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劉慶凱 王振寬
(首鋼通鋼煉鐵事業(yè)部)
摘 要 由于鋼鐵行業(yè)處于低迷狀態(tài),行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,降成本成為企業(yè)生存的根本。本廠360m2燒結(jié)機(jī)在使用低價(jià)進(jìn)口礦粉后,造成燒結(jié)礦強(qiáng)度下降,返礦量增加,使各種能耗指標(biāo)升高,對(duì)此通鋼對(duì)降低返礦率進(jìn)行攻關(guān),實(shí)施了許多行之有效的措施,使燒結(jié)礦強(qiáng)度大幅提高,返礦率上升的勢(shì)頭得到有效控制,返礦率包括高爐返礦率和內(nèi)部循環(huán)冷返礦率,這里我們主要針對(duì)內(nèi)部循環(huán)冷返礦率。
關(guān)鍵詞 返礦率 攻關(guān) 措施
1 前言
返礦由未燒透的夾生料、未燒好的燒結(jié)礦和經(jīng)破碎、運(yùn)轉(zhuǎn)而減粒小于5mm的燒結(jié)礦組成,主要是產(chǎn)生于臺(tái)車兩側(cè)、料面表層、燒結(jié)餅由于收縮產(chǎn)生裂縫的兩側(cè),都是在燒結(jié)過(guò)程中由于冷卻速度過(guò)快,液相未能完全粘接就進(jìn)行冷卻,強(qiáng)度極差,最終形成返礦。
2 通鋼360m2燒結(jié)機(jī)使用原料狀況
通鋼360m2燒結(jié)機(jī)為了降低成本,原料中使用低價(jià)進(jìn)口富礦如超特粉、印度粉、麥克粉、PB粉等,超特粉、麥克粉屬于褐鐵礦,品位較低,結(jié)晶水含量較高,容積密度小,粒度較粗,燒結(jié)性能差,在燒結(jié)過(guò)程中,結(jié)晶水分解發(fā)生爆裂,易形成薄壁大孔結(jié)構(gòu),使燒結(jié)礦整體變脆,影響燒結(jié)礦強(qiáng)度,返礦量升高。通鋼360m2燒結(jié)機(jī)使用原料化學(xué)成份見(jiàn)表1。
3 通鋼360m2燒結(jié)機(jī)配料料比
通鋼360m2燒結(jié)機(jī)配料料比表2,股份煉鐵事業(yè)部燒結(jié)作業(yè)區(qū)為了調(diào)整燒結(jié)原料的平衡,降低燒結(jié)礦成本,每月要進(jìn)行3-4次料比調(diào)整,并且通鋼高燒失配比(超特粉)高,達(dá)到了18-25%,高燒失配比(超特粉)高及燒結(jié)配料料比變化頻繁必然會(huì)對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量帶來(lái)一定的影響,當(dāng)燒結(jié)原料之中粉狀物料比例大時(shí),在燒結(jié)工藝中應(yīng)加強(qiáng)混合料的制粒,強(qiáng)化燒結(jié)小球燒結(jié)工藝過(guò)程,使燒結(jié)料達(dá)到最佳的制粒效果,當(dāng)燒結(jié)原料之中塊狀物料比例大時(shí),燒結(jié)中起骨架作用的物料較多,應(yīng)當(dāng)在燒結(jié)過(guò)程中控制返礦,并對(duì)燒結(jié)臺(tái)車表面采取壓料工藝,對(duì)臺(tái)車邊部的箅條采用盲箅條,改變?cè)信_(tái)車壓塊銷模型,減少臺(tái)車本體漏風(fēng),保證臺(tái)車料面橫向氣流的均勻性。
4 燒結(jié)礦返礦率高原因分析
4.1 燃料粒度不達(dá)標(biāo)
合理的燃料粒度0.5~3mm占70%以上,粒度過(guò)細(xì),燃燒速度過(guò)快,達(dá)不到燒結(jié)所需要的溫度,燒結(jié)礦強(qiáng)度變差;粒度過(guò)大,燃料分布不均勻,離燃料近的地方過(guò)熔,離燃料較遠(yuǎn)的地方不能很好燒結(jié),粒度過(guò)大過(guò)小都直接造成返礦量上升。360m2燒結(jié)機(jī)燃料使用焦粉和無(wú)煙煤,由于燒結(jié)產(chǎn)量不斷提高,四輥負(fù)荷加大,造成四輥輥皮磨損嚴(yán)重,焦粉過(guò)多,粒度破碎不均勻,直接影響燃料粒度,并且焦粉中經(jīng)常夾有大焦塊粒徑在16-22mm,也嚴(yán)重影響燃料破碎粒度,大于8mm的焦粉粒度有時(shí)達(dá)到了10-15%左右,高時(shí)在20%左右,嚴(yán)重影響燒結(jié)質(zhì)量,燒損蓖條。
4.2 石灰石粒度不達(dá)標(biāo)
通鋼使用建材石灰石,夏季雨大石灰石發(fā)粘,石灰石粒度不達(dá)標(biāo),在燒結(jié)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)“白點(diǎn)”,這是石灰石沒(méi)有分解和礦化完全,燒結(jié)礦中存在游離的CaO,吸收空氣中水分,使燒結(jié)礦粉化,嚴(yán)重影響燒結(jié)礦強(qiáng)度。
4.3 燒結(jié)水份不穩(wěn)定
360m2燒結(jié)機(jī)混合料加水系統(tǒng)使用紅外線加水裝置,它的缺點(diǎn)是對(duì)料的顏色識(shí)別非常敏感,當(dāng)料的顏色稍發(fā)生變化,水份就發(fā)生波動(dòng)。料比變化頻繁,尤其是褐鐵礦配比變化幅度較大,混勻料顏色隨之變化明顯,這就造成水份波動(dòng),影響看火工布料,造成燒結(jié)機(jī)臺(tái)車料面不平,同時(shí)影響燒結(jié)負(fù)壓進(jìn)而影響燒結(jié)質(zhì)量。
4.4 小品種出料不穩(wěn)定
小品種是多種燒結(jié)附屬原料(鋼渣粉、塵泥、高爐灰、氧化鐵皮等)的統(tǒng)稱,小品種料發(fā)粘掛槽嚴(yán)重,出料不穩(wěn),由于小品種含碳量較高,直接影響燒結(jié)混合料碳的波動(dòng),造成燒結(jié)礦質(zhì)量波動(dòng),返礦率上升。
4.5 臺(tái)車本體漏風(fēng)嚴(yán)重
臺(tái)車擋板有裂紋、相鄰臺(tái)車擋板間隙大、蓖條壓塊銷磨損等,導(dǎo)致臺(tái)車本體漏風(fēng)嚴(yán)重,影響臺(tái)車料面橫向氣流的均勻性,造成返礦量增加。
4.6 焦?fàn)t煤氣壓力不穩(wěn)定、雜質(zhì)多
焦?fàn)t煤氣壓力偏低時(shí),或者含雜質(zhì)較多時(shí),造成點(diǎn)火器燒嘴堵塞,料面點(diǎn)火不好,發(fā)黃,由于點(diǎn)火溫度不夠,表層沒(méi)有液相生成或液相很少就被急冷,相應(yīng)使表層返礦量增加。
4.7 成品三篩篩眼過(guò)大
由于成品三篩更換不及時(shí),是三篩篩眼破損過(guò)大,返礦中大于5mm部分多于35%以上,造成內(nèi)部返礦量增加。
5 提高燒結(jié)冷返礦率的改進(jìn)措施
5.1 優(yōu)化燃料和溶劑粒度,精準(zhǔn)配料項(xiàng)目改造
(1)嚴(yán)把燃料關(guān),發(fā)現(xiàn)地坑焦粉內(nèi)夾有大焦塊堅(jiān)決拒卸。破碎班組模擬市場(chǎng)化運(yùn)行,要求崗位隨時(shí)檢查燃料粒度,破碎時(shí)控制好燃料料流大小,及時(shí)調(diào)整輥?zhàn)娱g隙,破碎人員定期檢查四輥破損情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)跑焊、車削,四輥?zhàn)冃螄?yán)重及時(shí)更換輥?zhàn)樱蓪I(yè)技術(shù)人員定期檢查燃料粒度情況并進(jìn)行考核,當(dāng)前燃料粒度達(dá)到大于3mm部分70%以上,大于8mm部分4%以下。
(2)燃料倉(cāng)棚料振打裝置改造。
原燃料倉(cāng)膨料處理辦法:
缺點(diǎn)一:料倉(cāng)振動(dòng)器與微機(jī)系統(tǒng)相聯(lián),按設(shè)計(jì)每隔一段時(shí)間控制振動(dòng)器進(jìn)行振打。在料倉(cāng)不出現(xiàn)膨料的情況下振動(dòng)器按設(shè)計(jì)好的時(shí)間也進(jìn)行振打,造成料倉(cāng)物料過(guò)分壓實(shí),影響料倉(cāng)下料。
缺點(diǎn)二:皮帶秤空料時(shí)自動(dòng)振打。當(dāng)料倉(cāng)空料時(shí),由于皮帶秤稱量段有一段距離,檢測(cè)空料時(shí)間滯后,造成1-2米左右空料。
缺點(diǎn)三:人工控制振打器,人員不能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)料倉(cāng)空料,振打滯后。
新型燃料倉(cāng)膨料處理辦法:
在料倉(cāng)靠出料口處安裝自動(dòng)翻板,翻板上部安裝電器開(kāi)關(guān),同時(shí)電器開(kāi)關(guān)聯(lián)接振打器電器系統(tǒng)。正常下料時(shí),翻板下部被物料抬起,形成一定傾斜角度,翻板上部與電器開(kāi)關(guān)脫離。當(dāng)料倉(cāng)膨料時(shí),翻板靠自重自然落下,翻板上部與電器開(kāi)關(guān)接觸,振打器開(kāi)始工作,直到料倉(cāng)正常下料。新型燃料倉(cāng)膨料處理改造,使燃料配加更加連續(xù),為提高燒結(jié)礦質(zhì)量,降低燒結(jié)礦返礦率提供有利支撐。
(3)針對(duì)石灰石粒度不達(dá)標(biāo),要求取樣工定時(shí)定點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)取樣,進(jìn)行檢測(cè),對(duì)粒度不達(dá)標(biāo)要及時(shí)匯報(bào)至值班室,按以質(zhì)計(jì)價(jià)進(jìn)行扣噸處理,同時(shí)聯(lián)系建材管理人員,要求盡快改善操作,以保證溶劑粒度。當(dāng)前溶劑粒度大于3mm部分在85%以上,基本消除了燒結(jié)礦中的“白點(diǎn)”現(xiàn)象。
5.2 從上料源頭抓起,穩(wěn)定燒結(jié)水份
啟、停機(jī)時(shí)料頭、料尾自動(dòng)化程序改造。原有配料啟機(jī)為一鍵式所有皮帶秤同時(shí)啟動(dòng),這樣會(huì)造成料頭成份波動(dòng)較大,進(jìn)而影響燒結(jié)礦質(zhì)量。經(jīng)與自動(dòng)化人員研究,啟機(jī)系統(tǒng)為逐臺(tái)延時(shí)啟動(dòng)(啟動(dòng)8#圓盤,延時(shí)5s之后啟動(dòng)7#圓盤),以保證料頭料尾成份穩(wěn)定,為提高燒結(jié)礦質(zhì)量提供有利支撐。
5.3 提高料層厚度
厚料層燒結(jié)是燒結(jié)的發(fā)展方向,他能提高燒結(jié)礦強(qiáng)度,改善燒結(jié)礦粒度組成,降低能耗等,通過(guò)借鑒其他廠家梯形布料經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本廠實(shí)際,不斷對(duì)布料裝置進(jìn)行改進(jìn),在九輥下料點(diǎn)加擋料板和臺(tái)車兩側(cè)加收料板,使燒結(jié)料層穩(wěn)定在1#機(jī)800mm,2#機(jī)750mm,通過(guò)厚料層的自動(dòng)蓄熱作用,使燒結(jié)料層內(nèi)高溫區(qū)時(shí)間延長(zhǎng),液相量增加,提高了燒結(jié)礦強(qiáng)度。
5.4 治理臺(tái)車本體漏風(fēng)
(1)燒結(jié)機(jī)臺(tái)車篦條鎖緊裝置改造,一方面,端部聯(lián)接方式由原來(lái)的開(kāi)口銷聯(lián)接改為螺絲式聯(lián)接和開(kāi)口銷雙保險(xiǎn)聯(lián)接方式;另一方面,減少臺(tái)車擋板的臺(tái)車銷子孔與臺(tái)車銷子的間隙,在臺(tái)車銷子鎖緊的狀態(tài)下減少了臺(tái)車銷子處的漏風(fēng)。
(2)以往臺(tái)車擋板磨損大或相鄰臺(tái)車擋板間隙大,只能通過(guò)更換擋板方式來(lái)解決臺(tái)車本體漏風(fēng)問(wèn)題,這樣不僅時(shí)間慢且增加了設(shè)備費(fèi)用。作業(yè)區(qū)要求燒結(jié)機(jī)臺(tái)車包保到生產(chǎn)班組,對(duì)本班臺(tái)車運(yùn)行情況、漏風(fēng)情況進(jìn)行點(diǎn)檢、統(tǒng)計(jì),最后上報(bào)至機(jī)前大班長(zhǎng),大班長(zhǎng)根據(jù)班組統(tǒng)計(jì)的結(jié)果,將擋板寬度與臺(tái)車寬度進(jìn)行適宜調(diào)整:比如擋板寬度1450mm與臺(tái)車1450mm寬度相對(duì)應(yīng),這樣在不更換擋板的情況下,減少了相鄰臺(tái)車擋板的間隙,降低了設(shè)備費(fèi)用,同時(shí)也降低了漏風(fēng)率。
5.5 加強(qiáng)成品篩設(shè)備管理
成品三篩篩孔為上7mm下5.5mm,加強(qiáng)崗位的巡檢和維護(hù),定期檢查大于5mm粒級(jí)在返礦中的比例,當(dāng)超過(guò)35%時(shí),及時(shí)更換篩板,否則造成成品率下降,返礦率上升,燃耗升高等。
6 降低返礦率的效果
通過(guò)采取行之有效的措施,今年返礦率逐步降低,燒結(jié)礦成品率提高,燒結(jié)煤耗降低。
7 總結(jié)
通鋼360m2燒結(jié)機(jī)通過(guò)對(duì)燃料粒度、石灰石粒度的優(yōu)化,精準(zhǔn)配料項(xiàng)目的改造,強(qiáng)化生產(chǎn)過(guò)程的管理,使燒結(jié)礦水份和碳趨于穩(wěn)定;改進(jìn)厚料層燒結(jié)工藝,以及降低燒結(jié)機(jī)臺(tái)車本體漏風(fēng)率等措施降低了燒結(jié)礦的冷返礦率,達(dá)到了提高燒結(jié)礦產(chǎn)量質(zhì)量,降低能耗的目的。
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