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3號高爐富氧槍開爐快速達產(chǎn)實踐

時間:2021-06-16 01:25來源:第十三屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點擊:
孫化國 黃少軍 (廣西北港新材料有限公司-鎳鐵公司) 摘 要 文章對3號高爐富氧槍開爐及快速達產(chǎn)的生產(chǎn)操作經(jīng)驗進行了總結(jié)。在開爐生產(chǎn)中,采取全焦及新工藝富氧槍相結(jié)合的開爐模
  • 孫化國  黃少軍

    (廣西北港新材料有限公司-鎳鐵公司)


    摘  要  文章對3號高爐富氧槍開爐及快速達產(chǎn)的生產(chǎn)操作經(jīng)驗進行了總結(jié)。在開爐生產(chǎn)中,采取全焦及新工藝富氧槍相結(jié)合的開爐模式,科學配料計算,制定合理的開爐方案,送風后參數(shù)選擇控制吸取先進操作理念,強化爐內(nèi)操作及爐前出鐵,實現(xiàn)開爐3天快速達產(chǎn)。

    關(guān)鍵詞  高爐  預埋富氧槍  理念  快速達產(chǎn)


    北港新材料公司3號高爐五、六、七段冷卻壁破損嚴重,2019年9月開始采取控冶強操作,制約著3號高爐產(chǎn)能的發(fā)揮,且嚴重威脅到高爐安全生產(chǎn)。為此,2019年12月20日停爐進行中修,中修內(nèi)容包括五、六、七段冷卻壁及冷卻板更換、爐缸(含爐底)整體澆注、爐身噴涂造襯,并于2020年1月17日順利開爐。本次高爐開爐采取冷風裝料、熱風點火開爐,同時鐵口預埋氧槍作業(yè),操作中打破了一些固有操作理念,高爐開爐后3天即快速達產(chǎn)。

    1  高爐設計簡況

    1.1  內(nèi)型尺寸

    內(nèi)型尺寸及內(nèi)襯結(jié)構(gòu)為瘦高型、框架式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)尺寸見表1。

    image.png

    1.2  高爐本體冷卻

    爐缸采取光面冷卻壁,風口以上采用板壁結(jié)合冷卻形式,全部為工業(yè)水冷卻。

    1.3  其他裝備

    采取斜橋雙料車上料,爐頂為串罐式無料鐘爐頂,探尺為機械探尺,爐頂打水為自動化霧化打水系統(tǒng)。

    2  開爐配料計算

    2.1  開爐料組成

    采用全焦開爐,為了能夠?qū)崿F(xiàn)3號高爐開爐后的快速恢復達產(chǎn),鎳鐵公司技術(shù)組前后多次對開爐方案配料進行討論優(yōu)化,以確定最優(yōu)的開爐料。從結(jié)果來看,本次開爐料全爐焦比、堿度和負荷料選擇較為合理,具體開爐料組成表見表2。

    image.png

    全爐總濕焦比:3.2t/t(水份按10%,折算后干焦比為2.88t/t),開爐料堿度R2選擇為0.75倍(爐溫按[Si]4.0校核);

    2.1  裝料位置

    采取帶風裝料,全焦炭開爐,裝料時風量控制在600m3(冷風),料段分布為爐缸﹑爐腹裝凈焦,爐腰空料、爐身下部為過渡料,中上部為正常料,空焦下完熱風點火,部位達料線6米,采用燒結(jié)礦和生礦。

    螢石開爐,裝料位置如表3。

    image.png

    2.3  送風參數(shù)

    采取集中堵風口,使用1、2、3、4、11、12、13、14共8個風口送風,工作風口面積0.076m2。

    3  開爐過程

    1月17日11點38分送熱風點火,12點45分8個風口全部點亮,送風量800m3,視頂溫情況下料。17:35分鐵口預埋氧槍,料線5.6m,18:30分引氣完畢帶頂壓操作,根據(jù)頂溫情況逐步趕料線。18日1點料線趕至3米,根據(jù)理論測算熔鐵量1點07分開第一次鐵口,同時開5#、10#風口,風量加至900m3第一爐出鐵48噸,且物理熱充沛,渣鐵流動性好,富氧槍工藝優(yōu)勢充分體現(xiàn),這為快速達產(chǎn)提供了熱量基礎。

    因爐頂大人孔漏煤氣,4點10分休風2個小時處理,復風后逐步將風量加至1100m3,料線趕至2米,根據(jù)爐溫情況開6#、9#風口,逐步趕至正常料線,1月19日6點風口全部開完,同時開始富氧操作,高爐恢復正常爐況優(yōu)化調(diào)整。

    4  爐內(nèi)操作

    4.1  送風制度

    爐內(nèi)操作改變了以往小風量低料線的操作理念,重點追求風口面積與風量相匹配,保證風速,在此基礎上根據(jù)爐況及頂溫情況盡快趕上料線,減少低料線對爐況恢復進度的影響,風口面積、風量、料線控制如表4。

    image.png

    從此次開風口參數(shù)控制看,保證風量、頂壓、壓差合適的匹配關(guān)系,控制合適的料線保證布料的規(guī)律穩(wěn)定,保證了下料順暢,避免懸料、塌料、管道,有利于提高渣鐵物理熱,效果較理想。

    4.2  熱制度

    開爐時渣、鐵物理熱及其流動性影響爐前出鐵及開爐進程。鐵口預埋富氧槍可有效快速提高爐缸熱量,改善渣、鐵流動性。從此次開爐情況看,開爐第一爐鐵物理熱就達到1500℃,渣、鐵流動性極好,說明開爐料總焦比、正常料焦炭負荷的控制合適,能夠滿足快速加熱爐缸及鐵水流動性的要求,料線的控制有利于提高物理熱。而從降成本及快速降硅達產(chǎn)的角度出發(fā),最后一組正常料的負荷可適當加重。開爐后鐵水物理熱及硅的變化見表5。

    image.png

    5  開爐指標

    本次開爐實現(xiàn)了快速達產(chǎn)、達標,充分體現(xiàn)了高爐開爐全爐焦比計算精確,操作過程控制合理,為后續(xù)高爐快速恢復提供了實踐基礎。開爐前四天生產(chǎn)指標統(tǒng)計如表6。

    image.png

    6  結(jié)語

    (1)鐵口預埋富氧槍開爐加快了爐內(nèi)焦炭燃燒,能有效縮短送風至第一爐開鐵口的時間,實現(xiàn)快速加熱爐缸及渣鐵物理熱的效果,為快速達產(chǎn)創(chuàng)造了條件。

    (2)開爐料及正常料的焦比選擇合理,保證鐵水溫度充足,流動性量好,保證了快速恢復的熱量基礎。

    (3)在鐵水溫度充足的情況下,上風量、開風口、提料線、調(diào)負荷及時到位,是快速達產(chǎn)的一個重要因素。

    (4)高爐設備正常運轉(zhuǎn)是開爐的保障,本次開爐因高爐人孔漏煤氣休風2小時,影響了高爐的復風恢復進程,以后的開爐要注重對這些細節(jié)方面的檢查,減少因設備故障造成的二次休風。

    7  參考文獻 

    [1] 王筱留.鋼鐵冶金學[M].北京:冶金工業(yè)出版社.

    [2] 朱鵬程. 漣鋼6號高爐大修開爐快速達產(chǎn)實踐[J].煉鐵,2018,09.

    [3] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社.


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