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首鋼股份4000m3高爐爐前技術(shù)進(jìn)步與管理

時間:2025-03-11 02:29來源:中國煉鐵網(wǎng) 作者:zgltw 點擊:
(首鋼股份有限公司 河北 遷安 064400) 摘 要 首鋼股份有限公司4000m3高爐通過改進(jìn)出鐵模式,加強(qiáng)爐前日常操作的技術(shù)管理,優(yōu)化倒場及長期休復(fù)風(fēng)爐前操作,改善了爐前的作業(yè)情況提
  • (首鋼股份有限公司 河北 遷安  064400)


    摘  要  首鋼股份有限公司4000m3高爐通過改進(jìn)出鐵模式,加強(qiáng)爐前日常操作的技術(shù)管理,優(yōu)化倒場及長期休復(fù)風(fēng)爐前操作,改善了爐前的作業(yè)情況提高了爐前的作業(yè)效率,保證了高爐順行。

    關(guān)鍵詞  大型高爐  爐前操作  技術(shù)進(jìn)步  高爐順行


    前言:

    隨著高爐大型化的發(fā)展趨勢,高爐出鐵在高爐冶煉過程中成為重要的環(huán)節(jié),它將直接影響高爐在生產(chǎn)過程中的順行穩(wěn)定[1~2]。然而,三高爐的出鐵時常出現(xiàn)憋風(fēng),出不凈渣鐵,甚至造成爐內(nèi)減風(fēng)適應(yīng),爐缸側(cè)壁溫度升高,直接影響高爐的長壽。因此有必要對現(xiàn)有出鐵模式和出鐵制度進(jìn)行優(yōu)化改善。本文針對以上問題,通過對出鐵模式的改進(jìn)和出鐵制度的優(yōu)化,加強(qiáng)爐前日常操作技術(shù)進(jìn)步,改善了爐前出鐵效率,保證了高爐的穩(wěn)定順行[3]。


    1  出鐵模式的改進(jìn)

    1.1  兩場出鐵模式

    自首鋼股份4000m3高爐開爐以來采用兩場對角重疊循環(huán)出鐵模式,開爐初期由于焦炭負(fù)荷、冶煉強(qiáng)度、產(chǎn)量均相對較低,兩場出鐵可以滿足高爐順行要求;隨著高爐各項指標(biāo)的穩(wěn)步提升,強(qiáng)化冶煉的需求,產(chǎn)量的不斷提高,兩場出鐵抗波動能力逐步變差,兩場出鐵的弊端也逐步顯現(xiàn)出來,甚至影響了高爐順穩(wěn)生產(chǎn)。爐門維護(hù)困難,兩場出鐵間隔時間短,鐵口內(nèi)炮泥未能充分燒結(jié),造成鐵口潮,出鐵時會發(fā)生噴濺現(xiàn)象,前期鐵流速小,后期鐵流速過大,出鐵時間不穩(wěn)定,出鐵次數(shù)增加,造成惡性循環(huán)。輔材消耗高,由于出鐵時間短而且不穩(wěn)定導(dǎo)致出鐵次數(shù)的增加,爐前鉆頭、鉆桿、炮泥等輔材均相應(yīng)增高,無法達(dá)到增收節(jié)支的目標(biāo)。抗事故能力差,兩場生產(chǎn)過程中,如遇到設(shè)備原因、魚雷運輸?shù)裙收蠒r,導(dǎo)致一個場無法正常出鐵,只能進(jìn)行另一個場連出操作,不僅無法滿足高爐高產(chǎn)順穩(wěn)的要求,甚至?xí)斐杀镲L(fēng)、減風(fēng)等情況。


    1.2  三場出鐵模式的探索

    綜合兩場對角重疊出鐵所存在的不足,結(jié)合現(xiàn)有的兩場出鐵模式的基礎(chǔ)上,經(jīng)過多個部門的反復(fù)研究論證,共同協(xié)調(diào)組織,通過改善炮泥質(zhì)量,優(yōu)化魚雷罐倒運系統(tǒng),提高沖渣系統(tǒng)的冷卻水量和壓力,完善爐前風(fēng)機(jī)除塵系統(tǒng),依據(jù)4000m3號高爐的生產(chǎn)、設(shè)備實際情況,以雙場出鐵為基礎(chǔ)而創(chuàng)新,于 2012年4月底4000m3高爐開始運行三場輪流重疊出鐵模式,且通過制度的不斷改進(jìn)與完善,爐前的出鐵效率大幅提高,輔材消耗降低,為大型化高爐高產(chǎn)順穩(wěn)、節(jié)能降耗提供了有力保障。


    1.3  三場出鐵制度優(yōu)化

    通過不斷的實踐摸索總結(jié),爐前出鐵制度不斷修改、完善,直至形成一套比較完整的出鐵制度,從而保障爐前出鐵的順利進(jìn)行。
    (1)采取三鐵口輪流重疊出鐵制度;爐外工長要隨時將高爐下料速度和爐溫情況通報爐前班長,并掌握鐵水流速、檢查相關(guān)鐵口工作進(jìn)度。
    (2)堵口后60min具備出鐵條件,100—120min內(nèi)打開下一個鐵口(根據(jù)高爐實際情況允許可延長),雙鐵口出鐵重疊時間控制在≯60min;爐前班長要及時組織好爐外工作,根據(jù)鐵水流速,掌握雙鐵口重疊時間;重疊出鐵后嚴(yán)禁鐵口噴大花。
    (3)鐵口出鐵60min內(nèi)未見下渣,應(yīng)及時打開相應(yīng)順序的下一個出鐵口,組織疊加出鐵,避免爐內(nèi)憋風(fēng)。
    (4)鐵口連出時,間隔時間控制在20min以內(nèi),打泥量100L(±20L),確保出鐵時間100min;
    (5)鐵水流速控制在5.5t/min以上;鐵口深度控制在3.7m~4.0m之間。按鐵水流速和爐門深度調(diào)整開口機(jī)鉆頭直徑,建議使用55mm鉆頭;穩(wěn)定打泥量在220L左右(±20L),確保爐門深度合格,嚴(yán)禁隨意加減打泥量。
    (6)重疊出鐵流速過慢(低于下料速度)且爐內(nèi)有明顯憋風(fēng)現(xiàn)象,可臨時堵一側(cè)鐵口(已見渣的鐵口),改用60mm鉆頭后重新出鐵.
    (7)若鐵口深度過深(>5m),及時退回開口機(jī),改用大直徑鉆頭(60mm)重新出鐵。


    2  倒場技術(shù)進(jìn)步

    2.1  倒場技術(shù)的優(yōu)化

    第一階段:2012年4月份前首鋼股份4000m3高爐采用同進(jìn)同出倒場方式,該倒場方式倒場時 2個舊鐵口連續(xù) 2次鐵就全部倒成新鐵口。由于每次倒場后新鐵口深度均只有3.0m 左右比正常3.8~4.0m 淺得多,所以剛倒場后12h左右無法及時出凈渣鐵,虧渣鐵導(dǎo)致高爐壓差升高,影響到高爐順行。而且容易發(fā)生卡焦炭現(xiàn)象,造成新投的場出渣鐵不順,加上新投入場次的主溝溫度低,渣鐵混合物迅速冷凝,最后造成新投的主溝鑄死。
    第二階段:2012年4月份后,三場出鐵模式運行,倒場操作改變,根據(jù)渣鐵溝侵蝕程度,首先將其甩場進(jìn)行重新澆筑操作,此時仍然有兩個正常鐵口,當(dāng)投入新場時,由兩個正常鐵口輪換與新鐵口進(jìn)行出鐵操作,使兩個老場帶著新場出至少4次以上直至新場爐門達(dá)到正常標(biāo)準(zhǔn)后,按正常出鐵順序出鐵,在倒場過程中,始終保證有兩個正常鐵口出鐵,特別是在新場投入的前兩個爐次,由于停場時間過長,導(dǎo)致爐內(nèi)泥包的缺失,爐門過淺,而且維護(hù)爐門需要一個過程,在新投入的場次鐵量或者出鐵時間達(dá)到要求時,及時打開一個老場,并且用的大一號的鉆頭,確保渣鐵能及時排凈,此操作有利于新鐵口爐門的維護(hù),基本上杜絕了因倒場出鐵造成爐內(nèi)憋風(fēng)的現(xiàn)象,確保了爐內(nèi)順穩(wěn)生產(chǎn)。


    2.2  倒場操作制度優(yōu)化

    (1)提前一周所有爐前設(shè)備強(qiáng)化檢修完畢,開始連鎖試車,保證投場前運轉(zhuǎn)正常。
    (2)甩場前72h,如炮泥出現(xiàn)質(zhì)量波動,影響爐門質(zhì)量,則及時改換泥種,打泥量加至240L,保證待甩場鐵口深度3.5m以上。最后一次鐵如跑泥,倒場順延。
    (3)投場前保證主溝、渣鐵溝、擺動溝升溫合格,用焦?fàn)t煤氣大火烘烤一周以上,溫度達(dá)到100℃~150℃。殘鐵溝鋪好烤干,具備放殘鐵功能。
    (4)新場投場前24~36h將爐門鉆開,重新補(bǔ)泥,打泥量控制在120-150L左右。
    (5)爐內(nèi)在倒場期間全力適應(yīng)爐外,給爐外創(chuàng)造較為寬松的環(huán)境,新場第一次鐵,正間隔10min。
    (6)采取兩個老場交替輪空帶新投場的出鐵秩序。
    (7)新場第一次鐵在爐門較為穩(wěn)定的情況下,如爐內(nèi)情況允許,盡量晚出老場,使新投場出鐵時間大于100min,如低于100min采取連出措施,連出期間兼顧老場小坑結(jié)蓋情況,停除塵風(fēng)機(jī)并做好保溫。
    (8)如果新場出鐵不正常如出現(xiàn)跑大流、頻繁卡爐門,要及時打開老場,保證爐內(nèi)順行。
    (9)新場30min不見下渣,聯(lián)系工長及時打開其它出鐵場,
    (10)新場第一次堵口打泥,打泥量控制在120L左右,逐步加至正常泥量。
    (11)若新場第二次鐵在老場堵口后仍然頻繁卡焦炭,20min左右把另外一個備用場打開,聯(lián)系工長,新場視爐內(nèi)情況與小坑內(nèi)鐵水流動性,在允許的條件下堵口。
    (12)新投場主溝較窄,熱損失多,堵口后做好保溫工作。出4次鐵后可按正常順序出鐵。
    (13)舊溝放殘鐵后不得打水,待新鐵口兩次鐵后,與工長聯(lián)系,爐內(nèi)正常可開展舊溝拆除工作。


    3  爐前日常操作的技術(shù)管理

    首鋼股份4000m3高爐追求的是均衡穩(wěn)定的出鐵目標(biāo)。開口時間控制在10~15min,重疊時間15-30min,鐵次日均控制在8~10次,出鐵中優(yōu)先保證出鐵流速5.5~6.5t/min 與鐵口深度 3.8~4.0m,而后追求出鐵次數(shù)、出鐵時間等其它參數(shù)。操作上從堵口時打泥與鐵口泥包的控制、開口方法掌握、等方面確保出鐵穩(wěn)定并及時排凈渣鐵。


    3.1  預(yù)鉆及分段式開口技術(shù)

    首鋼股份4000m3高爐正常鐵口深度3.8~4.0m,為提高一次開口成功率,確保準(zhǔn)時開口,全面推行預(yù)鉆及分段開口技術(shù)。在堵口90min后對鐵口進(jìn)行預(yù)鉆,預(yù)鉆深度1.0~1.2m,要求開鐵口時,開口機(jī)鉆進(jìn)深度達(dá)到1.5m之前,只用旋轉(zhuǎn),不用沖擊與霧化。開口機(jī)鉆進(jìn)深度達(dá)到1.5m之后,開霧化,開沖擊將鐵口打開。 


    3.2  穩(wěn)定打泥量及打泥壓力

    (1)確保堵口打泥壓力
    堵口壓力直接關(guān)系到爐門的質(zhì)量問題,影響開口的正點率,若打泥壓力低,會影響炮泥在鐵口孔道內(nèi)的緊實度,導(dǎo)致泥芯在孔道內(nèi)燒結(jié)不均勻,當(dāng)再次開口時容易造成爐門提前滲鐵,導(dǎo)致抗渣鐵水侵蝕性能下降,給爐門開口造成困難;打泥壓力過高,打進(jìn)孔道內(nèi)的泥量過少,會影響泥包的形成,造成爐門過淺,導(dǎo)致下一爐次出鐵時間大幅縮短,影響爐內(nèi)順行。這方面我們采取分段式加壓打泥技術(shù),當(dāng)打泥壓力過低時,在打進(jìn)70%的炮泥后,讓其在爐門內(nèi)燒結(jié)10秒左右的時間,然后將剩余的20%的炮泥打入孔道,由于先前打進(jìn)的泥強(qiáng)度提高,促使后打進(jìn)的泥壓力自然提升,從而保證了燒結(jié)強(qiáng)度,提高了抗鐵水侵蝕性能,使出鐵時間得以提高。有了合適的打泥量和打泥壓力,出鐵時間和出鐵狀態(tài)長期維持在一個良好的狀態(tài),而在泥炮恒溫系統(tǒng)的作用下,確保了堵口時炮泥的打泥壓力合適,能保證炮泥順利打進(jìn)孔道。
    (2)穩(wěn)定打泥量
    穩(wěn)定的打泥量主要是基于對泥包的維護(hù),一方面維持泥包的穩(wěn)定對于爐門兩側(cè)的側(cè)壁溫度高的點位起到一定的保護(hù)作用,減少鐵水對其的侵蝕;另一方面泥包的穩(wěn)定確保了出鐵時間穩(wěn)定。在這方面,嚴(yán)格執(zhí)行出鐵制度,統(tǒng)一四班的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),要求每一爐次打泥量在220L左右,且上下調(diào)節(jié)浮動不超過±10L,確保打泥量的穩(wěn)定。


    4  長期休風(fēng)后復(fù)風(fēng)爐前操作

    高爐長期休風(fēng)后復(fù)風(fēng),爐況的恢復(fù)進(jìn)程快慢取決于爐能否及時將爐的涼渣鐵排放出來。
    (1)休風(fēng)前要大噴鐵口,確保渣鐵出凈,同時控制好堵口泥量,休風(fēng)前減風(fēng)出鐵,爐內(nèi)壓力降低,適當(dāng)降低打泥量,控制在100L左右。
    (2)復(fù)風(fēng)后第一爐次鐵選用渣鐵溝短的場次出鐵,大鉆頭(65mm或70mm)確保涼渣鐵排放順暢 。
    (3)復(fù)風(fēng)后第一爐次鐵的開口時間要以爐內(nèi)恢復(fù)狀況為準(zhǔn)不宜過早,通過入爐風(fēng)量達(dá)到4500m3/min出第一爐次鐵,料批4-5批料,防止?fàn)t內(nèi)存鐵量少造成鐵口大噴使主溝和渣鐵溝淤積,影響恢復(fù)進(jìn)度。
    (4)視爐況恢復(fù),風(fēng)量大小及時投入第二個場次進(jìn)行出鐵,根據(jù)爐內(nèi)恢復(fù)情況掌握的出鐵節(jié)奏,待兩場的出鐵均超過三個爐次,主溝和撇渣器無凝筑危險時,投入第三個場,開始正常節(jié)奏出鐵。
    (5)對長期悶爐和降料面高爐復(fù)風(fēng),爐前采用先致裂爆破的方式來打通風(fēng)口與鐵口之間的通道,再采取埋氧槍技術(shù),大噴鐵口,確保了復(fù)風(fēng)后渣鐵排放順利。


    5  技術(shù)進(jìn)步效果

    首鋼股份4000m3高爐通過多年的不斷探索與創(chuàng)新,爐前操作技術(shù)取得了長足的進(jìn)步,爐前出鐵實現(xiàn)了均勻穩(wěn)定,爐前各項操作指標(biāo)都取得了長足的進(jìn)步,主要的技術(shù)指標(biāo)見表1。

    圖片


    6  結(jié)語

    通過對出鐵模的改進(jìn),極大地改善了爐前作業(yè)的狀況。預(yù)鉆及分段式開口技術(shù)的應(yīng)用,穩(wěn)定打泥量及打泥壓力,有效的保證了爐門狀態(tài)的穩(wěn)定。倒場制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的制定,有效的減少了倒場對爐況的影響。長期休風(fēng)后出鐵的操作完善,確保了復(fù)風(fēng)后渣鐵排放順利,為爐況恢復(fù)提供了有力保障。


    7  參考文獻(xiàn)

    [1]張剛,郭先燊,侯建.邯鋼3200m3高爐爐前操作技術(shù)進(jìn)步[J].北京:河北冶金,2014:15:54-57.

    [2]伏明,李明.馬鋼2500m3高爐爐前技術(shù)進(jìn)步[J].煉鐵,2003.10-13.

    [3]李夯為.太鋼4350m3高爐爐前出鐵管理改進(jìn)實踐[J].山西冶金,2010.19-21.


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