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摘 要:闡述了酒鋼1號(hào)高爐爐缸環(huán)狀死料柱的形成位置和基本特征,分析了死料柱的形成原因,并對(duì)提出了應(yīng)對(duì)措施。
關(guān)鍵詞:高爐 爐缸 死料柱 冷卻壁
酒鋼1號(hào)高爐(1800m3)2008年4月以來,風(fēng)口區(qū)5段冷卻壁破損加劇,安排檢修前已達(dá)9塊,破損率18.75%。另外,風(fēng)口二套下沉現(xiàn)象日趨嚴(yán)重,采取頂杠措施仍難以制止。實(shí)施檢修降料面至風(fēng)口水平,發(fā)現(xiàn)在爐腹周邊形成一環(huán)狀死料柱,最厚處在1800~2100mm,爐內(nèi)高度位置基本在風(fēng)口水平線向上至爐腹上沿。
1 死料柱的形成位置和基本特征
從15段冷卻壁上沿位置東西兩側(cè)割殲爐皮處和10段冷卻肇西南方陽割開處觀察刮,爐內(nèi)高度位置藎奉在風(fēng)口水平線向上至爐腹上沿,在爐腹刷邊形成一環(huán)狀死料柱。只有南鐵口以東力向料層略薄,實(shí)洲厚度約600~700mm,錐南鐵口處冷卻壁表面結(jié)渣厚約200mm,其中南北鐵口靠心一側(cè)(180°扇而)死料柱形成最大,最厚處在1800~2100mm。圖1是在15段冷卻壁上沿兩側(cè)開孔處拍得原始形狀俯視照片,其基本特征,一是環(huán)狀死料柱與爐腹周邊是脫離的,裂縫明冠,縫隙中尚存紅色明火;二是呈圓桶形狀,東南方向成塌落斷裂狀;三是死料柱靠爐墻側(cè)基本是碎焦粒為主的較疏松料柱,靠爐缸中心一側(cè)是較堅(jiān)硬的渣焦鐵混合物,外表是灰白色熔融物凝固狀。對(duì)此取樣進(jìn)行了成分分析,結(jié)果見表1。


2 死料柱形成原因分析
(1)原燃料品質(zhì)下降因素的影響較大。2008年高爐外部條件變差,主要表現(xiàn)在酒鋼鐵料資源采購(gòu)供應(yīng)趨緊,造成人爐原燃料品質(zhì)有不同程度下降。表2數(shù)據(jù)進(jìn)行比較可以看出,入爐料品位2007年工序平均TFe 53.43%,1號(hào)高爐平均TFe 53.48%;2008年1-6月平均水平入爐料品位下降0.61個(gè)百分點(diǎn),1號(hào)高爐平均TFe下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。3月以來由于哈球進(jìn)料緊張,高爐哈球眥比由正常的20%~25%減至10%~15%(最低5%~7%),與年計(jì)劃球體料入爐配比35%~40%(其中哈球20%~25%)存在較大差距,兩高爐正常的爐料結(jié)構(gòu)受到?jīng)_擊,被迫大幅度調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)和高燒礦堿度,入爐料配比變化頻繁,爐內(nèi)操作調(diào)整量增加,爐況穩(wěn)定性明顯變差。
另外,焦炭質(zhì)量下降變化明顯。2007年入爐焦炭灰分平均11.44%,硫分1.03%。2008年1—6月入爐焦炭灰分平均12.07%,硫分1.10%,都有不同程度的上升。4月25日、6月19日焦炭質(zhì)量明顯下降,1、2號(hào)高爐大幅度調(diào)輕焦炭負(fù)荷。尤其6月19日焦炭M40突然由80.5%左右下到74.5%,l號(hào)高爐被迫堵4個(gè)風(fēng)口調(diào)整爐況,直到這次檢修休風(fēng)前并未完全恢復(fù)正常。顯然,入爐原燃料品質(zhì)劣化導(dǎo)致高爐順行條件變差,加之設(shè)備等突發(fā)性事故導(dǎo)致的非計(jì)劃緊急休風(fēng)等因素,促成1號(hào)高爐爐況難行、波動(dòng),極易造成爐墻局部黏結(jié)或形成死料柱等不利后果。
(2)損壞冷卻壁采取“水養(yǎng)”措施對(duì)死料柱形成有加劇作用。對(duì)已損壞冷卻壁采用高進(jìn)低出,接通1/4水流進(jìn)行養(yǎng)護(hù)的措施,這足不得已而為之的辦法,已經(jīng)注意劍爐頂煤氣含H2由過去1.2%左存在升到2.5%左右現(xiàn)象。當(dāng)時(shí)我們?cè)ㄗhl/4水養(yǎng)可否再降低,使H2含量降至2.0%以下。這次停爐觀察也證實(shí)爐腹西側(cè)死料杜最厚部位止好和風(fēng)口 43、44、45、46號(hào)冷卻壁連片損壞位置是對(duì)應(yīng)的。初步分析:采取“水養(yǎng)”措施導(dǎo)致有少量水漏入爐缸,風(fēng)口上方商溫使其迅速汽化引起局部耗熱增加,容易使該部位止常渣皮層結(jié)厚。又由于迅速汽化的水氣摻于爐腹煤氣迅速上升、發(fā)牛水氣分解反應(yīng)、又存在爐皮處冷卻條件和邊緣通道效應(yīng),死料柱靠爐皮一側(cè)就容易形成較疏松料柱保持分離狀態(tài)而非熔融黏結(jié)狀態(tài)。
進(jìn)一步追溯分析認(rèn)為,風(fēng)口二套下沉開始出現(xiàn),爐缸死料柱應(yīng)該已經(jīng)形成,爐缸死料柱根部依托在風(fēng)口大套、二套和風(fēng)口之上。由于死料柱和爐腹之間是疏松存在問隙的,故其高爐生產(chǎn)時(shí),隨爐料下降產(chǎn)生一動(dòng)態(tài)向下的重力作用,導(dǎo)致風(fēng)口二套下沉加劇,嚴(yán)重時(shí)頂杠措施也難奏效。
(3)近幾年高強(qiáng)度生產(chǎn)、冷卻沒施老化磨損等因素影響。1號(hào)高爐迄今10年的服役期,期間有1次中修。到這次檢修為止,1號(hào)高爐前后損壞冷卻壁見表2。爐腹6、7段、爐身9、10段冷卻壁主體或勾頭外圈損壞加劇,特別是風(fēng)口區(qū)域5段冷卻壁自2008年4月以來損壞加劇。據(jù)最新統(tǒng)計(jì),風(fēng)口5段冷卻壁損壞達(dá)9塊,分別為3、10、15、33、34、43、44、45、46號(hào)。6段冷卻壁損壞達(dá)17塊,其中內(nèi)外層水管都?jí)挠?/span>l塊。7段冷卻罐損壞達(dá)17塊,其中內(nèi)外層水管都?jí)挠?/span>5塊。由于爐腹冷卻壁較多損壞,第一,勢(shì)必造成爐腹周邊冷卻條件發(fā)生變化和差異,容易造成熔融渣鐵的下行進(jìn)程產(chǎn)生不均勻現(xiàn)象;第二,爐腹角度鍋邊形狀對(duì)下行渣鐵有一定的阻滯作用;第三,風(fēng)口周邊因強(qiáng)冷卻作用產(chǎn)生并形成一環(huán)狀黏結(jié)帶,對(duì)下行渣鐵有一定托舉作用。3種因素交互或疊加作用,導(dǎo)致形成環(huán)狀死料柱。
風(fēng)口二套下沉因素對(duì)爐缸邊緣煤氣流可能產(chǎn)生影響,由此對(duì)環(huán)狀死料柱形成可能產(chǎn)生一些間接作用。

3 建議
根據(jù)這次1號(hào)高爐計(jì)劃?rùn)z修觀察到的情況,結(jié)合上述分析,提出如下建議。
(1)5段冷卻囀今后應(yīng)提島冷卻水壓力,從目前0.4 MPa提高劍0.6~0.8 MPa,以促使風(fēng)口區(qū)渣皮層相對(duì)結(jié)厚。武鋼2號(hào)高爐(1536 m3)和酒鋼1號(hào)高爐同為10年服役期,他們爐缸冷卻水壓現(xiàn)往是0.8MPa,且一直未發(fā)生風(fēng)口二套下沉和風(fēng)口區(qū)冷卻壁損壞問題。
(2)在爐腹6、7段冷卻壁和風(fēng)口區(qū)5段冷卻壁損壞情況下,建議完全進(jìn)行閉水處理,盡量小采用“水養(yǎng)”措施。兇為進(jìn)行“水養(yǎng)”處置的不確定性和副作用較大,最終付出代價(jià)也大。應(yīng)對(duì)已損壞部位采用加裝冷卻柱的辦法進(jìn)行短時(shí)問休風(fēng)來實(shí)施功能恢復(fù)。2006年8月在爐腹7段冷卻壁損壞處加裝的冷卻柱直到這次停爐完好無損,形成渣皮層良好,爐皮平整無變形,足以證明其有效可行。
(3)爐缸5段、爐腹6、7段冷卻壁冷卻水管雙改單聯(lián)倉(cāng)部實(shí)施到位,包括備用水泵的改造或加裝,將先天下足盡量消化到最低程度。
(4)入爐原燃料理化性能盡量穩(wěn)定,避免發(fā)生大的波動(dòng)。若因外部不可控因素影響正常供料,原燃料儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié),生產(chǎn)調(diào)度直到高爐入爐配礦應(yīng)有應(yīng)急預(yù)案或措施,盡量減少波動(dòng)和損失。
(5)碳質(zhì)料壓入造襯技術(shù)結(jié)合冷卻柱加裝技術(shù)作為今后護(hù)爐的基本措施和方法,可在高爐推廣實(shí)施,使其不斷完善并發(fā)揮效益。
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