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劉維勤 何遵義 李???/p>
(寧波鋼鐵有限公司)
摘要 含鐵(含鋅)塵泥由于含有對(duì)高爐冶煉有害的鋅,是鋼鐵企業(yè)資源回收利用的一個(gè)難點(diǎn)。通過(guò)采取制訂有害元素的控制標(biāo)準(zhǔn)、改進(jìn)和完善有害元素配加原則、建立公司內(nèi)部資源回收協(xié)調(diào)機(jī)制、建立入爐有害元素測(cè)算系統(tǒng)等措施,建立高效含鐵塵泥資源回收利用體系,使得含鐵(含鋅)塵泥在寧波鋼鐵的循環(huán)利用取得較好的效果。
關(guān)鍵詞 含鐵塵泥 回收利用 體系 實(shí)踐
1 前言
資源的可持續(xù)利用是新世紀(jì)提出的環(huán)保理念,鋼鐵廠的塵泥回收利用已經(jīng)成為鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)內(nèi)容之一。從可持續(xù)發(fā)展的觀點(diǎn)來(lái)看,鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的含鐵塵泥是一種資源,必須按照管理資源的模式來(lái)處理和利用含鐵塵泥。
秉承寧波鋼鐵有限公司“低成本、高效益”經(jīng)營(yíng)主題,寧波鋼鐵有限公司在含鐵塵泥回收利用上另避蹊徑,結(jié)合寧鋼實(shí)際情況,創(chuàng)造性的解決含鐵塵泥回收利用的難題,在不增加設(shè)備投資的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮工程技術(shù)人員的主觀能動(dòng)性,在技術(shù)創(chuàng)新上走出了一條具有寧鋼特色的含鐵塵泥的資源化處理新路,一種高效含鐵塵泥資源回收利用體系應(yīng)運(yùn)而生。
2 體系建立的依據(jù)和目標(biāo)
高效含鐵塵泥資源回收利用體系是依據(jù)化學(xué)元素質(zhì)量平衡法這一基本原理建立,體系建立的目標(biāo):在高爐入爐有害元素滿(mǎn)足高爐冶煉的前提下,鋼鐵冶煉全流程產(chǎn)生的含鐵塵泥循環(huán)利用;在不增加設(shè)備投資的條件下,盡可能發(fā)揮工程技術(shù)人員的主觀能動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)含鐵塵泥均勻、穩(wěn)定、有序配加、降低配礦成本,提高鐵水競(jìng)爭(zhēng)力,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、提高資源利用率。
3 高效含鐵塵泥資源回收利用體系在寧鋼的實(shí)踐與創(chuàng)新
3.1 統(tǒng)一認(rèn)識(shí),制訂適合寧鋼條件的有害元素控制標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)內(nèi)外對(duì)高爐入爐有害控制標(biāo)準(zhǔn)研究很多,不同企業(yè)各個(gè)高爐結(jié)合自身原燃料條件會(huì)對(duì)原燃料中的成分制定相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn),其中有害雜質(zhì)元素是其中重要的一項(xiàng),在相關(guān)文獻(xiàn)中均可查閱。高爐設(shè)計(jì)-煉鐵工藝設(shè)計(jì)理論與實(shí)踐,P94.對(duì)入爐原料和燃料有害雜質(zhì)控制值(總量)有如下建議:
由于各家企業(yè)原燃料條件存在差異,且處理含鋅物料工藝不同,如馬鞍山鋼鐵股份有限公司就是通過(guò)轉(zhuǎn)底爐工藝處理含鋅物料后再(在)使用,使用后效果非常理想。寧波鋼鐵缺乏建立轉(zhuǎn)底爐工藝最基本條件,沒(méi)有建設(shè)場(chǎng)地,正常生產(chǎn)使用鐵礦粉堆場(chǎng)還借用寧波港務(wù)局礦石堆場(chǎng)一個(gè)料條進(jìn)行生產(chǎn)周轉(zhuǎn),機(jī)械地照搬照抄其它企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是行不通的,尤其是寧波鋼鐵在體系建立前高爐入爐鋅負(fù)荷較高,2011年鋅負(fù)荷平均達(dá)到0.474kg/t,按照上述標(biāo)準(zhǔn)控制有害元素,大量含有有害元素含鐵塵泥只能外賣(mài)或找堆場(chǎng)廢棄處理,要解決含鐵塵泥合理循環(huán)利用只有兩個(gè)途徑:一是從源頭控制入爐原料和燃料有害雜質(zhì)總量,二是制訂適合寧波鋼鐵原燃料條件的有害元素控制標(biāo)準(zhǔn),含鐵塵泥合理循環(huán)使用,滿(mǎn)足寧波鋼鐵生產(chǎn)需求,減少有害元素對(duì)高爐冶煉的危害。
3.2 加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,制訂有害元素配加基本準(zhǔn)則[1]
制訂有害元素配加基本準(zhǔn)則是含鐵塵泥合理循環(huán)使用的基礎(chǔ),有害元素配加基本準(zhǔn)則的核心是含鋅物料的使用。鋅是與含鐵原料共存的元素,由于其還原溫度低 、液態(tài)鋅的沸點(diǎn)低 ,幾乎不能被渣鐵吸收,由于高爐本身不具備脫鋅條件,含鋅物料在高爐使用是一個(gè)循環(huán)富集的過(guò)程,必須想方設(shè)法減輕含鋅物料對(duì)高爐冶煉的危害,含Zn物料配加原則是含Zn物料控制與管理使用的前提條件,也是有害元素配加基本準(zhǔn)則制訂成功與否的保證條件。由于含鋅物料含鋅成分差異性很大,尤其是高爐產(chǎn)出的含鋅物料,受高爐爐況順行程度的影響,不同時(shí)間、爐況順行程度不同產(chǎn)出的含鋅物料含鋅成分是不同的,同樣一座高爐產(chǎn)出含鐵塵泥物料鋅成分最大差異能達(dá)到幾十倍,配加原則的制定應(yīng)根據(jù)含Zn物料成分穩(wěn)定性及控制的難易程度來(lái)定。
含鋅物料配加的指導(dǎo)原則:Zn含量高、成分波動(dòng)大且難以控制的物料優(yōu)先考慮外賣(mài)處理,原則上嚴(yán)格控制加入量。
制訂有害元素配加基本準(zhǔn)則需要根據(jù)各種不同含鐵塵泥有害元素成分及其穩(wěn)定性來(lái)制訂,需要對(duì)各種含鐵塵泥物料進(jìn)行系統(tǒng)的分析研究,從中找出有害元素成分變化的規(guī)律,按照高爐入爐有害元素控制標(biāo)準(zhǔn),制訂各種不同含鐵塵泥的加入順序、加入方式及加入量,盡可能滿(mǎn)足燒結(jié)混勻造堆成分穩(wěn)定的要求,盡可能滿(mǎn)足含鐵塵泥合理循環(huán)使用資源利用最大化的需求。
由于各家鋼鐵企業(yè)進(jìn)廠原燃料指標(biāo)根據(jù)自身企業(yè)性質(zhì)要求決定,含鋅物料來(lái)源不同,回收利用含鐵塵泥處理方式不同,有害元素配加基本準(zhǔn)則只能依據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)來(lái)量身定制,適合自己的才是最好的,不能一概而論。
3.3 強(qiáng)化資源回收管理,建立公司內(nèi)部資源回收協(xié)調(diào)機(jī)制
鋼鐵企業(yè)含鐵塵泥一般來(lái)自于煉鐵、煉鋼、軋鋼等生產(chǎn)工藝,主要包括燒結(jié)除塵灰、煉鐵除塵灰、煉鐵瓦斯灰、煉鐵瓦斯泥、煉鋼轉(zhuǎn)爐泥、煉鋼除塵灰和軋鋼二次污泥等。含鐵塵泥循環(huán)利用在寧波鋼鐵主要是參與燒結(jié)混勻礦混勻造堆,由于含鐵塵泥水分含量不同,參與燒結(jié)混勻礦混勻造堆方式不同,同時(shí)為保證含鐵塵泥配加量、混勻礦成分基本均勻穩(wěn)定,需要建立含鐵塵泥有害元素配加協(xié)調(diào)機(jī)制,協(xié)調(diào)公司各有關(guān)職能部門(mén)工作,明確各部門(mén)分工,各部門(mén)工作職責(zé)。
目前在公司層面協(xié)調(diào)機(jī)制主要是原料日課會(huì)制度,每周一由制造管理部原管中心組織,參加單位有煉鐵、焦化、采購(gòu)、物流等部門(mén),含鐵塵泥配加出現(xiàn)問(wèn)題在會(huì)上各部門(mén)進(jìn)行通報(bào),由原管中心組織進(jìn)行協(xié)調(diào)。
在這個(gè)有害元素配加協(xié)調(diào)機(jī)制中,含鐵塵泥回收利用主要工作由煉鐵廠完成,物流部負(fù)責(zé)含鐵塵泥物流運(yùn)輸工作。
生產(chǎn)計(jì)劃指令,外部協(xié)調(diào)工作由公司各相關(guān)職能部門(mén)承擔(dān)。在整個(gè)實(shí)施的過(guò)程中,形成一個(gè)松散的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),日常工作通過(guò)郵件、電話(huà)進(jìn)行溝通,出現(xiàn)問(wèn)題召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行解決。
3.4 強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)管理,建立有害元素配加測(cè)算系統(tǒng)協(xié)作團(tuán)隊(duì)
高爐有害元素配加原則和含鐵塵泥使用測(cè)算系統(tǒng)的建立是一種高效含鐵塵泥資源回收利用體系的核心。
在體系的核心工作建立前,寧波鋼鐵曾經(jīng)為解決含鐵塵泥合理回收利用做了大量工作,短時(shí)間內(nèi)取得一定的效果。由于高爐入爐有害元素控制這一限制性環(huán)節(jié)沒(méi)有得到很好的解決,使用過(guò)程對(duì)高爐爐況穩(wěn)定順行產(chǎn)生較大影響,據(jù)統(tǒng)計(jì),2011年有半年多時(shí)間高爐Zn負(fù)荷接近0.6kg/t,Zn在爐內(nèi)長(zhǎng)周期循環(huán)富集對(duì)兩座高爐爐況產(chǎn)生嚴(yán)重影響,兩座高爐多次出現(xiàn)爐墻結(jié)厚的現(xiàn)象[2]。
高爐入爐有害元素對(duì)高爐冶煉產(chǎn)生的負(fù)面影響給寧波鋼鐵有限公司含鐵塵泥尤其是OG泥回收利用產(chǎn)生難度,很長(zhǎng)時(shí)間公司南區(qū)料場(chǎng)積壓的OG泥堆存形成一座小山,既影響環(huán)境,又形成污染源,影響企業(yè)形象,影響OG泥合理回收利用。
在建立高爐有害元素配加原則后,含鐵塵泥使用測(cè)算系統(tǒng)的建立解決了含鐵塵泥合理回收利用的問(wèn)題。有害元素配加測(cè)算系統(tǒng)依據(jù)化學(xué)元素質(zhì)量平衡法這一基本原理建立,這一測(cè)算系統(tǒng)主要是通過(guò)三級(jí)測(cè)算,即①公司配礦小組在制訂配礦方案時(shí)對(duì)含有害元素雜料配比進(jìn)行初步核算,下達(dá)混勻造堆配比計(jì)劃;②煉鐵廠原燒技術(shù)組在制定混勻礦造堆計(jì)劃時(shí)對(duì)燒結(jié)礦成分進(jìn)行測(cè)算,測(cè)算時(shí)含鋅物料燒結(jié)礦含鋅≤0.029%(即入爐鋅負(fù)荷≤0.4kg/t),含堿物料燒結(jié)礦含堿≤0.12%,核算含鐵塵泥有害元素是否滿(mǎn)足生產(chǎn)需求;③高爐技術(shù)組結(jié)合高爐實(shí)際用料情況再次進(jìn)行核算,確保測(cè)算值控制在要求范圍內(nèi)。
根據(jù)測(cè)算結(jié)果原燒技術(shù)組或高爐主任工程師與公司配礦小組溝通,向公司配礦小組提出使用配加建議。在三級(jí)測(cè)算系統(tǒng)確認(rèn)無(wú)誤后,根據(jù)公司配礦小組混勻礦造堆計(jì)劃組織造堆。
有害元素配加測(cè)算系統(tǒng)的建立是寧波鋼鐵高效含鐵塵泥資源回收利用體系的一大創(chuàng)新,高爐有害元素配加原則和含鐵塵泥使用測(cè)算系統(tǒng)的建立最終解決含鐵塵泥回收利用的難題。
3.5 持續(xù)改進(jìn),建立入爐有害元素跟蹤反饋系統(tǒng)
按照PDCA循環(huán)基本工作原理,一種高效含鐵塵泥資源回收利用體系建立與完善是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程 ,它包括持續(xù)改進(jìn)與不斷學(xué)習(xí)的四個(gè)循環(huán)反復(fù)的步驟,即計(jì)劃(Plan)、執(zhí)行(Do)、檢查(Check/Study)、處理(Act)。缺少任何一個(gè)步驟體系建設(shè)都是不完善的,建立入爐有害元素跟蹤反饋系統(tǒng)正是對(duì)體系實(shí)際運(yùn)行結(jié)果的一個(gè)跟蹤、檢查、反饋過(guò)程,有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)予以糾正,有助于體系按照一個(gè)正確的軌道進(jìn)行運(yùn)行。
入爐有害元素跟蹤反饋系統(tǒng)包括三方面:煉鐵廠入爐原燃料成分周報(bào)、月報(bào)、有害元素異常成分指標(biāo)分析。日常入爐有害元素成分跟蹤通過(guò)編制煉鐵廠入爐原燃料成分周報(bào)進(jìn)行,每周有害元素成分、負(fù)荷等指標(biāo)在周報(bào)里有詳細(xì)的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)變化,有害元素出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)苗頭時(shí),信息能夠得到及時(shí)反饋,供高爐操作參考,及早采取預(yù)防措施,同時(shí)信息反饋給公司配礦小組,根據(jù)反饋信息及時(shí)修正配礦計(jì)劃;周期性入爐有害元素成分跟蹤通過(guò)編制煉鐵廠入爐原燃料成分月報(bào)進(jìn)行,有害元素周期性富集情況、有害元素來(lái)源等在月報(bào)量有詳細(xì)的數(shù)據(jù)支撐,供制訂月度配煤、配礦計(jì)劃分析參考,當(dāng)有害元素出現(xiàn)長(zhǎng)周期富集,高爐操作者根據(jù)反饋的信息采取相應(yīng)的對(duì)策,如鋅富集嚴(yán)重時(shí)配礦小組立即采取措施從源頭上降低含鋅物料使用的比例,堿富集嚴(yán)重時(shí)高爐操作者要及時(shí)降低爐渣堿度有利于排堿;有害元素指標(biāo)長(zhǎng)時(shí)間脫離控制值,由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)分析,分析指標(biāo)異常原因并提出處理問(wèn)題的措施,若指標(biāo)異常是體系某個(gè)方面缺陷引起,則對(duì)《煉鐵廠有害元素配加基本準(zhǔn)則》進(jìn)行修訂。
3.6 通過(guò)體系建設(shè)將研究成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力
含鐵塵泥的使用與高爐入爐有害元素的控制是一對(duì)矛盾,從控制入爐有害元素的角度出發(fā),含鐵(含鋅)塵泥配加越少越好,可以從源頭控制有害元素的加入量;從資源循環(huán)利用的角度出發(fā),這些塵泥含鐵較高,有的含碳也相當(dāng)高,是寶貴的二次資源。如果廢棄,不僅浪費(fèi)資源,還會(huì)造成環(huán)境污染。
為解決含鐵塵泥富含有害元素對(duì)高爐生產(chǎn)的影響,寧波鋼鐵有限公司采取多種方法和措施開(kāi)展了含鐵塵泥的使用科研攻關(guān),如2014年通過(guò)JK小組活動(dòng),開(kāi)展提高OG泥配加量的攻關(guān)活動(dòng),建立燒結(jié)礦鋅含量與混勻礦中OG泥和瓦斯灰的配比回歸模型:
Zn(%) = 0.00069 + 0.00890 OG泥配比 + 0.0172 瓦斯灰配比
研究出燒結(jié)礦鋅含量與OG泥配比正相關(guān),通過(guò)分堆管理、分流使用,在燒結(jié)礦鋅含量未超標(biāo)準(zhǔn)的前提下有效提高了OG泥的消耗量,為制定高爐有害元素配加準(zhǔn)則進(jìn)行前期謀劃。
2015年通過(guò)高爐煤氣洗滌水含Zn測(cè)定研究[3],對(duì)煤氣濁循環(huán)系統(tǒng)的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析,找出煤氣回水含Zn與瓦斯泥含量的相關(guān)性,對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸,得出回歸方程如下(見(jiàn)圖1),預(yù)測(cè)瓦斯泥Zn量,通過(guò)計(jì)算控制燒結(jié)混勻礦造堆瓦斯泥加入量。
上述研究活動(dòng)都具有局限性,受高爐爐況和外界條件變化影響很大,在特定條件(外部條件穩(wěn)定)下實(shí)施都取得較好的效果,一旦外部條件發(fā)生變化,對(duì)應(yīng)關(guān)系差距較大;但在入爐Zn負(fù)荷掌控上,準(zhǔn)確度上有所提升,為制訂有害元素配加基本準(zhǔn)則工作進(jìn)一步開(kāi)展打下較好的基礎(chǔ)。
在逐步掌握含鋅物料冶煉機(jī)理和配加規(guī)律后,經(jīng)過(guò)多次PDCA循環(huán)實(shí)踐,解決了含鐵塵泥的使用與高爐入爐有害元素的控制的矛盾問(wèn)題。2016年6月,修訂后適用于寧波鋼鐵現(xiàn)場(chǎng)條件的有害元素配加基本準(zhǔn)則應(yīng)運(yùn)而生,為含鐵塵泥合理循環(huán)利用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4 實(shí)施效果
4.1 含鐵塵泥回收使用量顯著提升
含鐵塵泥回收利用水平逐年提升,連續(xù)三年穩(wěn)定在30萬(wàn)噸以上,含鐵塵泥實(shí)現(xiàn)均勻穩(wěn)定配加,配加量穩(wěn)定提升,達(dá)到體系預(yù)期目標(biāo)。
4.2 有效降低配礦成本
2017年~2019年,含鐵塵泥在煉鐵廠燒結(jié)混勻造堆作業(yè)中實(shí)際配加97.22萬(wàn)噸,較2016年每年增加含鐵塵泥配加量3.64萬(wàn)噸,體系實(shí)施后2017年~2019年產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益如下:
含鐵塵泥配加經(jīng)濟(jì)效益=(體系實(shí)施后使用含鐵塵泥總量/3-體系實(shí)施前含鐵塵泥使用總量)*3*鐵礦粉與含鐵塵泥差價(jià)
= ((311039+338925+322251)/3-287713)*3*300
=32723800元
相當(dāng)于每年增加10907600元經(jīng)濟(jì)效益。
4.3 減排效果非常明顯,社會(huì)效益巨大
2017年~2019年,體系建立后含鐵塵泥使用比體系建立前2016年多用10.9萬(wàn)多噸,平均每年多用3.64萬(wàn)噸,在目前環(huán)保形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻的形勢(shì)下,減排效果非常明顯,社會(huì)效益巨大。
參考文獻(xiàn):
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[3]劉維勤 丁德剛 廖洪亮 寧鋼高爐含 Zn 物料使用實(shí)踐 第十一屆鋼鐵年會(huì)論文集,煉鐵與原料1-89
(責(zé)任編輯:zgltw)