-
摘 要 對(duì)柳鋼3號(hào)高爐處理爐況波動(dòng)進(jìn)行總結(jié),通過(guò)對(duì)爐況波動(dòng)的原因,恢復(fù)過(guò)程進(jìn)行分析,為了避免類(lèi)似事故發(fā)生及在發(fā)生失常事故后如何避免事故擴(kuò)大化提供經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞 高爐 爐況 處理
1 概述
柳鋼3號(hào)高爐(2000 m3)于2008-05投產(chǎn),2個(gè)鐵口、26個(gè)風(fēng)口,采用串罐無(wú)鐘爐頂,雙均排壓系統(tǒng),板壁冷卻壁,陶瓷杯爐底,軟水閉路循環(huán)與開(kāi)環(huán)結(jié)合冷卻系統(tǒng)。2017-01-11起高爐配用水焦,因焦炭負(fù)荷未退夠,造成高爐連續(xù)出現(xiàn)低爐溫現(xiàn)象,后因提溫措施未到位,高爐壓邊時(shí)機(jī)也不對(duì),2017-01-12 T18:50高爐出現(xiàn)冷懸恢復(fù)后又頻繁出現(xiàn)邊緣管道氣流,邊緣管道氣流造成布料平臺(tái)混亂,加之礦焦角度整體下移,造成中心料面堆高,布料時(shí)礦石沿著料面斜坡滾至邊緣,造成邊緣負(fù)荷不穩(wěn)定,導(dǎo)致邊緣氣流不穩(wěn)定,料柱透氣性差,給爐況恢復(fù)造成困難。通過(guò)實(shí)施集中堵風(fēng)口等措施,3號(hào)高爐經(jīng)過(guò)近20天的調(diào)整處理,高爐爐況才趨于正常。爐況波動(dòng)及處理期間,燒損風(fēng)口小套2個(gè),產(chǎn)量下降約1.5萬(wàn)噸,焦比升高約39kg/t,損失較大。為了防止類(lèi)似事故再次發(fā)生,本文對(duì)爐況波動(dòng)的原因進(jìn)行分析,總結(jié)教訓(xùn)并制定了預(yù)防措施。
2 爐況波動(dòng)的原因分析
2.1 焦炭質(zhì)量變差
焦化干熄故障檢修出水焦,高爐逐步增加水焦配用量至30%,焦炭熱態(tài)性能下降,焦炭M10由原來(lái)的6.5%升至7.9%,對(duì)高爐穩(wěn)定帶來(lái)影響。
2.2焦炭質(zhì)量變差,操作上沒(méi)有應(yīng)對(duì)好
2017-1-11高爐開(kāi)始配用水焦,高爐按經(jīng)驗(yàn)退焦炭負(fù)荷,待水焦反應(yīng)爐溫偏下限,高爐沒(méi)有重視,造成高爐連續(xù)出現(xiàn)低爐溫現(xiàn)象,2017-1-12白班與中班爐溫趨勢(shì)如圖1所示。2017-1-12 T 6:50礦角整體上1°壓邊,2017-11-12T 10:00壓量關(guān)系偏緊,2017-11-12T 10:45調(diào)回原制度,白班減輕焦炭負(fù)荷、加凈焦提爐溫,由于連續(xù)低爐溫壓量關(guān)系變緊張,料柱透氣性惡化,到2017-1-12T 18:50懸料,后續(xù)爐況恢復(fù)較慢,爐況向差。
2.3 處理過(guò)程中穩(wěn)定爐況的條件沒(méi)有創(chuàng)造好
處理爐況過(guò)程中過(guò)早優(yōu)化,加負(fù)荷過(guò)快,導(dǎo)致低爐溫,造成爐況穩(wěn)定性差。疏導(dǎo)煤氣流的制度沒(méi)有形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí),平鋪礦石過(guò)快、上角度錯(cuò)過(guò)時(shí)機(jī),料面不平,造成爐況反復(fù)波動(dòng)。 2017-1-14爐況稍有好轉(zhuǎn)時(shí),礦石布料平臺(tái)平鋪過(guò)快,造成邊緣與中心兩頭壓,兩道氣流受抑制,壓量關(guān)系變差,風(fēng)量萎縮,走料不好,被迫退回制度。2017-1-19邊緣氣流變強(qiáng),中心氣流變?nèi)?,沒(méi)有及時(shí)上角度抑制邊緣,錯(cuò)過(guò)時(shí)機(jī)2017-1-20邊緣出現(xiàn)管道氣流頻繁翻料,中心氣流出不來(lái)。邊緣頻繁翻料后料面不平,低角度布料恢復(fù),布料時(shí)礦石沿著料面斜坡滾至邊緣,造成邊緣負(fù)荷不穩(wěn)定,導(dǎo)致邊緣氣流不穩(wěn)定,料柱透氣性差,給爐況恢復(fù)造成困難。
2.4 冷卻壁漏水
3號(hào)高爐服役將近9年,冷卻壁有漏水,因高爐爐身平臺(tái)煤氣量大,查漏不安全,短時(shí)間無(wú)法判斷是那一塊漏水。2、3、4號(hào)風(fēng)口一直有水流出,冷卻壁漏水入爐內(nèi)影響操作爐型,同時(shí)對(duì)爐溫影響較大,因無(wú)法定量分析,操作上把控爐溫難度增大。
3 爐況處理過(guò)程
這次爐況處理主要分三個(gè)階段,第一階段為一般處理階段,第二階段處理邊緣管道氣流,打開(kāi)中心階段,第三階段為堵風(fēng)口逐步恢復(fù)階段。
3.1 一般處理階段
2017-11-12,18:50冷懸,當(dāng)時(shí)生鐵Si含量0.27%,物理熱1475℃,爐溫低減風(fēng)料塌后料柱透氣性差,加風(fēng)困難。改裝料制度O392373353332312C414393362332301271161→O382363343322C414393362332301271161礦石平臺(tái)撮堆,發(fā)展邊緣與中心兩道氣流。礦批重由50 t逐步縮至40 t。加焦反應(yīng)爐溫上升后,高爐開(kāi)始接受風(fēng)量,風(fēng)量加上去后料快,當(dāng)時(shí)過(guò)于樂(lè)觀,2017-1-12 T 23:58批重?cái)U(kuò)至48 t,批重?cái)U(kuò)上去后走料逐漸呆滯,壓量關(guān)系吃緊,到2017-1-13 T 2:10再次出現(xiàn)懸料,坐料塌后料柱透氣性差,高爐不接受風(fēng)量,改制度O382363343322C414393362332301271161→O362342322302C394373342312282161發(fā)展邊緣氣流,當(dāng)時(shí)壓量關(guān)系緊,走料差,批重逐步縮至30 t疏導(dǎo)邊緣與中心兩道氣流,2017-1-14夜班壓量關(guān)系開(kāi)始緩解,逐步加至風(fēng)強(qiáng)化。2017-1-14 T 4:06調(diào)裝料制度O362342322302C394373342312282161→O372352332312C394373342312282161將礦石整體外移1°,2017-1-14 T8:55把礦石平臺(tái)平鋪拉寬O382362342322302C404383352322292161,經(jīng)過(guò)一個(gè)冶煉周期后2017-1-14 T14:23將礦焦角度整體外移,O392372352332302C414393362332292161礦石平臺(tái)拉寬至9°角差,礦石平臺(tái)拉寬后,批重逐步擴(kuò)至46t。調(diào)制度反應(yīng)后,壓量關(guān)系吃緊,風(fēng)量萎縮,走料變差。裝料制度退回O372352332312 C404383352322281162發(fā)展邊緣氣流,同時(shí)增加中心加焦疏導(dǎo)中心氣流。2017-1-15在料速快7.5批/h(正常爐況料速6.5批/h),爐溫充足的前提下,批重逐步擴(kuò)至44 t,焦炭負(fù)荷由3.8加至4.1。2017-1-16夜班重負(fù)荷反應(yīng)爐溫偏低,高爐被迫減風(fēng)提溫,壓量關(guān)系再次吃緊。2017-1-16 T15:38調(diào)裝料制度為O362342322302C394363332302272161發(fā)展邊緣改善透氣性。發(fā)展邊緣的裝料制度冶煉至2017-1-19,邊緣氣流越來(lái)越強(qiáng),中心氣流逐漸變?nèi)?,高爐沒(méi)有及時(shí)調(diào)整抑制邊緣氣流。到2017-1-20出現(xiàn)邊緣管道氣流,爐頂料面頻繁翻料,從爐頂成像儀觀察只見(jiàn)邊緣局部管道氣流,不見(jiàn)中心氣流出來(lái)。
3.2 處理邊緣管道氣流,打開(kāi)中心階段
2017-1-20開(kāi)始,采取穩(wěn)步打開(kāi)中心,裝料制度上逐步抬礦焦角度,力求實(shí)現(xiàn)兩道分布,裝料制度調(diào)為O383363333C404383352322282151因邊緣管道氣流造成布料平臺(tái)混亂,布料失真,高爐一直風(fēng)量難全,2017-1-22和2017-1-24查出11號(hào)和25號(hào)風(fēng)口小套漏水,這兩個(gè)風(fēng)口均在鐵口正上方,當(dāng)時(shí)小套可控,一直沒(méi)有更換。2017-1-29兩個(gè)小套漏水變大,高爐透氣性變差,風(fēng)量萎縮,出現(xiàn)滑料頻繁現(xiàn)象,爐況再次向差。
3.3 堵風(fēng)口逐步恢復(fù)階段
2017-1-30休風(fēng)料后高爐休風(fēng)更換11號(hào)和15號(hào)風(fēng)口小套,集中堵4、5、6、7號(hào)共4個(gè)風(fēng)口。定風(fēng)壓0.3 MPa操作,風(fēng)口面積0.2284 m2,風(fēng)溫為1000℃,實(shí)際風(fēng)速為251 m/s,送風(fēng)負(fù)荷36/9.8=3.67。堵風(fēng)口后邊緣氣流會(huì)受抑制,送風(fēng)后改料制為O362343323302C395373342312271151發(fā)展邊緣氣流??紤]礦焦角度下移后,料面會(huì)中心堆高呈饅頭形,在布料中,以及料面下降過(guò)程中,礦易向邊緣滾動(dòng),造成邊緣煤氣流不穩(wěn)定且很容易受抑制。為了穩(wěn)定布料平臺(tái),消除布料失真現(xiàn)象,采取在邊緣加循環(huán)焦的措施。2017-1-30 T11:00開(kāi)始每10批料加1批凈焦布在40°環(huán)位。定風(fēng)壓0.3 MPa操作后,休風(fēng)料反應(yīng)爐溫充足,高爐透氣性良好,走料均勻、順暢。2017-1-31各參數(shù)在穩(wěn)定3個(gè)冶煉周期后,開(kāi)4、7號(hào)風(fēng)口,逐步加風(fēng)至3580 m3/min。風(fēng)壓控制0.32 MPa冶煉24 h后爐溫充足,走料順暢。2017-2-1打開(kāi)5、6號(hào)風(fēng)口,風(fēng)量加至4000 m3/min,風(fēng)壓控制0.35 MPa。全風(fēng)口作業(yè)后,邊緣氣流趨于均勻,具備上角度壓邊的條件。2017-2-1 T9:00礦焦布料角度整體外移1°,制度反應(yīng)后壓量關(guān)系穩(wěn)定,走料順暢。2017-2-1 T15:10礦石角度外移1°(礦石最小角度30°未動(dòng)),礦石平臺(tái)拉寬至8°。2017-2-2T9:20礦石繼續(xù)外移,具體改變過(guò)程。
休風(fēng)堵風(fēng)口后經(jīng)過(guò)4天的調(diào)整,順行完全正常,煤氣分布明顯改善,爐頂溫度下降,頂溫偏差在30℃以?xún)?nèi),十字測(cè)溫邊緣各點(diǎn)溫度顯著下降,并穩(wěn)定在200℃左右,煤氣利用率2017-2-5由原來(lái)的40.3%提高至46.9%。2017-2-3在用完風(fēng)溫、穩(wěn)定料速、找準(zhǔn)負(fù)荷、穩(wěn)定爐溫的前提下,取消加循環(huán)焦。2017-2-1~2017-2-5連續(xù)加負(fù)荷,穩(wěn)定焦炭批重,每次加礦1~2 t,礦石批重由40 t加到56.8 t,負(fù)荷由3.67增加到4.49。2017-2-5高爐產(chǎn)量5338 t,燃料比523 kg/t,爐況恢復(fù)正常水平。
4 結(jié)語(yǔ)
(1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析與管理是高爐技術(shù)工作的核心。遇到爐況波動(dòng)要查找原因,制訂措施,客觀分析,對(duì)癥下藥。
(2)爐況處理過(guò)程中,對(duì)煤氣流變化判斷必須果斷、及時(shí)合理調(diào)整,否則就會(huì)貽誤調(diào)整時(shí)機(jī),甚至出現(xiàn)爐況反復(fù)。
(3)順行變差時(shí),調(diào)節(jié)裝料制度以疏導(dǎo)兩道氣流為主,同時(shí)下調(diào)礦焦布料角度,爐料堆尖布到爐喉半徑的中間地區(qū),這種布料只可短期作為處理手段,是“藥”而不能當(dāng)“飯”。在爐況順行后先用循環(huán)焦填平邊緣料面,再逐步抬布料角度,形成一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的上部裝料制度,穩(wěn)定的料制是料面和料柱結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、氣流分布受控的基礎(chǔ)。
(3)處理爐況期間要保證充足的爐溫基礎(chǔ),在氣流未穩(wěn)定前不能盲目過(guò)早加負(fù)荷,否則出現(xiàn)低爐溫,爐況恢復(fù)困難。
(4)當(dāng)上部裝料制度不起作用時(shí),集中堵風(fēng)口是穩(wěn)定氣流的有效手段。
(責(zé)任編輯:zgltw)