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柳鋼高爐高效冶煉技術的應用分析

時間:2019-04-22 14:17來源:柳鋼公司煉鐵廠 作者:唐志宏 點擊:
摘 要 總結柳鋼應用的穩(wěn)定燒結礦低溫還原粉化率;降低燒結礦FeO提高還原性;降低燒結礦MgO提高品位;穩(wěn)定焦炭M10;降低堿負荷和鋅負荷;穩(wěn)定爐料結構;提高槽下篩分;提高冶煉強
  • 摘  要  總結柳鋼應用的穩(wěn)定燒結礦低溫還原粉化率;降低燒結礦FeO提高還原性;降低燒結礦MgO提高品位;穩(wěn)定焦炭M10;降低堿負荷和鋅負荷;穩(wěn)定爐料結構;提高槽下篩分;提高冶煉強度;中心加焦、大批重、大角度、大角差布料;高效護爐生產(chǎn)等高爐高效冶煉技術及其效果。

    關鍵詞  高爐  燒結礦  焦炭  爐料結構  護爐生產(chǎn)  高效冶煉技術


    1  概述

    煉鐵廠目前擁有1座2650m3高爐,2座2000m3高爐,3座1500 m3高爐,1座1250m3高爐,總有效爐容12400m3,具備年產(chǎn)生鐵1150萬噸的能力。一年多來,柳鋼應用的高效冶煉技術有:穩(wěn)定燒結礦低溫還原粉化率;降低燒結礦FeO提高還原性,降低燒結礦MgO提高品位;穩(wěn)定焦炭M10;降低堿負荷和鋅負荷;穩(wěn)定爐料結構;提高槽下篩分;提高冶煉強度;中心加焦、大批重、大角度、大角差布料;高效護爐生產(chǎn)等。2017年在3座高爐處于爐役后期護爐生產(chǎn)的情況下,生鐵年產(chǎn)量完成1 150萬噸,燃料比由2016年的539 kg/t降到531 kg/t,平均日產(chǎn)量、煤氣中CO2分別由2016年的29397 t、19.7%提高到32307 t、20.29%,取得了良好的的技術經(jīng)濟指標。本文進行總結。(全文是否就柳鋼全部高爐而言,還是某個高爐,請在敘述指標時明確指出。)

    2  高爐高效冶煉技術應用情況

    2.1  原燃料質量管理

    2.1.1  穩(wěn)定燒結配比,穩(wěn)定燒結低溫還原粉化率

    影響燒結礦低溫還原率最大的因素是燒結礦FeO、SiO2含量、點火煤氣消耗和燒結機機速。降低燒結礦低溫還原粉化率的措施是:嚴格控制混勻礦中TiO2和Al2O3的含量;提高燒結礦中FeO和SiO2含量;適當提高機速,在保證燒好的前提下,使燒結終點后移;提高點火強度和提高機頭、機尾風箱負壓等。只有燒結的主礦體系穩(wěn)定了,才能穩(wěn)定燒結礦的質量,燒結礦的質量穩(wěn)定,是高爐爐況穩(wěn)定的基礎[1]。鐵礦粉的燒結基礎特性包括同化性、液相流動性、粘結相強度、生成鐵酸鈣的能力和連晶固結能力。配礦原則:在化學成分、物理性能和滿足高爐煉鐵成本需求的條件下,同化性高低合理搭配,液相流動性指數(shù)高低的合理搭配,盡量多用粘結相自身強度高、鐵酸鈣生成能力強和連晶固結能力高的鐵礦粉,通過合理搭配鐵礦粉基礎特性,使其互補以獲得燒結生產(chǎn)所要求的質量目標[2]。2017-01至2017-08燒結礦SiO2控制在5.4%~5.8%,F(xiàn)eO控制8.5%~9.5%,2017-09 燒結礦FeO控制在8.0%~9.0%后燒結低溫還原粉化率穩(wěn)步降低,2017年燒結低溫還原粉化率保持穩(wěn)定。

    2.1.2  降低燒結礦FeO提高還原性,降低燒結礦MgO提高品位

    (1)降低燒結礦FeO提高還原性。燒結礦氧化亞鐵含量高低,在一定條件下反映出燒結過程的溫度水平和氧位的高低。當原料和工藝條件不變時,有一個燒結礦氧化亞鐵含量的適宜值,當偏重于降低燃料消耗和改善還原性能時,該值則偏低一些;當偏重于改善燒結礦粒度組成和低溫還原粉化率性能時,則該值應控制偏高一些[3]。2017-01燒結礦FeO控制在8.5%~9.5%,燒結礦粒度組成和低溫還原粉化性能好。為了改善還原性能降低燃料消耗,2017-09嘗試降低燒結礦FeO含量,燒結礦FeO控制在8.0%~9.0%,10月高爐降焦效果明顯,與高爐操作技術進步、煤粉質量改善和空氣濕度下降有關,除此外,從理論上,燒結礦降低FeO 1%,可降低焦比1.0%~1.5%,10月因燒結礦FeO下降0.2%,則可降低焦比約1.08~1.62 kg/t,燒結礦的轉鼓指數(shù)仍能穩(wěn)定在76%~77%,2017年1~12月燒結礦FeO和還原度情況。

    (2)降低燒結礦MgO提高品位。MgO對高堿度燒結黏結相固結強度的影響有兩面性,當液相不足是主要矛盾時,MgO的負面影響起主要作用;當硅酸鈣相變是固結強度的限制環(huán)節(jié)時,MgO可以發(fā)揮其正面作用。隨著高爐精料技術的發(fā)展,MgO在燒結礦中的負面影響已成事實。在目前的燒結實際生產(chǎn)中,應該適當降低燒結礦中MgO,以減少液相量不足而帶來的黏結相固結強度的降低[4]。煉鐵即煉渣,造好渣即可煉好鐵。好的爐渣性能要求具有好的熔化性溫度和流動性,脫硫能力強。而爐渣MgO對流動性影響較大。一般情況下,爐渣MgO含量越高,流動性越好,但如果爐渣MgO含量過高,入爐原料需加入較多的含MgO熔劑,這對提高入爐品位降成本不利。2017年柳鋼研究尋找合適高爐爐渣MgO,以降低燒結礦MgO含量,提高品位降焦降本。2017-10燒結礦MgO中值下降到2.0%左右,燒結礦轉鼓強略有下降,但粒級、DRI不受影響,且降MgO后燒結礦品位上升明顯。因燒結品位上升0.2%使綜合入爐品位上升0.15%,影響焦比約1.21 kg/t左右。燒結礦MgO下降,高爐渣鎂鋁比從0.60下降到0.57,對爐渣流動性影響不大;高爐順行程度保持較好。2017年燒結礦MgO和TFe情況。

    2.1.3  及時調(diào)整焦化配比穩(wěn)定焦炭M10

    焦炭指標中抗碎指標M10高了說明焦炭在轉運尤其在高爐爐料下降過程中易碎,在軟熔帶的骨架作用變差,不利順行,更不利于噴煤;M10變化0.2%,會使燃料比變化7 kg/t,變量最大;焦炭從爐頂裝入,到爐缸會劣化40%[5]。優(yōu)化配煤,尤其是焦化干熄焦爐檢修出水焦時及時上調(diào)主焦煤配比,以穩(wěn)定M10確保焦炭質量,使其<6.9%。近年焦炭冷強度。

    2.1.4  降低堿金屬負荷和鋅負荷 

    堿金屬的主要危害是:高爐內(nèi)循環(huán)富集的堿金屬會催化焦炭的氣化反應、加劇燒結礦還原粉化、引起球團礦異常膨脹、破壞高爐內(nèi)襯,最終導致料柱透氣滲液性下降,煤氣流分布失調(diào),給高爐的冶煉操作帶來不利的影響[6]。與含鐵原料共存的微量元素鋅,在高爐中循環(huán)富集可以造成高爐懸料、結瘤、爐況不順、消耗升高[7]。高爐堿金屬和鋅負荷,燒結帶入堿金屬占63%左右,鋅占95%以上[8]。柳鋼燒結工序物料的堿金屬含量。為此,把消除堿金屬和鋅的危害放在燒結工序,主要措施:

    (1)建立明確的堿金屬控制標準。配礦結構優(yōu)化以高爐爐料帶入堿金屬含量不超過3.5 kg/t,鋅負荷不超過0.5 kg/t為前提,組織配礦核算,并每周跟蹤核算高爐實際堿金屬負荷和鋅負荷變化情況。2017年高爐平均堿金屬3.24kg/t、鋅負荷0.43kg/t,其變化情況見圖4。

    (2)建立明確的鐵礦石堿金屬采購控制要求:鐵礦粉K 2O與Na 2O總和≤0.135%。

    (3)加強高爐排堿排鋅 。采用適當發(fā)展中心氣流的裝料制度,保持良好透氣性,以提高堿金屬和鋅從爐頂?shù)呐懦雎剩_到改善爐況的目的。當高爐堿金屬負荷與硫負荷同時上升超過要求值時,需降低爐渣堿度,增加SiO2活度排堿,增加渣中MgO到9%~12%,增加渣中MgO量,可以固定三元堿度,降低二元堿度,利于排堿,爐渣的堿度不能>1.15,否則高爐的排堿將受到影響,時間一長,高爐爐況容易失常;適當放寬鐵水含硫量,以保證鐵水、爐渣的流動性,達到能排堿又能利于順行;避免高爐溫、高堿度、低鐵水硫同時出現(xiàn)。

    2.1.5  穩(wěn)定爐料結構,配比調(diào)整控制在2%以內(nèi)

    采用高堿度燒結礦+酸性球團礦+塊礦的三元爐料結構模式,生產(chǎn)組織上以穩(wěn)定為原則,爐料結構調(diào)整要做到:微調(diào)、提前調(diào)、預判性調(diào)節(jié)。配比調(diào)整控制在2%以內(nèi),以穩(wěn)定軟熔帶。穩(wěn)定爐料結構主要從3個方面抓起:一是,燒結車間檢修之前提高高爐燒結礦的槽存量,提前上調(diào)燒結堿度,堿度每次上調(diào)幅度≤0.05,燒結比波動≤2%;二是,按燒結比75%、球團比18%、塊礦比7%,穩(wěn)定高爐爐料配比,根據(jù)塊礦性價比調(diào)整塊礦配比,塊礦比每次波動≤2%;三是,根據(jù)噴吹煤煤種變化,調(diào)整好配比,每次調(diào)整量≤10%。

    2.1.6  提高槽下篩分效果,提高燃料利用率

    提高槽下篩分,制定篩網(wǎng)使用、控制和檢查更換制度,并建立臺賬。焦炭篩采用單層棒條網(wǎng),自產(chǎn)焦篩棒間距23mm,篩分粒級為25mm;焦丁篩棒間距為8mm,篩分粒級為10mm,焦炭篩分效果通過除塵灰固定碳比例分析,爐頂除塵灰固定碳含量過高,說明焦炭篩分效果不好,需要加強焦炭篩分。燒結倉控制給料速度,盡量控制<5mm的燒結粉末含量。由于塊礦和球團含粉較多,要求在原料場經(jīng)強力振篩篩分后才能輸送到高爐料倉。高爐配用落地燒結礦時,必須先在料場進行篩分,并將高爐貯運落地礦倉的篩網(wǎng)更換為大間距篩網(wǎng),以確保落地礦的篩分效果。

    2.2  高爐操作管理

    2.2.1  提高冶強,增加鼓風動能以活躍爐缸

    獲得穩(wěn)定順行的爐況,合理的送風制度是基礎。在風口前形成較長的循環(huán)區(qū),使煤氣的初始分布向中心延伸,減少中心死料柱,改善爐缸中心的透氣性和透液性,對提高爐缸工作的活躍性非常重要。

    隨著高爐的不斷強化,結合原料條件和爐況順行狀況,由煤氣量增大引起的中心氣流發(fā)展,往往被礦焦比升高、料柱透氣性變差所掩蓋,此時,增加鼓風動能,打開中心氣流顯得尤為重要。

    2017-05,利用焦炭充足的條件和爐況順行狀況,通過增加一定量的鼓風動能,縮小風口面積,柳鋼2號2650m3高爐風口平均直徑由原來的120mm調(diào)為118mm,縮小風口面積到0.3498m2,高爐的鼓風動能由2014年初的120 kJ/s以下提高到目前的130 kJ/s以上。風量和提高富氧逐步提高冶強,綜合冶強從2016年1.121t/t,提高至2017年1.309t/t,提高冶煉強度,保證了爐缸的活躍。

    2.2.2  中心加焦、大角度、大角差、大批重、大富氧

    (1)中心加焦、大角度、大角差布料。采用中心加焦、大角度、大角差的布料方式,以解決高爐中心氣流不暢為出發(fā)點。由于溜槽在大焦向小焦角傾動的過程較長,真正達到中心的焦量較少,不足以支撐“中心堆包、中心無礦”的技術理念[9],所以應維持合理的中心布焦比例。大角度、大角差的實施,以壓制邊沿效應為主,使中心無礦區(qū)更加穩(wěn)定,由于礦焦角度都比較大,但是礦焦同角,故不會使邊沿過重。除中心加焦外,這種布料方式中心不是單純多布焦炭,而是少布礦,所以煤氣利用不會惡化,燃料消耗維持在理想水平。2017-05柳鋼3號2000 m3高爐率先嘗試采用中心加焦、大角度、大角差的布料方式后,爐況穩(wěn)定性明顯提高,基本消除了崩滑料,煤氣利用率提高,消耗降低,2017-05燃料比531.6kg/t,比2017-04下降8.9kg/t。2017-06中心氣流打開后,3號高爐爐況進一步優(yōu)化,逐步完善布料矩陣。大角度、大角差、中心加焦技術的應用,使高爐能夠接受較重的邊沿負荷。但邊沿負荷能加重到什么程度,由高爐順行狀況決定。在操作中,靈活運用增加或減少中心加焦的圈數(shù),在高爐因各種因素引起憋風時,增加中心加焦圈數(shù),保障中心氣流更加通暢,增加透氣性,緩解憋風現(xiàn)象,保障爐況順行;在中心過于強盛,十字測溫中心溫度>400 ℃時,減少中心加焦圈數(shù),杜絕中心管道氣流,提高煤氣利用率,穩(wěn)定爐況。采用中心加焦、大角度、大角差的布料方式在3號高爐取得效果后,在全廠推廣,并取得了良好的經(jīng)濟技術指標。2017-12柳鋼煉鐵廠各高爐布料矩陣。

    (2)大批重。批重大小對高爐煤氣流的穩(wěn)定性和煤氣利用的好壞起決定性作用。擴大礦石批重能夠促進礦石均勻分布,合理布料,優(yōu)化煤氣流分布,可以穩(wěn)定上部煤氣流,提高煤氣中的CO2含量,提高煤氣利用率,同時,使熱風的熱量能夠充分傳遞給爐料,提高高爐內(nèi)鐵礦石的間接還原度。煤氣中的CO2提高1%,可降低綜合焦比20kg/t左右。高爐操作使用大礦批、大焦批操作,爐喉有一定的焦層厚度(一般高爐要求>500 mm,大高爐要求>800 mm),起到透氣窗作用;調(diào)整負荷時,不要動焦批,要調(diào)整礦批;以保證透氣窗不變化,爐料透氣性不變化,高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,促進燃料比降低。通過應用大批重,提高了柳鋼高爐的爐況穩(wěn)定性,實現(xiàn)了長期的穩(wěn)定順行。提高了煤氣利用率,2017年全廠高爐煤氣中CO2平均由19.72%提高到21.14%。

    (3)大富氧噴煤。富氧是彌補噴煤后風口理論燃燒溫度降低的有效措施。富氧增加了鼓風中的氧濃度,加快氧向煤粉表面的傳遞速度,促進煤粉燃燒,提高煤粉燃燒率。當然,富氧率不是高噴煤的決定因素,應主要根據(jù)冶煉強度進行調(diào)整,即把富氧率主要作為控制冶煉強度和改善煤粉燃燒的手段??刂七m宜的理論燃燒溫度,就能掌控高爐的爐缸熱狀態(tài)。適宜的理論燃燒溫度是由原燃料條件、冶煉狀況等因素決定。根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)良好時的高爐參數(shù),確定高爐適宜理論燃燒溫度的大致范圍,然后結合具體條件,確定噸鐵噴煤量,就可以在現(xiàn)有原料條件和風溫水平下,根據(jù)此適宜理論燃燒溫度反過來確定適宜的富氧率??傊谎鯂娒焊郀t日常操作調(diào)節(jié)時,要以適宜理論燃燒溫度為控制目標,各操作參數(shù)要協(xié)調(diào)進行。2017年高爐煤比與富氧率之間的趨勢關系。

    2.2.3  控制好爐渣成分和R2,提高爐缸的蓄熱能力

    合理穩(wěn)定的造渣制度對爐況的穩(wěn)定順行十分重要。造渣制度要求爐渣堿度控制在1.05~1.20。依據(jù)燒結礦Al2O3 含量高低,要求渣中MgO維持在7%~8%,使鎂鋁比(m(MgO)/m(Al2O3)) 控制在0.55左右,有利于爐缸工作均勻活躍,渣鐵物理熱和脫硫能力充足、流動性良好,提高爐缸的蓄熱能力。

    2.2.4  優(yōu)化爐前作業(yè),減少爐內(nèi)壓力波動次數(shù)

    柳鋼2號2650 m3高爐2017-07使用的炮泥塑性太差,打泥困難,長時間進泥少,鐵口維護困難,鐵口深度由正常時的3.2m降至2.5~2.8m,泥包長不起來,爐內(nèi)渣鐵排放不干凈,導致爐內(nèi)風壓波動。高爐采取的措施應對是,適當控制爐內(nèi)冶強,保持風壓平穩(wěn),考慮到鐵口不耐沖刷,爐前縮短開鐵口間隔時間,盡快排凈渣鐵,及改用質量好的無水炮泥后,打泥逐步正常,鐵口深度正常后,渣鐵排放正常,爐內(nèi)壓力波動次數(shù)減少。

    2.3  后期爐高效護爐生產(chǎn)措施

    目前,除2號、5號高爐外,5座高爐均進入了后期爐役,特別是4號高爐從2017-04-06爐缸側壁溫度升高,最高達468℃。6號高爐于2017-04-17實現(xiàn)安全停爐,2017-06-27復產(chǎn)后,從2017-07開始東鐵口下方附近爐缸側壁溫度陡升并迅速超高達624℃。通過采取有效護爐措施,實時監(jiān)控爐缸側壁溫度變化,目前4號高爐高爐爐缸側壁溫度在小于300℃在安全可控范圍內(nèi)、6號高爐小于430℃。針對多座高爐已達后期爐役的特點,優(yōu)化護爐料的質量,及時跟蹤監(jiān)測爐缸側壁溫度變化,上部調(diào)節(jié)和下部調(diào)節(jié)并用以穩(wěn)定高爐爐型及運行[10],采取熱態(tài)灌漿、堵風口、提爐溫、加釩鈦礦、調(diào)節(jié)布料模式[11]等技術措施,實現(xiàn)安全高效護爐生產(chǎn)。護爐生產(chǎn)措施如下:

    (1)堅持有休風機會就對爐缸進行熱態(tài)灌漿,能消除炭磚與爐缸冷卻壁之間的氣隙,促進爐缸熱量傳導出去,有利于延長爐缸炭磚壽命。

    (2)長期堵1~2個東鐵口上方的風口。6號高爐因東鐵口下方的爐缸側壁溫度偏高,長期堵1~2個東鐵口上方的風口。實踐證明:堵風口能有效減小風口回旋區(qū),減少堵風口方向的氣流擾動,降低此方向爐缸側壁炭磚熱面溫度,穩(wěn)定形成的渣鐵殼,對于抑制爐缸象腳區(qū)侵蝕有著很好的作用。

    (3)提爐溫、加釩鈦礦。提高爐溫對護爐是有益的,而Ti富集才是護爐的核心措施之一。當含鈦爐料進入爐缸后,TiO2通過直接還原成為金屬鈦,然后再氧化生成TiC(熔化溫度在3 150 ℃)和TiN(熔化溫度在2 950 ℃)及固熔體Ti(C,N),它們再與鐵水和鐵水中析出的石墨結合在一起,進入被侵蝕的磚縫,或在有冷卻的爐底表面凝結成保護層,對爐缸爐底起到保護作用[12]。操作參數(shù)控制ω鐵水(Si): 0.55%~0.85%、ω鐵水(Ti): 0.10%~0.15%、ω鐵水(S):0.010%~0.020%。

    (4)調(diào)制度,放中心、抑制邊沿氣流。邊沿氣流發(fā)展,一方面加強了氣流對爐缸的沖刷攪動;另一方面,導致生成的渣鐵集聚在爐缸邊沿,且中心偏弱后中心死料柱透氣透液性減弱,兩者疊加作用造成鐵水環(huán)流加劇,對爐缸磚襯機械沖刷侵蝕加重。適當抑制邊緣氣流,打開中心氣流并穩(wěn)定氣流是減少爐缸鐵水環(huán)流的主要環(huán)節(jié)。

    (5)加強鐵口維護。維護正常的鐵口深度,要求兩邊鐵口出鐵穩(wěn)定,嚴禁鐵口過深、過淺現(xiàn)象。鐵口出現(xiàn)連續(xù)二爐過淺現(xiàn)象時,應及時采取減壓措施修復鐵口,禁止出現(xiàn)鐵口連續(xù)三爐過淺。

    目前,柳鋼3號、4號、6號高爐基本掌握針對本爐的有效護爐方法,確保爐缸安全。跟以往國內(nèi)其他高爐護爐相對,柳鋼高爐護爐過程中取得了非控產(chǎn)、穩(wěn)指標的高效護爐成果,(見錯誤!未找到引用源。),2017-12爐缸側壁溫度最高點在安全監(jiān)控范圍。

    2.4  噴煤作業(yè)管理

    2.4.1  穩(wěn)定進口煤配比,嚴格控制灰分,提高噴煤比

    柳鋼主要噴吹煤種有進口貧瘦煤、無煙煤和混合煤。進口貧瘦煤灰分較低(8.0%~11.0%),無煙煤灰分較高(12.0%~14.5%),混合煤灰分(10.0%~13.0%)。煤粉中的灰分會隨物料完全進入爐渣中,過高的灰分會大幅增加高爐的渣量,增大了顯熱的損失,降低煤粉的置換比?;曳置刻岣?%,焦比提高1.5%[13]。一般情況下,要求噴吹用煤的灰分比高爐焦炭低2%。進口貧瘦煤燃燒性好可磨性較好灰分低發(fā)熱值高,應作為主要煤種,2017-09開始穩(wěn)定進口貧瘦煤比例穩(wěn)定在(50%),控制噴吹煤灰分在10.5%、揮發(fā)分在12%~16%,高爐噴煤比相應提高,2017年9~12全廠高爐提煤比、降燃料比。

    2.4.2  蒸汽預熱噴吹罐,穩(wěn)定噴煤,減少堵槍

    在每個噴吹罐下部1.5 m處用Φ20 mm無縫鋼管纏繞噴吹罐外部,每圈間隔16 cm左右,在每個噴吹罐的進蒸汽處安裝手動與氣動閥門,同時,在蒸汽管末端安裝疏水閥裝置,自動排水;在電腦上設置控制程序,實現(xiàn)全自動開關閥門。程序判斷噴吹罐內(nèi)溫度,溫度<65 ℃時,程序自動開啟蒸汽供給閥。當噴吹罐煤粉溫度在蒸汽在作用下,溫度>70 ℃時,程序自動關閉蒸汽供給閥。

    噴吹罐蒸汽預熱效果:(1)從投入使用以來,工作噴吹罐溫度保持在65 ℃~70 ℃進行噴煤。(2)噴吹罐出煤閥前端溫度約65 ℃,分配器入口溫度約62 ℃,風口前的煤槍溫度約56 ℃。(3)倒罐過程中分配器壓力波動減小,出煤較順暢(波動值由之前的250 kPa降低到100 kPa)。(4)混合后壓力與噴吹罐壓力差值降低,更利于噴煤(差值由之前的30~40kPa降低到8~15kPa)。(5)補氣流量大約下降150m3/h、罐壓大約下降50kPa。(6)底部流化裝置未出現(xiàn)過板結。(7)高爐未因煤粉過濕出現(xiàn)過堵槍。

    3  結語

    (1)降低高爐入爐堿金屬負荷至3.5 kg/t以下,主要是控制住高有害元素原燃料的使用,使得燒結與球團礦堿金屬<0.135 kg/t;控制好焦炭堿金屬<0.18 kg/t;降低入爐鋅負荷,近期<0.5 kg/t,從源頭上抓起,降低有害元素的入爐量,減輕其對原燃料和操作的影響。

    (2)對焦炭質量要綜合管控,尤其對焦炭的冷態(tài)、熱態(tài)強度指標要平衡好,不能顧此失彼。計劃好配煤配比,向采購部門提出采購配比周期,物流部門配合,尤其骨架主焦煤配比如一類主焦,必須>10天存量,這是焦炭質量保證和連續(xù)穩(wěn)定的基本條件。

    (3)大角度、大角差、中心加焦是一種非常好的布料方式,其核心是適當抑制邊沿氣流,確保中心氣流,達到爐況長期穩(wěn)定順行、降低燃料比的目的。在高爐操作制度上以抑邊沿,發(fā)展中心,減少鐵水環(huán)流對側壁的沖刷,也是有效的護爐方法。

    (4)通過大批重,批重視原燃料條件,礦石的批重控制在高爐產(chǎn)量的0.9%-1.1%左右。批重的擴大提高了高爐的爐況穩(wěn)定性,高爐爐況抗波動能力及煤氣利用率得到提高,實現(xiàn)了長期的穩(wěn)順行。

    (5)Ti的富集對保護爐缸磚襯起著核心作用,也是高爐護爐的常規(guī)動作。加入一定量的釩鈦礦,使生鐵中的ω(Ti)在0.10%~0.15%,ω(Si)在0.55%~0.85%、ω(S)在0.010%~0.020%,能有效地促進護爐物質TiC、TiN的形成,達到很好的護爐效果,又能避免對爐況產(chǎn)生不利影響。

    (6)開放中心的布料制度與加釩鈦球相配合可以達到最佳的護爐效果。

    (7)穩(wěn)定進口煤配比,嚴格控制灰分,提高置換比,保證了高爐煤比提升,降低了入爐燃料比,降本增效明顯。噴吹罐蒸汽預熱,解決了噴吹罐底部流化板結難題,穩(wěn)定了噴吹壓力,減少了高爐堵槍,實現(xiàn)大噴吹量下的穩(wěn)定輸送,為高爐降本增效奠定基礎。

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