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昆鋼球團(tuán)生產(chǎn)降事故降消耗的生產(chǎn)實(shí)踐

時(shí)間:2022-12-22 05:13來源:武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有 作者:李崇貴 李 朋 黃 點(diǎn)擊:
摘 要 鏈篦機(jī) —回轉(zhuǎn)窯法生產(chǎn)球團(tuán)礦的主要特點(diǎn)之一就是通過能源的循環(huán)利用實(shí)現(xiàn)降低能耗。本文主要介紹 了 昆鋼 兩條年產(chǎn) 120萬噸鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線 通過 降低 事故停機(jī) 率、提高
  •    鏈篦機(jī)—回轉(zhuǎn)窯法生產(chǎn)球團(tuán)礦的主要特點(diǎn)之一就是通過能源的循環(huán)利用實(shí)現(xiàn)降低能耗。本文主要介紹昆鋼兩條年產(chǎn)120萬噸鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線通過降低事故停機(jī)率、提高環(huán)冷機(jī)料層平整度,提高回?zé)犸L(fēng)利用效率、提高入窯煤氣及助燃風(fēng)壓力、加強(qiáng)中央燒嘴火焰剛性的控制、工藝參數(shù)的控制調(diào)整等措施,降低了煤氣消耗電耗,進(jìn)而達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的。

    關(guān)鍵詞  生球強(qiáng)度  風(fēng)壓  回?zé)犸L(fēng)  事故率  消耗  成本


    1  引

    昆鋼兩條年產(chǎn)120萬噸鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯-環(huán)冷機(jī)氧化球團(tuán)生產(chǎn)線分別于2004年7月及2008年6月建成投產(chǎn),主要使用鐵精礦昆鋼生產(chǎn)大紅山精礦及攀西釩鈦精礦;使用燃料為焦?fàn)t煤氣和高爐煤氣混合氣體;使用粘接劑為鈉基膨潤土。大紅山鐵精礦SiO2含量高、釩鈦精礦進(jìn)廠夾雜石塊等雜物多,且兩種主要原料靜態(tài)成球性指數(shù)均為成球性,不利于造球;回轉(zhuǎn)窯容易結(jié)圈,影響系統(tǒng)穩(wěn)定順行; 因近幾年實(shí)淘汰落后產(chǎn)能及搬遷轉(zhuǎn)型,昆鋼本部現(xiàn)單系統(tǒng)生產(chǎn)(僅開一座高爐,一條焦化生產(chǎn)線),系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)均會(huì)導(dǎo)致球團(tuán)用煤氣保供不足,待煤氣停機(jī);為燒結(jié)系統(tǒng)鐵礦石需求,氧化球團(tuán)生產(chǎn)線頻繁出現(xiàn)待精礦停機(jī)導(dǎo)致雙機(jī)開停機(jī)頻繁,回?zé)犸L(fēng)利用效率不高。在外圍條件無法改變的情況下,降低生產(chǎn)成本主要是通過減少零星故障停機(jī),提高回?zé)犸L(fēng)利用效率、降低煤氣消耗來實(shí)現(xiàn)。

    1  項(xiàng)目實(shí)施過程采取措施

    1.1  去除原料中雜物,減少流程卡停

    釩鈦精是通過火車從攀枝花進(jìn)廠,由于車皮填縫等需要,含有大量的稻草、編織袋、石頭、大塊等雜物,稻草、編織袋容易人工撿出,但石頭、大塊難以排除,造球系統(tǒng)為閉路循環(huán),會(huì)造成大小球輥篩、拖料電子秤等設(shè)備卡停,導(dǎo)致造球過程不穩(wěn)定,為此,進(jìn)行了流程改造,B103膠帶機(jī)下B104膠帶機(jī)下料直漏斗改為擺式漏斗;增加一套膠帶機(jī)及雜物篩系統(tǒng),新增膠帶機(jī)流程上與主機(jī)系統(tǒng)不連鎖,雜物篩卡停時(shí)不會(huì)導(dǎo)致主機(jī)停機(jī),在輥篩排料端運(yùn)出雜物,用小板車集中運(yùn)到指定地點(diǎn)堆存后集中運(yùn)走,減少雜物在系統(tǒng)內(nèi)造成惡性循環(huán)。

     

    1  改造后的流程圖

    1  球團(tuán)近期使用原料理化指標(biāo)%)

    礦種

    TFe

    FeO

    SiO2

    S

    -200目

    -320目

    成球性指數(shù)

    管精

    62.95

    23.56

    7.81

    0.008

    95.10

    83.85

    0.36

    釩鈦精

    54.80

    26.45

    4.49

    0.653

    50.47

    30.87

    0.22

    2  球團(tuán)膨潤土使用指標(biāo)情況(%)

    H2O

    -200目

    蒙脫石含量

    2 h吸水率

    膨脹容

    11.66

    95.05

    59.70

    176.47

    19.20


    1.2  提高生球強(qiáng)度,減少入爐粉末

    由于使用的主要鐵原料大紅山精礦中SiO2含量較高,原料條件無法改變的情況下,只有通過過程控制來延緩回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈,根據(jù)回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的主要原因?yàn)槿霠t粉末局部高溫,而回轉(zhuǎn)窯中的粉末主要來自小球輥篩篩分不完全部分, 另一部分是由于球團(tuán)在回轉(zhuǎn)窯中受到摩擦剝落而產(chǎn)生的,為此采取了降低單盤上料量,延長造球時(shí)間來提高生球強(qiáng)度,使生球落下強(qiáng)度保持在8次/個(gè)以上,減少粉未及轉(zhuǎn)運(yùn)過程跌落粉化幾率;干燥時(shí)適當(dāng)降低鏈篦機(jī)機(jī)速,延長干燥時(shí)間提高預(yù)熱球強(qiáng)度減少生球在干燥時(shí)的爆裂現(xiàn)象來降低入爐粉末。

    1.3  調(diào)整窯頭格篩傾角,提高環(huán)冷機(jī)熱廢氣余熱回收效率

    原設(shè)計(jì)回轉(zhuǎn)窯窯頭格篩落料點(diǎn)位置與環(huán)冷機(jī)臺(tái)車中心線存在偏差,環(huán)冷機(jī)臺(tái)車料層內(nèi)外環(huán)偏差大;因使用鐵精礦SiO2含量較高,生產(chǎn)過程中回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈現(xiàn)象不可避免,當(dāng)結(jié)圈塊達(dá)到一定厚度時(shí)由于重力及回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)械力作用,結(jié)圈塊就會(huì)脫落,堆積在窯頭格篩上,需要人工在窯頭處冒著高溫扒出,難以處理,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致窯頭堵死停機(jī),同時(shí)因結(jié)圈塊堆積堵在窯頭格篩中間,導(dǎo)致下料不均,環(huán)冷機(jī)臺(tái)車布料偏晰較大,偏差達(dá)150~300 mm,形成邊緣效應(yīng),造成回?zé)犸L(fēng)溫低,不利于熱量的綜合利用且影響球團(tuán)礦的質(zhì)量。為此在窯頭增加了一根上部格篩支座,將回轉(zhuǎn)窯窯頭水冷梁格篩的傾角從以前的13°提升到32°,把格篩向回轉(zhuǎn)窯方向平移70 mm。改造后因格篩傾角增大,脫落結(jié)圈塊堆積在窯頭格篩上幾率降低崗位人員勞動(dòng)強(qiáng)度降低;每月雙機(jī)因結(jié)圈塊堵死窯頭格篩導(dǎo)致的停機(jī)次數(shù)由4次,每次處理時(shí)間2 h左右減少至每月雙機(jī)不超過1 h,提高了生產(chǎn)作業(yè)率,為球團(tuán)穩(wěn)定生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ),減少了因停機(jī)導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯升降溫導(dǎo)致的燃料浪費(fèi);環(huán)冷機(jī)臺(tái)車布料偏晰由原來的150~300 mm減小到40~80 mm,料層基本平整,環(huán)冷I、II段爐罩溫度在環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)同等風(fēng)門開度的情況下爐罩溫度較改造前提高50~70 ℃,回轉(zhuǎn)窯窯頭壓力由原來的正壓轉(zhuǎn)為-20 Pa負(fù)壓狀態(tài),回?zé)犸L(fēng)流順暢,鏈篦機(jī)、回轉(zhuǎn)窯干燥和焙燒狀況得到改善,煤氣消耗降低。

    1.4  增大助燃風(fēng)管道直徑,增加助燃風(fēng)通過率,延長回轉(zhuǎn)窯火焰長度

    由于球團(tuán)Ⅱ期原助燃風(fēng)管道直徑只有219 ㎜,風(fēng)壓提高至16 KPa時(shí)就會(huì)因風(fēng)阻過大而導(dǎo)致助燃風(fēng)機(jī)頻繁跳停,為保持助燃風(fēng)機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行不得不將部分助燃風(fēng)放散,導(dǎo)致窯內(nèi)火焰剛性較差呈發(fā)散狀態(tài),火焰長度不夠,窯內(nèi)高溫區(qū)比較靠后,溫度分布不合理,熱能利用率低,加速回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈速度。為提高助燃風(fēng)風(fēng)量與壓力將助燃風(fēng)管道的管徑由原來∮219 ㎜改為∮325 ㎜。改造后管道氣流通過性提高,取消了放散,助燃風(fēng)壓力由16 KPa提高到24 KPa,回轉(zhuǎn)窯火焰剛性提高,火焰的延伸性也得到加強(qiáng),高溫焙燒區(qū)由12 m延長至18 m左右,使窯內(nèi)溫度分布更合理并提高了鏈篦機(jī)頭部溫度。

    1.5  焦氣加壓機(jī)工頻改變頻

    昆鋼球團(tuán)生產(chǎn)線焦?fàn)t煤氣加壓站配置有型號(hào)為ML84WD型和ARE-250HG型加壓機(jī)各兩臺(tái),雙機(jī)生產(chǎn)時(shí)開ML84WD型1臺(tái),ARE-250HG型1臺(tái)(一供一備),單機(jī)生產(chǎn)時(shí)開ARE-250HG型1臺(tái)即可,均為工頻控制。因焦?fàn)t煤氣管道及加壓機(jī)內(nèi)使用一段時(shí)間后就會(huì)有焦油殘留,一旦主機(jī)故障停機(jī)或計(jì)劃檢修停機(jī)時(shí),必須加壓機(jī),停機(jī)后加壓機(jī)軸承、密封件、葉輪易被焦油粘死,再次啟動(dòng)時(shí)經(jīng)常無法立即正常,冬季尤為明顯,只能通蒸汽加熱吹掃焦油,由于蒸汽加熱吹掃焦油時(shí)間較長,需使用管子鉗進(jìn)行人工盤加壓機(jī),有時(shí)還要拆卸進(jìn)、出口膨脹節(jié)處理后才能使用,而加壓機(jī)不正常時(shí)由于煤氣壓力不足,回轉(zhuǎn)窯溫度升不到生產(chǎn)所需溫度,影響及時(shí)投料。為此,利用大修時(shí)間,焦?fàn)t煤氣加壓站4臺(tái)煤氣加壓機(jī)均增加變頻器。改造后煤氣加壓機(jī)在系統(tǒng)檢修時(shí),可通過慢轉(zhuǎn)電機(jī)帶動(dòng)及增加回流閥開度使其處于長期運(yùn)行狀態(tài),使用時(shí)通過調(diào)整慢轉(zhuǎn)電機(jī)頻率及降低回流閥開度調(diào)整煤氣壓力,能將壓力及時(shí)調(diào)整至所需,使得投料時(shí)間縮短,預(yù)熱球產(chǎn)生量減少,節(jié)約了煤氣消耗,延長設(shè)備使用壽命,減少設(shè)備修復(fù)費(fèi)用,有效降低備件消耗。

    1.6  小球輥篩潤滑系統(tǒng)改造

    因小球輥篩長期處于高溫、粉塵的惡劣環(huán)境中運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)潤滑分配形式為1個(gè)單線分配器對(duì)應(yīng)8個(gè)軸承座,共計(jì)64個(gè)潤滑點(diǎn)。使用中循環(huán)遞進(jìn)出油時(shí)間長,基礎(chǔ)油遇熱蒸發(fā),容易皂化,分配器不出油,長時(shí)間導(dǎo)致電磁閥閥芯卡死,潤滑點(diǎn)不出油,小球輥篩軸承因潤滑不良造成軸承損壞,影響正常的生產(chǎn)。為此采取了以下措施:在原有的潤滑系統(tǒng)上增加數(shù)字分油盒15套,將原用的單線分配器拆除,實(shí)現(xiàn)每個(gè)電磁閥對(duì)應(yīng)一個(gè)軸承座的單點(diǎn)式供油方式;將軸承座上的加油槽進(jìn)行加寬、對(duì)軸承座的內(nèi)腔進(jìn)行擴(kuò)容,增加軸承座內(nèi)部的蓄油量;將原用的調(diào)心輥?zhàn)虞S承改成深溝球軸承,增加軸承的使用壽命;將原用軸頭固定軸承軸向位移的鎖緊螺母改成軸擋,增加軸承座內(nèi)部的蓄油量。改造主機(jī)因小球輥篩的故障造成停機(jī)時(shí)間降低由原來的平均每月/2次,每次2 h左右降至平均每月0.5 h左右。降低了輥?zhàn)虞S承及輥?zhàn)与姍C(jī)的更換頻率,降低了備件費(fèi)用及人工費(fèi)用,降低了崗位人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

    1.7  成品系統(tǒng)增加大塊清除裝置及下料漏斗改造

    成品輸送系統(tǒng)因回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈塊脫落時(shí)扁平狀或粒度小于格篩間隙的結(jié)圈塊會(huì)掉入環(huán)冷機(jī)臺(tái)車內(nèi),然后進(jìn)入成品系統(tǒng),導(dǎo)致后序流程漏斗卡阻,崗位人員勞動(dòng)量大,可能造成膠帶損傷。針對(duì)這一問題,采取了E102膠帶機(jī)尾部加裝一組具有一定斜度的固定格篩,在機(jī)頭正前方制作溜槽,延伸至廠房外部大撮箕內(nèi)。改造后利用膠帶機(jī)帶速給大塊的外拋力經(jīng)過格篩過濾清除大塊,下滑到廠房外部大撮箕內(nèi)集中,定期利用裝載機(jī)鏟運(yùn)至成品堆場(chǎng)固定點(diǎn),解決了因結(jié)圈塊堵塞漏斗及成品堆取料機(jī)尾車漏斗的問題,降低了故障停機(jī)及大塊對(duì)膠帶的損傷,崗位人員勞動(dòng)強(qiáng)度降低,人員得以優(yōu)化。

     

    2  

     

     

    3  改造后流程圖


    1.8  提高回轉(zhuǎn)窯火焰剛性,延長火焰長度

    回轉(zhuǎn)窯使用燒嘴為五通道燒嘴,由外到內(nèi)依次為外風(fēng)、高氣、內(nèi)風(fēng)、焦氣、中心風(fēng)。生產(chǎn)過程中外風(fēng)開完,內(nèi)風(fēng)開至2/5左右,中心風(fēng)開完,確保火焰長度高氣、焦氣視回轉(zhuǎn)窯溫度NOx濃度控制,助燃風(fēng)壓力盡量控制在22 KPa左右,焦?fàn)t煤氣入口壓力盡量控制在10 KPa以上,高爐煤氣壓力盡量控制在20~24 KPa以上;適當(dāng)降低1#環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)量,增大2#環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)量 ,使火焰不散亂,延長火焰長度,使進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯的預(yù)熱球高溫焙燒時(shí)間延長

    1.9  熱工控制過程改進(jìn)

    通過一段時(shí)間對(duì)球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度、NOx排放均濃度,焦氣單耗、高氣單耗的對(duì)比,據(jù)此確定了生產(chǎn)過程中適宜的熱工參數(shù)如表3所示。


    3  球團(tuán)1#機(jī)系統(tǒng)正常熱工參數(shù)表

    項(xiàng)目

    鏈篦機(jī)爐罩溫度(℃)

    環(huán)冷機(jī)爐罩溫度(℃)

    回轉(zhuǎn)窯窯尾溫度(℃)

    鼓干段

    Ⅰ段

    4#風(fēng)箱

    Ⅱ段

    預(yù)熱段13#風(fēng)箱

    Ⅰ段

    Ⅱ段

    Ⅲ段

    改前

    140±20

    350±50

    650±50

    ≥900

    ≥880

    650~800

    ≤400

    950±20

    改后

    120±20

    380±20

    700±50

    ≥900

    ≥900

    650~850

    ≤420

    965±10

    2  效果檢查

    2.1  停機(jī)時(shí)間對(duì)比情況

    4 改造前、后停機(jī)原因及時(shí)間對(duì)比

    項(xiàng)目

    機(jī)械 (h)

    電氣 (h)

    生產(chǎn)操作 (h)

    改前

    14.9

    39

    67.05

    改后

    37.67

    22.75

    41.98

    對(duì)比

    22.77

    -16.25

    -25.07


    由表4可見,通過項(xiàng)目的開展,生產(chǎn)過程中因雜物、結(jié)圈塊堵停流程導(dǎo)致的生產(chǎn)操


    作臺(tái)時(shí)降低16.25 h,因小球輥篩潤滑不良導(dǎo)致的停機(jī)時(shí)間共減少25.07 h,但機(jī)械事故停機(jī)時(shí)間增加22.77 h,綜合停機(jī)時(shí)間降低18.55 h。

    :表中統(tǒng)計(jì)數(shù)字已剔除不可控的外因影響。


     

    2.2  指標(biāo)完成情況對(duì)比

    5  球團(tuán)生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比

    項(xiàng)目

    產(chǎn)量

    t

    合格品率

    %

    焦氣單耗

    m3/t

    高氣單耗

    m3/t

    電耗

    kwh/t

    改造前

    2 135 270

    87.72

    37.62

    28.50

    39.61

    改造后

    2 146 476

    92.06

    35.90

    27.26

    39.34

    對(duì)比

    11 206

    4.34

    -1.72

    -1.24

    -0.27


    5可見,改造零星停機(jī)故障降低,升降溫次數(shù)減少,較改造前焦?fàn)t煤氣降低1.72 m3/t,高爐煤氣降低1.24 m3/t,電耗降低0.27 kwh/t,球團(tuán)礦合格品率升高4.34 %。

    3  結(jié)語

    通過以上項(xiàng)目的開展,昆鋼球團(tuán)兩條鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯環(huán)冷機(jī)生產(chǎn)線生產(chǎn)、電器事故停機(jī)率降低,升降溫次數(shù)減少,有效促進(jìn)了各項(xiàng)指標(biāo)的進(jìn)步,對(duì)降低球團(tuán)生產(chǎn)成本起到了較好的促進(jìn)作用。


     

     

     


    參考文獻(xiàn)

    1〕李建全.回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈原因分析及控制措施.球團(tuán)技術(shù).2016年第一期

    2〕傅菊英,朱德慶.鐵礦氧化球團(tuán)基本原理、工藝及設(shè)備.中南大學(xué)出版社

    3〕張一敏.球團(tuán)礦生產(chǎn)知識(shí)問答.冶金工業(yè)出版社

    4〕張一敏.球團(tuán)礦理論與工藝.冶金工業(yè)出版社

    5〕靳成,榮紅敏,蔡長明,盧培林,開紅.淺談燃燒器的改進(jìn). 中和機(jī)電


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