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杜絕高爐爐缸燒穿

時間:2018-11-08 08:00來源:《煉鐵交流》雜志 作者:劉云彩 點擊:
  • 摘要 多年來,高爐爐缸燒穿一直困擾著我國煉鐵工作者,幾乎所有煉鐵廠都有燒穿的痛苦經(jīng)歷。實際,爐缸燒穿,現(xiàn)在已經(jīng)可以杜絕,因為我國已經(jīng)擁有成功的補(bǔ)爐經(jīng)驗,使已侵蝕的爐襯補(bǔ)上。

    關(guān)鍵詞 爐缸燒穿 釩鈦補(bǔ)爐 鈦化物 預(yù)防措施

    1 杜絕爐缸燒穿

    高爐燒穿是一個過程,爐襯被侵蝕需要一定時間。隨著磚襯的侵蝕,磚襯中的熱電偶溫度升高,鐵水逐漸接近冷卻壁,冷卻壁的進(jìn)出水溫差,越來越高,通過冷卻壁的熱流強(qiáng)度也越來越高。當(dāng)爐缸部位冷卻壁熱流強(qiáng)度升高或此區(qū)域的磚襯溫度升高,必須重視并連續(xù)觀察。如升高繼續(xù),說明侵蝕在繼續(xù),應(yīng)判明真相,及時采取措施。如不采取措施,有可能燒穿。

    爐襯侵蝕是不可避免的,但燒穿是可以避免。

    2 鈦礦補(bǔ)爐是防止燒穿的有效方法

    2.1 加含鈦礦物補(bǔ)爐

    用含鈦礦物補(bǔ)爐,是當(dāng)前唯一能將已侵蝕的爐襯補(bǔ)上的有效方法,也是走出燒穿威脅的基本方法。

    加含Ti爐料,能修補(bǔ)爐缸,最早是日本煉鐵專家發(fā)現(xiàn)的。日本早在50年代,就用本國含Ti的‘砂鐵’作為護(hù)爐料維護(hù)爐缸。以后又從國外購買使用。日本將此次實踐成果,發(fā)表在美國1978年煉鐵年會上[1],使世界認(rèn)知了它的作用,也直接影響到我國。

    首先在中國應(yīng)用補(bǔ)爐技術(shù)的是柳州鋼鐵廠。他們參考日本的經(jīng)驗和攀枝花鋼鐵公司的冶煉狀況,1981年1月在柳鋼2高爐開始試驗加釩鈦礦,磚襯溫度計裝在鐵口平面磚墻250mm內(nèi),溫度水平在400--500℃之間。3月11日將TiO2加到18Kg / t,12日加到20Kg / t,溫度迅速下滑,僅一周時間,磚襯溫度降到150℃(~43℃/日)以下。柳鋼的成功,開創(chuàng)了我國補(bǔ)爐操作的先河。是他們首次提出“補(bǔ)爐”概念:“根據(jù)裝設(shè)于爐缸邊墻內(nèi)電偶測到的數(shù)據(jù),及時采取‘補(bǔ)爐’措施,對預(yù)防爐缸燒穿起到十分有益的作用[2]?!碑?dāng)時的廠長是羅天然(?),負(fù)責(zé)此項工作的是韓弈和。

    1982年9月湘潭鋼鐵公司2號高爐試驗補(bǔ)爐,在試驗過程做了仔細(xì)分析,當(dāng)鐵水中含Ti在0.15%左右,一周后,爐缸冷卻壁水溫差降到正常水平(穩(wěn)定在2℃以下),高爐轉(zhuǎn)危為安,大修推遲到1986年進(jìn)行,爐役壽命達(dá)到11年。他們于1984年開會鑒定,在會上介紹用鈦礦補(bǔ)爐的成功經(jīng)驗,由此在我國宣傳、推廣了這一重要技術(shù),為減少爐缸燒穿、延長高爐壽命,作出了重大貢獻(xiàn)[3]。當(dāng)時倡議決策補(bǔ)爐的公司總工程師孟慶輝,他親自翻譯日本在美國年會上的補(bǔ)爐論文,向有關(guān)人員介紹。煉鐵廠廠長劉坤庭全力執(zhí)行,并認(rèn)真總結(jié),使這一成果,得到全國推廣[3]。

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    承德鋼鐵公司的陳培堅,為推廣鈦礦補(bǔ)爐,做出重要貢獻(xiàn)。當(dāng)年冶金部周傳典副部長,對他不止一次在大大小小的會議上表彰。周傳典在宋建成教授主編的《含鈦礦物護(hù)爐的理論與實踐》一書的代序中(冶金出版社,1994年出版)寫道:“對首創(chuàng)者要表彰,對傳播者同樣也要表彰。這項技術(shù)能在我國高爐上推廣就有賴于后一部分同志的不懈努力。

    “記得是1985年或1986年的初秋,我在遼寧興城開會,陳培堅專程前往,建議推廣鈦鐵礦護(hù)爐技術(shù)。他收集了幾家鐵廠的護(hù)爐資料,凡采用這項技術(shù)的,都有很明顯的效果,當(dāng)時,我是吃了一驚的。此類事是冶金部機(jī)關(guān)的職責(zé),并且情報所更有此職能。我們沒有能夠盡職,卻由他做了?!痪?,在承德召開了第一次含鈦物料護(hù)爐會議。這是一次小型會議,討論的卻是重要的問題。

    “到了1991年還是這位陳培堅,送來第一次會后含鈦物料護(hù)爐技術(shù)推廣的總結(jié)資料。…我看了總結(jié)資料,很受鼓舞!

    “此后,他進(jìn)行了廣泛的串聯(lián)。得到承鋼、攀鋼、攀礦、北京科技大學(xué)的贊同;又到成都,得到四川冶金廳王心讓同志的大力支持,終于促成了1991年6月在四川樂山召開的全國第二次含鈦物料護(hù)爐會議,這是一次200多人的大型會議,所有大中型高爐的廠家都參加了。會議交流了“七五”期間各廠含鈦物料護(hù)爐的經(jīng)驗,決定在煉鐵學(xué)會下邊成立鈦礦護(hù)爐學(xué)術(shù)委員會?!盵4]。

    是這些平凡的煉鐵工作者,提倡推廣補(bǔ)爐技術(shù),使它成就了侵蝕爐襯得以補(bǔ)上的唯一方法。

    2.2 鈦化物在爐缸的形成與沉積

    含鈦物料在爐內(nèi)還原析出金屬鈦后與碳、氮結(jié)合,生成TiC、TiN和固溶體Ti(C,N)。下表是三者的數(shù)據(jù): 

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    上述鈦化物和固溶體熔點很高,呈顆粒狀懸浮、彌散在鐵水中,使鐵水變黏稠,這些鈦化物是補(bǔ)爐的基本材料。杜鶴桂教授等通過熱力學(xué)計算得出結(jié)論,高爐條件下Ti在鐵水中的溶解度如下[5]:

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    裴志云的結(jié)論是鐵水溫度低于1350℃,鈦能析出[6]。

    不同作者給出的結(jié)果,比較接近,在高爐爐缸工作條件下,鐵水中[Ti]的溶解度分別是:

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    Ti的溶解度與鐵水溫度關(guān)系密切,溫度越低,鈦析出越多。按以上研究者的結(jié)論,鐵水在1500℃以上,鈦濃度<0.5%(?需要劉老師核實:是0.5%還是0.05%),不可能析出;在高爐條件下[Ti] >0.08~0.15%,才可能析出。由此可知,要想用鈦補(bǔ)爐,必須鐵水中鈦濃度高于 0.08%,鐵水溫度降低、低于正常水平,效果才明顯。這是用含鈦物料補(bǔ)爐的兩個必要條件。

    2.3 含鈦爐料補(bǔ)爐效果

    李永鎮(zhèn)教授 [10]、宋建成教授和陳培堅 [11]。莫燧熾廠長和杜春 [12] 分析、總結(jié)眾多實踐數(shù)據(jù)說明,鐵水含Ti在0.08%~0.12%之間,補(bǔ)爐作用明顯,含Ti在0.15%~0.25%之間,作用更有效。更高的含Ti量,雖然補(bǔ)爐效果甚佳,但容易形成爐缸堆積,破壞高爐行程。有的高爐,因入爐Ti量過多,造成“爐缸熱結(jié)”[13],并粘鐵水罐和鐵溝,不能正常生產(chǎn)。

    用含鈦爐料補(bǔ)爐,效果明顯,鐵水中含鈦作用,如表3:

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    3 爐缸燒穿前的征兆

    當(dāng)爐缸內(nèi)鐵水靠近冷卻壁,冷卻壁后溫度和進(jìn)出水水溫差急劇升高,這是爐缸可能燒穿的前兆,應(yīng)非常警惕并立即堅決采取措施。鐵水一旦接觸冷卻壁,升溫速度突起,燒穿很難避免。

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    8: 00  爐缸二層32#-1和32#-2相鄰的兩塊冷卻壁的水溫差已到0.9℃和1.1℃,熱流強(qiáng)度分別達(dá)到18.03和22.1 kW/m2.h( 15 500和19 000 kcal/m2.h)。按首鋼經(jīng)驗(有爐底冷卻的綜合爐底),熱流強(qiáng)度到17.45 kW/m2.h( 15 000kcal/m2.h),冷卻壁處于危險狀態(tài)、已到安全生產(chǎn)的極限,這是警戒溫度; 熱流強(qiáng)度到20.93 kW/m2.h (18 000 kcal/m2.h)是極限溫度,鐵水已接觸到冷卻壁表面,如不采取堅決措施,冷卻壁隨時可能燒穿。

    9:00  32#一1的水溫差繼續(xù)升高,已經(jīng)超過極限溫度,到1.2℃,熱流強(qiáng)度高達(dá)24.1 kW/m2.h(20 720 kcal/m2.h)。

    這么高的熱流強(qiáng)度,說明鐵水已經(jīng)侵入冷卻壁,冷卻水已不可能將如此巨大的熱量帶走,冷卻壁溫度必然繼續(xù)升高,冷卻壁破壞,已經(jīng)發(fā)生。當(dāng)時采取緊急措施,將32#一1冷卻壁進(jìn)水水壓,由17.8 kg/cm’提高到20.5 kg/cm2,9點45分完成,但為時已晚,溫差繼續(xù)上升,燒穿無可挽回,于是組織出鐵,準(zhǔn)備停風(fēng),以減少燒穿損失。

    10: 17  出鐵。32#一1的水溫差繼續(xù)升高。

    10: 20  32# -1到3.3℃,立刻改常壓、放風(fēng),準(zhǔn)備停風(fēng)。鼓風(fēng)壓力由2.63逐步降到1.1  kg/cm2,由于鐵水流的太慢,風(fēng)壓無法繼續(xù)降低,11:20,停風(fēng);11點25分出完鐵。

    水溫差不斷提高,冷卻壁的燒穿范圍在擴(kuò)大,11點55分,看水工發(fā)現(xiàn),爐皮鐵銹剝落一大片,爐皮發(fā)紅,爐臺下冒出黃煙,隨即響起鐵水遇到水產(chǎn)生的爆炸聲。

    水溫差急劇上升,已經(jīng)是燒穿的前兆。當(dāng)熱流強(qiáng)度超過極限值以后,鐵水已將冷卻壁燒壞。不斷升溫,表明冷卻壁燒毀面積在不斷擴(kuò)大。此后水溫差的急劇上升,是必然的,燒穿已不可避免,這是燒穿前的普遍現(xiàn)象,下表給出首鋼兩座高爐的燒穿前溫度變化:

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    4 補(bǔ)爐實踐及剖析

    首鋼4號高爐1985年3月5日燒穿,修補(bǔ)后,又生產(chǎn)一年,主要靠用含鈦物料補(bǔ)爐。1987年4月停爐后發(fā)現(xiàn):“在爐缸炭磚被侵蝕嚴(yán)重部位,沉積了大量碳氮化鈦Ti(C,N)和少量的石墨和α-Fe。此沉積物是高熔點、高硬度、高密度、具有磁性和導(dǎo)電性的護(hù)爐材料。碳化鈦的沉積過程是TiO2經(jīng)逐級還原成[Ti],與鐵水中溶解的[N]和[C]反應(yīng)形成[Ti N]和[Ti C]”,在低于1350℃界面時,[Ti N]和[Ti C]交替析出,形成樹的年輪狀構(gòu)造[6]。

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    圖3是依據(jù)1987拆爐結(jié)果繪制的?!盃t缸和爐底交界處沉積了很厚一層亮的古銅色礦物”?!霸跔t缸侵蝕最嚴(yán)重的部位,鈦沉積物最厚”。鐵口西側(cè)的爐缸部位,炭磚全部被蝕掉,僅剩下30mm左右的炭搗料,其上沉積了400mm的鈦化物”(圖4)。

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    “沿爐壁向上逐漸減薄,其厚度為20mm左右,呈淺古銅色。沿爐底方向延伸到高鋁磚止,呈淺古銅色。鐵口東側(cè)爐缸部位鈦沉積物比西側(cè)薄些,但鐵口對面爐缸部位的沉積物較厚。兩風(fēng)口下0.5m處鈦沉積物與較多的爐渣、焦炭混合在一起。在爐底高鋁磚表面未發(fā)現(xiàn)有鈦沉積物析出,只在個別炭磚與高鋁磚縫隙中有少量的滲渣現(xiàn)象”。

    首鋼4爐停爐后的實際侵蝕線,說明學(xué)者們研究結(jié)論是正確、可靠的:

    第一, 越是侵蝕嚴(yán)重的地方,沉積越厚,即最需要的地方,補(bǔ)的最多;

    第二,越是冷卻強(qiáng)度大的地方,沉積的越厚,這地方一般也是距冷卻壁最近的地方,溫度最低,鈦化物最容易析出??梢哉f,用含鈦爐料補(bǔ)爐是合適的、合理的。從鈦化物沉積厚度判斷,4號高爐爐底、爐缸部分,可以繼續(xù)安全生產(chǎn)。在侵蝕最嚴(yán)重的地方,距冷卻壁僅30mm,接近此處的鐵水,因冷卻壁冷卻,溫度最低,所以沉積最厚、約400mm。

    靠近冷卻壁的沉積凝結(jié)物是鈦化物,鮮亮的金屬光澤。在沉積物外是凝結(jié)的鐵、爐渣及焦炭碎粒,如圖4示。

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    表5是圖1所示位置的沉積凝結(jié)物的成分[6]。

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    5 減緩、預(yù)防燒穿操作的方法

    5.1 提高冷卻強(qiáng)度

    爐缸發(fā)現(xiàn)爐襯侵蝕嚴(yán)重,首先是提高冷卻壁的冷卻強(qiáng)度,這是用工業(yè)水冷卻最常用的傳統(tǒng)方法。首鋼四高爐1984年,爐缸二層冷卻壁受到燒穿威脅時,曾將爐缸1、3、4層冷卻壁的冷卻水壓力由3.4 kg/cm2降到3.2 kg/cm2,將爐身冷卻壁的水壓由2.3 kg/cm2.降到2.2 kg/cm2,以提高燒穿威脅最嚴(yán)重的二層冷卻壁的水壓。部分水溫差過高的冷卻壁,用10~12 kg/cm2的高壓水,使危險的燒穿威脅,暫時躲過。

    現(xiàn)在很多高爐使用軟水閉路循環(huán),強(qiáng)化局部冷卻的有效方法是將局部冷卻壁改成工業(yè)高壓水,這是行之有效的方法。

    5.2 灌漿

    在有氣隙的地方灌漿,十分必要,也是行之有效的方法。堵塞氣隙,能改善傳熱條件,對保護(hù)爐襯、降低溫度,均有突出作用。如已有的灌漿孔失效或沒有相應(yīng)位置的灌漿孔,應(yīng)按需要重開。這方面已有很成功的經(jīng)驗可參考。爐缸灌漿,也出現(xiàn)過嚴(yán)重問題,在爐殼和冷卻壁之間灌漿,一般易于掌握,在冷卻壁與磚襯之間,應(yīng)非常慎重。已發(fā)生多起事故,甚至爐缸破損、人員傷亡[15]。

    5.3 改變風(fēng)口

    為降低爐缸邊緣區(qū)域熱流強(qiáng)度,將局部侵蝕嚴(yán)重區(qū)域風(fēng)口加長,原來傾斜的風(fēng)口改成直風(fēng)口。遇到有燒穿威脅時,可堵相應(yīng)的區(qū)域的風(fēng)口。堵風(fēng)口的效果,大于風(fēng)口加長和變直。這是簡單的輔助措施,起不了很大作用。堵風(fēng)口,能延緩侵蝕速度,當(dāng)遇到燒穿威脅時,堵風(fēng)口改變不了威脅的局面。

    在威脅燒穿部位上方的風(fēng)口堵死,實際是減少風(fēng)口附近局部溫度,效果是有的,對操作不利,且解決不了根本問題。許多廠在面臨燒穿嚴(yán)重威脅時,采取堵風(fēng)口措施,它是在高爐處于燒穿威脅緊急情況下,爭取時間的較好手段。與此同時,應(yīng)采用有效的補(bǔ)爐方法,將侵蝕的爐襯補(bǔ)上,制止燒穿。

    5.4 停風(fēng)

    當(dāng)爐缸受到燒穿威脅時,高爐停風(fēng),是行之有效的。僅靠停風(fēng)、不同時采取其他措施,爐襯溫度和冷卻壁水溫差、冷卻壁后溫度,會立刻開始下降,效果明顯;但送風(fēng)以后,又會逐步升溫,如風(fēng)量回到原來水平,溫度會逐步回到原狀。孤立的臨時停風(fēng),只能起延時作用。1985年7月,首鋼四爐爐缸二層多塊冷卻壁水溫差超標(biāo),其中有8塊大于10,當(dāng)時,曾利用檢修機(jī)會,停風(fēng)12小時,水溫差很快由10降到0.6~0.8℃。送風(fēng)后控制風(fēng)量、降低冶煉強(qiáng)度,得到暫時穩(wěn)定;以后恢復(fù)冶煉強(qiáng)度,燒穿威脅,再次出現(xiàn),超限的冷卻壁水溫差,又回到原來的水平。

    11月曾停風(fēng)16小時,降溫效果顯著、快速,恢復(fù)生產(chǎn)后,依然如故。解決不了根本問題。顯然,磚襯已嚴(yán)重侵蝕,暫時停風(fēng),解決不了磚襯缺失。

    如果在補(bǔ)爐的條件下停風(fēng),會顯著的加速鐵水中鈦化物的沉積。由于停風(fēng),已經(jīng)嚴(yán)重侵蝕的冷卻壁附近的鐵水溫度,因停風(fēng)必然迅速降溫,因而使析出的鈦化物迅速凝結(jié),是解決生產(chǎn)維修的最佳方法。

    5.5 減少操作風(fēng)量,控制冶煉強(qiáng)度

    減少操作風(fēng)量,降低高爐冶煉強(qiáng)度,是降低爐缸整體熱流強(qiáng)度的有效措施,堵風(fēng)口的作用,如果不擴(kuò)大其他風(fēng)口,也必然減少風(fēng)量。但控制風(fēng)量是全局措施,較堵個別風(fēng)口,作用更大。

    5.6 加含鈦礦物補(bǔ)爐

    用含鈦礦物補(bǔ)爐,是當(dāng)前唯一能將已侵蝕的爐襯補(bǔ)上的有效方法,也是走出燒穿威脅的基本方法。

    參考文獻(xiàn)

    [1] M. Higuchi. Ironmaking Conference Proceedings,1978,P.492—503..

    [2] 韓弈和. 煉鐵,1975,5,18—21.

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       孟慶輝 劉坤庭,等. 煉鐵[J]:1992,(2):1-4.

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        宋建成  宋陽生,我國高爐使用含鈦物料護(hù)爐技術(shù)的現(xiàn)狀與展望,載:(宋建成主編).高爐含鈦物料護(hù)爐技術(shù),北京:冶金出版社,1994年第1-8頁.

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    [14] 李連仲。首鋼四號高爐爐缸燒穿修復(fù)和生產(chǎn),1985年(內(nèi)部資料)

    [15] 湯清華,爐缸爐底燒穿事故,載:高爐失常與事故處理(張壽榮主編,北京:冶金工業(yè)出版社,2012年第93-124頁.

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