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郭 凱
(方大九鋼煉鐵廠)
摘 要 本文主要是針對(duì)九鋼煉鐵廠燒結(jié)煙氣脫硫由于處理效率下降影響導(dǎo)致燒結(jié)機(jī)停機(jī)檢修頻繁,嚴(yán)重影響燒結(jié)作業(yè)率,且限制了高硫低價(jià)礦用量,嚴(yán)重制約公司效益提升。通過(guò)對(duì)現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)查分析,采取了系列相關(guān)措施后,脫硫效率有明顯提升。
關(guān)鍵詞 燒結(jié) 脫硫 煙氣 效率
九江萍鋼鋼鐵有限公司煉鐵廠現(xiàn)有180m2*2燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)線及238m2燒結(jié)生產(chǎn)線,采用抽風(fēng)燒結(jié)技術(shù),年生產(chǎn)燒結(jié)礦能力超過(guò)700萬(wàn)t。公司注重環(huán)境保護(hù),嚴(yán)格遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律,按照相關(guān)政策要求,積極投入,配套了燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng),東西區(qū)燒結(jié)煙氣濕法脫硫分別于2013年12月、2014年10月投產(chǎn),加強(qiáng)對(duì)燒結(jié)煙氣脫硫處理和污染物排放的控制。在實(shí)際生產(chǎn)中,該系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生噴嘴堵塞、霧化率不高、粉塵濃度高等問(wèn)題,嚴(yán)重影響對(duì)燒結(jié)煙氣的處理效果。煉鐵廠針對(duì)此問(wèn)題,結(jié)合燒結(jié)煙氣實(shí)際特點(diǎn)和脫硫系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況,積極改進(jìn),妥善處置,明顯改善該問(wèn)題。
1 脫硫效率降低原因分析
2015年以來(lái),由于國(guó)家環(huán)保要求加強(qiáng),燒結(jié)煙氣同步率增加,且本廠燒結(jié)產(chǎn)能需求較大,由于每次燒結(jié)主機(jī)計(jì)劃?rùn)z修以 12-16 小時(shí)為主,脫硫系統(tǒng)在此時(shí)間段內(nèi)無(wú)法完成全部檢修項(xiàng)目,致使脫硫系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法進(jìn)行系統(tǒng)的維護(hù)清理工作,嚴(yán)重影響脫硫效率,為保證煙氣達(dá)標(biāo)排放,脫硫入口硫控制標(biāo)準(zhǔn)由2500mg/Nm3下調(diào)至 1200mg/Nm3以內(nèi),造成燒結(jié)配礦成本上升,不利于鐵水成本的控制,脫硫系統(tǒng)負(fù)荷大,造成設(shè)備運(yùn)行維護(hù)不當(dāng),嚴(yán)重影響了燒結(jié)脫硫煙氣下降,2017年煉鐵廠燒結(jié)煙氣脫硫由于處理效率下降影響導(dǎo)致東區(qū)燒結(jié)停機(jī)檢修影響4285min(單機(jī)核算),西區(qū)3126min;影響燒結(jié)礦產(chǎn)量:38213噸,且嚴(yán)重制約高硫低價(jià)礦使用,限制了公司效益提升,經(jīng)詳細(xì)調(diào)查分析后,影響本廠燒結(jié)煙氣脫硫效率提升的主要原因有以下幾點(diǎn):

(1)噴淋層噴嘴堵塞漿液利用效果差
由于濕式鈣法脫硫系統(tǒng)結(jié)垢行業(yè)性難題還沒得到有效解決等情況,目前脫硫噴淋系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重,影響脫硫效率大幅下降,且本廠噴淋層經(jīng)前期多次檢修開孔切割粘接后,噴淋層管道存在開裂和粘接口脫落等問(wèn)題,進(jìn)一步影響漿液利用,是造成脫硫效率下降的主要原因。
(2)塔底積料及高粉塵影響
本廠脫硫投運(yùn)以來(lái),長(zhǎng)期存在塔底積料過(guò)多、粉塵含量高問(wèn)題,近期生產(chǎn)發(fā)現(xiàn),電除塵器一直不能正常工作,煙氣中煙塵含量始終超標(biāo),超出脫硫入口要求粉塵濃度150mg/m。大部分在300mg/m左右。粉塵成分復(fù)雜,主要有FeO、SiO2、A1O、CaO、MgO、C、S、FeO、K2O、Na2O、ZnO。煙氣經(jīng)過(guò)吸收塔洗滌脫硫后,一般可達(dá)到80%以上的除塵效率。煙塵對(duì)脫硫系統(tǒng)有副作用,由于大量煙塵進(jìn)入吸收塔內(nèi),導(dǎo)致很多AlO進(jìn)入吸收塔漿液內(nèi)。煙氣中含有大量的HC1及HF氣體均易溶于水,與漿液中溶解的AlO發(fā)生反應(yīng),特別是Al與F一均有很強(qiáng)的活性,極易配對(duì)形成不溶性氟化鋁膠狀絡(luò)合物。此種絡(luò)合物會(huì)將石灰石顆粒包裹住,嚴(yán)重阻礙石灰石與SO之間的反應(yīng),造成吸收塔漿液中毒,降低脫硫效率。
(3)燒結(jié)過(guò)程影響
燒結(jié)過(guò)程穩(wěn)定性影響,燒結(jié)過(guò)程波動(dòng)造成煙氣成分變化,主要為燒結(jié)終點(diǎn)波動(dòng),造成脫硫參數(shù)調(diào)整頻繁或不到位,影響脫硫效率提高。
(4)脫硫廢水氯離子過(guò)高
2017年脫硫廢水氯離子偏高,平均達(dá)到17584mg/L,嚴(yán)重影響循環(huán)泵及塔體使用壽命,造成設(shè)備頻繁檢修階段性脫硫效率下降,在濕法脫硫系統(tǒng)的吸收塔槳液中,氯化物存在的最主要產(chǎn)物就是氯化鈣,隨著鈣離子濃度的不斷增加,石灰石的溶解反應(yīng)就會(huì)受到限制,液相的堿度會(huì)隨之降低,那么吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)也會(huì)被抑制,二氧化硫的去除率就會(huì)受到影響。氯離子的擴(kuò)散系數(shù)增加,那么吸收塔槳液中的硫酸根離子就會(huì)被排斥,無(wú)法實(shí)現(xiàn)二氧化硫正常的化學(xué)吸收和物理吸收,脫硫反應(yīng)就無(wú)法順利進(jìn)行了,大大的降低了系統(tǒng)整體的脫硫效率。
2 提升脫硫效率采取措施
2018年本廠燒結(jié)立足自我,總結(jié)以往脫硫運(yùn)行過(guò)程中的不足,采取了一些列措施來(lái)改善脫硫效率,效果明顯,具體措施和對(duì)比情況如下:

(1)噴淋系統(tǒng)恢復(fù)
2017年10月份,利用檢修時(shí)間,燒結(jié)車間通過(guò)對(duì)噴淋層及噴嘴進(jìn)行詳細(xì)檢查清堵并修復(fù),共計(jì)清理并更換堵塞噴嘴超過(guò)200個(gè),特別是針對(duì)最底層長(zhǎng)期未清理噴嘴進(jìn)行了徹底清理,清理后脫硫效率提升效果明顯。
(2)嚴(yán)格控制脫硫工藝參數(shù)
2018年通過(guò)本廠脫硫長(zhǎng)期實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),不斷總結(jié)和優(yōu)化過(guò)程控制參數(shù),制定了PH值、粉塵含量、漿液粒度等參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),如PH值由前期5.5-6.0調(diào)整至5.0-5.8,粉塵含量嚴(yán)格控制≦15mg/m3,漿液粒度≦250目控制到98%以上等,大幅改善了脫硫塔運(yùn)行狀況,提高了脫硫效率。
(3)漿液置換、廢水排放
2017年以來(lái),為降低脫硫塔內(nèi)氯離子含量,在原有脫硫廢水外排基礎(chǔ)上,燒結(jié)車間積極進(jìn)行脫硫廢水外排改造,17年底東西區(qū)各建成脫硫廢水沉淀池一座,廢水外排由前期的不定期排放做到了制定周期排放,另外內(nèi)部組織安裝廢水外排管道接至配料石灰消化處,可每小時(shí)消化脫硫廢水10噸左右,大大改善了脫硫廢水外排條件,2018年脫硫漿液氯離子含量基本控制在12000mg/L以下,大幅度延長(zhǎng)了脫硫設(shè)備使用壽命和改善了塔內(nèi)脫硫條件。
(4)燒結(jié)機(jī)過(guò)程控制
燒結(jié)過(guò)程方面主要是加強(qiáng)過(guò)程控制穩(wěn)定性進(jìn)一步提高了燒結(jié)終點(diǎn)過(guò)程的穩(wěn)定,同時(shí)針對(duì)配礦穩(wěn)定、停開機(jī)操作、在線更換臺(tái)車操作等做出要求,以減少正常生產(chǎn)過(guò)程中的煙氣溫度、成分波動(dòng),保證脫硫設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及穩(wěn)定脫硫效率。
3 效率提升后效果分析
(1)脫硫效率提升,作業(yè)率上升
通過(guò)采取上述系列措施后,2018年本廠燒結(jié)除正常配合脫硫同步檢修外,已杜絕脫硫未同步停機(jī)和因脫硫系統(tǒng)運(yùn)行不暢造成的非計(jì)劃停機(jī),燒結(jié)生產(chǎn)穩(wěn)定性有明顯提升。
(2)高硫礦使用量增加,鐵前成本下降明顯
2018年燒結(jié)累計(jì)噸礦較2017年提高使用47.58kg硫酸渣,產(chǎn)生效益明顯。
4 結(jié)論
2018年計(jì)劃通過(guò)摸索并應(yīng)用塔內(nèi)煙氣均布技術(shù),改善煙氣與脫硫漿液狀態(tài),提高脫硫效率;強(qiáng)化工藝過(guò)程控制管理。將脫硫處理達(dá)標(biāo)排放能力提升并控制到平均1484mg/Nm3,創(chuàng)效明顯;通過(guò)對(duì)此項(xiàng)目的落實(shí)和摸索,可健全對(duì)新建脫硫塔的操作參數(shù)控制,新塔投入使用后脫硫效率基本保持98%以上。
(責(zé)任編輯:zgltw)







