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李華興
(方大九鋼煉鐵廠)
摘 要 高爐高鋅負(fù)荷冶煉,鋅在高爐內(nèi)循環(huán)富集,極易造成爐身中部結(jié)厚。高爐日常操作時(shí),上下部調(diào)劑必須保證大力發(fā)展邊緣與中心兩道氣流,確保爐況穩(wěn)定。爐墻已出現(xiàn)結(jié)厚結(jié)瘤時(shí),會(huì)嚴(yán)重影響爐況順行,此時(shí)可空料面休風(fēng)爆破處理。
關(guān)鍵詞 高鋅負(fù)荷 爐況順行 結(jié)厚結(jié)瘤 爆破處理
九鋼2號高爐有效爐容為1080m3,2019年起入爐鋅負(fù)荷大幅上升, 1月到5月分別為1.8、2.19、2.44、2.49、2.59kg/t,最高時(shí)可達(dá)3kg/t以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國家標(biāo)準(zhǔn)。
1 鋅在高爐行為
煉鐵生產(chǎn)為降低生鐵成本,通過在燒結(jié)入燒料中配加高爐除塵灰、煉鋼污泥等含鐵雜料,降低原料和生產(chǎn)成本,取得了一定效果。但是鋅元素在鐵前系統(tǒng)中循環(huán)富集,造成高爐入爐料中鋅元素含量升高,影響高爐生產(chǎn)。
鋅是一種銀白色重金屬元素,20℃時(shí)的比重為7.133g/cm3。Zn的熔點(diǎn)為419℃,沸點(diǎn)為907℃。鋅在鐵礦石中主要為閃鋅礦(ZnS)和紅鋅礦(ZnO),燒結(jié)礦中主要為鐵酸鋅(ZnO-Fe2O3或(ZnFe)O·Fe2O3的形式存在。高爐冶煉時(shí),其硫化物先轉(zhuǎn)化為復(fù)雜的氧化物,然后在不小于1000℃的高溫區(qū)還原為Zn,由于其沸點(diǎn)很低(907℃),還原出來的Zn很易揮發(fā),Zn揮發(fā)到上部又重新氧化成ZnO,—部分隨煤氣逸出爐外,但易在管道中凝集,鋅在高爐內(nèi)的循環(huán)富集量可達(dá)到入爐料鋅含量的10~30倍;一部分隨爐料下降形成循環(huán)富集。Zn蒸汽滲入爐襯,冷凝后氧化為ZnO,體積膨脹破壞爐墻,給高爐日常生產(chǎn)帶來不利影響。
2 爐況失常及處理情況
因鋅負(fù)荷持續(xù)過高,造成爐況波動(dòng),被迫在1月底及2月底分別休風(fēng)炸瘤一次,對產(chǎn)量及指標(biāo)造成極大影響。自3月初開始,改變操作思路,在確保中心氣流的情況下加大放邊力度后,爐況順行情況得以改善。如2月底炸瘤前后的具體情況如下:
2.1 結(jié)厚處理前爐況
爐況穩(wěn)定性明顯變差,自2月16日出現(xiàn)風(fēng)量萎縮現(xiàn)象(由2700m3/min萎縮至2620m3/min),至22日晚班出現(xiàn)突發(fā)性難行坐料,嚴(yán)重制約風(fēng)氧水平的使用,大幅影響生產(chǎn)指標(biāo)。爐身中部冷卻壁水溫差在持續(xù)控水的情況下逐步下降,14-17層冷卻壁水溫差由4℃降至2.3℃,18-21層冷卻壁水溫差由12℃降至9℃。
2.2 炸瘤前情況
2.3 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2.4 具體結(jié)厚情況及處理情況
(1)爐身結(jié)厚情況
料面空至13.2m,爐身結(jié)厚為大面積環(huán)形瘤,平均高度約3.5m,平均厚度約0.7m,最厚處達(dá)1.3m。
(2)處理情況
結(jié)厚主要分布爐身中部,根據(jù)時(shí)間情況于爐身冷卻壁螺絲孔處,開炸瘤孔共計(jì)24個(gè),共計(jì)炸了36炮,結(jié)瘤物基本脫落。
2.5 復(fù)風(fēng)后整體溫度情況
3 目前高爐情況
3.1 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
3.2 主要操作思路
(1)上部料制保證邊緣氣流穩(wěn)定、下部送風(fēng)制度確保打透爐缸中心相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)高爐的長期穩(wěn)定;
(2)穩(wěn)定高爐操作,避免爐溫大波動(dòng),避免高爐內(nèi)熱場大幅波動(dòng)而形成結(jié)厚。
4 結(jié)語
(1)在原燃料條件不能改善的情況下,高鋅負(fù)荷是不可避免的時(shí)候,高爐操作的首要任務(wù)是上部料制保證邊緣氣流穩(wěn)定、下部送風(fēng)制度確保打透爐缸中心相結(jié)合,從而保證長期穩(wěn)定順行,避免高爐內(nèi)熱場大幅波動(dòng)而形成結(jié)厚。
(2)當(dāng)爐墻結(jié)厚已成事實(shí)時(shí),需當(dāng)機(jī)立斷采用空料面爆破處理的方式處理,有利于改善高爐指標(biāo)。
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