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馬鋼4000m3高爐非計劃長期休風(fēng)快速恢復(fù)實踐

時間:2019-04-10 14:05來源:馬鞍山鋼鐵股份有限公司 作者:李華軍 點擊:
摘 要 對馬鋼 A 高爐成功處理長時間非計劃休風(fēng)的操作經(jīng)驗進行了總結(jié)。要點是:休風(fēng)期間采取保溫,措施;制定復(fù)風(fēng)方案并細化優(yōu)化、合理控制各項操作參數(shù);根據(jù)實際投入鐵口的先
  • 摘  要  對馬鋼 A 高爐成功處理長時間非計劃休風(fēng)的操作經(jīng)驗進行了總結(jié)。要點是:休風(fēng)期間采取保溫,措施;制定復(fù)風(fēng)方案并細化優(yōu)化、合理控制各項操作參數(shù);根據(jù)實際投入鐵口的先后順序,和開風(fēng)口順序,處理低溫渣鐵;復(fù)風(fēng)后74h達到全風(fēng)全氧水平,進行強化冶煉,恢復(fù)到正常生產(chǎn)水平,取得良好效果。

    關(guān)鍵詞  特大型高爐   非計劃長期休風(fēng)  復(fù)風(fēng)恢復(fù)爐況

    馬鋼A、B(4000m3)高爐分別于2007年2月8日和5月24日投產(chǎn)。2014年以來兩座高爐生產(chǎn)穩(wěn)定運行,經(jīng)濟技術(shù)指標逐年提升(見表1)。2017年7月11日凌晨2:40 A爐發(fā)生電氣故障,中控部分電纜損毀全爐斷電,高爐被迫非計劃休風(fēng),至7月14日15:46復(fù)風(fēng),休風(fēng)時間共計83h35min, 7月16日1:53(復(fù)風(fēng)后34h),風(fēng)口全部捅開, 7月17日17:32(復(fù)風(fēng)后74h)風(fēng)量恢復(fù)至6500 m3/min,氧量13000 m3/h達到全風(fēng)全氧水平,成功實現(xiàn)了非計劃長期休風(fēng)的爐況恢復(fù)。

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    1  非計劃休風(fēng)前爐況基礎(chǔ)

    A高爐于7月11日凌晨發(fā)生電氣故障,部分電纜損毀全爐停電,高爐被迫緊急休風(fēng)。休風(fēng)前爐況穩(wěn)定順行,熱量充沛,化學(xué)熱[Si]0.45-0.50%,鐵水溫度:1520-1530℃,渣鐵流動性良好。緊急休風(fēng)后36個風(fēng)口狀態(tài)良好,無灌渣。休風(fēng)前主要操作參數(shù)及指標如表2。

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    2  非計劃休風(fēng)后的各項保溫措施[1]

    由于此次非計劃休風(fēng),對高爐影響區(qū)域較多,涉及熱風(fēng)爐、爐頂、水渣、爐前各個作業(yè)區(qū),且恢復(fù)時間不確定,為減少爐缸熱量損失,防止?fàn)t缸大涼甚至凍結(jié),高爐采取以下措施保溫。

    (1)休風(fēng)后堵嚴各風(fēng)口,并用石棉封住各個風(fēng)口異徑管,將高爐熱量損失減少到最小。

    (2)組織爐前及時更換磨漏小套一個,放撇渣器,并積極做好各鐵溝渣溝的保溫,為長時間休風(fēng)后出鐵做好準備,并安排當(dāng)班工長每隔1小時巡檢風(fēng)口平臺和爐頂點火,確保風(fēng)口堵嚴實、爐頂明火狀態(tài)。

    (3)通知爐體控水,降低高爐冷卻強度,并詳細檢查設(shè)備是否有漏水,防止高爐漏水,造成爐缸大涼。

    3  高爐送風(fēng)后恢復(fù)方案制定

    考慮到高爐處于爐役中后期,經(jīng)過不斷強化冶煉,全焦負荷為4.4,為歷史年平均比較,負荷較重,沒有輕負荷料,沒有加焦炭。且此次休風(fēng)為非計劃時間長達83h的休風(fēng),從爐頂看料面,料線較深,已達爐身十六層冷卻壁附近??紤]到有可能爐涼,因此,復(fù)風(fēng)恢復(fù)操作主要以加熱爐缸熱量活化爐缸,謹慎穩(wěn)定恢復(fù)為主。

    3.1  復(fù)風(fēng)料、裝料制度的確定

    (1)加焦量及加焦方式按下述方案執(zhí)行:

      (5K+5H)×5+(3K+5H)×6+(K+5H)×n ;負荷:3.8,堿度1.05,核料[Si]:1.0%;

    (2)用料結(jié)構(gòu):降低球團、紐曼比例,增加自產(chǎn)礦比例,提高渣比;

    (3)復(fù)風(fēng)料配螢石,變料加入量按渣中CaF2含量2.5-3.0%;

    (4)加空焦時帶酸料;

    (5)復(fù)風(fēng)時裝料制度稍作調(diào)整:C987654/222222  O9876/2333。

    3.2  捅風(fēng)口方案的確定

    (1)捅風(fēng)口加風(fēng)條件:下料順暢無連續(xù)崩滑料,出渣鐵正常,爐溫[Si]≥0.45,PT≥1460℃以上,考慮捅風(fēng)口恢復(fù)風(fēng)量;

    (2)加負荷條件:爐溫[Si]≥0.8,PT≥1490℃以上;下料順暢,頂溫合適;風(fēng)壓平穩(wěn),K值參考:38-42;出渣鐵順暢,增加焦炭負荷。

    (3)復(fù)風(fēng)前堵下列風(fēng)口:1#、2#、3#、4#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、共18個風(fēng)口,S18=0.2330m2 ,風(fēng)口布局如下,復(fù)風(fēng)主要參數(shù)見表2。

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    3.3  出鐵組織的確定

    2TH、4TH埋氧槍,做臨時溝,做到前期冷渣鐵先以進干渣坑位,視實際渣鐵流動狀況能及時在線切換進罐,解體機工作正常能隨時工作。復(fù)風(fēng)初期風(fēng)量偏小,優(yōu)先保證其中一個鐵口正常出鐵,并做好第一爐鐵水不過撇渣器的準備,一旦出鐵正常,開口按照正間隔打開鐵口,待風(fēng)量恢復(fù)到一定水平,渣鐵正常,考慮打開另一個鐵口,2TH、4TH對倒出鐵。

    4  復(fù)風(fēng)爐況恢復(fù)過程

    4.1  復(fù)風(fēng)操作和出鐵選擇

    7月14日15:46高爐復(fù)風(fēng),起始風(fēng)量3000m3/min,全風(fēng)溫作業(yè),初始風(fēng)溫僅850℃,熱風(fēng)爐燒爐逐步提高風(fēng)溫。17:29 4TH鐵口來鐵,渣鐵流動性可,順利通過撇渣器,進入鐵水罐。初期鐵水流動性尚可,[Si]0.30%、[S]0.030%,鐵水溫度1350℃,由于休風(fēng)時間長,爐缸內(nèi)存在的大量低溫渣鐵涌出,爐內(nèi)反應(yīng)為探尺呆滯,3個探尺交替出現(xiàn)崩料,下料不均,煤氣利用率偏低,煤氣流分布較差。爐外表現(xiàn)為出鐵狀況迅速變差,出鐵時間短,渣鐵分離困難,大量冷態(tài)渣流出,渣溝結(jié)死。至7月15日7:00(復(fù)風(fēng)后15h)測溫持續(xù)偏低,鐵水溫度在1344-1380℃之間,風(fēng)量恢復(fù)緩慢,15日7:30組合空焦到達風(fēng)口帶,爐溫恢復(fù)至[Si]0.6%,鐵水測溫1420℃左右,隨后組合空焦逐步作用,[Si]0.6-1.0%,鐵水測溫1450℃,渣鐵熱量和流動性好轉(zhuǎn),15日11:04(復(fù)風(fēng)后19h)打開2TH鐵口,2TH、4TH對倒出鐵,風(fēng)量加快恢復(fù)。

    4.2  開風(fēng)口過程

    開風(fēng)口根據(jù)計劃有序進行。復(fù)風(fēng)前捅開準備投溝的2TH、4TH附近區(qū)域風(fēng)口18個,其他風(fēng)口堵嚴,并保證不吹開,如上圖所示。7月14日16:20風(fēng)量3000m3/min,由于爐前出鐵狀況較差,爐溫長時間偏低水平,且探尺呆滯明顯,崩滑料較多,風(fēng)量恢復(fù)謹慎,基本維持標準風(fēng)速在210-230 m/s之間,逐步活化爐缸的目的。風(fēng)口捅開順序為2TH、4TH鐵口之間,至15日12:00風(fēng)量恢復(fù)至5000 m3/min,全開風(fēng)口共29個,送風(fēng)面積0.3525m2。此時組合空焦已達風(fēng)口,鐵水溫度1420℃,硅1.0%左右,鐵水物理熱整體偏低說明爐內(nèi)整體仍然熱量不足。21:36組合空焦持續(xù)作用,[Si]持續(xù)偏高,基本維持在1.0-2.2%的高硅水平,化學(xué)熱充足,鐵水測溫逐步升高并穩(wěn)定在1500℃以上,風(fēng)量達6000 m3/min,全開風(fēng)口共34個,風(fēng)口面積0.4434m2,標準風(fēng)速230m/s左右,此時開始富氧,初期富氧6000m3/h,渣鐵流動性良好,遂加快富氧節(jié)奏,并捅開剩余2個風(fēng)口。至16日1:53風(fēng)量6300 m3/min ,36個風(fēng)口全開,風(fēng)口面積恢復(fù)至休風(fēng)前0.4680m2,復(fù)風(fēng)至風(fēng)口全開共34h。

    4.3  焦比的調(diào)整

    此次非計劃休風(fēng)時間較長,且休風(fēng)前未來得及加入一定的輕料,降低負荷措施,爐頂觀察料線過深,熱風(fēng)爐暫時無法恢復(fù)休風(fēng)前水平。經(jīng)過綜合考慮,為保證送風(fēng)后充分活化爐缸,選擇以組合料的形式加入焦炭,共三段,焦比分別為2350kg/t 、1550kg/t 、780kg/t,復(fù)風(fēng)初期根據(jù)風(fēng)口數(shù)少量噴煤,力求全風(fēng)溫操作,待空焦下達風(fēng)口后,測溫達1420℃,[Si]達1.0%左右,大幅減煤,小幅撤風(fēng)溫穩(wěn)定高爐燃料比在較高水平??战雇耆饔煤螅M管[Si]持續(xù)偏高達1.0-2.0%之間,但鐵水測溫長時間偏低<1500℃,待組合空焦完全置換完畢,鐵水測溫穩(wěn)定在1500-1530℃之間,[Si]基本維持在0.6-1.0%之間,此時渣鐵流動性良好,逐步降低焦比至至340kg/t,復(fù)風(fēng)后56h接近休風(fēng)前正常生產(chǎn)水平。

    5  結(jié)語

    (1)非計劃長期休風(fēng),休風(fēng)后的保溫工作非常重要,必須按照計劃忍者落實,風(fēng)口堵嚴實,專人負責(zé),專人檢查,減小爐缸凍結(jié)的因素,為順利復(fù)風(fēng)創(chuàng)造條件。

    (2)復(fù)風(fēng)后初期渣鐵能順利流出進魚雷罐,為后期的恢復(fù)奠定了基礎(chǔ)。

    (3)根據(jù)休風(fēng)時間做好復(fù)風(fēng)計劃,確定好全爐負荷、焦比;以最快速提熱、疏松料柱為目的。

    (4)盡快排出爐內(nèi)涼渣鐵,風(fēng)溫盡可能上限用強制提熱,本次復(fù)風(fēng)風(fēng)溫只有850℃,前期較低爐溫時間長,推遲了恢復(fù)進程,需吸取教訓(xùn)。

    (5)因前期爐溫偏低,后期在開風(fēng)口、富氧和焦比調(diào)整的過程中過于保守,以至于后期爐溫長時間偏高,撤風(fēng)溫過渡,延緩恢復(fù)進程。

    6  參考文獻

    [1] 任立軍,魏紅旗. 首鋼京唐1號高爐處置長時間無計劃休風(fēng)實踐[J].煉鐵.2011,30(2):26-29.


    (責(zé)任編輯:zgltw)
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