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信鋼2號(hào)高爐燜爐快速?gòu)?fù)產(chǎn)技術(shù)實(shí)踐

時(shí)間:2020-09-22 15:08來(lái)源:《煉鐵交流》雜志 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
丁德敏 鄒有光 龔長(zhǎng)勇 胡強(qiáng) 王昕 (安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵公司煉鐵廠) 摘 要 安鋼集團(tuán)信鋼二號(hào)高爐計(jì)劃燜爐34.5天,采用送風(fēng)前氧槍燒鐵口技術(shù)加熱爐缸,將風(fēng)口與鐵口燒貫通,復(fù)風(fēng)25.
  • 丁德敏  鄒有光  龔長(zhǎng)勇  胡強(qiáng)  王昕

    (安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵公司煉鐵廠)


    摘  要  安鋼集團(tuán)信鋼二號(hào)高爐計(jì)劃燜爐34.5天,采用送風(fēng)前氧槍燒鐵口技術(shù)加熱爐缸,將風(fēng)口與鐵口燒貫通,復(fù)風(fēng)25.5小時(shí)恢復(fù)正常生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了快速開爐復(fù)產(chǎn)。

    關(guān)鍵詞  計(jì)劃燜爐 開爐 氧槍 快速恢復(fù)


    1   概述

    安鋼集團(tuán)信鋼二號(hào)高爐,爐容由原450m3擴(kuò)容改造為600m3。于2018年2月送風(fēng)生產(chǎn),2020年受冠狀(性)病毒疫情影響,公司決定二號(hào)高爐計(jì)劃燜爐一個(gè)月。煉鐵廠做好燜爐前爐況調(diào)整、燜爐期間本體密封,開爐借鑒兄弟單位(開爐)送風(fēng)前鐵口埋氧槍技術(shù),復(fù)風(fēng)前一天從鐵口埋入氧槍燒氧加熱爐缸,復(fù)風(fēng)25.5小時(shí)恢復(fù)正常生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了快速開爐復(fù)產(chǎn),取得了良好的安全經(jīng)濟(jì)效果。

    2  燜爐前爐況調(diào)整及燜爐操作

    信鋼煉鐵廠對(duì)此次燜爐開爐高度重視,把此次燜爐開爐作為系統(tǒng)工程,燜爐前制定了詳細(xì)的燜爐、開爐方案。計(jì)劃2020年2月5日高爐燜爐,3日開始適當(dāng)提高爐溫、降低堿度、發(fā)展邊緣煤氣流,并配加螢石、錳礦改善渣鐵流動(dòng)性,活躍爐缸。2月5日2:30開始下燜爐料,8:08順利休風(fēng)燜爐。

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    高爐休風(fēng)后迅速卸掉直吹管、拉下風(fēng)口小套,風(fēng)口堵泥后砌磚抹油密封,爐頂用5噸水渣多環(huán)布入料面覆蓋。高爐燜爐期間,每天對(duì)高爐密封情況進(jìn)行專人檢查;熱風(fēng)爐拱頂溫度低于600℃時(shí)熱風(fēng)爐引煤氣燒爐,煙道溫度大于350℃時(shí)啟風(fēng)機(jī)反吹,再繼續(xù)燒爐(3-4天燒一次),達(dá)到熱風(fēng)爐和熱風(fēng)管道保溫的目的。

    3  開爐前準(zhǔn)備

    3.1  制定詳細(xì)的開爐方案

    煉鐵廠成立了以廠長(zhǎng)為總指揮的開爐指揮部,分工藝組、設(shè)備電氣組、開爐協(xié)調(diào)組、安全環(huán)保監(jiān)管組、后勤外圍保障組五個(gè)專業(yè)組將開爐方案每一項(xiàng)工作落實(shí)到人,送風(fēng)復(fù)產(chǎn)前的準(zhǔn)備、復(fù)風(fēng)條件的確認(rèn)、復(fù)風(fēng)具體操作以及復(fù)風(fēng)安全環(huán)保措施等都做了詳細(xì)規(guī)定,確保每一項(xiàng)工作有安排有落實(shí)。

    3.2  開爐前的設(shè)備試車調(diào)試

    開爐送風(fēng)前充分的設(shè)備調(diào)試、試車和各種能源介質(zhì)的再確認(rèn),是高爐送風(fēng)后各系統(tǒng)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)組織流暢、高爐快速恢復(fù)的重要保障。因此次燜爐是受疫情影響設(shè)備檢修任務(wù)不重,設(shè)備檢修工作提前已完成,開爐前三天每天均組織設(shè)備聯(lián)動(dòng)試車三小時(shí),開爐期間設(shè)備運(yùn)行良好,為快速開爐復(fù)產(chǎn)提高了基層保障。

    3.3  開爐前鐵口埋氧槍富氧及風(fēng)口處理

    3月9日組織人員分二組分別處理風(fēng)口和鐵口埋氧氣富氧。一組人員清理干凈各風(fēng)口砌磚,摳凈風(fēng)口內(nèi)凝結(jié)物,將鐵口上方1#、16#風(fēng)口中小套拉出用氧氣向下燒與鐵口貫通。從處理風(fēng)口情況看此次燜爐效果較好,風(fēng)口前凝結(jié)物少,風(fēng)口前焦炭完好有棱角、粒度基本大于20mm。另一組人員處理鐵口,將氧槍埋入鐵口3.5米,14:39氧槍埋好開始富氧。因氧槍是自制、技術(shù)不成熟,害怕氧槍燒損到鐵口組合磚內(nèi)燒壞鐵口組合磚,富氧二小時(shí)即將氧槍取出重新再埋入富氧,至10日上午鐵口上方二側(cè)(測(cè))各三個(gè)風(fēng)口焦炭已點(diǎn)燃,開始回裝進(jìn)風(fēng)裝置,除開爐送風(fēng)題庫(kù)上方6個(gè)風(fēng)口外,其余10個(gè)風(fēng)口全部重新堵泥,有水炮泥間加一塊圓臺(tái)型輕質(zhì)磚,保證風(fēng)口不易被吹開,16:50進(jìn)風(fēng)裝置裝好具備送風(fēng)條件。

    4  復(fù)風(fēng)操作

    4.1 復(fù)風(fēng)基本操作

    3月10日16:59高爐送風(fēng),鐵口上方6個(gè)風(fēng)口送風(fēng),風(fēng)壓53kpa、風(fēng)量480M3/min、風(fēng)溫410℃。18:09風(fēng)壓加到92kpa、風(fēng)量風(fēng)量574M3/min、頂溫270℃下第一批空焦。復(fù)風(fēng)后,爐頂及煤氣系統(tǒng)通蒸汽、氮?dú)庀到y(tǒng)通氮?dú)?,保持正壓?8:53高爐引煤氣操作煤氣并網(wǎng),距送風(fēng)1小時(shí)54分鐘。送風(fēng)后4小時(shí)組織出第一爐鐵,11日7:39打開鐵口下渣過砂口后,8:10開始噴煤,14:10開始富氧100m3/h。送風(fēng)后操作參數(shù)控制見表2。高爐操作曲線見圖1。

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    4.2 復(fù)風(fēng)料組成

    此次燜爐高爐本體密封較好,2月5日休風(fēng)燜爐料線2.7米,3月9日下降到3.2米,處理風(fēng)口后料線4.2米。綜合分析高爐燜爐料情況和燜爐時(shí)間,為了盡快補(bǔ)充長(zhǎng)時(shí)間燜爐損失的熱量,高爐復(fù)風(fēng)首先補(bǔ)空焦60噸:焦批5噸+白云石0.6噸,核算堿度0.85倍。后續(xù)下1.5負(fù)荷料:焦批5噸、礦批7.5噸+錳礦0.2噸+螢石0.1噸,核算堿度1.0倍。復(fù)風(fēng)料組成見表3。

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    4.3  出鐵情況

    高爐16:59復(fù)風(fēng)后鐵口繼續(xù)埋氧槍燒氧,組織出第一爐鐵時(shí)將氧槍壓縮空氣關(guān)掉,19:01氧槍燒損鐵水燒出,第一爐渣鐵溫、流動(dòng)性均較好,出渣鐵約6-7噸,流到干渣場(chǎng)。后續(xù)爐前渣鐵清理出來(lái)即組織出鐵,間隔約40分鐘,出第九次鐵時(shí),已有10個(gè)風(fēng)口送風(fēng),風(fēng)壓加到190kpa、風(fēng)量1350m3/min,渣鐵流動(dòng)性改善,渣鐵量約有10噸,做出鐵過砂口準(zhǔn)備,第十爐間隔105分鐘打開鐵口,順利過砂口。出鐵情況見表4。

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    5  總結(jié)

    信鋼二號(hào)高爐燜爐一個(gè)月以上,實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)產(chǎn)是信鋼煉鐵技術(shù)的重大突破,一些開爐復(fù)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)值得總結(jié):

    5.1  送風(fēng)前從鐵口埋入氧槍富氧,使鐵口與上方風(fēng)口貫通并充分點(diǎn)燃爐缸焦炭,可大大加快開爐進(jìn)程,減少?gòu)?fù)風(fēng)前期風(fēng)口窩渣風(fēng)險(xiǎn)。

    5.2  燜爐期間,熱風(fēng)爐拱頂溫度低于600℃時(shí)熱風(fēng)爐引煤氣燒爐,煙道溫度大于350℃時(shí)啟風(fēng)機(jī)反吹循環(huán)燒爐,使送風(fēng)后風(fēng)溫快速得到提高。

    5.3  燜爐期間高爐本體密封效果好,可大大促進(jìn)開爐進(jìn)程。

    5.4  復(fù)風(fēng)前期,渣鐵溫度低粘稠、流動(dòng)性差,爐前操作相當(dāng)關(guān)鍵,往往會(huì)因爐前渣鐵不能及時(shí)清理或出鐵過程發(fā)生事故,造成爐況恢復(fù)出現(xiàn)反復(fù)。


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