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摘 要:優(yōu)化首鋼通鋼3號高爐熱風爐燒爐制度,對送風系統(tǒng)薄弱點進行在線監(jiān)控,對溫度高的部位,實施管道開孔灌漿,杜絕串風現(xiàn)象。摸索高風溫冶煉規(guī)律,確保高爐長期穩(wěn)定順行,能接受高風溫冶煉,使3號高爐風溫達到國內(nèi)先進水平,最終實現(xiàn)低燃料比冶煉。
關(guān)鍵詞:燒爐制度 設(shè)備維護 高風溫 燃料比
首鋼通鋼集團公司煉鐵廠3號高爐建設(shè)于2011年4月25日開工, 2015年7月12日正式投產(chǎn),7月13日順利出鐵。投產(chǎn)后,熱風爐安全運行,熱風溫度穩(wěn)步提升。到2016年風溫突破1250℃,達到國內(nèi)先進水平,為改善技術(shù)指標、降低生產(chǎn)成本起到積極的推動作用。
1 工藝概況
通鋼3號高爐設(shè)計有效爐容2680m3,高爐配有三座頂燃式熱風爐,設(shè)計3個鐵口,30個風口。高爐使用的新技術(shù)新工藝有:爐底采用大塊碳磚加陶瓷墊技術(shù)、爐缸采用大塊碳磚及鐵口區(qū)碳磚加厚設(shè)計、爐底爐缸侵蝕預(yù)報監(jiān)測技術(shù)、首鋼高效旋流擴散頂燃式熱風爐、燒結(jié)礦分級入爐及焦丁回收技術(shù)、首鋼并罐無料鐘爐頂設(shè)備、聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)、明特法+底濾池渣處理設(shè)施(沖渣水冬季供廠區(qū)采暖余熱利用)、全干法煤氣除塵+“TRT”發(fā)電裝置、爐頂煤氣上升管球節(jié)點技術(shù)等。
2 熱風爐設(shè)計參數(shù)和主要技術(shù)特點
2.1主要設(shè)計參數(shù)
3號高爐設(shè)計上配置三座高效旋流擴散式頂燃式熱風爐,采用一列式布置。燃料采用低熱值的高爐煤氣,空、煤氣采用雙預(yù)熱系統(tǒng),熱風爐采用新型19孔格子磚,采用系統(tǒng)的無過熱低應(yīng)力管系等技術(shù)配置,確保熱風爐單燒高爐煤氣可為高爐提供1280℃風溫。3號高爐熱風爐和預(yù)熱爐設(shè)計參數(shù)見表1。
表1 通鋼3號高爐熱風爐和預(yù)熱爐設(shè)計參數(shù)
2.2空、煤氣雙預(yù)熱
熱風爐燒爐會產(chǎn)生大量富有熱量的煙氣,其溫度高達300℃以上。為減少熱量的排放,設(shè)計者通常會在煙氣管道上安裝余熱回收裝置[1]。由于高爐煤氣熱值很低,不預(yù)熱的情況下其理論燃燒溫度只有1250℃左右。3號高爐熱風爐系統(tǒng)通過對助燃空氣、高爐煤氣進行預(yù)熱的方法,提高其理論燃燒溫度,以提高熱風爐的拱頂溫度。高爐煤氣采用低溫熱管換熱器,通過回收煙氣熱量進行預(yù)熱,預(yù)熱溫度在180℃。助燃空氣的高溫預(yù)熱通過兩座頂燃式預(yù)熱爐來實現(xiàn),設(shè)計預(yù)熱溫度為600℃。預(yù)熱爐具有蓄熱能力大、預(yù)熱溫度高的特點。即使在高爐煤氣換熱器檢修時,依然能夠通過提高預(yù)熱溫度來滿足熱風爐的操作需要。
由于進入預(yù)熱爐的冷空氣溫度較低,因此預(yù)熱爐所產(chǎn)生的煙氣溫度為260℃,預(yù)熱爐煙氣主要輸送給噴煤干燥煤粉使用。熱風爐產(chǎn)生的煙氣通過換熱器進行預(yù)熱回收,煙氣溫度降低至170℃,然后部分與預(yù)熱爐煙氣混合送噴煤,其余煙氣經(jīng)煙囪排放。此空、煤氣雙預(yù)熱工藝既滿足了熱風爐高風溫的要求,同時很大程度上利用了熱風爐煙氣的余熱,提高了熱風爐系統(tǒng)的熱效率,減少CO2的排放。3號高爐熱風爐空、煤氣雙預(yù)熱工藝技術(shù)流程見圖1。
圖1 通鋼3號高爐熱風爐空、煤氣雙預(yù)熱工藝技術(shù)流程
2.3無過熱低應(yīng)力管系設(shè)計
近年來,隨著頂燃式熱風爐大量應(yīng)用,熱風出口問題逐漸暴露出來,多座熱風爐發(fā)生鋼殼過熱、砌磚坍塌、管道吹開等事故。無過熱“低熱力”熱風管系的設(shè)計理念,就是以“低應(yīng)力,有序約束,可控位移,合理耐材設(shè)計”為原則[2]。“低應(yīng)力”熱風管系中要重點考慮由于熱風壓力、溫度所帶來的影響。管系的受力、鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)力、波紋補償器的設(shè)置和選型、管道大拉桿的設(shè)置、砌筑結(jié)構(gòu)設(shè)計等都是需要詳細考慮的問題。
在熱風管道的三岔口、熱風豎管孔口等關(guān)鍵部位,采用了組合磚砌筑結(jié)構(gòu),以保證砌筑結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。膨脹縫部位則采用了異型磚迷宮結(jié)構(gòu),減少熱風高速沖刷帶來的竄風現(xiàn)象。
管道上設(shè)置波紋補償器的主要作用就是,能夠吸收管道鋼結(jié)構(gòu)由于受熱膨脹所帶來的位移變化,從而使得熱風支管三岔口、熱風豎管、高爐圍管中心都能相對固定,有利于三岔口組合磚和送風裝置的穩(wěn)定。熱風總管尾端和熱風豎管的后部都設(shè)置了波紋補償器,豎管前后兩段熱風總管都設(shè)置了通長的大拉桿,這樣熱風管道就形成了平衡型波紋補償器的結(jié)構(gòu)形式,從而在保證管道固定點穩(wěn)定的同時,有效減少了鋼結(jié)構(gòu)的受力,有利于管系的穩(wěn)定。
熱風爐和管系鋼殼采用Q345-C鋼板制作,在孔口部位進行加固處理,與熱風爐爐殼相連的管道鋼殼適當加厚。利用先進的計算手段和分析方法對管道進行優(yōu)化設(shè)計,確保熱風爐管道系統(tǒng)在高溫、高壓、高荷載的工況下,始終維持鋼結(jié)構(gòu)合理的工作溫度、較少的應(yīng)力集中,顯著提高管道的安全性。
2.4爐箅子設(shè)計
適當提高熱風爐的煙氣溫度,有利于提高風溫、減少熱風爐外形尺寸。高爐煙氣中的熱量通過換熱器進行回收,可以使熱風爐熱效率進一步的提高。理論上熱風爐燃燒煙氣最高溫度由400℃上升至450℃,風溫提高31℃。
但熱風爐煙氣最高溫度又受到爐箅子承受能力的制約。在設(shè)計中熱風爐和預(yù)熱爐的爐箅子均采用耐熱球墨鑄鐵RQTSi4Mo鑄造而成,能夠長期承受450℃的最高煙氣溫度,在事故狀態(tài)下可以承受600℃的沖擊溫度。由于進入預(yù)熱爐的冷助燃空氣溫度只有25℃,因此預(yù)熱爐爐箅子比熱風爐爐箅子要承受更大的溫度沖擊。為了保證系統(tǒng)安全,預(yù)熱爐的煙氣最高溫度設(shè)定在400℃,以降低爐箅子在受到熱震時的內(nèi)應(yīng)力。
3 提高風溫措施的實施
3.1強化送風系統(tǒng)的管理
通鋼3號高爐開爐以來,送風系統(tǒng)的安全性一直是制約著高爐使用高風溫的主要因素,通過對熱風爐區(qū)域和風口區(qū)域進行有計劃的處理和改造,風溫水平從初期的1180℃增加到目前的1255℃,達到(創(chuàng)造)全國一流的水平。主要措施有:一是逐步對熱風爐區(qū)域的熱風總管、熱風豎管等高溫部位進行灌漿處理,消除高溫隱患。從開爐初期到生產(chǎn)后4個月,熱風爐熱風支管波紋補償器附近、熱風豎管靠混風管道接口處鋼殼溫度一度超過150℃。利用計劃檢修的機會,共分4次進行灌漿處理,新開灌漿孔31個,使用灌漿料20t,目前整個熱風管系穩(wěn)定運行,鋼殼溫度均≤100℃,為提高風溫創(chuàng)造了前提條件;二是在正常生產(chǎn)情況下對熱風爐和風口區(qū)域管道的高溫區(qū)域進行氮氣吹掃冷卻處理,確保安全生產(chǎn);三是要求送風系統(tǒng)直吹管設(shè)備供應(yīng)廠家提高設(shè)備質(zhì)量,并逐步更換掉質(zhì)量稍差的直吹管,以保證風溫提高后高爐安全生產(chǎn)。
3.2 加強熱風爐設(shè)備點檢
在熱風爐崗位中推行“主動維護”的設(shè)備管理新理念。從開爐伊始,詳細規(guī)定了點檢路線、點檢位置、點檢要點等三要素并強化落實。開爐至今,共發(fā)現(xiàn)熱風管系高溫、閥門潤滑不夠、閥門鏈條老化等各種設(shè)備隱患四十多項,全部在線和休風狀態(tài)下得到了有效處理,沒有發(fā)生影響高爐運行和高風溫的現(xiàn)象?!爸鲃泳S護”重點強調(diào)的是在設(shè)備開始失效(材料磨損和性能下降)之前采取的維護活動,其實質(zhì)在于“護”,而不在于“修”。通過“主動維護”管理模式的推進,營造了全員參與設(shè)備管理、積極查找隱患、及時治理缺陷、確保設(shè)備平穩(wěn)運行的濃烈氛圍,為高爐持續(xù)穩(wěn)步提升風溫水平提供了有力保障。
3.3 降低拱頂溫度、增加換爐次數(shù)
在設(shè)計中熱風爐和預(yù)熱爐的拱頂溫度為1450℃和1350℃,但近年來國內(nèi)頂燃式熱風爐相繼出現(xiàn)拱頂燒塌的問題。為保證熱風爐的使用壽命,3號高爐熱風爐在實際運行過程中,嚴格控制拱頂溫度的上限值。開爐至今,熱風爐拱頂溫度上限控制在1350℃,預(yù)熱爐拱頂溫度上限控制在1250℃??刂乒绊敎囟群螅瑸椴挥绊戯L溫的提升,進一步縮小拱頂溫度和熱風溫度的差值,每班的換爐次數(shù)由6次增加到7次。目前拱頂溫度和熱風溫度的差值基本在100℃以下,后續(xù)風溫仍有提升空間。
3.4 摸索高風溫冶煉規(guī)律,保持高爐長期穩(wěn)定順行,使高爐接受高風溫
為在生產(chǎn)中使用好風溫,高爐不斷為高風溫的使用創(chuàng)造條件。通過優(yōu)化裝料制度探索合理的煤氣流分布、嚴抓入爐料篩分管理、改進高爐煤粉噴吹、探索合理的理論燃燒制度、采用零間隔出鐵、規(guī)范高爐工長操作、減少風溫波動和浪費等措施,為穩(wěn)步提升高爐風溫水平創(chuàng)造了良好的條件。
通鋼3號高爐從2014年7月投產(chǎn),到2016年12月,高爐一直處于長期穩(wěn)定順行狀態(tài),主要經(jīng)濟指標處于國內(nèi)較好水平。
表2 投產(chǎn)3年高爐主要技術(shù)經(jīng)濟指標對比
4 結(jié)語
2015年風溫完成1239℃,較2014年風溫提高21℃。風溫每提高100℃,降低燃料比2.5%,2015年3號爐燃料比完成546.15kg/t,每立方米高爐煤氣0.07元/立,噸鐵燃料成本968.12元/t,2015年產(chǎn)量為211.86 萬噸。
燃料比降低增加效益:546.15*(21/100*2.5%)*968.12/1000*211.86=588.09萬元
提高風溫多消耗高爐煤氣增加成本:(788.30-785.52)*211.86*0.07=41.23萬元
2015年較2014年創(chuàng)效:588.09-41.23=546.86萬元
5參考文獻
[1]周雪冰,高靜波,劉利兵.邯鋼3200m3高爐熱風爐雙預(yù)熱器的改造【J】.煉鐵,2013(2):42-43.
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