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湘鋼1號(hào)高爐穩(wěn)定爐況生產(chǎn)實(shí)踐

時(shí)間:2021-02-01 09:02來源:第十二屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
吳 坡 丁 望 譚清濤 邵 鋆 劉百祥 (湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司煉鐵廠) 摘 要 對湘鋼1號(hào)高爐(2580m3)2018年穩(wěn)定生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。以精料為基礎(chǔ),不斷改進(jìn)和優(yōu)化高爐操作,1號(hào)高
  • 吳  坡  丁  望  譚清濤  邵  鋆  劉百祥

    (湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司煉鐵廠)


    摘  要  對湘鋼1號(hào)高爐(2580m3)2018年穩(wěn)定生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。以精料為基礎(chǔ),不斷改進(jìn)和優(yōu)化高爐操作,1號(hào)高爐實(shí)現(xiàn)了爐況長周期穩(wěn)定順行,獲得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。全年高爐利用系數(shù)達(dá)到2.69t/(m3·d),日均產(chǎn)鐵6938t,休風(fēng)率0.65%,燃料比532 kg/t。

    關(guān)鍵詞  穩(wěn)定順行  利用系數(shù)  休風(fēng)率 


    湘鋼1號(hào)高爐(2580m3)第二代爐齡于2015年6月開爐,開爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)居行業(yè)前列。2018年1號(hào)高爐通過加強(qiáng)精料管理,優(yōu)化高爐操作制度,維護(hù)設(shè)備長周期穩(wěn)定運(yùn)行等措施,高爐實(shí)現(xiàn)長周期穩(wěn)定順行,并取得了較好的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)(如表1所示)。

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    1 精料管理

    1.1  原燃料質(zhì)量管理

    燒結(jié)礦和焦炭的質(zhì)量,對爐溫和爐況的穩(wěn)定順行影響很大,合理的爐料結(jié)構(gòu),冶煉性能良好的原燃料是高爐順行和強(qiáng)化的基礎(chǔ)。

    1.1.1  保證入爐品位

    對高爐冶煉的要求越高,對原燃料的條件要求也越高。隨著原燃料條件不斷改善,高爐渣量減少,產(chǎn)量不斷提高,焦炭消耗顯著降低。就高爐入爐礦石品位來講,入爐礦石品位每提高1%,降低焦比2%,提高產(chǎn)量3%,渣量減少6%。近年來,對入爐品位重要性的認(rèn)識(shí)日益深刻,湘鋼確立以高爐為中心的指導(dǎo)思想,開始不斷提高燒結(jié)礦品位,同時(shí)保證球團(tuán)及南非塊礦的品位來提高入爐品位。2018年全年平均品位到達(dá)58.36%,品位的不斷提高,為爐缸特護(hù)取得一定效果及強(qiáng)化冶煉提供了強(qiáng)有力的支撐。同時(shí)為了降低鐵水成本,對燒結(jié)礦取消CaCl2噴淋,經(jīng)過項(xiàng)目攻關(guān),燒結(jié)礦質(zhì)量基本未受影響,RDI+3.15指標(biāo)前期略有下降,后期穩(wěn)定在60以上水平,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)穩(wěn)中有升,小粒級(jí)穩(wěn)中有降,如圖1所示。

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    1.1.2  改善焦炭質(zhì)量

    焦炭在高爐內(nèi)的骨架作用是其它爐料所不能取代的,尤其是大噴煤后,骨架作用尤為突出。1號(hào)高爐共6個(gè)焦炭倉3個(gè)稱量斗,裝入自產(chǎn)焦炭比例為1/3干熄焦(1#焦倉)+1/3混合焦(2#焦倉)+1/3混合焦(3#焦倉),為保證中心氣流,于2017年對1#焦倉進(jìn)行改造,篩網(wǎng)間距由φ25mm改為φ28mm,將干熄焦布在爐內(nèi)中心位置,以保證中心焦塊粒度。焦炭熱態(tài)強(qiáng)度對高爐冶煉的影響更是十分重要的。以往研究證明:焦炭從料線到風(fēng)口平均粒度減少20%~40%。在塊狀帶,粒度無明顯變化;從軟熔帶位置開始,焦炭粒度變化很大,這是劇烈溶碳反應(yīng)的結(jié)果[1]。高爐爐料的主要阻力在軟熔帶以及以下的區(qū)域。熱強(qiáng)度直接影響下部區(qū)域的透氣性,對高爐順行起著十分重要的作用。2018年干熄焦質(zhì)量有所改進(jìn)(如圖2所示)。后期受原燃料供應(yīng)影響1號(hào)高爐改進(jìn)1/3干熄焦+1/3混合焦+1/3外購焦,高爐及時(shí)退守,平穩(wěn)銜接。

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    1.2  槽位及篩分管理

    杜絕低槽位,避免爐料進(jìn)行二次摔打。燒結(jié)礦低槽位報(bào)警值7米(滿槽10米),焦炭低槽位報(bào)警值4.5米,出現(xiàn)報(bào)警時(shí),及時(shí)向調(diào)度反饋要求及時(shí)進(jìn)料。同時(shí)嚴(yán)密控制篩網(wǎng)上各料層厚度,讓原燃料充分過篩,減少礦粉、焦粉入爐。為保證篩分效果,要求每天每班定期檢查篩面,篩面堵>30%時(shí)必須及時(shí)清篩??刂茻Y(jié)礦篩速28-33kg/s,焦炭篩速22-26kg/s,并給每臺(tái)篩子設(shè)定報(bào)警值,便于工作人員及時(shí)關(guān)注原燃料及篩子狀況。

    2  操作制度管理

    2.1  合理調(diào)劑上下部工藝參數(shù)  

    上部調(diào)劑是使?fàn)t料在爐喉截面上分布均勻,使其在下降過程中能同上升的煤氣密切接觸以利傳熱傳質(zhì)過程的進(jìn)行。下部調(diào)劑主要是以大風(fēng)量、高風(fēng)速,足夠的鼓風(fēng)動(dòng)能,控制合理的初始煤氣流分布,活躍爐缸,實(shí)現(xiàn)提高冶煉強(qiáng)度的目的。2018年1號(hào)高爐前期風(fēng)口面積為0.3394m2,上部采用中心加焦模式微調(diào),裝料制度為:O9 8  7  6  5  3  4  3  2  2C9  8  7  6  5  12  2  2  2  2  4,各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行較好,中期因氣溫上升,冷卻強(qiáng)度能力不足,加之前期的高強(qiáng)度冶煉,爐缸側(cè)壁溫度上升較快,被迫適當(dāng)控制冶強(qiáng),利用休風(fēng)機(jī)會(huì)將風(fēng)口面積縮至0.3375 m2,平臺(tái)適當(dāng)外移,經(jīng)過一系列護(hù)爐措施后,側(cè)壁溫度下降明顯。后期逐步擴(kuò)風(fēng)口至0.3434 m2,降低高爐下部壓差,裝料制度演變?yōu)椋篛9  8  7  6  5  3  4  3  2  2C9  8  7  6  5  1 2  2  2  2  2  3,燃料比下降明顯。通過上下部調(diào)劑相結(jié)合,氣流分布合理,爐況順行穩(wěn)定,如表2所示。

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    2.2  穩(wěn)定熱制度及造渣制度

    合理穩(wěn)定的熱制度和造渣制度對高爐的穩(wěn)定順行十分重要,爐溫的大幅波動(dòng)會(huì)造成軟熔帶的波動(dòng),引起爐墻結(jié)厚和渣皮脫落,煤氣流分布混亂,甚至出現(xiàn)崩懸料等爐況失常,形成惡性循環(huán)。對于爐渣堿度的控制就要根據(jù)渣中MgO及Al2O3的含量來確定,使?fàn)t渣堿度既能滿足高爐脫S,還能保證爐渣良好的流動(dòng)性,利于爐缸的活躍[2]。

    在實(shí)際生產(chǎn)中,1號(hào)高爐將鐵水溫度和生鐵含[Si]同時(shí)作為熱制度調(diào)節(jié)的依據(jù),將鐵水溫度控制在1500℃以上,生鐵含[Si]控制在0.40-0.60%,保證爐缸熱量充沛,如圖3所示。爐渣堿度的控制范圍在1.15~1.2,渣中MgO/Al2O3>0.48,保證爐渣良好的流動(dòng)性。

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    2.3  爐缸側(cè)壁溫度異常升高的處理

    2018年5月,爐缸1#鐵口下方標(biāo)高7.599米、8.05米、8.501米、8.952米4層溫度普遍上升,其中8.05米803C點(diǎn)、804C點(diǎn)、7.599米703C點(diǎn)(熱電偶插入深度均為450mm)溫度升高幅度較大,803C點(diǎn)溫度最高上升至517℃,804C點(diǎn)溫度最高上升至447℃,703C點(diǎn)溫度最高上升至682℃。1號(hào)高爐通過采取調(diào)整冷卻制度、穩(wěn)定熱制度、提高鈦負(fù)荷、調(diào)整風(fēng)口布局、加強(qiáng)爐前鐵口管理等一系列措施后,爐缸側(cè)壁溫度在9月份下降至400℃以內(nèi)(如圖4所示),爐缸特護(hù)取得顯著成效。

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    3  加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),降低休風(fēng)率

    休風(fēng)率是體現(xiàn)高爐生產(chǎn)連續(xù)性,爐況順行及強(qiáng)化冶煉的限制性指標(biāo)。為了保障設(shè)備長周期穩(wěn)定運(yùn)行,1號(hào)高爐不僅從管理上加強(qiáng)對設(shè)備的點(diǎn)檢維護(hù),同時(shí)采用新技術(shù),投入了爐頂設(shè)備自動(dòng)打油系統(tǒng),進(jìn)行了蒸汽改氮?dú)獾纫幌盗杏欣谠O(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的措施。年休風(fēng)率僅為0.65%,計(jì)劃檢修時(shí)間間隔4-5個(gè)月。

    4  結(jié)語

    (1)精料是高爐順行的基礎(chǔ),1號(hào)高爐長期穩(wěn)定順行離不開原燃料質(zhì)量的不斷改善及穩(wěn)定。

    (2)選擇合適的操作制度,采取上下部調(diào)劑相結(jié)合,上穩(wěn)下活,堅(jiān)持發(fā)展中心氣流,兼顧邊緣氣流的方針,穩(wěn)定熱制度,保持爐缸活躍。

    (3)設(shè)備長周期穩(wěn)定運(yùn)行也是湘鋼1號(hào)高爐獲得良好指標(biāo)的重要原因。

    5  參考文獻(xiàn)

    [1] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊.P85。

    [2] 鄒永剛,付華華.新鋼9號(hào)高爐長期穩(wěn)定順行生產(chǎn)實(shí)踐[J].科學(xué)技術(shù),2017(7):126~127.

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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