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師焦公司循環(huán)流化床鍋爐點(diǎn)火方式改造
韓俊 張雷
(師宗煤焦化工有限公司)
摘要 對(duì)師宗煤焦化工有限公司40 t/h循環(huán)流化床鍋爐點(diǎn)火裝置進(jìn)行分析和改造,結(jié)合焦化廠生產(chǎn)焦?fàn)t煤氣的情況,提出改造方案和技術(shù)措施,并實(shí)施改造,由原設(shè)計(jì)的床上木炭點(diǎn)火改為床下焦?fàn)t煤氣點(diǎn)火,解決了點(diǎn)火結(jié)渣和床上點(diǎn)火啟動(dòng)難題。
關(guān)鍵詞 循環(huán)流化床鍋爐 木炭點(diǎn)火 煤氣點(diǎn)火 燃燒器
1 床上點(diǎn)火存在的問(wèn)題
師宗煤焦化工有限公司2臺(tái)40 t/h燃煤循環(huán)流化床鍋爐,設(shè)計(jì)采用床上人工點(diǎn)火,燃料采用木炭。點(diǎn)火時(shí),先將木炭點(diǎn)燃后,通過(guò)人工將點(diǎn)燃的木炭送入爐內(nèi)的床料上,點(diǎn)火燃料在流化床上部燃燒,利用木炭燃燒產(chǎn)生熱量加熱床料。木炭穩(wěn)定著火后,投入高揮發(fā)份褐煤,再啟動(dòng)風(fēng)機(jī)使床料流化。當(dāng)床溫上升達(dá)到煤的著火點(diǎn)時(shí),投入燃煤使其連續(xù)穩(wěn)定燃燒,完成點(diǎn)火啟動(dòng)。
流化床鍋爐床上人工點(diǎn)火是先點(diǎn)火,后流化,不能實(shí)現(xiàn)流態(tài)化燃燒。此外,燃料在床料上部,熱量從上向下傳遞,大部份熱量被煙氣帶走,傳熱效率低,床料橫向縱向蓄熱不均。當(dāng)送入一次風(fēng)后,若風(fēng)量較大,會(huì)造成煙氣帶走的熱量大于點(diǎn)火燃料燃燒產(chǎn)生的熱量,導(dǎo)致熄火:若風(fēng)量較小,則會(huì)造成燃料局部燃燒加劇,床層溫度超過(guò)灰渣灰熔點(diǎn)造成結(jié)渣。因此,鍋爐自投產(chǎn)以來(lái),兩臺(tái)鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)成功率極低,無(wú)法保障生產(chǎn)。此外,點(diǎn)火過(guò)程的升溫速度較快,設(shè)備快速膨脹,不利于設(shè)備安全,必須進(jìn)行改進(jìn)。
2 改造方案和技術(shù)措施
針對(duì)床上點(diǎn)火存在的問(wèn)題,結(jié)合我公司生產(chǎn)焦?fàn)t煤氣的情況,決定將鍋爐點(diǎn)火方式由床上點(diǎn)火改造為床下點(diǎn)火,點(diǎn)火燃料由木炭改為焦?fàn)t煤氣。新增煤氣燃燒器安裝于流化床下部,即從流化床下部加熱床料。煤氣點(diǎn)燃后,由于煤氣易燃,可加大一次風(fēng)實(shí)現(xiàn)流態(tài)化燃燒,能均勻傳熱,防止結(jié)渣。且加熱煤氣量易于控制,便于調(diào)節(jié)床溫,有效克服原點(diǎn)火方法的缺陷。
將點(diǎn)火燃燒設(shè)備布置在流化床下的水冷風(fēng)室入口一次風(fēng)道中,鍋爐點(diǎn)火時(shí),先啟動(dòng)風(fēng)機(jī)使床料流化,再投入點(diǎn)火燃燒設(shè)備,用煤氣燃燒產(chǎn)生的熱煙氣加熱床料,實(shí)現(xiàn)先流化,后點(diǎn)火。點(diǎn)燃后,逐步增加煤氣量及風(fēng)量提高床料溫度,當(dāng)床料溫度上升達(dá)到煤的著火點(diǎn)時(shí),投入燃煤使其著火即點(diǎn)火成功。
2.1煤氣燃燒器改造
根據(jù)床下點(diǎn)火原理,流化床鍋爐床下點(diǎn)火裝置產(chǎn)生的熱量,必須滿足鍋爐點(diǎn)火狀態(tài)下的熱平衡,且焦?fàn)t煤氣流量在允許間斷投煤溫度500~600 ℃時(shí)達(dá)到最大值,投煤后床溫逐漸升高至800 ℃方可退出煤氣點(diǎn)火燃燒器。根據(jù)多次試驗(yàn)確定的最小流化風(fēng)量約3.6萬(wàn)Nm3/H,所需床料約3.2~3.5 t,計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如表1。
表1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算
名稱
符號(hào)
單位
計(jì)算公式或數(shù)據(jù)來(lái)源
結(jié)果
給水流量
Dgs
kg/h
前期點(diǎn)火過(guò)程實(shí)際數(shù)據(jù)
8 500
輸出蒸汽量
Dsc
kg/h
等于給水流量(未排污)
8 500
蒸汽壓力
P
MPa
實(shí)際數(shù)據(jù)
1.5(G)
蒸氣溫度
t
℃
實(shí)際數(shù)據(jù)
270
蒸汽焓
hq
kJ/kg
查表
2 965.02
給水溫度
tgs
℃
實(shí)際數(shù)據(jù)
95
給水焓
hs
kJ/kg
查表
399.08
鍋爐熱效率
η1
%
能源審計(jì)測(cè)試數(shù)據(jù)
85.07
焦?fàn)t煤氣低位熱值量
Qnet.p.ar
kj/Nm3
化驗(yàn)數(shù)據(jù)
16720
所需最大煤氣流量
B
Nm3/h
(hq Dsc - hs Dgs)÷η1÷Qnet.p.ar
1533.39
計(jì)算得出點(diǎn)火所需煤氣最大約1 533.39 Nm3/h,則按照1 600 Nm3/h進(jìn)行點(diǎn)火燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
圖1 焦?fàn)t煤氣床下點(diǎn)火裝置
根據(jù)以上工藝要求,設(shè)置一臺(tái)煤氣用量為1 600 Nm3/h的全預(yù)混式燃燒器,安裝在鍋爐一次風(fēng)道的水冷風(fēng)室進(jìn)口處,對(duì)一次風(fēng)道增加耐火保護(hù)層,在其內(nèi)壁澆鑄100 mm耐火混凝土。水冷風(fēng)室內(nèi)壁原設(shè)計(jì)時(shí)已安裝了耐火澆鑄料,可防止點(diǎn)火過(guò)程中一次風(fēng)道和水冷風(fēng)室受高溫變形、損壞。將空預(yù)器出口的一次風(fēng)通過(guò)點(diǎn)火風(fēng)道送入燃燒器,供給煤氣燃燒。將焦?fàn)t煤氣接入燃燒器,并安裝相應(yīng)的風(fēng)道、膨脹節(jié)、風(fēng)門、電子點(diǎn)火器、控制裝置、彈性支架等配套設(shè)備,實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t煤氣床下點(diǎn)火(見(jiàn)圖1)。
在煤氣燃燒器選型時(shí),由于風(fēng)室空間較小,為防止火焰過(guò)長(zhǎng)直接沖刷風(fēng)室的水冷壁管和排渣管,選用全預(yù)混式煤氣燃燒器。燃料氣采用中心進(jìn)氣方式,為了加快煤氣與空氣混合,分別在燃?xì)馔ǖ篮涂諝馔ǖ乐邪惭b了軸向旋流葉片,使兩股氣流產(chǎn)生相反方向的旋轉(zhuǎn),混合更加均勻并能快速燃燒,縮短火焰長(zhǎng)度。采用電子點(diǎn)火,并裝設(shè)觀火孔。
2.2燃燒器輔助設(shè)備改造
針對(duì)煤氣易燃易爆的特點(diǎn),安裝了煤氣燃燒控制及安全保護(hù)裝置,包含氮?dú)獯祾哐b置、火焰監(jiān)視、點(diǎn)火程序控制、熄火保護(hù)程序,以及煤氣壓力、風(fēng)壓等保護(hù)系統(tǒng)。
在系統(tǒng)中分別設(shè)置煤氣、助燃空氣調(diào)節(jié)閥,使點(diǎn)火升溫便于調(diào)節(jié)且不易滅火,并可通過(guò)煤氣量和風(fēng)量調(diào)整,有效控制鍋爐升溫升壓速度。煤氣穩(wěn)定燃燒后,根據(jù)床溫上升速度,調(diào)整煤氣調(diào)節(jié)閥及燃燒器風(fēng)門開(kāi)度,控制水冷風(fēng)室煙溫不超過(guò)900 ℃,保證設(shè)備安全。為提高裝置安全性,煤氣系統(tǒng)的所有控制閥門均采用氣動(dòng)閥。
2.3煤氣系統(tǒng)改造
由于流化床鍋爐燃燒是在較高流化風(fēng)速下進(jìn)行,一次風(fēng)道、水冷風(fēng)室、爐膛均為正壓工況。為防止煤氣燃燒器回火,必須保證燃燒器內(nèi)煤氣壓力大于空氣壓力。鍋爐點(diǎn)火過(guò)程中,床料流化時(shí)所需風(fēng)室最低風(fēng)壓(一次風(fēng)壓)約5.5~6 KPa。因此,為防止回火,確保安全,要求點(diǎn)火過(guò)程中控制煤氣壓力大于8 KPa,但是給全廠煤氣管網(wǎng)壓力調(diào)節(jié)造成困難,為解決這一問(wèn)題,在煤氣系統(tǒng)上安裝了一臺(tái)MJG13-860型離心式煤氣鼓風(fēng)機(jī),最大全壓達(dá)14 KPa,在點(diǎn)火過(guò)程中投入該煤氣加壓風(fēng)機(jī),確保煤氣壓力高于風(fēng)室壓力,防止回火現(xiàn)象。
燃?xì)夤艿赖牧髁繎?yīng)以滿足燃燒器用量為基礎(chǔ),煤氣壓力為8 KPa時(shí),為減少壓降,煤氣母管直徑采用DN250 mm,煤氣流量達(dá)1 600 Nm3/h時(shí)流速為8.9 m/s,在經(jīng)濟(jì)流速范圍內(nèi),燃燒器前支管采用DN150 mm,增加煤氣流速,增強(qiáng)預(yù)混和燃燒效果。并安裝前、后快關(guān)閥。在兩個(gè)快關(guān)閥中間裝有排空管道,用于煤氣置換和放散。同時(shí)考慮到鍋爐檢修安全,在煤氣管道上安裝了隔斷閥(眼鏡閥)。
3 安全操作要求
根據(jù)焦?fàn)t煤氣中氫氣含量高、著火快、熱值高的特點(diǎn),為確保點(diǎn)火安全,在操作過(guò)程采取以下措施:(1)點(diǎn)火前檢查試驗(yàn)熄火保護(hù)裝置、煤氣快關(guān)閥應(yīng)完好。并投入所有保護(hù)裝置。(2)置換煤氣管道進(jìn)行合格。(3)先啟動(dòng)風(fēng)機(jī)將床料流化,再點(diǎn)燃煤氣。點(diǎn)火操作必須先通風(fēng)、后點(diǎn)明火、再投煤氣的原則。(4)嚴(yán)格控制煤氣壓力應(yīng)高于風(fēng)室壓力2 KPa以上。(5)嚴(yán)格執(zhí)行點(diǎn)火操作程序,先點(diǎn)燃煤氣點(diǎn)火槍,觀察點(diǎn)火槍燃燒穩(wěn)定后,開(kāi)啟燃燒器進(jìn)氣閥,投入主燃燒器。(6)主燃燒器著火后應(yīng)逐漸將一次風(fēng)量提升至流化風(fēng)量,防止點(diǎn)火結(jié)渣。
4 改造后的效果
改造完成后,把從流化床上部加熱改變?yōu)閺南虏考訜幔妹簹馊紵a(chǎn)生高溫?zé)煔?,通過(guò)流化床進(jìn)入爐膛內(nèi)與床料混合并加熱床料,熱量利用效率提高。生產(chǎn)實(shí)踐表明,實(shí)際使用狀況良好,達(dá)到了預(yù)期效果。
(1)點(diǎn)火成功率大幅度提高。應(yīng)用床下點(diǎn)火技術(shù),實(shí)現(xiàn)先流化、后點(diǎn)火,有效避免流化床結(jié)渣事故。助燃空氣從流化床下部送入爐內(nèi),熱量從下至上傳遞,點(diǎn)火成功率大幅度提高。
(2)可有效控制升溫速度和啟動(dòng)時(shí)間??赏ㄟ^(guò)調(diào)節(jié)點(diǎn)煤氣量,有效控制鍋爐啟動(dòng)的升溫升壓速度,使床溫各測(cè)點(diǎn)指示均衡,確保了設(shè)備安全。床下點(diǎn)火能將水冷風(fēng)室的一次風(fēng)溫度提高到800 ℃以上,相比床上點(diǎn)火可減少臨界流化風(fēng)量,鍋爐點(diǎn)火更安全、可靠。
(3)取得了良好經(jīng)濟(jì)效益。改造后,綜合利用現(xiàn)有富余焦?fàn)t煤氣資源,使用煤氣作為點(diǎn)火燃料,不再需要柴油、木炭、褐煤等燃料。同時(shí),使鍋爐啟動(dòng)時(shí)間實(shí)現(xiàn)可控,提高了生產(chǎn)效益。
5 結(jié)語(yǔ)
循環(huán)流化床鍋爐點(diǎn)火裝置設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際選擇合適的點(diǎn)火方式,焦化廠具有豐富的煤氣資源,師焦公司循環(huán)流化床鍋爐利用焦?fàn)t煤氣進(jìn)行床下點(diǎn)火,既可大幅度提高點(diǎn)火成功率,有效防止流化床結(jié)渣,又可控制鍋爐升溫升壓速度,還可實(shí)現(xiàn)焦化廠焦?fàn)t煤氣綜合利用,降低點(diǎn)火成本,并極大降低了點(diǎn)火操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了操作安全性。
參考文獻(xiàn):
[1] 同濟(jì)大學(xué),重慶大學(xué),哈爾濱工業(yè)大學(xué),北京建筑工程學(xué)院.《燃?xì)馊紵c應(yīng)用》.中國(guó)建筑工業(yè)出版社.2014
[2] 劉柏謙,王立剛.《大型循環(huán)流化床鍋爐及其化石燃料燃燒》.冶金工業(yè)出版社,2009
(責(zé)任編輯:zgltw)







