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孔亞?wèn)| 毛東輝 薛 飛
(中天鋼鐵集團(tuán)有限公司第三煉鐵廠)
摘 要 立足8年?duì)t齡的中天鋼鐵7號(hào)高爐,采取一定長(zhǎng)壽技術(shù)和管理措施,對(duì)中天鋼鐵7號(hào)高爐爐役后期在強(qiáng)化冶煉與高爐長(zhǎng)壽方面所做的工作進(jìn)行了總結(jié)分析,通過(guò)采用精料、加鈦礦護(hù)爐、優(yōu)化操作制度以及合理維護(hù)等操作技術(shù)措施,7號(hào)高爐在爐役后期實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定順行生產(chǎn),延長(zhǎng)了高爐壽命,單位爐容產(chǎn)鐵量超過(guò)10000 t/m3,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷改善。
關(guān)鍵詞 高爐 長(zhǎng)壽 爐役后期
中天鋼鐵7號(hào)高爐始建于2011年,于12月16日順利開(kāi)爐,容積850m3,20個(gè)風(fēng)口送風(fēng),爐前東西場(chǎng)兩邊各一鐵口,爐缸使用的是北京瑞爾非金屬材料有限公司提供的大塊單元式風(fēng)口組合磚,整體式陶瓷杯壁(帶密閉隔熱夾層),雙向錯(cuò)臺(tái)的陶瓷杯墊磚,見(jiàn)圖1。上料系統(tǒng)采用斜橋小車上料,無(wú)料鐘旋轉(zhuǎn)溜槽多環(huán)布料;爐前東西出鐵場(chǎng)均采用擺動(dòng)溝罐位,沖渣系統(tǒng)采用環(huán)保底濾法,保證高爐出盡渣鐵;高爐本體冷卻采用工業(yè)水開(kāi)路循環(huán);鼓風(fēng)機(jī)AV50—14,熱風(fēng)爐為頂然式,送風(fēng)采用兩燒一送原則。
截止2020年2月份已連續(xù)正常生產(chǎn)八年多時(shí)間,期間無(wú)特殊爐況發(fā)生,通過(guò)操作維護(hù)和加強(qiáng)爐體監(jiān)護(hù)工作高爐投產(chǎn)八年來(lái)無(wú)冷卻壁燒損,打破了高爐煉鐵生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生冷卻壁燒損的歷史,創(chuàng)造了“中天驕傲”。高爐利用系數(shù)已達(dá)3.8t/(m3·d)以上,燃料比520kg/t以下。截止目前,7號(hào)高爐在一代爐齡無(wú)大、中修情況下單位爐容產(chǎn)鐵量突破1.06萬(wàn)噸,參照目前高爐長(zhǎng)壽標(biāo)準(zhǔn),7號(hào)高爐已經(jīng)成功跨入世界鋼鐵企業(yè)長(zhǎng)壽高爐行列,并且在全國(guó)同等立級(jí)高爐中多項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名列前茅,盡管已處于爐役后期,仍然保持著穩(wěn)定高產(chǎn)的生產(chǎn)狀態(tài)。其中多年來(lái)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表1所示。由表中可以看出7號(hào)高爐各項(xiàng)指標(biāo)在穩(wěn)定不斷進(jìn)步。
2020年因新型冠狀肺炎疫情的影響,公司決定7號(hào)高爐2月3日降料面停爐,為后續(xù)開(kāi)爐快速達(dá)產(chǎn)于3月5日開(kāi)始爐內(nèi)扒料,通過(guò)測(cè)量觀察風(fēng)口以上冷卻壁鑲磚基本還保留,爐缸除了東西鐵口橡角區(qū)侵蝕到碳磚表面,其它側(cè)壁區(qū)域陶瓷杯完整存在,見(jiàn)圖2。停爐時(shí)風(fēng)口組合磚狀況至停爐時(shí)所有風(fēng)口無(wú)變形,上翹現(xiàn)象;停爐時(shí)陶瓷杯壁磚的狀況鐵口中心線以上位置,陶瓷杯壁磚侵蝕最大位置,剩余杯壁厚度200mm,包括鐵口上方的二層陶瓷杯壁磚。
停爐時(shí)陶瓷杯墊狀的狀況由于停爐前高爐運(yùn)行良好,高爐本體各處溫度平穩(wěn),按照熔損計(jì)算,爐底陶瓷杯墊磚侵蝕度低,因此本次停爐后不準(zhǔn)備對(duì)爐缸底部進(jìn)行處理,辯證的說(shuō)明高爐爐缸沒(méi)有安全隱患,高爐還可延續(xù)生產(chǎn)。
1 操作制度
1.1 送風(fēng)制度
風(fēng)量:2200-2350m3/min,風(fēng)溫:1180-1200℃之間,壓力:330-335kPa,頂壓:185-190kPa;富氧率:3.4-5.5%左右,毛煤比:175-185kg/t之間,其中煤粉揮發(fā)份控制在19±1.5%;風(fēng)口小套按長(zhǎng)度可分470mm和500mm兩種,斜度上可分為直風(fēng)口和斜5°風(fēng)口,正常情況下使用斜5°風(fēng)口。
1.2 布料制度
正常生產(chǎn)料批分為29.2t和35.5t,即礦石分為兩車制和三車制;正常料線1.5m,布料采取正角度。
7號(hào)高爐爐料結(jié)構(gòu)為當(dāng)前國(guó)內(nèi)主流形式:燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+塊礦,正常生產(chǎn)燒結(jié)礦比例波動(dòng)在65-75%之間,球團(tuán)和塊礦波動(dòng)范圍在10-20%之間,熟料率≥80%。
1.3 造渣制度
爐渣二元堿度控制在1.13±0.5,因渣中鋁含量較高,最高時(shí)在19-20%之間,為確保渣鐵流動(dòng)性二元堿度按下限控制,同時(shí)添加蛇紋石保證爐渣中鎂鋁比在60±5%。
1.4 熱制度
正常生產(chǎn)時(shí),[Si]:0.28~0.35%,上下兩爐間的波動(dòng)兩<0.1%,[S]:0.02~0.04%,鐵水物理熱≥1480℃,原燃料好的時(shí)候,可以控制在中下限,原燃料差的時(shí)候維持在中上限,確保爐缸的活躍性。
2 生產(chǎn)過(guò)程控制
2.1 合理的布料制度
7號(hào)高爐煤氣流控制主要以中心氣流為主邊緣III煤氣流適中分布模式,下部通過(guò)調(diào)整、優(yōu)化風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積和改變小套長(zhǎng)度來(lái)適應(yīng)原燃料質(zhì)量的變化,保證氣流順暢,高爐中心氣流明顯,邊緣氣流適中,此種情況下煤氣利用率較高,均值在47%左右。
由7號(hào)高爐2015年以來(lái)布料制度調(diào)整可以看出(見(jiàn)表2),為適應(yīng)不同冶煉強(qiáng)度,需要不同煤氣流分布形式與之相適應(yīng)。7號(hào)高爐實(shí)踐證明,在當(dāng)前原燃料水平條件下,能以發(fā)展中心氣流為主,適度調(diào)整邊緣氣流,以提高高爐的使用壽命,實(shí)現(xiàn)高冶煉強(qiáng)度下的生產(chǎn)。
2.2 適宜的熱制度
高爐生產(chǎn)需要長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,而爐缸活性猶如高爐的心臟一般,維護(hù)著高爐生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)平衡,而爐缸內(nèi)液態(tài)渣鐵流入并流出的順暢程度是表示爐缸活性的重要內(nèi)容。從生產(chǎn)角度出發(fā),影響爐缸活性的因素大致有三個(gè):
(1)焦炭所提供“透氣-透液通道”的數(shù)量;(2)渣鐵流動(dòng)性能;(3)風(fēng)口回旋區(qū)的位置。
連接爐缸活性和熱制度的紐帶就是渣鐵流動(dòng)性能。良好的爐缸活性狀態(tài)需要有良好的渣鐵流動(dòng)性能,而良好的爐渣流動(dòng)性能需要合理穩(wěn)定的熱制度,而合理穩(wěn)定的熱制度則是高爐操作者日常工作的主要內(nèi)容[1]。
2.2.1 中鋼7號(hào)高爐熱制度的控制
所謂熱制度的控制,也就是對(duì)爐溫的控制,即對(duì)鐵水物理熱和化學(xué)熱的把握。從生產(chǎn)角度出發(fā),制定相應(yīng)的最低值、波動(dòng)值和絕對(duì)值。其中最低值是保證高爐正常生產(chǎn)的底線,一般不允許出現(xiàn)比最低值還低的情況。而波動(dòng)值的確定要綜合考慮原燃料情況、設(shè)備狀態(tài)、操作水平等因素的影響??偟膩?lái)說(shuō),原燃料條件好,波動(dòng)值應(yīng)控制較小范圍,原燃料條件差,波動(dòng)值需要控制較大范圍。同樣,波動(dòng)值范圍小,說(shuō)明高爐生產(chǎn)爐況穩(wěn)定;波動(dòng)值范圍大,表明爐況順行情況不理想。絕對(duì)值則是高爐正常生產(chǎn)需要保持的狀態(tài),取決于最低值和波動(dòng)值。若高爐接受的鐵水物理熱最低值為1480℃,波動(dòng)值為20℃,那絕對(duì)值應(yīng)為1500℃。具體到高爐操作,那么控制爐溫的方法應(yīng)有以下三個(gè)操作要點(diǎn):(1)負(fù)荷是穩(wěn)定爐溫的基礎(chǔ);(2)料速是檢測(cè)爐溫的標(biāo)準(zhǔn);(3)燃料比是控制爐溫的手段。
2.2.2 低硅冶煉
推動(dòng)高爐進(jìn)行低硅冶煉可以有效地降低高爐的燃料消耗。高爐爐溫控制是根據(jù)高爐自身爐容、運(yùn)行條件決定,在此基礎(chǔ)上確定鐵水物理熱水平,在確保爐缸熱充沛的情況下,高爐可以通過(guò)降低鐵水硅含量,達(dá)到降低燃料消耗的目的。由于高爐爐缸熱儲(chǔ)備充足,加之高頂壓、高風(fēng)溫等條件,本身就適合于高爐進(jìn)行低硅冶煉,近年來(lái)850m3高爐低硅冶煉施行情況見(jiàn)圖3。
2.1 合理的布料制度
7號(hào)高爐煤氣流控制主要以中心氣流為主邊緣III煤氣流適中分布模式,下部通過(guò)調(diào)整、優(yōu)化風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積和改變小套長(zhǎng)度來(lái)適應(yīng)原燃料質(zhì)量的變化,保證氣流順暢,高爐中心氣流明顯,邊緣氣流適中,此種情況下煤氣利用率較高,均值在47%左右。
由7號(hào)高爐2015年以來(lái)布料制度調(diào)整可以看出(見(jiàn)表2),為適應(yīng)不同冶煉強(qiáng)度,需要不同煤氣流分布形式與之相適應(yīng)。7號(hào)高爐實(shí)踐證明,在當(dāng)前原燃料水平條件下,能以發(fā)展中心氣流為主,適度調(diào)整邊緣氣流,以提高高爐的使用壽命,實(shí)現(xiàn)高冶煉強(qiáng)度下的生產(chǎn)。
2.2 適宜的熱制度
高爐生產(chǎn)需要長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,而爐缸活性猶如高爐的心臟一般,維護(hù)著高爐生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)平衡,而爐缸內(nèi)液態(tài)渣鐵流入并流出的順暢程度是表示爐缸活性的重要內(nèi)容。從生產(chǎn)角度出發(fā),影響爐缸活性的因素大致有三個(gè):
(1)焦炭所提供“透氣-透液通道”的數(shù)量;(2)渣鐵流動(dòng)性能;(3)風(fēng)口回旋區(qū)的位置。
連接爐缸活性和熱制度的紐帶就是渣鐵流動(dòng)性能。良好的爐缸活性狀態(tài)需要有良好的渣鐵流動(dòng)性能,而良好的爐渣流動(dòng)性能需要合理穩(wěn)定的熱制度,而合理穩(wěn)定的熱制度則是高爐操作者日常工作的主要內(nèi)容[1]。
2.2.1 中鋼7號(hào)高爐熱制度的控制
所謂熱制度的控制,也就是對(duì)爐溫的控制,即對(duì)鐵水物理熱和化學(xué)熱的把握。從生產(chǎn)角度出發(fā),制定相應(yīng)的最低值、波動(dòng)值和絕對(duì)值。其中最低值是保證高爐正常生產(chǎn)的底線,一般不允許出現(xiàn)比最低值還低的情況。而波動(dòng)值的確定要綜合考慮原燃料情況、設(shè)備狀態(tài)、操作水平等因素的影響??偟膩?lái)說(shuō),原燃料條件好,波動(dòng)值應(yīng)控制較小范圍,原燃料條件差,波動(dòng)值需要控制較大范圍。同樣,波動(dòng)值范圍小,說(shuō)明高爐生產(chǎn)爐況穩(wěn)定;波動(dòng)值范圍大,表明爐況順行情況不理想。絕對(duì)值則是高爐正常生產(chǎn)需要保持的狀態(tài),取決于最低值和波動(dòng)值。若高爐接受的鐵水物理熱最低值為1480℃,波動(dòng)值為20℃,那絕對(duì)值應(yīng)為1500℃。具體到高爐操作,那么控制爐溫的方法應(yīng)有以下三個(gè)操作要點(diǎn):(1)負(fù)荷是穩(wěn)定爐溫的基礎(chǔ);(2)料速是檢測(cè)爐溫的標(biāo)準(zhǔn);(3)燃料比是控制爐溫的手段。
2.2.2 低硅冶煉
推動(dòng)高爐進(jìn)行低硅冶煉可以有效地降低高爐的燃料消耗。高爐爐溫控制是根據(jù)高爐自身爐容、運(yùn)行條件決定,在此基礎(chǔ)上確定鐵水物理熱水平,在確保爐缸熱充沛的情況下,高爐可以通過(guò)降低鐵水硅含量,達(dá)到降低燃料消耗的目的。由于高爐爐缸熱儲(chǔ)備充足,加之高頂壓、高風(fēng)溫等條件,本身就適合于高爐進(jìn)行低硅冶煉,近年來(lái)850m3高爐低硅冶煉施行情況見(jiàn)圖3。
2.3.2 水質(zhì)控制
為了減輕高爐冷卻器結(jié)垢,保證冷卻強(qiáng)度,每天對(duì)高爐軟水水質(zhì)進(jìn)行了化驗(yàn)分析,嚴(yán)格控制軟水指標(biāo),PH值必須在3%~5%,避免了經(jīng)常酸洗對(duì)冷卻器的侵蝕,起到了延長(zhǎng)冷卻設(shè)備壽命的作用。
2.4 爐前出鐵管理
根據(jù)7號(hào)高爐的生產(chǎn)實(shí)踐,確定維持合理的鐵口深度2.3~2.5m左右,這既可有效地控制出鐵時(shí)間,又可滿足高爐生產(chǎn)的主要。隨著爐齡的增加,爐底磚襯被侵蝕,實(shí)際鐵水面下降,將鐵口角度調(diào)整到10~11°,達(dá)到了出凈渣鐵和維護(hù)好鐵口的目的。
2.4.1 出鐵時(shí)間
確定合理的出鐵時(shí)間,對(duì)維護(hù)爐缸、爐底有利。出鐵時(shí)間太短,意味著鐵水流速增大,鐵水環(huán)流會(huì)加重對(duì)爐缸磚襯的侵蝕。此外,出鐵時(shí)間太短容易造成鐵水跑大流,既不安全,也不利于鐵口維護(hù)。因此,應(yīng)適當(dāng)控制渣鐵流速,使高爐熔渣及鐵水勻速排放,保持高爐爐缸內(nèi)渣鐵液面相對(duì)穩(wěn)定,以減小鐵水環(huán)流對(duì)爐缸磚襯的侵蝕[4]。根據(jù)7號(hào)高爐的時(shí)間,出鐵時(shí)間維持在70~75min左右可保證渣鐵及時(shí)排放,為爐況穩(wěn)定創(chuàng)造條件。調(diào)整開(kāi)口機(jī)鉆頭直徑大小直接關(guān)系著出鐵時(shí)間長(zhǎng)短,使用不同直徑的鉆頭可控制出鐵時(shí)間。2012年以來(lái),7號(hào)高爐所用的鉆頭直徑有φ70mm和φ50mm二種,可根據(jù)爐況不同的鐵口深度選用不同直徑的鉆頭,以保證合適的出鐵時(shí)間。
2.4.2 加強(qiáng)爐前作業(yè)管理
高爐鐵口的工作狀態(tài)對(duì)爐內(nèi)的穩(wěn)定順行起著至關(guān)重要的作用,保證按時(shí)出凈渣鐵,避免爐內(nèi)憋壓而影響高爐的穩(wěn)定順行,而冶煉強(qiáng)度的提高必然使得鐵口工作壓力的增加,為穩(wěn)定鐵口合格率,為爐況的穩(wěn)定順行創(chuàng)造有利條件,制定了相應(yīng)的爐前作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范爐前操作,提升爐前工的操作水平,每次堵口后對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行點(diǎn)檢,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),及時(shí)解決,盡可能避免因設(shè)備問(wèn)題影響爐前的出鐵節(jié)奏。
加強(qiáng)對(duì)打泥量的管理,保證鐵口泥套的完整,減少跑泥導(dǎo)致鐵口深度的波動(dòng)影響出鐵節(jié)奏,鐵口深度維持在2.4±0.1m,根據(jù)渣鐵生成量以及出鐵時(shí)間選擇合適的開(kāi)口鉆頭,每次出鐵時(shí)間控制在70min左右,日均出鐵次數(shù)控制在15爐次左右,有利于爐缸的長(zhǎng)壽。
3 總結(jié)
中鋼7號(hào)高爐通過(guò)近8年的不斷摸索,對(duì)高爐長(zhǎng)壽總結(jié)除了一套適合自身?xiàng)l件的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),操作管理表明,通過(guò)內(nèi)養(yǎng)外治,高爐不但能夠達(dá)到長(zhǎng)壽的目的,而且能夠?qū)崿F(xiàn)高強(qiáng)度冶煉。
(1)實(shí)現(xiàn)高爐長(zhǎng)壽應(yīng)從設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量、耐火材料材質(zhì)、冷卻水進(jìn)水溫度、采用新技術(shù)、及時(shí)維護(hù)、高爐操作等全方位努力,提高高爐的操作水平,重視各項(xiàng)操作制度的制定,并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,嚴(yán)格控制冶煉強(qiáng)度。
(2)高爐選擇合理的操作制度必須依據(jù)原燃料的理化性能,合理的送風(fēng)制度和裝料制度,能夠?qū)崿F(xiàn)煤氣流合理分布,爐缸工作良好,爐況穩(wěn)定順行。
(3)7號(hào)高爐實(shí)現(xiàn)低硅低硫優(yōu)質(zhì)生產(chǎn),持續(xù)保持生鐵[Si]含量0.35%左右,[S]含量0.020%左右。保持爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行是實(shí)現(xiàn)低硅低硫冶煉生產(chǎn)的基礎(chǔ)。
(4)隨著高爐大型化、高強(qiáng)度冶煉的需要應(yīng)建立高爐的冷卻制度,完善監(jiān)控手段,保證爐役后期高爐穩(wěn)定安全運(yùn)行。
4 參考文獻(xiàn)
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