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首鋼通鋼3號(hào)高爐高風(fēng)溫冶煉的生產(chǎn)實(shí)踐

時(shí)間:2018-10-10 08:00來源: 作者:管軍 點(diǎn)擊:
  • 摘  要:優(yōu)化首鋼通鋼3號(hào)高爐熱風(fēng)爐燒爐制度,對(duì)送風(fēng)系統(tǒng)薄弱點(diǎn)進(jìn)行在線監(jiān)控,對(duì)溫度高的部位,實(shí)施管道開孔灌漿,杜絕串風(fēng)現(xiàn)象。摸索高風(fēng)溫冶煉規(guī)律,確保高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,能接受高風(fēng)溫冶煉,使3號(hào)高爐風(fēng)溫達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,最終實(shí)現(xiàn)低燃料比冶煉。

    關(guān)鍵詞:燒爐制度    設(shè)備維護(hù)    高風(fēng)溫    燃料比  

    首鋼通鋼集團(tuán)公司煉鐵廠3號(hào)高爐建設(shè)于2011年4月25日開工, 2015年7月12日正式投產(chǎn),7月13日順利出鐵。投產(chǎn)后,熱風(fēng)爐安全運(yùn)行,熱風(fēng)溫度穩(wěn)步提升。到2016年風(fēng)溫突破1250℃,達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,為改善技術(shù)指標(biāo)、降低生產(chǎn)成本起到積極的推動(dòng)作用。

    1  工藝概況

    通鋼3號(hào)高爐設(shè)計(jì)有效爐容2680m3,高爐配有三座頂燃式熱風(fēng)爐,設(shè)計(jì)3個(gè)鐵口,30個(gè)風(fēng)口。高爐使用的新技術(shù)新工藝有:爐底采用大塊碳磚加陶瓷墊技術(shù)、爐缸采用大塊碳磚及鐵口區(qū)碳磚加厚設(shè)計(jì)、爐底爐缸侵蝕預(yù)報(bào)監(jiān)測(cè)技術(shù)、首鋼高效旋流擴(kuò)散頂燃式熱風(fēng)爐、燒結(jié)礦分級(jí)入爐及焦丁回收技術(shù)、首鋼并罐無料鐘爐頂設(shè)備、聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)、明特法+底濾池渣處理設(shè)施(沖渣水冬季供廠區(qū)采暖余熱利用)、全干法煤氣除塵+“TRT”發(fā)電裝置、爐頂煤氣上升管球節(jié)點(diǎn)技術(shù)等。

    2 熱風(fēng)爐設(shè)計(jì)參數(shù)和主要技術(shù)特點(diǎn)

    2.1主要設(shè)計(jì)參數(shù)

    3號(hào)高爐設(shè)計(jì)上配置三座高效旋流擴(kuò)散式頂燃式熱風(fēng)爐,采用一列式布置。燃料采用低熱值的高爐煤氣,空、煤氣采用雙預(yù)熱系統(tǒng),熱風(fēng)爐采用新型19孔格子磚,采用系統(tǒng)的無過熱低應(yīng)力管系等技術(shù)配置,確保熱風(fēng)爐單燒高爐煤氣可為高爐提供1280℃風(fēng)溫。3號(hào)高爐熱風(fēng)爐和預(yù)熱爐設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

    表1  通鋼3號(hào)高爐熱風(fēng)爐和預(yù)熱爐設(shè)計(jì)參數(shù)

    image.png

    2.2空、煤氣雙預(yù)熱

    熱風(fēng)爐燒爐會(huì)產(chǎn)生大量富有熱量的煙氣,其溫度高達(dá)300℃以上。為減少熱量的排放,設(shè)計(jì)者通常會(huì)在煙氣管道上安裝余熱回收裝置[1]。由于高爐煤氣熱值很低,不預(yù)熱的情況下其理論燃燒溫度只有1250℃左右。3號(hào)高爐熱風(fēng)爐系統(tǒng)通過對(duì)助燃空氣、高爐煤氣進(jìn)行預(yù)熱的方法,提高其理論燃燒溫度,以提高熱風(fēng)爐的拱頂溫度。高爐煤氣采用低溫?zé)峁軗Q熱器,通過回收煙氣熱量進(jìn)行預(yù)熱,預(yù)熱溫度在180℃。助燃空氣的高溫預(yù)熱通過兩座頂燃式預(yù)熱爐來實(shí)現(xiàn),設(shè)計(jì)預(yù)熱溫度為600℃。預(yù)熱爐具有蓄熱能力大、預(yù)熱溫度高的特點(diǎn)。即使在高爐煤氣換熱器檢修時(shí),依然能夠通過提高預(yù)熱溫度來滿足熱風(fēng)爐的操作需要。

    由于進(jìn)入預(yù)熱爐的冷空氣溫度較低,因此預(yù)熱爐所產(chǎn)生的煙氣溫度為260℃,預(yù)熱爐煙氣主要輸送給噴煤干燥煤粉使用。熱風(fēng)爐產(chǎn)生的煙氣通過換熱器進(jìn)行預(yù)熱回收,煙氣溫度降低至170℃,然后部分與預(yù)熱爐煙氣混合送噴煤,其余煙氣經(jīng)煙囪排放。此空、煤氣雙預(yù)熱工藝既滿足了熱風(fēng)爐高風(fēng)溫的要求,同時(shí)很大程度上利用了熱風(fēng)爐煙氣的余熱,提高了熱風(fēng)爐系統(tǒng)的熱效率,減少CO2的排放。3號(hào)高爐熱風(fēng)爐空、煤氣雙預(yù)熱工藝技術(shù)流程見圖1。

    image.png

    圖1   通鋼3號(hào)高爐熱風(fēng)爐空、煤氣雙預(yù)熱工藝技術(shù)流程

    2.3無過熱低應(yīng)力管系設(shè)計(jì)

    近年來,隨著頂燃式熱風(fēng)爐大量應(yīng)用,熱風(fēng)出口問題逐漸暴露出來,多座熱風(fēng)爐發(fā)生鋼殼過熱、砌磚坍塌、管道吹開等事故。無過熱“低熱力”熱風(fēng)管系的設(shè)計(jì)理念,就是以“低應(yīng)力,有序約束,可控位移,合理耐材設(shè)計(jì)”為原則[2]?!暗蛻?yīng)力”熱風(fēng)管系中要重點(diǎn)考慮由于熱風(fēng)壓力、溫度所帶來的影響。管系的受力、鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)力、波紋補(bǔ)償器的設(shè)置和選型、管道大拉桿的設(shè)置、砌筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等都是需要詳細(xì)考慮的問題。

    在熱風(fēng)管道的三岔口、熱風(fēng)豎管孔口等關(guān)鍵部位,采用了組合磚砌筑結(jié)構(gòu),以保證砌筑結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。膨脹縫部位則采用了異型磚迷宮結(jié)構(gòu),減少熱風(fēng)高速?zèng)_刷帶來的竄風(fēng)現(xiàn)象。

    管道上設(shè)置波紋補(bǔ)償器的主要作用就是,能夠吸收管道鋼結(jié)構(gòu)由于受熱膨脹所帶來的位移變化,從而使得熱風(fēng)支管三岔口、熱風(fēng)豎管、高爐圍管中心都能相對(duì)固定,有利于三岔口組合磚和送風(fēng)裝置的穩(wěn)定。熱風(fēng)總管尾端和熱風(fēng)豎管的后部都設(shè)置了波紋補(bǔ)償器,豎管前后兩段熱風(fēng)總管都設(shè)置了通長(zhǎng)的大拉桿,這樣熱風(fēng)管道就形成了平衡型波紋補(bǔ)償器的結(jié)構(gòu)形式,從而在保證管道固定點(diǎn)穩(wěn)定的同時(shí),有效減少了鋼結(jié)構(gòu)的受力,有利于管系的穩(wěn)定。

    熱風(fēng)爐和管系鋼殼采用Q345-C鋼板制作,在孔口部位進(jìn)行加固處理,與熱風(fēng)爐爐殼相連的管道鋼殼適當(dāng)加厚。利用先進(jìn)的計(jì)算手段和分析方法對(duì)管道進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),確保熱風(fēng)爐管道系統(tǒng)在高溫、高壓、高荷載的工況下,始終維持鋼結(jié)構(gòu)合理的工作溫度、較少的應(yīng)力集中,顯著提高管道的安全性。

    2.4爐箅子設(shè)計(jì)  

    適當(dāng)提高熱風(fēng)爐的煙氣溫度,有利于提高風(fēng)溫、減少熱風(fēng)爐外形尺寸。高爐煙氣中的熱量通過換熱器進(jìn)行回收,可以使熱風(fēng)爐熱效率進(jìn)一步的提高。理論上熱風(fēng)爐燃燒煙氣最高溫度由400℃上升至450℃,風(fēng)溫提高31℃。

    但熱風(fēng)爐煙氣最高溫度又受到爐箅子承受能力的制約。在設(shè)計(jì)中熱風(fēng)爐和預(yù)熱爐的爐箅子均采用耐熱球墨鑄鐵RQTSi4Mo鑄造而成,能夠長(zhǎng)期承受450℃的最高煙氣溫度,在事故狀態(tài)下可以承受600℃的沖擊溫度。由于進(jìn)入預(yù)熱爐的冷助燃空氣溫度只有25℃,因此預(yù)熱爐爐箅子比熱風(fēng)爐爐箅子要承受更大的溫度沖擊。為了保證系統(tǒng)安全,預(yù)熱爐的煙氣最高溫度設(shè)定在400℃,以降低爐箅子在受到熱震時(shí)的內(nèi)應(yīng)力。 

    3  提高風(fēng)溫措施的實(shí)施

    3.1強(qiáng)化送風(fēng)系統(tǒng)的管理 

     通鋼3號(hào)高爐開爐以來,送風(fēng)系統(tǒng)的安全性一直是制約著高爐使用高風(fēng)溫的主要因素,通過對(duì)熱風(fēng)爐區(qū)域和風(fēng)口區(qū)域進(jìn)行有計(jì)劃的處理和改造,風(fēng)溫水平從初期的1180℃增加到目前的1255℃,達(dá)到(創(chuàng)造)全國(guó)一流的水平。主要措施有:一是逐步對(duì)熱風(fēng)爐區(qū)域的熱風(fēng)總管、熱風(fēng)豎管等高溫部位進(jìn)行灌漿處理,消除高溫隱患。從開爐初期到生產(chǎn)后4個(gè)月,熱風(fēng)爐熱風(fēng)支管波紋補(bǔ)償器附近、熱風(fēng)豎管靠混風(fēng)管道接口處鋼殼溫度一度超過150℃。利用計(jì)劃?rùn)z修的機(jī)會(huì),共分4次進(jìn)行灌漿處理,新開灌漿孔31個(gè),使用灌漿料20t,目前整個(gè)熱風(fēng)管系穩(wěn)定運(yùn)行,鋼殼溫度均≤100℃,為提高風(fēng)溫創(chuàng)造了前提條件;二是在正常生產(chǎn)情況下對(duì)熱風(fēng)爐和風(fēng)口區(qū)域管道的高溫區(qū)域進(jìn)行氮?dú)獯祾呃鋮s處理,確保安全生產(chǎn);三是要求送風(fēng)系統(tǒng)直吹管設(shè)備供應(yīng)廠家提高設(shè)備質(zhì)量,并逐步更換掉質(zhì)量稍差的直吹管,以保證風(fēng)溫提高后高爐安全生產(chǎn)。

    3.2 加強(qiáng)熱風(fēng)爐設(shè)備點(diǎn)檢

     在熱風(fēng)爐崗位中推行“主動(dòng)維護(hù)”的設(shè)備管理新理念。從開爐伊始,詳細(xì)規(guī)定了點(diǎn)檢路線、點(diǎn)檢位置、點(diǎn)檢要點(diǎn)等三要素并強(qiáng)化落實(shí)。開爐至今,共發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)管系高溫、閥門潤(rùn)滑不夠、閥門鏈條老化等各種設(shè)備隱患四十多項(xiàng),全部在線和休風(fēng)狀態(tài)下得到了有效處理,沒有發(fā)生影響高爐運(yùn)行和高風(fēng)溫的現(xiàn)象?!爸鲃?dòng)維護(hù)”重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是在設(shè)備開始失效(材料磨損和性能下降)之前采取的維護(hù)活動(dòng),其實(shí)質(zhì)在于“護(hù)”,而不在于“修”。通過“主動(dòng)維護(hù)”管理模式的推進(jìn),營(yíng)造了全員參與設(shè)備管理、積極查找隱患、及時(shí)治理缺陷、確保設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行的濃烈氛圍,為高爐持續(xù)穩(wěn)步提升風(fēng)溫水平提供了有力保障。

    3.3 降低拱頂溫度、增加換爐次數(shù)

        在設(shè)計(jì)中熱風(fēng)爐和預(yù)熱爐的拱頂溫度為1450℃和1350℃,但近年來國(guó)內(nèi)頂燃式熱風(fēng)爐相繼出現(xiàn)拱頂燒塌的問題。為保證熱風(fēng)爐的使用壽命,3號(hào)高爐熱風(fēng)爐在實(shí)際運(yùn)行過程中,嚴(yán)格控制拱頂溫度的上限值。開爐至今,熱風(fēng)爐拱頂溫度上限控制在1350℃,預(yù)熱爐拱頂溫度上限控制在1250℃??刂乒绊敎囟群螅瑸椴挥绊戯L(fēng)溫的提升,進(jìn)一步縮小拱頂溫度和熱風(fēng)溫度的差值,每班的換爐次數(shù)由6次增加到7次。目前拱頂溫度和熱風(fēng)溫度的差值基本在100℃以下,后續(xù)風(fēng)溫仍有提升空間。

    3.4 摸索高風(fēng)溫冶煉規(guī)律,保持高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,使高爐接受高風(fēng)溫

    為在生產(chǎn)中使用好風(fēng)溫,高爐不斷為高風(fēng)溫的使用創(chuàng)造條件。通過優(yōu)化裝料制度探索合理的煤氣流分布、嚴(yán)抓入爐料篩分管理、改進(jìn)高爐煤粉噴吹、探索合理的理論燃燒制度、采用零間隔出鐵、規(guī)范高爐工長(zhǎng)操作、減少風(fēng)溫波動(dòng)和浪費(fèi)等措施,為穩(wěn)步提升高爐風(fēng)溫水平創(chuàng)造了良好的條件。

    通鋼3號(hào)高爐從2014年7月投產(chǎn),到2016年12月,高爐一直處于長(zhǎng)期穩(wěn)定順行狀態(tài),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于國(guó)內(nèi)較好水平。

    表2  投產(chǎn)3年高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比

    image.png

     4  結(jié)語

    2015年風(fēng)溫完成1239℃,較2014年風(fēng)溫提高21℃。風(fēng)溫每提高100℃,降低燃料比2.5%,2015年3號(hào)爐燃料比完成546.15kg/t,每立方米高爐煤氣0.07元/立,噸鐵燃料成本968.12元/t,2015年產(chǎn)量為211.86 萬噸。

    燃料比降低增加效益:546.15*(21/100*2.5%)*968.12/1000*211.86=588.09萬元

    提高風(fēng)溫多消耗高爐煤氣增加成本:(788.30-785.52)*211.86*0.07=41.23萬元

    2015年較2014年創(chuàng)效:588.09-41.23=546.86萬元

    5參考文獻(xiàn)

    [1]周雪冰,高靜波,劉利兵.邯鋼3200m3高爐熱風(fēng)爐雙預(yù)熱器的改造【J】.煉鐵,2013(2):42-43.

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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