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摘 要 對(duì)馬鋼 A 高爐成功處理長(zhǎng)時(shí)間非計(jì)劃休風(fēng)的操作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)。要點(diǎn)是:休風(fēng)期間采取保溫,措施;制定復(fù)風(fēng)方案并細(xì)化優(yōu)化、合理控制各項(xiàng)操作參數(shù);根據(jù)實(shí)際投入鐵口的先后順序,和開(kāi)風(fēng)口順序,處理低溫渣鐵;復(fù)風(fēng)后74h達(dá)到全風(fēng)全氧水平,進(jìn)行強(qiáng)化冶煉,恢復(fù)到正常生產(chǎn)水平,取得良好效果。
關(guān)鍵詞 特大型高爐 非計(jì)劃長(zhǎng)期休風(fēng) 復(fù)風(fēng)恢復(fù)爐況
馬鋼A、B(4000m3)高爐分別于2007年2月8日和5月24日投產(chǎn)。2014年以來(lái)兩座高爐生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)逐年提升(見(jiàn)表1)。2017年7月11日凌晨2:40 A爐發(fā)生電氣故障,中控部分電纜損毀全爐斷電,高爐被迫非計(jì)劃休風(fēng),至7月14日15:46復(fù)風(fēng),休風(fēng)時(shí)間共計(jì)83h35min, 7月16日1:53(復(fù)風(fēng)后34h),風(fēng)口全部捅開(kāi), 7月17日17:32(復(fù)風(fēng)后74h)風(fēng)量恢復(fù)至6500 m3/min,氧量13000 m3/h達(dá)到全風(fēng)全氧水平,成功實(shí)現(xiàn)了非計(jì)劃長(zhǎng)期休風(fēng)的爐況恢復(fù)。
1 非計(jì)劃休風(fēng)前爐況基礎(chǔ)
A高爐于7月11日凌晨發(fā)生電氣故障,部分電纜損毀全爐停電,高爐被迫緊急休風(fēng)。休風(fēng)前爐況穩(wěn)定順行,熱量充沛,化學(xué)熱[Si]0.45-0.50%,鐵水溫度:1520-1530℃,渣鐵流動(dòng)性良好。緊急休風(fēng)后36個(gè)風(fēng)口狀態(tài)良好,無(wú)灌渣。休風(fēng)前主要操作參數(shù)及指標(biāo)如表2。
2 非計(jì)劃休風(fēng)后的各項(xiàng)保溫措施[1]
由于此次非計(jì)劃休風(fēng),對(duì)高爐影響區(qū)域較多,涉及熱風(fēng)爐、爐頂、水渣、爐前各個(gè)作業(yè)區(qū),且恢復(fù)時(shí)間不確定,為減少爐缸熱量損失,防止?fàn)t缸大涼甚至凍結(jié),高爐采取以下措施保溫。
(1)休風(fēng)后堵嚴(yán)各風(fēng)口,并用石棉封住各個(gè)風(fēng)口異徑管,將高爐熱量損失減少到最小。
(2)組織爐前及時(shí)更換磨漏小套一個(gè),放撇渣器,并積極做好各鐵溝渣溝的保溫,為長(zhǎng)時(shí)間休風(fēng)后出鐵做好準(zhǔn)備,并安排當(dāng)班工長(zhǎng)每隔1小時(shí)巡檢風(fēng)口平臺(tái)和爐頂點(diǎn)火,確保風(fēng)口堵嚴(yán)實(shí)、爐頂明火狀態(tài)。
(3)通知爐體控水,降低高爐冷卻強(qiáng)度,并詳細(xì)檢查設(shè)備是否有漏水,防止高爐漏水,造成爐缸大涼。
3 高爐送風(fēng)后恢復(fù)方案制定
考慮到高爐處于爐役中后期,經(jīng)過(guò)不斷強(qiáng)化冶煉,全焦負(fù)荷為4.4,為歷史年平均比較,負(fù)荷較重,沒(méi)有輕負(fù)荷料,沒(méi)有加焦炭。且此次休風(fēng)為非計(jì)劃時(shí)間長(zhǎng)達(dá)83h的休風(fēng),從爐頂看料面,料線較深,已達(dá)爐身十六層冷卻壁附近。考慮到有可能爐涼,因此,復(fù)風(fēng)恢復(fù)操作主要以加熱爐缸熱量活化爐缸,謹(jǐn)慎穩(wěn)定恢復(fù)為主。
3.1 復(fù)風(fēng)料、裝料制度的確定
(1)加焦量及加焦方式按下述方案執(zhí)行:
(5K+5H)×5+(3K+5H)×6+(K+5H)×n ;負(fù)荷:3.8,堿度1.05,核料[Si]:1.0%;
(2)用料結(jié)構(gòu):降低球團(tuán)、紐曼比例,增加自產(chǎn)礦比例,提高渣比;
(3)復(fù)風(fēng)料配螢石,變料加入量按渣中CaF2含量2.5-3.0%;
(4)加空焦時(shí)帶酸料;
(5)復(fù)風(fēng)時(shí)裝料制度稍作調(diào)整:C987654/222222 O9876/2333。
3.2 捅風(fēng)口方案的確定
(1)捅風(fēng)口加風(fēng)條件:下料順暢無(wú)連續(xù)崩滑料,出渣鐵正常,爐溫[Si]≥0.45,PT≥1460℃以上,考慮捅風(fēng)口恢復(fù)風(fēng)量;
(2)加負(fù)荷條件:爐溫[Si]≥0.8,PT≥1490℃以上;下料順暢,頂溫合適;風(fēng)壓平穩(wěn),K值參考:38-42;出渣鐵順暢,增加焦炭負(fù)荷。
(3)復(fù)風(fēng)前堵下列風(fēng)口:1#、2#、3#、4#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、共18個(gè)風(fēng)口,S18=0.2330m2 ,風(fēng)口布局如下,復(fù)風(fēng)主要參數(shù)見(jiàn)表2。
3.3 出鐵組織的確定
2TH、4TH埋氧槍,做臨時(shí)溝,做到前期冷渣鐵先以進(jìn)干渣坑位,視實(shí)際渣鐵流動(dòng)狀況能及時(shí)在線切換進(jìn)罐,解體機(jī)工作正常能隨時(shí)工作。復(fù)風(fēng)初期風(fēng)量偏小,優(yōu)先保證其中一個(gè)鐵口正常出鐵,并做好第一爐鐵水不過(guò)撇渣器的準(zhǔn)備,一旦出鐵正常,開(kāi)口按照正間隔打開(kāi)鐵口,待風(fēng)量恢復(fù)到一定水平,渣鐵正常,考慮打開(kāi)另一個(gè)鐵口,2TH、4TH對(duì)倒出鐵。
4 復(fù)風(fēng)爐況恢復(fù)過(guò)程
4.1 復(fù)風(fēng)操作和出鐵選擇
7月14日15:46高爐復(fù)風(fēng),起始風(fēng)量3000m3/min,全風(fēng)溫作業(yè),初始風(fēng)溫僅850℃,熱風(fēng)爐燒爐逐步提高風(fēng)溫。17:29 4TH鐵口來(lái)鐵,渣鐵流動(dòng)性可,順利通過(guò)撇渣器,進(jìn)入鐵水罐。初期鐵水流動(dòng)性尚可,[Si]0.30%、[S]0.030%,鐵水溫度1350℃,由于休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng),爐缸內(nèi)存在的大量低溫渣鐵涌出,爐內(nèi)反應(yīng)為探尺呆滯,3個(gè)探尺交替出現(xiàn)崩料,下料不均,煤氣利用率偏低,煤氣流分布較差。爐外表現(xiàn)為出鐵狀況迅速變差,出鐵時(shí)間短,渣鐵分離困難,大量冷態(tài)渣流出,渣溝結(jié)死。至7月15日7:00(復(fù)風(fēng)后15h)測(cè)溫持續(xù)偏低,鐵水溫度在1344-1380℃之間,風(fēng)量恢復(fù)緩慢,15日7:30組合空焦到達(dá)風(fēng)口帶,爐溫恢復(fù)至[Si]0.6%,鐵水測(cè)溫1420℃左右,隨后組合空焦逐步作用,[Si]0.6-1.0%,鐵水測(cè)溫1450℃,渣鐵熱量和流動(dòng)性好轉(zhuǎn),15日11:04(復(fù)風(fēng)后19h)打開(kāi)2TH鐵口,2TH、4TH對(duì)倒出鐵,風(fēng)量加快恢復(fù)。
4.2 開(kāi)風(fēng)口過(guò)程
開(kāi)風(fēng)口根據(jù)計(jì)劃有序進(jìn)行。復(fù)風(fēng)前捅開(kāi)準(zhǔn)備投溝的2TH、4TH附近區(qū)域風(fēng)口18個(gè),其他風(fēng)口堵嚴(yán),并保證不吹開(kāi),如上圖所示。7月14日16:20風(fēng)量3000m3/min,由于爐前出鐵狀況較差,爐溫長(zhǎng)時(shí)間偏低水平,且探尺呆滯明顯,崩滑料較多,風(fēng)量恢復(fù)謹(jǐn)慎,基本維持標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速在210-230 m/s之間,逐步活化爐缸的目的。風(fēng)口捅開(kāi)順序?yàn)?TH、4TH鐵口之間,至15日12:00風(fēng)量恢復(fù)至5000 m3/min,全開(kāi)風(fēng)口共29個(gè),送風(fēng)面積0.3525m2。此時(shí)組合空焦已達(dá)風(fēng)口,鐵水溫度1420℃,硅1.0%左右,鐵水物理熱整體偏低說(shuō)明爐內(nèi)整體仍然熱量不足。21:36組合空焦持續(xù)作用,[Si]持續(xù)偏高,基本維持在1.0-2.2%的高硅水平,化學(xué)熱充足,鐵水測(cè)溫逐步升高并穩(wěn)定在1500℃以上,風(fēng)量達(dá)6000 m3/min,全開(kāi)風(fēng)口共34個(gè),風(fēng)口面積0.4434m2,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速230m/s左右,此時(shí)開(kāi)始富氧,初期富氧6000m3/h,渣鐵流動(dòng)性良好,遂加快富氧節(jié)奏,并捅開(kāi)剩余2個(gè)風(fēng)口。至16日1:53風(fēng)量6300 m3/min ,36個(gè)風(fēng)口全開(kāi),風(fēng)口面積恢復(fù)至休風(fēng)前0.4680m2,復(fù)風(fēng)至風(fēng)口全開(kāi)共34h。
4.3 焦比的調(diào)整
此次非計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間較長(zhǎng),且休風(fēng)前未來(lái)得及加入一定的輕料,降低負(fù)荷措施,爐頂觀察料線過(guò)深,熱風(fēng)爐暫時(shí)無(wú)法恢復(fù)休風(fēng)前水平。經(jīng)過(guò)綜合考慮,為保證送風(fēng)后充分活化爐缸,選擇以組合料的形式加入焦炭,共三段,焦比分別為2350kg/t 、1550kg/t 、780kg/t,復(fù)風(fēng)初期根據(jù)風(fēng)口數(shù)少量噴煤,力求全風(fēng)溫操作,待空焦下達(dá)風(fēng)口后,測(cè)溫達(dá)1420℃,[Si]達(dá)1.0%左右,大幅減煤,小幅撤風(fēng)溫穩(wěn)定高爐燃料比在較高水平??战雇耆饔煤螅M管[Si]持續(xù)偏高達(dá)1.0-2.0%之間,但鐵水測(cè)溫長(zhǎng)時(shí)間偏低<1500℃,待組合空焦完全置換完畢,鐵水測(cè)溫穩(wěn)定在1500-1530℃之間,[Si]基本維持在0.6-1.0%之間,此時(shí)渣鐵流動(dòng)性良好,逐步降低焦比至至340kg/t,復(fù)風(fēng)后56h接近休風(fēng)前正常生產(chǎn)水平。
5 結(jié)語(yǔ)
(1)非計(jì)劃長(zhǎng)期休風(fēng),休風(fēng)后的保溫工作非常重要,必須按照計(jì)劃忍者落實(shí),風(fēng)口堵嚴(yán)實(shí),專人負(fù)責(zé),專人檢查,減小爐缸凍結(jié)的因素,為順利復(fù)風(fēng)創(chuàng)造條件。
(2)復(fù)風(fēng)后初期渣鐵能順利流出進(jìn)魚雷罐,為后期的恢復(fù)奠定了基礎(chǔ)。
(3)根據(jù)休風(fēng)時(shí)間做好復(fù)風(fēng)計(jì)劃,確定好全爐負(fù)荷、焦比;以最快速提熱、疏松料柱為目的。
(4)盡快排出爐內(nèi)涼渣鐵,風(fēng)溫盡可能上限用強(qiáng)制提熱,本次復(fù)風(fēng)風(fēng)溫只有850℃,前期較低爐溫時(shí)間長(zhǎng),推遲了恢復(fù)進(jìn)程,需吸取教訓(xùn)。
(5)因前期爐溫偏低,后期在開(kāi)風(fēng)口、富氧和焦比調(diào)整的過(guò)程中過(guò)于保守,以至于后期爐溫長(zhǎng)時(shí)間偏高,撤風(fēng)溫過(guò)渡,延緩恢復(fù)進(jìn)程。
6 參考文獻(xiàn)
[1] 任立軍,魏紅旗. 首鋼京唐1號(hào)高爐處置長(zhǎng)時(shí)間無(wú)計(jì)劃休風(fēng)實(shí)踐[J].煉鐵.2011,30(2):26-29.
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