jìn)一步摸索。

    (3)風(fēng)溫的使用和噴煤選擇的時(shí)機(jī),應(yīng)以保證鐵水物理熱為前提。

    (4)計(jì)算后續(xù)負(fù)荷料及堿度應(yīng)執(zhí)行“寧熱勿涼”的操作原則。

    (5)爐內(nèi)操作的信息要和爐前保持高度的共享,便于鐵前決策,采取應(yīng)急方案,以降低爐前勞動(dòng)量,加快爐況恢復(fù)進(jìn)展。

    (6)鐵口預(yù)埋氧槍技術(shù)成熟,首次鐵開口安全、高效。

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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