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摘 要 鏈篦機(jī)—回轉(zhuǎn)窯法生產(chǎn)球團(tuán)礦的主要特點(diǎn)之一就是通過能源的循環(huán)利用實(shí)現(xiàn)降低能耗。本文主要介紹了昆鋼兩條年產(chǎn)120萬噸鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線通過降低事故停機(jī)率、提高環(huán)冷機(jī)料層平整度,提高回?zé)犸L(fēng)利用效率、提高入窯煤氣及助燃風(fēng)壓力、加強(qiáng)中央燒嘴火焰剛性的控制、工藝參數(shù)的控制調(diào)整等措施,降低了煤氣消耗及電耗,進(jìn)而達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的。
關(guān)鍵詞 生球強(qiáng)度 風(fēng)壓 回?zé)犸L(fēng) 事故率 消耗 成本
1 引言
昆鋼兩條年產(chǎn)120萬噸鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯-環(huán)冷機(jī)氧化球團(tuán)生產(chǎn)線分別于2004年7月及2008年6月建成投產(chǎn),主要使用鐵精礦為昆鋼礦山生產(chǎn)大紅山精礦及攀西釩鈦精礦;使用燃料為焦?fàn)t煤氣和高爐煤氣的混合氣體;使用粘接劑為鈉基膨潤土。大紅山鐵精礦SiO2含量高、釩鈦精礦進(jìn)廠夾雜石塊等雜物多,且兩種主要原料靜態(tài)成球性指數(shù)均為弱成球性,不利于造球;回轉(zhuǎn)窯中容易結(jié)圈,影響系統(tǒng)穩(wěn)定順行; 因近幾年實(shí)行淘汰落后產(chǎn)能及搬遷轉(zhuǎn)型,昆鋼本部現(xiàn)單系統(tǒng)生產(chǎn)(僅開一座高爐,一條焦化生產(chǎn)線),系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)均會(huì)導(dǎo)致球團(tuán)用煤氣保供不足,待煤氣停機(jī);為平衡燒結(jié)系統(tǒng)鐵礦石需求,氧化球團(tuán)生產(chǎn)線頻繁出現(xiàn)待精礦停機(jī)導(dǎo)致雙機(jī)開停機(jī)頻繁,回?zé)犸L(fēng)利用效率不高。在外圍條件無法改變的情況下,降低生產(chǎn)成本主要是通過減少零星故障停機(jī),提高回?zé)犸L(fēng)利用效率、降低煤氣消耗來實(shí)現(xiàn)。
1 項(xiàng)目實(shí)施過程中采取措施
1.1 去除原料中雜物,減少流程卡停
釩鈦精是通過火車從攀枝花進(jìn)廠,由于車皮填縫等需要,含有大量的稻草、編織袋、石頭、大塊等雜物,稻草、編織袋容易人工撿出,但石頭、大塊難以排除,造球系統(tǒng)為閉路循環(huán),會(huì)造成大、小球輥篩、拖料電子秤等設(shè)備卡停,導(dǎo)致造球過程不穩(wěn)定,為此,進(jìn)行了流程改造,將B103膠帶機(jī)下B104膠帶機(jī)下料直漏斗改為擺式漏斗;增加一套膠帶機(jī)及雜物篩系統(tǒng),新增膠帶機(jī)流程上與主機(jī)系統(tǒng)不連鎖,雜物篩卡停時(shí)不會(huì)導(dǎo)致主機(jī)停機(jī),在輥篩排料端運(yùn)出雜物,用小板車集中運(yùn)到指定地點(diǎn)堆存后集中運(yùn)走,減少雜物在系統(tǒng)內(nèi)造成惡性循環(huán)。
圖1 改造后的流程圖
表1 球團(tuán)近期使用原料理化指標(biāo)(%)
礦種
TFe
FeO
SiO2
S
-200目
-320目
成球性指數(shù)
管精
62.95
23.56
7.81
0.008
95.10
83.85
0.36
釩鈦精
54.80
26.45
4.49
0.653
50.47
30.87
0.22
表2 球團(tuán)膨潤土使用指標(biāo)情況(%)
H2O
-200目
蒙脫石含量
2 h吸水率
膨脹容
11.66
95.05
59.70
176.47
19.20
1.2 提高生球強(qiáng)度,減少入爐粉末
由于使用的主要鐵原料大紅山精礦中SiO2含量較高,在原料條件無法改變的情況下,只有通過過程控制來延緩回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈,根據(jù)回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的主要原因?yàn)槿霠t粉末和局部高溫,而回轉(zhuǎn)窯中的粉末主要來自小球輥篩篩分不完全部分, 另一部分是由于球團(tuán)在回轉(zhuǎn)窯中受到摩擦剝落而產(chǎn)生的,為此采取了降低單盤上料量,延長造球時(shí)間來提高生球強(qiáng)度,使生球落下強(qiáng)度保持在8次/個(gè)球以上,減少粉未及轉(zhuǎn)運(yùn)過程跌落粉化幾率;干燥時(shí)適當(dāng)降低鏈篦機(jī)機(jī)速,延長干燥時(shí)間來提高預(yù)熱球強(qiáng)度,減少生球在干燥時(shí)的爆裂現(xiàn)象來降低入爐粉末。
1.3 調(diào)整窯頭格篩傾角,提高環(huán)冷機(jī)熱廢氣余熱回收效率
原設(shè)計(jì)中回轉(zhuǎn)窯窯頭格篩落料點(diǎn)位置與環(huán)冷機(jī)臺(tái)車中心線存在偏差,環(huán)冷機(jī)臺(tái)車料層內(nèi)外環(huán)偏差大;因使用鐵精礦中SiO2含量較高,生產(chǎn)過程中回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈現(xiàn)象不可避免,當(dāng)結(jié)圈塊達(dá)到一定厚度時(shí)由于重力及回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)械力作用,結(jié)圈塊就會(huì)脫落,堆積在窯頭格篩上,需要人工在窯頭處冒著高溫扒出,難以處理,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致窯頭堵死停機(jī),同時(shí)因結(jié)圈塊堆積或卡堵在窯頭格篩中間,導(dǎo)致下料不均,環(huán)冷機(jī)臺(tái)車布料偏晰較大,偏差達(dá)150~300 mm,形成邊緣效應(yīng),造成回?zé)犸L(fēng)溫低,不利于熱量的綜合利用且影響球團(tuán)礦的質(zhì)量。為此在窯頭增加了一根上部格篩支座,將回轉(zhuǎn)窯窯頭水冷梁格篩的傾角從以前的13°提升到32°,把格篩向回轉(zhuǎn)窯方向平移70 mm。改造后因格篩傾角增大,脫落結(jié)圈塊堆積在窯頭格篩上幾率降低,崗位人員勞動(dòng)強(qiáng)度降低;每月雙機(jī)因結(jié)圈塊堵死窯頭格篩導(dǎo)致的停機(jī)次數(shù)由4次,每次處理時(shí)間2 h左右減少至每月雙機(jī)不超過1 h,提高了生產(chǎn)作業(yè)率,為球團(tuán)穩(wěn)定生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ),減少了因停機(jī)導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯升降溫導(dǎo)致的燃料浪費(fèi);環(huán)冷機(jī)臺(tái)車布料偏晰由原來的150~300 mm減小到40~80 mm,料層基本平整,環(huán)冷I、II段爐罩溫度在環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)同等風(fēng)門開度的情況下爐罩溫度較改造前提高50~70 ℃,回轉(zhuǎn)窯窯頭壓力由原來的正壓轉(zhuǎn)為-20 Pa負(fù)壓狀態(tài),回?zé)犸L(fēng)流順暢,鏈篦機(jī)、回轉(zhuǎn)窯干燥和焙燒狀況得到改善,煤氣消耗降低。
1.4 增大助燃風(fēng)管道直徑,增加助燃風(fēng)通過率,延長回轉(zhuǎn)窯火焰長度
由于球團(tuán)Ⅱ期原助燃風(fēng)管道直徑只有219 ㎜,風(fēng)壓提高至16 KPa時(shí)就會(huì)因風(fēng)阻過大而導(dǎo)致助燃風(fēng)機(jī)頻繁跳停,為保持助燃風(fēng)機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行不得不將部分助燃風(fēng)放散,導(dǎo)致窯內(nèi)火焰剛性較差呈發(fā)散狀態(tài),火焰長度不夠,窯內(nèi)高溫區(qū)比較靠后,溫度分布不合理,熱能利用率低,加速回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈速度。為提高助燃風(fēng)風(fēng)量與壓力將助燃風(fēng)管道的管徑由原來∮219 ㎜改為∮325 ㎜。改造后管道氣流通過性提高,取消了放散,助燃風(fēng)壓力由16 KPa提高到24 KPa,回轉(zhuǎn)窯火焰剛性提高,火焰的延伸性也得到加強(qiáng),高溫焙燒區(qū)由12 m延長至18 m左右,使窯內(nèi)溫度分布更合理并提高了鏈篦機(jī)頭部溫度。
1.5 焦氣加壓機(jī)工頻改變頻
昆鋼球團(tuán)生產(chǎn)線焦?fàn)t煤氣加壓站配置有型號(hào)為ML84WD型和ARE-250HG型加壓機(jī)各兩臺(tái),雙機(jī)生產(chǎn)時(shí)開ML84WD型1臺(tái),ARE-250HG型1臺(tái)(一供一備),單機(jī)生產(chǎn)時(shí)開ARE-250HG型1臺(tái)即可,均為工頻控制。因焦?fàn)t煤氣管道及加壓機(jī)內(nèi)使用一段時(shí)間后就會(huì)有焦油殘留,一旦主機(jī)故障停機(jī)或計(jì)劃檢修停機(jī)時(shí),必須停加壓機(jī),停機(jī)后加壓機(jī)軸承、密封件、葉輪易被焦油粘死,再次啟動(dòng)時(shí)經(jīng)常無法立即正常,冬季尤為明顯,只能通蒸汽加熱吹掃焦油,由于蒸汽加熱吹掃焦油時(shí)間較長,需使用管子鉗進(jìn)行人工盤加壓機(jī),有時(shí)還要拆卸進(jìn)、出口膨脹節(jié)處理后才能使用,而加壓機(jī)不正常時(shí)由于煤氣壓力不足,回轉(zhuǎn)窯溫度升不到生產(chǎn)所需溫度,影響及時(shí)投料。為此,利用大修時(shí)間,焦?fàn)t煤氣加壓站4臺(tái)煤氣加壓機(jī)均增加變頻器。改造后煤氣加壓機(jī)在系統(tǒng)檢修時(shí),可通過慢轉(zhuǎn)電機(jī)帶動(dòng)及增加回流閥開度使其處于長期運(yùn)行狀態(tài),使用時(shí)通過調(diào)整慢轉(zhuǎn)電機(jī)頻率及降低回流閥開度調(diào)整煤氣壓力,能將壓力及時(shí)調(diào)整至所需,使得投料時(shí)間縮短,預(yù)熱球產(chǎn)生量減少,節(jié)約了煤氣消耗,延長設(shè)備使用壽命,減少設(shè)備修復(fù)費(fèi)用,有效降低備件消耗。
1.6 小球輥篩潤滑系統(tǒng)改造
因小球輥篩長期處于高溫、粉塵的惡劣環(huán)境中運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)潤滑分配形式為1個(gè)單線分配器對(duì)應(yīng)8個(gè)軸承座,共計(jì)64個(gè)潤滑點(diǎn)。使用中循環(huán)遞進(jìn)出油時(shí)間長,基礎(chǔ)油遇熱蒸發(fā),容易皂化,分配器不出油,長時(shí)間導(dǎo)致電磁閥閥芯卡死,潤滑點(diǎn)不出油,小球輥篩軸承因潤滑不良造成軸承損壞,影響正常的生產(chǎn)。為此采取了以下措施:①在原有的潤滑系統(tǒng)上增加數(shù)字分油盒15套,將原用的單線分配器拆除,實(shí)現(xiàn)每個(gè)電磁閥對(duì)應(yīng)一個(gè)軸承座的單點(diǎn)式供油方式;②將軸承座上的加油槽進(jìn)行加寬、對(duì)軸承座的內(nèi)腔進(jìn)行擴(kuò)容,增加軸承座內(nèi)部的蓄油量;③將原用的調(diào)心輥?zhàn)虞S承改成深溝球軸承,增加軸承的使用壽命;④將原用軸頭固定軸承軸向位移的鎖緊螺母改成軸擋,增加軸承座內(nèi)部的蓄油量。改造后主機(jī)因小球輥篩的故障造成停機(jī)時(shí)間降低,由原來的平均每月/2次,每次2 h左右降至平均每月0.5 h左右。降低了輥?zhàn)虞S承及輥?zhàn)与姍C(jī)的更換頻率,降低了備件費(fèi)用及人工費(fèi)用,降低了崗位人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
1.7 成品系統(tǒng)增加大塊清除裝置及下料漏斗改造
成品輸送系統(tǒng)因回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈塊脫落時(shí)扁平狀或粒度小于格篩間隙的結(jié)圈塊會(huì)掉入環(huán)冷機(jī)臺(tái)車內(nèi),然后進(jìn)入成品系統(tǒng),導(dǎo)致后序流程漏斗卡阻,崗位人員勞動(dòng)量大,可能造成膠帶損傷。針對(duì)這一問題,采取了在E102膠帶機(jī)尾部加裝一組具有一定斜度的固定格篩,在機(jī)頭正前方制作溜槽,延伸至廠房外部大撮箕內(nèi)。改造后利用膠帶機(jī)帶速給大塊的外拋力經(jīng)過格篩過濾清除大塊,下滑到廠房外部大撮箕內(nèi)集中,定期利用裝載機(jī)鏟運(yùn)至成品堆場(chǎng)固定點(diǎn),解決了因結(jié)圈塊堵塞漏斗及成品堆取料機(jī)尾車漏斗的問題,降低了故障停機(jī)及大塊對(duì)膠帶的損傷,崗位人員勞動(dòng)強(qiáng)度降低,人員得以優(yōu)化。
圖2 原 流 程
圖3 改造后流程圖
1.8 提高回轉(zhuǎn)窯火焰剛性,延長火焰長度
回轉(zhuǎn)窯使用的燒嘴為五通道燒嘴,由外到內(nèi)依次為外風(fēng)、高氣、內(nèi)風(fēng)、焦氣、中心風(fēng)。生產(chǎn)過程中外風(fēng)開完,內(nèi)風(fēng)開至2/5左右,中心風(fēng)開完,確保火焰長度;高氣、焦氣視回轉(zhuǎn)窯溫度及NOx濃度控制,助燃風(fēng)壓力盡量控制在22 KPa左右,焦?fàn)t煤氣入口壓力盡量控制在10 KPa以上,高爐煤氣壓力盡量控制在20~24 KPa以上;適當(dāng)降低1#環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)量,增大2#環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)量 ,使火焰不散亂,延長火焰長度,使進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯的預(yù)熱球高溫焙燒時(shí)間延長。
1.9 熱工控制過程改進(jìn)
通過一段時(shí)間對(duì)球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度、NOx排放均濃度,焦氣單耗、高氣單耗的對(duì)比,據(jù)此確定了生產(chǎn)過程中適宜的熱工參數(shù)如表3所示。
表3 球團(tuán)1#機(jī)系統(tǒng)正常熱工參數(shù)表
項(xiàng)目
鏈篦機(jī)爐罩溫度(℃)
環(huán)冷機(jī)爐罩溫度(℃)
回轉(zhuǎn)窯窯尾溫度(℃)
鼓干段
抽Ⅰ段
4#風(fēng)箱
抽Ⅱ段
預(yù)熱段13#風(fēng)箱
冷Ⅰ段
冷Ⅱ段
冷Ⅲ段
改前
140±20
350±50
650±50
≥900
≥880
650~800
≤400
950±20
改后
120±20
380±20
700±50
≥900
≥900
650~850
≤420
965±10
2 效果檢查
2.1 停機(jī)時(shí)間對(duì)比情況
表4 改造前、后停機(jī)原因及時(shí)間對(duì)比
項(xiàng)目
機(jī)械 (h)
電氣 (h)
生產(chǎn)操作 (h)
改前
14.9
39
67.05
改后
37.67
22.75
41.98
對(duì)比
22.77
-16.25
-25.07
由表4可見,通過項(xiàng)目的開展,生產(chǎn)過程中因雜物、結(jié)圈塊堵停流程導(dǎo)致的生產(chǎn)操
作臺(tái)時(shí)降低16.25 h,因小球輥篩潤滑不良導(dǎo)致的停機(jī)時(shí)間共減少25.07 h,但機(jī)械事故停機(jī)時(shí)間增加22.77 h,綜合停機(jī)時(shí)間降低18.55 h。
注:表中統(tǒng)計(jì)數(shù)字已剔除不可控的外因影響。
2.2 指標(biāo)完成情況對(duì)比
表5 球團(tuán)生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比
項(xiàng)目
產(chǎn)量
t
合格品率
%
焦氣單耗
m3/t
高氣單耗
m3/t
電耗
kwh/t
改造前
2 135 270
87.72
37.62
28.50
39.61
改造后
2 146 476
92.06
35.90
27.26
39.34
對(duì)比
11 206
4.34
-1.72
-1.24
-0.27
由表5可見,改造后因零星停機(jī)故障降低,升降溫次數(shù)減少,較改造前焦?fàn)t煤氣降低1.72 m3/t,高爐煤氣降低1.24 m3/t,電耗降低0.27 kwh/t,球團(tuán)礦合格品率升高4.34 %。
3 結(jié)語
通過以上項(xiàng)目的開展,昆鋼球團(tuán)兩條鏈篦機(jī)—回轉(zhuǎn)窯—環(huán)冷機(jī)生產(chǎn)線生產(chǎn)、電器事故停機(jī)率降低,升降溫次數(shù)減少,有效促進(jìn)了各項(xiàng)指標(biāo)的進(jìn)步,對(duì)降低球團(tuán)生產(chǎn)成本起到了較好的促進(jìn)作用。
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