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燒結(jié)煙氣脫硫效率提升的生產(chǎn)實踐

時間:2020-11-27 10:47來源:第十二屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點擊:
郭 凱 (方大九鋼煉鐵廠) 摘 要 本文主要是針對九鋼煉鐵廠燒結(jié)煙氣脫硫由于處理效率下降影響導(dǎo)致燒結(jié)機停機檢修頻繁,嚴重影響燒結(jié)作業(yè)率,且限制了高硫低價礦用量,嚴重制約
  • 郭  凱

    (方大九鋼煉鐵廠)


    摘  要  本文主要是針對九鋼煉鐵廠燒結(jié)煙氣脫硫由于處理效率下降影響導(dǎo)致燒結(jié)機停機檢修頻繁,嚴重影響燒結(jié)作業(yè)率,且限制了高硫低價礦用量,嚴重制約公司效益提升。通過對現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)進行調(diào)查分析,采取了系列相關(guān)措施后,脫硫效率有明顯提升。

    關(guān)鍵詞  燒結(jié)  脫硫  煙氣  效率


    九江萍鋼鋼鐵有限公司煉鐵廠現(xiàn)有180m2*2燒結(jié)機生產(chǎn)線及238m2燒結(jié)生產(chǎn)線,采用抽風(fēng)燒結(jié)技術(shù),年生產(chǎn)燒結(jié)礦能力超過700萬t。公司注重環(huán)境保護,嚴格遵守國家環(huán)境保護相關(guān)法律,按照相關(guān)政策要求,積極投入,配套了燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng),東西區(qū)燒結(jié)煙氣濕法脫硫分別于2013年12月、2014年10月投產(chǎn),加強對燒結(jié)煙氣脫硫處理和污染物排放的控制。在實際生產(chǎn)中,該系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生噴嘴堵塞、霧化率不高、粉塵濃度高等問題,嚴重影響對燒結(jié)煙氣的處理效果。煉鐵廠針對此問題,結(jié)合燒結(jié)煙氣實際特點和脫硫系統(tǒng)運轉(zhuǎn)情況,積極改進,妥善處置,明顯改善該問題。 

    1  脫硫效率降低原因分析

    2015年以來,由于國家環(huán)保要求加強,燒結(jié)煙氣同步率增加,且本廠燒結(jié)產(chǎn)能需求較大,由于每次燒結(jié)主機計劃檢修以 12-16 小時為主,脫硫系統(tǒng)在此時間段內(nèi)無法完成全部檢修項目,致使脫硫系統(tǒng)長時間無法進行系統(tǒng)的維護清理工作,嚴重影響脫硫效率,為保證煙氣達標(biāo)排放,脫硫入口硫控制標(biāo)準由2500mg/Nm3下調(diào)至 1200mg/Nm3以內(nèi),造成燒結(jié)配礦成本上升,不利于鐵水成本的控制,脫硫系統(tǒng)負荷大,造成設(shè)備運行維護不當(dāng),嚴重影響了燒結(jié)脫硫煙氣下降,2017年煉鐵廠燒結(jié)煙氣脫硫由于處理效率下降影響導(dǎo)致東區(qū)燒結(jié)停機檢修影響4285min(單機核算),西區(qū)3126min;影響燒結(jié)礦產(chǎn)量:38213噸,且嚴重制約高硫低價礦使用,限制了公司效益提升,經(jīng)詳細調(diào)查分析后,影響本廠燒結(jié)煙氣脫硫效率提升的主要原因有以下幾點:

    image.png

    (1)噴淋層噴嘴堵塞漿液利用效果差

    由于濕式鈣法脫硫系統(tǒng)結(jié)垢行業(yè)性難題還沒得到有效解決等情況,目前脫硫噴淋系統(tǒng)結(jié)垢嚴重,影響脫硫效率大幅下降,且本廠噴淋層經(jīng)前期多次檢修開孔切割粘接后,噴淋層管道存在開裂和粘接口脫落等問題,進一步影響漿液利用,是造成脫硫效率下降的主要原因。

    (2)塔底積料及高粉塵影響

    本廠脫硫投運以來,長期存在塔底積料過多、粉塵含量高問題,近期生產(chǎn)發(fā)現(xiàn),電除塵器一直不能正常工作,煙氣中煙塵含量始終超標(biāo),超出脫硫入口要求粉塵濃度150mg/m。大部分在300mg/m左右。粉塵成分復(fù)雜,主要有FeO、SiO2、A1O、CaO、MgO、C、S、FeO、K2O、Na2O、ZnO。煙氣經(jīng)過吸收塔洗滌脫硫后,一般可達到80%以上的除塵效率。煙塵對脫硫系統(tǒng)有副作用,由于大量煙塵進入吸收塔內(nèi),導(dǎo)致很多AlO進入吸收塔漿液內(nèi)。煙氣中含有大量的HC1及HF氣體均易溶于水,與漿液中溶解的AlO發(fā)生反應(yīng),特別是Al與F一均有很強的活性,極易配對形成不溶性氟化鋁膠狀絡(luò)合物。此種絡(luò)合物會將石灰石顆粒包裹住,嚴重阻礙石灰石與SO之間的反應(yīng),造成吸收塔漿液中毒,降低脫硫效率。

    (3)燒結(jié)過程影響

    燒結(jié)過程穩(wěn)定性影響,燒結(jié)過程波動造成煙氣成分變化,主要為燒結(jié)終點波動,造成脫硫參數(shù)調(diào)整頻繁或不到位,影響脫硫效率提高。

    (4)脫硫廢水氯離子過高

    2017年脫硫廢水氯離子偏高,平均達到17584mg/L,嚴重影響循環(huán)泵及塔體使用壽命,造成設(shè)備頻繁檢修階段性脫硫效率下降,在濕法脫硫系統(tǒng)的吸收塔槳液中,氯化物存在的最主要產(chǎn)物就是氯化鈣,隨著鈣離子濃度的不斷增加,石灰石的溶解反應(yīng)就會受到限制,液相的堿度會隨之降低,那么吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)也會被抑制,二氧化硫的去除率就會受到影響。氯離子的擴散系數(shù)增加,那么吸收塔槳液中的硫酸根離子就會被排斥,無法實現(xiàn)二氧化硫正常的化學(xué)吸收和物理吸收,脫硫反應(yīng)就無法順利進行了,大大的降低了系統(tǒng)整體的脫硫效率。

    2  提升脫硫效率采取措施

    2018年本廠燒結(jié)立足自我,總結(jié)以往脫硫運行過程中的不足,采取了一些列措施來改善脫硫效率,效果明顯,具體措施和對比情況如下:

    image.png

    (1)噴淋系統(tǒng)恢復(fù)

    2017年10月份,利用檢修時間,燒結(jié)車間通過對噴淋層及噴嘴進行詳細檢查清堵并修復(fù),共計清理并更換堵塞噴嘴超過200個,特別是針對最底層長期未清理噴嘴進行了徹底清理,清理后脫硫效率提升效果明顯。

    (2)嚴格控制脫硫工藝參數(shù)

    2018年通過本廠脫硫長期實際運行經(jīng)驗,不斷總結(jié)和優(yōu)化過程控制參數(shù),制定了PH值、粉塵含量、漿液粒度等參數(shù)標(biāo)準,如PH值由前期5.5-6.0調(diào)整至5.0-5.8,粉塵含量嚴格控制≦15mg/m3,漿液粒度≦250目控制到98%以上等,大幅改善了脫硫塔運行狀況,提高了脫硫效率。

    (3)漿液置換、廢水排放

    2017年以來,為降低脫硫塔內(nèi)氯離子含量,在原有脫硫廢水外排基礎(chǔ)上,燒結(jié)車間積極進行脫硫廢水外排改造,17年底東西區(qū)各建成脫硫廢水沉淀池一座,廢水外排由前期的不定期排放做到了制定周期排放,另外內(nèi)部組織安裝廢水外排管道接至配料石灰消化處,可每小時消化脫硫廢水10噸左右,大大改善了脫硫廢水外排條件,2018年脫硫漿液氯離子含量基本控制在12000mg/L以下,大幅度延長了脫硫設(shè)備使用壽命和改善了塔內(nèi)脫硫條件。

    (4)燒結(jié)機過程控制

    燒結(jié)過程方面主要是加強過程控制穩(wěn)定性進一步提高了燒結(jié)終點過程的穩(wěn)定,同時針對配礦穩(wěn)定、停開機操作、在線更換臺車操作等做出要求,以減少正常生產(chǎn)過程中的煙氣溫度、成分波動,保證脫硫設(shè)備運行狀態(tài)及穩(wěn)定脫硫效率。

    3  效率提升后效果分析

    (1)脫硫效率提升,作業(yè)率上升

    通過采取上述系列措施后,2018年本廠燒結(jié)除正常配合脫硫同步檢修外,已杜絕脫硫未同步停機和因脫硫系統(tǒng)運行不暢造成的非計劃停機,燒結(jié)生產(chǎn)穩(wěn)定性有明顯提升。

    (2)高硫礦使用量增加,鐵前成本下降明顯

    2018年燒結(jié)累計噸礦較2017年提高使用47.58kg硫酸渣,產(chǎn)生效益明顯。

    4  結(jié)論

    2018年計劃通過摸索并應(yīng)用塔內(nèi)煙氣均布技術(shù),改善煙氣與脫硫漿液狀態(tài),提高脫硫效率;強化工藝過程控制管理。將脫硫處理達標(biāo)排放能力提升并控制到平均1484mg/Nm3,創(chuàng)效明顯;通過對此項目的落實和摸索,可健全對新建脫硫塔的操作參數(shù)控制,新塔投入使用后脫硫效率基本保持98%以上。


    (責(zé)任編輯:zgltw)
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