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摘 要 2#高爐于2013年4月建成投產(chǎn),服役5年左右時(shí)間,爐缸耐材侵蝕嚴(yán)重,爐缸側(cè)壁溫度高,高爐低風(fēng)壓、低冶強(qiáng)操作,高爐產(chǎn)量等指標(biāo)處于偏低水平。通過鈦球護(hù)爐、調(diào)整上下部調(diào)劑等措施,使?fàn)t缸側(cè)壁溫度得到有效控制并穩(wěn)定在可控范圍之內(nèi),后續(xù)通過逐步強(qiáng)化冶煉,高爐產(chǎn)量穩(wěn)定在較高水平,實(shí)現(xiàn)了高爐安全、穩(wěn)定、高產(chǎn) 。
關(guān)鍵詞 爐缸 侵蝕 護(hù)爐 強(qiáng)化
1 前言
鑫達(dá)集團(tuán)天茂公司煉鐵廠2#高爐(1080m3)于2013年4月建成投產(chǎn),2016年12月5日至2017年3月6日進(jìn)行中修,更換了8—14帶冷卻壁。中修開爐后不久,于 3月11日,發(fā)現(xiàn)爐缸二段冷卻壁有32根冷卻壁水管根部不同程度漏水,后改為中壓水開路并穿管處理維持生產(chǎn),穿管后冷卻水管內(nèi)徑由50mm縮變?yōu)?6mm。4月9日,東鐵口燒穿,高爐被迫緊急休風(fēng)處理,在處理東鐵口過程中發(fā)現(xiàn)鐵口周圍環(huán)碳因?yàn)殚L(zhǎng)期大量漏水致使碳磚氧化、粉化已經(jīng)非常嚴(yán)重,鐵口周圍環(huán)碳有效厚度只有約400mm,后用美固美特澆注料對(duì)鐵口通道周圍進(jìn)行澆筑修補(bǔ),向爐內(nèi)澆筑深度1m,處理完畢后,高爐送風(fēng)恢復(fù)爐況,至5月15日風(fēng)口全開,爐況基本恢復(fù)正常,后續(xù)通過排查,又發(fā)現(xiàn)二段冷卻壁有44根冷卻壁水管根部漏水,再次采取穿管處理,維持生產(chǎn)。
在高爐全風(fēng)后,發(fā)現(xiàn)二段冷卻壁75.9。方向(3#風(fēng)口下方)和260。(13#風(fēng)口下方)方向冷卻壁溫度和爐殼溫度持續(xù)升高,3#風(fēng)口下方二段冷卻壁溫度最高達(dá)190℃(電偶插入深度675mm),爐殼溫度最高達(dá)到88℃,13號(hào)風(fēng)口下方爐襯最高溫度達(dá)到640℃(電偶插入深度1120mm),冷卻壁水溫差2至3度。鑒于此,高爐被迫休風(fēng)堵3#、13#風(fēng)口,風(fēng)口面積由0.2076m2縮至0.1868m2,一方面配吃鈦球護(hù)爐,另外,在球團(tuán)中增加高鈦精粉,對(duì)高爐進(jìn)行護(hù)爐操作,同時(shí)控制風(fēng)壓≤320kPa,降低冶強(qiáng),維持生產(chǎn)。通過以上措施,3#風(fēng)口下方冷卻壁溫度基本穩(wěn)定在170℃左右,爐殼溫度穩(wěn)定在75℃左右,13#風(fēng)口下方耐材溫度穩(wěn)定在570℃以下。但因?yàn)轱L(fēng)壓使用較低,又堵兩個(gè)風(fēng)口,高爐產(chǎn)量一直處于偏低水平,具體如下表:
2 高爐護(hù)爐和強(qiáng)化冶煉
隨著下半年鋼鐵形勢(shì)進(jìn)一步走強(qiáng),公司重新調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,為了進(jìn)一步完成公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,2#高爐提產(chǎn)增效重新提上議程, 為此,煉鐵廠重新完善2#高爐爐缸燒穿應(yīng)急預(yù)案,在保證爐缸安全的前提下,遵循循序漸進(jìn)的原則,逐步提高2#高爐冶煉強(qiáng)度。強(qiáng)化分為兩個(gè)階段,如下:
2.1 第一階段
從10月上旬開始,風(fēng)壓由320kPa加至350kPa,風(fēng)量由2200m3/m加2500m3/m,富氧率由1.5%提升至3%,礦批由25噸擴(kuò)至28噸,爐頂壓力由180kPa提至200kPa,產(chǎn)量由3200噸提升至3500噸。此階段采取的措施如下:
(1)由于2#高爐爐底爐缸部位大部分熱電偶缺失,爐缸殘?zhí)己穸葻o法精確計(jì)算,我們建立了以爐缸冷卻壁熱流強(qiáng)度監(jiān)控為主,以爐殼溫度、冷卻壁溫度和耐材溫度監(jiān)控為輔的監(jiān)控手段組織2#高爐的生產(chǎn),參照熱流強(qiáng)度≤13000kcal/m2h,結(jié)合爐殼溫度≤85℃,冷卻壁溫度≤185℃,耐材溫度≤620℃,四者超其一必須加大護(hù)爐措施,必要時(shí)采取降低冶強(qiáng)、增加堵風(fēng)口數(shù)量、休風(fēng)涼爐等非常手段。
(2)完善高爐看水工檢查制度,要求看水工每?jī)尚r(shí)測(cè)量高爐圓周方向、鐵口兩側(cè)、3#和13#風(fēng)口下方等關(guān)鍵位置爐殼溫度和爐缸部位冷卻壁水溫差,每天檢測(cè)一次冷卻壁熱流強(qiáng)度,測(cè)量數(shù)據(jù)及時(shí)上傳。
(3)根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)變化間斷性配加鈦球,另外在本廠球團(tuán)中繼續(xù)增加高鈦精粉(球團(tuán)TiO2控制在1.5%左右),最終控制鐵水鈦含量在0.15%—0.25%,[Si]+[ Ti]≤0.65%。
(4)利用檢修機(jī)會(huì),對(duì)重點(diǎn)高溫部位進(jìn)行壓漿處理。
(5)爐前采用釩鈦炮泥,維護(hù)好鐵口深度,減少鐵口沖刷。
(6)高爐操作制度上采取“上引下活”的制度來穩(wěn)定爐況。上引即上部運(yùn)用中心加焦技術(shù),引導(dǎo)中心氣流,以發(fā)展中心氣流為主,兼顧邊緣氣流,下活即下部活躍爐缸,因?yàn)槎?個(gè)風(fēng)口,風(fēng)速?zèng)]有問題,重點(diǎn)是控制渣鐵熱量在1480℃以上,避免因?yàn)槿霠t鈦負(fù)荷較高造成爐缸堆積,影響高爐順行。運(yùn)用中心加焦后,爐喉十字測(cè)溫曲線變化如下圖:
2.2 第二階段
在觀察爐缸側(cè)壁溫度穩(wěn)定以后,從2018年1月開始,風(fēng)壓由350kPa逐步加至390kPa,風(fēng)量由2500m3/m加至2800m3/m以上,富氧率由3%提升至4%,礦批由28噸擴(kuò)至33噸,爐頂壓力由200kPa提至220kPa,產(chǎn)量由3500噸提升至3800~4000噸。此階段采取的措施如下:
(1)鈦球護(hù)爐由階段性改為常態(tài)化護(hù)爐,日常生產(chǎn)鈦球加入量按15kg/t配加,確保鐵水鈦含量始終維持在0.15%左右,結(jié)合熱流強(qiáng)度變化、冷卻壁溫度變化、爐殼溫度等變化調(diào)整鈦球量,最低下限15kg/t,做到常態(tài)化護(hù)爐。
(2)3月10號(hào)利用檢修機(jī)會(huì),調(diào)整了風(fēng)口長(zhǎng)度,風(fēng)口長(zhǎng)度由原來的470mm加長(zhǎng)至490mm,通過調(diào)整,增加了風(fēng)口前回旋區(qū)長(zhǎng)度,使風(fēng)口回旋區(qū)更加趨向于爐缸中心,活躍了爐缸,降低了因?yàn)殍F水鈦含量上升對(duì)高爐爐況造成的影響,同時(shí)也減少了環(huán)流對(duì)側(cè)壁的沖刷。
(3)下部調(diào)劑調(diào)整后,中心氣流進(jìn)一步開放,3月份調(diào)整布料矩陣,取消掉中心加焦,布料矩陣由:P324 322 320 228 K326 324 322 229 226 128調(diào)整為:P328 326 324 322 320K420 328 326 323 320 227,通過以上調(diào)整,高爐煤氣流分布更加趨于合理,爐況穩(wěn)定性進(jìn)一步提高,高爐產(chǎn)量指標(biāo)得到充分釋放。
3 高爐強(qiáng)化前后指標(biāo)及側(cè)壁溫度變化對(duì)比
4 結(jié)語
(1)2#高爐(1080m3)爐役末期爐缸側(cè)壁溫度高,通過水路改造、壓漿、鈦球護(hù)爐和堵風(fēng)口等手段,輔助以熱流強(qiáng)度等監(jiān)控手段,可以實(shí)現(xiàn)爐役末期的安全生產(chǎn)。
(2)在長(zhǎng)期堵兩個(gè)風(fēng)口和鐵水[Ti]含量比較高的情況下,通過上下部調(diào)劑,實(shí)現(xiàn)了上部開放中心,下部活躍爐缸,為高爐穩(wěn)定、順行、高產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
(3)對(duì)于爐役末期生產(chǎn)的高爐,在護(hù)爐措施上應(yīng)走常態(tài)化護(hù)爐的道路,避免出現(xiàn)斷斷續(xù)續(xù),以給予爐缸持續(xù)的安全保證。
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