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龍鋼高爐富氧噴煤實(shí)踐

時(shí)間:2022-12-02 05:10來源:《甘肅冶金》 作者:安虹君,楊雙平, 點(diǎn)擊:
摘要:本文介紹了龍鋼高爐富氧噴吹煤粉的設(shè)計(jì)技術(shù)特點(diǎn)。實(shí)踐證明,通過狠抓入爐原燃料質(zhì)量、改善高爐透氣性、優(yōu)化高爐操作制度、狠抓爐前管理等措施,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,
  • 摘要:本文介紹了龍鋼高爐富氧噴吹煤粉的設(shè)計(jì)技術(shù)特點(diǎn)。實(shí)踐證明,通過狠抓入爐原燃料質(zhì)量、改善高爐透氣性、優(yōu)化高爐操作制度、狠抓爐前管理等措施,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,其中1號(hào)高爐富氧率已接近3%,利用系數(shù)達(dá)到312,煤比達(dá)112 kgt。

    關(guān)鍵詞:高爐;富氧;噴煤;焦比

    中圖分類號(hào):TF5386+3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

     

    1 引言

    我國(guó)鋼鐵工業(yè)的能源消耗占全國(guó)總能耗的10-15%。高爐噴煤技術(shù)是20世紀(jì)90年代以來煉鐵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的核心,對(duì)于鋼鐵工業(yè)的全局結(jié)構(gòu)優(yōu)化也具有重大意義。

    龍鋼1號(hào)高爐有效容積450 m3,于20021226日開爐投產(chǎn)以來,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與全國(guó)同類型高爐相比差距較大,企業(yè)以“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長(zhǎng)壽、安全”作為指導(dǎo)思想,堅(jiān)持精料方針,制定合理的爐料結(jié)構(gòu),提高設(shè)備裝備水平,高爐采取強(qiáng)化冶煉、富氧大噴吹、高風(fēng)溫、大礦批、全風(fēng)冶煉操作等措施后,高爐的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有了明顯的進(jìn)步。利用系數(shù)達(dá)到了312 tm3 ·d,爐風(fēng)溫1021℃,降低焦比,噴煤比達(dá)到112 kgt爐焦比440 kgt。

    2 落實(shí)精料方針狠抓原料質(zhì)量

    21 配套燒結(jié)生產(chǎn)能力,穩(wěn)定優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)

    沒有質(zhì)量高、數(shù)量足的原料做保證,爐況穩(wěn)定順行及強(qiáng)化就很難實(shí)現(xiàn),為此集團(tuán)公司于2003年新建16座小球團(tuán)豎爐,50 m2燒結(jié)機(jī)于200498日投產(chǎn),高堿度燒結(jié)礦配加多種進(jìn)口球團(tuán)礦和塊礦,入爐料結(jié)構(gòu)相對(duì)比較穩(wěn)定,以70%燒結(jié)礦+20%球團(tuán)+10%生礦為主,根據(jù)爐況需要適當(dāng)調(diào)整爐料配比,爐原燃料成分見表1。

    積極采用小球燒結(jié)技術(shù)、均質(zhì)燒結(jié)等技術(shù)以后,燒結(jié)礦還原性提高,FeO含量逐漸減小。返礦量減少,成品率提高。從20046月配加了SYP燒結(jié)增效劑,不僅對(duì)固體燃料有催化助燃作用,同時(shí)還可增強(qiáng)燒結(jié)過程的氧化氣氛,加快燃燒速度,相對(duì)增加了放熱量,易形成低熔點(diǎn)液相,提高燒結(jié)礦強(qiáng)度和成品率。

    22 改善焦炭質(zhì)量。嚴(yán)把焦炭質(zhì)量關(guān)

    自產(chǎn)焦炭選擇煤質(zhì)好且相對(duì)穩(wěn)定的煤炭供應(yīng)商,加強(qiáng)質(zhì)量把關(guān),嚴(yán)格檢驗(yàn),杜絕假煤、劣質(zhì)煤。分類堆放,合理配煤,確保焦炭質(zhì)量的穩(wěn)定。外購焦炭嚴(yán)把質(zhì)量,確保二級(jí)焦炭的供應(yīng),近年來龍鋼焦炭質(zhì)量指標(biāo)見表2。

    23 加強(qiáng)篩分。降低入爐粉末

    增設(shè)一臺(tái)冷礦篩,減輕高爐槽下的篩分壓力,并且擴(kuò)大了篩板的有效過濾面積,提高了篩分效果。加強(qiáng)原料管理,提高原料混勻工作,確保爐原料成分穩(wěn)定,原料混合均勻,減少波動(dòng)。強(qiáng)化二次混勻,減少成分波動(dòng)。將給高爐供應(yīng)的入爐原料進(jìn)行二次混勻、固定倉位按規(guī)定入倉,使球團(tuán)礦、塊礦配料更加合理、穩(wěn)定。

    3 富氧噴煤實(shí)踐

    31 富氧工藝特點(diǎn)

    龍鋼高爐富氧鼓風(fēng)采用的工藝是從制氧廠來的工業(yè)氧直接通入冷風(fēng)管內(nèi),然后和冷風(fēng)一起進(jìn)入熱風(fēng)爐,經(jīng)過熱風(fēng)總管從高爐風(fēng)口送高爐。富氧鼓風(fēng)管道采用的是不銹鋼的氧管,位于放風(fēng)閥之前。插入距放風(fēng)閥為1 500 mm,插入冷風(fēng)管部分為圍管式結(jié)構(gòu),帶有4個(gè)輸入的氧氣插入管對(duì)準(zhǔn)冷風(fēng)管中心。

    32 富氧噴煤使用效果

    (1)無煙煤噴吹效果。

    高爐噴煤于2004318日正式投運(yùn)。噴煤系統(tǒng)按煙煤噴吹設(shè)計(jì),但投產(chǎn)初期全無煙煤噴吹,高爐噴吹煤粉后,爐內(nèi)煤氣流分布發(fā)生了明顯變化。煤氣中CO2含量明顯提高,從原來的13%左右提高到17%以上,煤氣利用率顯著提高,焦比大幅度降低,爐焦比降低了54kg,高爐利用系數(shù)提高了037tm3 ·d,高爐噴煤前后各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比見表3。

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    (2)混噴效果。

    200596日正式開始混噴,截止922日煙煤配比已達(dá)到了50%,隨著操作技術(shù)的不斷進(jìn)步,對(duì)不同的煤質(zhì)配比進(jìn)行爆炸實(shí)驗(yàn),確保安全無爆的情況下逐漸提高煙煤配比,截至目前噴吹煙煤的比例達(dá)到了90%,噴煤系統(tǒng)運(yùn)行正常穩(wěn)定。高比例煙煤的噴吹有利于冶煉低硅生鐵,隨著噴煤比的不斷提高,生鐵含硅逐年下降。

    (3)富氧冶煉效果。

    龍鋼高爐富氧系統(tǒng)于2004916日投運(yùn),高爐富氧噴煤后主要操作參數(shù)見表4,根據(jù)龍鋼高爐噴煤比在100 kgt以上的情況,富氧率提高至2-3%時(shí)冶煉效果較佳。富氧提高1%可使噸鐵的煤氣量減少4%。冶煉強(qiáng)度提高到了172tm3·d。富氧鼓風(fēng)后,恰好給加大噴吹量、強(qiáng)化煤粉的燃燒和改善噴吹效果創(chuàng)造了極為有利的條件,根據(jù)新日鐵、首鋼的經(jīng)驗(yàn)公式,富氧1%可提高煤比22kgt

    4 建立合理的操作制度,強(qiáng)化高爐冶煉

    強(qiáng)化高爐冶煉。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程及操作預(yù)案,為高爐的穩(wěn)定順行創(chuàng)造了良好的條件。高爐富氧噴煤強(qiáng)化冶煉后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比見表5。

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    41 保持爐況穩(wěn)定順行

    保持爐況穩(wěn)定順行要在穩(wěn)定爐況上下功夫,根據(jù)原燃料條件制定詳細(xì)的操作方針,1號(hào)高爐投產(chǎn)初期由于受熱風(fēng)爐影響,風(fēng)溫使用較低,經(jīng)過對(duì)熱風(fēng)爐改造后。風(fēng)溫得到提高,特別是高爐富氧噴煤后,熱風(fēng)溫度平均在1020℃以上,使?fàn)t缸工作更加活躍,有力地促進(jìn)了爐況順行,增產(chǎn)節(jié)焦效果顯著。高風(fēng)溫有利于降低焦比,特別是有利于提高煤粉燃燒率,增加噴煤量。

    42 實(shí)施停放上渣操作.降低工藝休風(fēng)率

    采用停放上渣的冶煉技術(shù),操作上使用大風(fēng)量、高風(fēng)溫等措施,提高爐缸溫度,確保爐缸熱量充沛、爐缸工作活躍。自停放上渣以來,要求控制合適的爐渣堿度;保證出凈渣鐵,減少爐缸存鐵量。要求各高爐放鐵時(shí)必須保證長(zhǎng)短兩根鋼釬,保證鐵口深度和角度,適當(dāng)減小鉆頭寬度,采用以上技術(shù)以后高爐爐況穩(wěn)定,工藝休風(fēng)率大大降低,每月可減少渣口小套20個(gè)。

    5 結(jié)語

    (1)龍鋼高富氧噴煤技術(shù)應(yīng)用是成功的,對(duì)高爐帶來了顯著的效果。

    (2)高比例煙煤的噴吹有利于冶煉低硅生鐵,隨著噴煤比的不斷提高,生鐵含硅逐年下降,取得顯著的節(jié)能效果。

    (3)富氧噴煤要實(shí)施精料工作和合理的爐料結(jié)構(gòu);同時(shí)要依靠科技進(jìn)步,并結(jié)合龍鋼高爐生產(chǎn)的特點(diǎn),不斷對(duì)噴煤系統(tǒng)進(jìn)行適用性改造,提高安全密封性能,充分發(fā)揮富氧噴煤的優(yōu)勢(shì),節(jié)能降耗,降低生鐵成本,創(chuàng)造最佳效益。

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