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師焦公司循環(huán)流化床鍋爐點火方式改造

時間:2023-03-11 08:33來源:中國煉鐵網 作者:zgltw 點擊:
師焦公司循環(huán)流化床鍋爐點火方式改造 韓俊 張雷 (師宗煤焦化工有限公司) 摘要 對師宗煤焦化工有限公司 40 t/h循環(huán)流化床鍋爐點火裝置進行分析和改造,結合焦化廠生產焦爐煤氣的
  • 師焦公司循環(huán)流化床鍋爐點火方式改造

     

    韓俊  張雷

    (師宗煤焦化工有限公司)

     

    摘要  對師宗煤焦化工有限公司40 t/h循環(huán)流化床鍋爐點火裝置進行分析和改造,結合焦化廠生產焦爐煤氣的情況,提出改造方案和技術措施,并實施改造,由原設計的床上木炭點火改為床下焦爐煤氣點火,解決了點火結渣和床上點火啟動難題。

    關鍵詞  循環(huán)流化床鍋爐 木炭點火 煤氣點火 燃燒器

    1  床上點火存在的問題

    師宗煤焦化工有限公司2臺40 t/h燃煤循環(huán)流化床鍋爐,設計采用床上人工點火,燃料采用木炭。點火時,先將木炭點燃后,通過人工將點燃的木炭送入爐內的床料上,點火燃料在流化床上部燃燒,利用木炭燃燒產生熱量加熱床料。木炭穩(wěn)定著火后,投入高揮發(fā)份褐煤,再啟動風機使床料流化。當床溫上升達到煤的著火點時,投入燃煤使其連續(xù)穩(wěn)定燃燒,完成點火啟動。

    流化床鍋爐床上人工點火是先點火,后流化,不能實現(xiàn)流態(tài)化燃燒。此外,燃料在床料上部,熱量從上向下傳遞,大部份熱量被煙氣帶走,傳熱效率低,床料橫向縱向蓄熱不均。當送入一次風后,若風量較大,會造成煙氣帶走的熱量大于點火燃料燃燒產生的熱量,導致熄火:若風量較小,則會造成燃料局部燃燒加劇,床層溫度超過灰渣灰熔點造成結渣。因此,鍋爐自投產以來,兩臺鍋爐點火啟動成功率極低,無法保障生產。此外,點火過程的升溫速度較快,設備快速膨脹,不利于設備安全,必須進行改進。

    2  改造方案和技術措施

    針對床上點火存在的問題,結合我公司生產焦爐煤氣的情況,決定將鍋爐點火方式由床上點火改造為床下點火,點火燃料由木炭改為焦爐煤氣。新增煤氣燃燒器安裝于流化床下部,即從流化床下部加熱床料。煤氣點燃后,由于煤氣易燃,可加大一次風實現(xiàn)流態(tài)化燃燒,能均勻傳熱,防止結渣。且加熱煤氣量易于控制,便于調節(jié)床溫,有效克服原點火方法的缺陷。

    將點火燃燒設備布置在流化床下的水冷風室入口一次風道中,鍋爐點火時,先啟動風機使床料流化,再投入點火燃燒設備,用煤氣燃燒產生的熱煙氣加熱床料,實現(xiàn)先流化,后點火。點燃后,逐步增加煤氣量及風量提高床料溫度,當床料溫度上升達到煤的著火點時,投入燃煤使其著火即點火成功。

    2.1煤氣燃燒器改造

    根據(jù)床下點火原理,流化床鍋爐床下點火裝置產生的熱量,必須滿足鍋爐點火狀態(tài)下的熱平衡,且焦爐煤氣流量在允許間斷投煤溫度500~600 ℃時達到最大值,投煤后床溫逐漸升高至800 ℃方可退出煤氣點火燃燒器。根據(jù)多次試驗確定的最小流化風量約3.6萬Nm3/H,所需床料約3.2~3.5 t,計算基礎數(shù)據(jù)如表1。

    1  基礎數(shù)據(jù)計算

    名稱

    符號

    單位

    計算公式或數(shù)據(jù)來源

    結果

    給水流量

    Dgs

    kg/h

    前期點火過程實際數(shù)據(jù)

    8 500

    輸出蒸汽量

    Dsc

    kg/h

    等于給水流量(未排污)

    8 500

    蒸汽壓力

    P

    MPa

    實際數(shù)據(jù)

    1.5(G)

    蒸氣溫度

    t

    實際數(shù)據(jù)

    270

    蒸汽焓

    hq

    kJ/kg

    查表

    2 965.02

    給水溫度

    tgs

    實際數(shù)據(jù)

    95

    給水焓

    hs

    kJ/kg

    查表

    399.08

    鍋爐熱效率

    η1

    %

    能源審計測試數(shù)據(jù)

    85.07

    焦爐煤氣低位熱值量

    Qnet.p.ar

    kj/Nm3

    化驗數(shù)據(jù)

    16720

    所需最大煤氣流量

    B

    Nm3/h

    hq Dsc - hs Dgs÷η1÷Qnet.p.ar

    1533.39

    計算得出點火所需煤氣最大約1 533.39 Nm3/h,則按照1 600 Nm3/h進行點火燃燒系統(tǒng)設計。

     

     

    1 焦爐煤氣床下點火裝置

    根據(jù)以上工藝要求,設置一臺煤氣用量為1 600 Nm3/h的全預混式燃燒器,安裝在鍋爐一次風道的水冷風室進口處,對一次風道增加耐火保護層,在其內壁澆鑄100 mm耐火混凝土。水冷風室內壁原設計時已安裝了耐火澆鑄料,可防止點火過程中一次風道和水冷風室受高溫變形、損壞。將空預器出口的一次風通過點火風道送入燃燒器,供給煤氣燃燒。將焦爐煤氣接入燃燒器,并安裝相應的風道、膨脹節(jié)、風門、電子點火器、控制裝置、彈性支架等配套設備,實現(xiàn)焦爐煤氣床下點火(見圖1)。

    在煤氣燃燒器選型時,由于風室空間較小,為防止火焰過長直接沖刷風室的水冷壁管和排渣管,選用全預混式煤氣燃燒器。燃料氣采用中心進氣方式,為了加快煤氣與空氣混合,分別在燃氣通道和空氣通道中安裝了軸向旋流葉片,使兩股氣流產生相反方向的旋轉,混合更加均勻并能快速燃燒,縮短火焰長度。采用電子點火,并裝設觀火孔。

    2.2燃燒器輔助設備改造

    針對煤氣易燃易爆的特點,安裝了煤氣燃燒控制及安全保護裝置,包含氮氣吹掃裝置、火焰監(jiān)視、點火程序控制、熄火保護程序,以及煤氣壓力、風壓等保護系統(tǒng)

    在系統(tǒng)中分別設置煤氣、助燃空氣調節(jié)閥,使點火升溫便于調節(jié)且不易滅火,并可通過煤氣量和風量調整,有效控制鍋爐升溫升壓速度。煤氣穩(wěn)定燃燒后,根據(jù)床溫上升速度,調整煤氣調節(jié)閥及燃燒器風門開度,控制水冷風室煙溫不超過900 ℃,保證設備安全。為提高裝置安全性,煤氣系統(tǒng)的所有控制閥門均采用氣動閥。

    2.3煤氣系統(tǒng)改造

    由于流化床鍋爐燃燒是在較高流化風速下進行,一次風道、水冷風室、爐膛均為正壓工況。為防止煤氣燃燒器回火,必須保證燃燒器內煤氣壓力大于空氣壓力。鍋爐點火過程中,床料流化時所需風室最低風壓(一次風壓)約5.5~6 KPa。因此,為防止回火,確保安全,要求點火過程中控制煤氣壓力大于8 KPa,但是給全廠煤氣管網壓力調節(jié)造成困難,為解決這一問題,在煤氣系統(tǒng)上安裝了一臺MJG13-860型離心式煤氣鼓風機,最大全壓達14 KPa,在點火過程中投入該煤氣加壓風機,確保煤氣壓力高于風室壓力,防止回火現(xiàn)象。

    燃氣管道的流量應以滿足燃燒器用量為基礎,煤氣壓力為8 KPa時,為減少壓降,煤氣母管直徑采用DN250 mm,煤氣流量達1 600 Nm3/h時流速為8.9 m/s,在經濟流速范圍內,燃燒器前支管采用DN150 mm,增加煤氣流速,增強預混和燃燒效果。并安裝前、后快關閥。在兩個快關閥中間裝有排空管道,用于煤氣置換和放散。同時考慮到鍋爐檢修安全,在煤氣管道上安裝了隔斷閥(眼鏡閥)。

    3  安全操作要求

    根據(jù)焦爐煤氣中氫氣含量高、著火快、熱值高的特點,為確保點火安全,在操作過程采取以下措施:(1)點火前檢查試驗熄火保護裝置、煤氣快關閥應完好。并投入所有保護裝置。(2)置換煤氣管道進行合格。(3)先啟動風機將床料流化,再點燃煤氣。點火操作必須先通風、后點明火、再投煤氣的原則。(4)嚴格控制煤氣壓力應高于風室壓力2 KPa以上。(5)嚴格執(zhí)行點火操作程序,先點燃煤氣點火槍,觀察點火槍燃燒穩(wěn)定后,開啟燃燒器進氣閥,投入主燃燒器。(6)主燃燒器著火后應逐漸將一次風量提升至流化風量,防止點火結渣。

    4  改造后的效果

    改造完成后,把從流化床上部加熱改變?yōu)閺南虏考訜?,利用煤氣燃燒產生高溫煙氣,通過流化床進入爐膛內與床料混合并加熱床料,熱量利用效率提高。生產實踐表明,實際使用狀況良好,達到了預期效果。

    1)點火成功率大幅度提高。應用床下點火技術,實現(xiàn)先流化、后點火,有效避免流化床結渣事故。助燃空氣從流化床下部送入爐內,熱量從下至上傳遞,點火成功率大幅度提高。

    2)可有效控制升溫速度和啟動時間??赏ㄟ^調節(jié)點煤氣量,有效控制鍋爐啟動的升溫升壓速度,使床溫各測點指示均衡,確保了設備安全。床下點火能將水冷風室的一次風溫度提高到800 ℃以上,相比床上點火可減少臨界流化風量,鍋爐點火更安全、可靠。

    3)取得了良好經濟效益。改造后,綜合利用現(xiàn)有富余焦爐煤氣資源,使用煤氣作為點火燃料,不再需要柴油、木炭、褐煤等燃料。同時,使鍋爐啟動時間實現(xiàn)可控,提高了生產效益。

    5  結語

    循環(huán)流化床鍋爐點火裝置設計應根據(jù)企業(yè)實際選擇合適的點火方式,焦化廠具有豐富的煤氣資源,師焦公司循環(huán)流化床鍋爐利用焦爐煤氣進行床下點火,既可大幅度提高點火成功率,有效防止流化床結渣,又可控制鍋爐升溫升壓速度,還可實現(xiàn)焦化廠焦爐煤氣綜合利用,降低點火成本,并極大降低了點火操作人員的勞動強度,提高了操作安全性。

     

    參考文獻:

    [1] 同濟大學,重慶大學,哈爾濱工業(yè)大學,北京建筑工程學院.《燃氣燃燒與應用》.中國建筑工業(yè)出版社.2014

    [2] 劉柏謙,王立剛.《大型循環(huán)流化床鍋爐及其化石燃料燃燒》.冶金工業(yè)出版社,2009

     


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