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戶魯超 傅秦志 朱 毅 賈 浩
(中天鋼鐵集團(tuán))
摘 要 中天鋼鐵第一煉鐵廠3號(hào)高爐在2020年6月份生產(chǎn)中產(chǎn)量指標(biāo)創(chuàng)歷史新高,平均日產(chǎn)2216.56t,利用系數(shù)達(dá):4.62t/(m3·d),產(chǎn)量指標(biāo)在全國(guó)同類型小高爐中處于優(yōu)先水平。對(duì)此,利用這次機(jī)會(huì)對(duì)高爐增產(chǎn)降耗實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié),通過強(qiáng)化原燃料管理、上下部調(diào)劑、合理操作爐型、有害元素的控制、強(qiáng)化爐前管理及設(shè)備管理和精細(xì)化的日常操作等技術(shù)措施展開分析,采取以上措施后取得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量的明顯提高和燃耗的降低。
關(guān)鍵詞 提產(chǎn)降耗 上下部調(diào)劑 強(qiáng)化管理 爐前出鐵 有害元素
1 前言
中天鋼鐵3號(hào)高爐有效容積510m3于2018年12月24日中修后開爐投產(chǎn),爐缸直徑4581mm、5292mm、5844mm,設(shè)計(jì)風(fēng)口16個(gè)、1個(gè)鐵口,3座頂燃式熱風(fēng)爐,采用料車上料,串罐無(wú)料鐘爐頂設(shè)備,2018年鋼鐵行業(yè)受益于市場(chǎng)紅利,整體效益上升,這對(duì)煉鐵高爐提出了更高的要求,進(jìn)入2019年后,各高爐在產(chǎn)量上要求嚴(yán)格,尋找突破,由于3號(hào)高爐風(fēng)機(jī)能力有限且運(yùn)行穩(wěn)定性較差,高爐在實(shí)際生產(chǎn)中如履薄冰,在面對(duì)新的挑戰(zhàn)下,3號(hào)高爐在長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,結(jié)合原燃料及外圍水平,通過優(yōu)化高爐操作制度,強(qiáng)化設(shè)備管理,以提高產(chǎn)量,降低燃料比,實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)降耗工作目標(biāo)。
2 歷史指標(biāo)對(duì)比


3 原燃料結(jié)構(gòu)與管理
3.1 強(qiáng)化入爐焦炭管理
安排專人跟蹤東焦庫(kù)焦炭質(zhì)量情況,根據(jù)焦炭質(zhì)量不同分開入庫(kù),合理搭配入爐,減少焦炭質(zhì)量不同導(dǎo)致焦炭負(fù)荷變化,影響爐況穩(wěn)定順行。

3.2 入爐礦石質(zhì)量管理
(1)根據(jù)“雁陣沙龍”工作要求,對(duì)燒結(jié)廠提出要求,提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度,由原來(lái)的76.33%提高至78.33%,燒結(jié)礦質(zhì)量得到明顯改善,并及時(shí)反饋堿度波動(dòng)變化。
(2)關(guān)注球團(tuán)來(lái)貨情況,及時(shí)掌握各類球團(tuán)成分,提前調(diào)整熔劑量,確保渣系穩(wěn)定,爐況順行。
(3)塊礦屬于“生料”,直接入爐會(huì)帶來(lái)如熱爆裂、結(jié)晶水分解吸熱和爐料軟熔滴落性能差等問題,優(yōu)化放料順序,增加礦石焦丁量,改善透氣性指數(shù)。
3.3 重視篩分及倉(cāng)位管理
爐料中大粒級(jí)或小粒級(jí)比例的增加,都會(huì)使料柱孔隙度減少,料柱阻損增加,爐況順行變差,必須嚴(yán)格控制篩分料流大小,保證焦炭篩量<500kg/min,礦石篩量<600kg/min,確保以發(fā)展中心氣流為主,邊緣氣流為輔的兩股氣流,為提高冶強(qiáng)創(chuàng)造條件。

4 操作制度的調(diào)整
4.1 送風(fēng)制度調(diào)整
2019年2月份開始成立產(chǎn)能攻關(guān)小組,制定詳細(xì)的操作方針并逐條推進(jìn),首先在風(fēng)量的選擇上,解放思想,結(jié)合爐料結(jié)構(gòu)和已制定的操作方針,將風(fēng)口面積由0.1478擴(kuò)大到0.1504,即在保證風(fēng)速的前提下提高了入爐風(fēng)量又達(dá)到了風(fēng)口圓周工作均勻的目的,從而達(dá)到活躍爐缸為爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行保駕護(hù)航。
4.2 布料制度調(diào)整
以采取中心為主、邊緣為輔的多環(huán)布料制度理念為中心思想,3號(hào)高爐焦炭放料時(shí)間:80秒左右,礦石放料時(shí)間:70秒左右,達(dá)到了氣流穩(wěn)定可控的程度,煤氣利用率維持在43%~46%之間,促進(jìn)了高爐的降耗提產(chǎn)。處理爐況“為放不快”,提產(chǎn)降耗“非壓不可”。

4.3 熱制度和造渣制度的調(diào)整
爐缸的活躍性管理是保證高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),熱制度和造渣制度的合理決定了爐缸工作狀態(tài),把生鐵含[Si]及鐵水物理熱作為爐缸熱制度的標(biāo)志。生鐵含硅控制在0.3%-0.50%,物理熱必須大于1480℃,嚴(yán)格控制低硅高堿的出現(xiàn),保證鐵水物理熱充足。在保證生鐵含硫合格的情況下,管控爐渣鎂鋁比指標(biāo),確保渣鐵流動(dòng)性,以達(dá)到長(zhǎng)期自循環(huán)洗爐的目的。

爐缸活躍性指數(shù):以鐵水物理熱與化學(xué)熱[Si]之間是否有對(duì)應(yīng)關(guān)系衡量物理熱是否在正常范圍內(nèi),結(jié)合爐缸活躍性指數(shù),監(jiān)測(cè)爐缸活躍性的變化。物理熱指數(shù)計(jì)算方法:
Ktp=[(tp-1400)2/100]/[Si]
式中tp代表物理熱,℃;[Si]為鐵水硅含量(化學(xué)熱),%;
4.4 實(shí)施高富氧、大噴煤
使用新噴煤噴吹煤粉后,小時(shí)煤量得以保障,減少頻繁倒灌對(duì)壓力波動(dòng)的影響,富氧則是解放思想,大膽使用富氧量,噴煤比和富氧率的提高對(duì)高爐提產(chǎn)起到了關(guān)鍵的作用。

5 有害元素的控制
5.1 控制有害元素的源頭
嚴(yán)格控制跟蹤有害因素入爐負(fù)荷,從源頭抓起:對(duì)進(jìn)廠原燃料化驗(yàn)分析進(jìn)行掌控,根據(jù)有害元素?cái)z入量調(diào)整配比。對(duì)入爐料每周進(jìn)行全分析,掌握入爐實(shí)際有害因素負(fù)荷。

5.2 排除有害元素的措施
(1)爐溫控制:堿金屬硅酸鹽的還原是一個(gè)強(qiáng)吸熱過程,反應(yīng)要在較高的溫度下進(jìn)行,爐溫水平控制越高,導(dǎo)致高爐排堿下降,所以,爐溫越低越有利排堿,但必須保證物理熱。
(2)渣量控制:入爐原燃料帶入的堿金屬80%以上隨爐渣排出高爐,渣量大小對(duì)高爐排堿有明顯的影響,增加渣量能顯著提高爐渣的排堿率。
(3)提高渣中MgO含量:MgO能降低堿金屬在爐渣中的活度,適當(dāng)提高爐渣中MgO含量有利于提高爐渣的排堿能力,改善爐渣的流動(dòng)性。
(4)降低二元堿度:降低爐渣堿度有利于排堿,這是因?yàn)閴A金屬在中溫區(qū)的反應(yīng)為:4K+2SiO2+2FeO—2K2SiO3+2Fe,堿度越低渣中SiO2越高,反應(yīng)向右進(jìn)行,增加爐渣吸收堿金屬能力。
(5)控制煤氣流分布:煤氣是有害元素的攜帶者和傳遞者,日常生產(chǎn)中,主要以增加風(fēng)量,打開中心為指導(dǎo)思路,提高中心氣流,為通過煤氣排堿創(chuàng)造長(zhǎng)遠(yuǎn)條件。
5.3 穩(wěn)定初始煤氣流分布
定期檢修更換風(fēng)口,校正初始煤氣流。由于堿金屬和鋅的循環(huán)富集導(dǎo)致風(fēng)口中套頻繁上翹,將初始?xì)饬鹘嵌认蛏?,且圓周方向上翹角度均有不同,導(dǎo)致各風(fēng)口回旋區(qū)不均勻,上翹嚴(yán)重的影響直吹管與風(fēng)口小套小球面的接觸,導(dǎo)致生產(chǎn)過程中直吹管跑風(fēng)嚴(yán)重,風(fēng)口平臺(tái)煤氣量增加,人員達(dá)不到安全作業(yè)環(huán)境,必須調(diào)整膨脹節(jié)位移來(lái)處理,甚至影響直吹管窺視孔觀察煤粉噴吹情況,有的角度變化較大造成煤槍磨損風(fēng)口小套,各別風(fēng)口不得不停止噴煤,造成圓周方向噴吹量不均,圓周方向熱制度失衡,嚴(yán)重影響爐缸工作狀態(tài),易產(chǎn)生局部邊緣煤氣流,影響爐況順行。

6 強(qiáng)化爐前與設(shè)備管理
6.1 加強(qiáng)爐前作業(yè)管理
(1)時(shí)間:縮短出鐵間隔時(shí)間。隨著產(chǎn)量提升,出鐵間隔時(shí)間要求30-38min之內(nèi)必須打開鐵口,確保全風(fēng)堵鐵口。
(2)流速:控制好鐵口孔道。根據(jù)下料速度及理論鐵量,保證鐵水流速不低于2.5t/min。
(3)炮泥:提高炮泥質(zhì)量,烘烤好鐵口,保證爐前鐵口“三率”,杜絕斷、漏、燒、炮泥現(xiàn)象,確保鐵口通暢,渣鐵有序排出。
(4)操作:統(tǒng)一思想、統(tǒng)一操作,穩(wěn)定打泥量,做好交接班工作,確保鐵口連續(xù)長(zhǎng)期穩(wěn)定。

6.2 提高設(shè)備管理水平
休風(fēng)率和慢風(fēng)率對(duì)爐況順行和強(qiáng)化冶煉影響重大,設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行是高爐保持高強(qiáng)度冶煉的前提,因此加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢和維護(hù)工作至關(guān)重要。為提高設(shè)備管理能力,重點(diǎn)對(duì)以下幾個(gè)方面提高了管理力度。
(1)大力推進(jìn)“操檢合一”工作,通過崗位員工加強(qiáng)對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢,消除設(shè)備隱患;
(2)關(guān)注煤槍工作情況,確保煤槍頭在風(fēng)口正中央,并保證“均噴廣噴,連續(xù)穩(wěn)定”,有效的改善煤搶燒壞風(fēng)口小套事故。
(3)推行設(shè)備周期壽命管理。嚴(yán)格記錄送風(fēng)裝置及煤槍的使用周期和安裝日期,對(duì)到壽的送風(fēng)裝置利用檢修機(jī)會(huì)全部更換,避免高爐臨時(shí)休風(fēng)。

7 結(jié)語(yǔ)
(1)精料是高爐強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ),3號(hào)高爐通過加強(qiáng)原燃料管理,基本能滿足強(qiáng)化冶煉的要求。
(2)提高富氧率、煤比、提高頂壓、提高煤氣利用率是高爐提高產(chǎn)量的關(guān)鍵手段。
(3)爐前及時(shí)出凈渣鐵是高爐保持高強(qiáng)度冶煉的重要前提,強(qiáng)化爐前作業(yè)管理尤為重要。
(4)物料中有害元素的處理確保了爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。
(5)休風(fēng)率是制約高爐連續(xù)生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),通過點(diǎn)檢制度和檢修質(zhì)量的提升,對(duì)制約生產(chǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行改造,有效的降低了高爐休風(fēng)率,是高爐高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要保障。
(6)高爐提產(chǎn)降耗工作屬于一項(xiàng)系統(tǒng)工程,環(huán)環(huán)相扣,密不可分。加強(qiáng)日常管理,保證爐缸長(zhǎng)期活躍性是關(guān)鍵。
8 參考文獻(xiàn)
[1] 王筱留. 鋼鐵冶金學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2011年第2版:157.
[2] 汪周勇,陳克武,劉方利.湘鋼2號(hào)高爐強(qiáng)化冶煉生產(chǎn)實(shí)踐[J]. 煉鐵,2012,31:1.
(責(zé)任編輯:zgltw)







