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竇金生
(河鋼集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠)
摘 要 本論文針對宣鋼目前緊張的供料生產(chǎn)模式,皮帶機(jī)幾乎 24 小時運(yùn)轉(zhuǎn),采取對皮帶機(jī)下料溜槽改造、皮帶機(jī)電流實(shí)現(xiàn)自動監(jiān)控、上料料流實(shí)線穩(wěn)定可控等措施,提高高爐原燃料供料效率。
關(guān)鍵詞 皮帶機(jī); 溜槽; 改造; 自動監(jiān)控; 料流
1 概述
宣鋼共有四座煉鐵高爐,四座高爐投產(chǎn)使用都有數(shù)十年的歷史,尤其是 3#高爐,初建時間為1989 年,在 2010 年時經(jīng)過一次擴(kuò)容改造,由 1350m3 改為 1800m3 ,雖然高爐設(shè)備進(jìn)行了更新?lián)Q代,但外圍供料設(shè)備仍舊使用先前的老式皮帶機(jī)設(shè)備,高貯卸料小車采用的仍是人工 24 小時現(xiàn)場作業(yè)灌料,皮帶機(jī)開、停 機(jī)需要崗位人員到現(xiàn)場機(jī)旁進(jìn)行開、停機(jī)操作,崗位皮帶機(jī)聯(lián) 鎖、監(jiān)控設(shè)施也不夠完善,落后的外圍供料設(shè)備設(shè)施造成與高爐嚴(yán)重不匹配現(xiàn)象發(fā)生,十分制約著高爐供料工作的效率,影 響著高爐原燃料的正常供應(yīng),甚至造成高爐虧產(chǎn)的現(xiàn)象發(fā)生。 針對此,本文參考先進(jìn)大型高爐的外圍供料設(shè)備使用情況對在線皮帶機(jī)設(shè)備進(jìn)行合理改造,通過對皮帶機(jī)下料溜槽改造、皮帶機(jī)電流實(shí)現(xiàn)自動監(jiān)控、上料料流實(shí)線穩(wěn)定可控等措施的采取,實(shí)現(xiàn)各高貯料倉 24 小時高料位供料,進(jìn)而為高爐提產(chǎn) 提效創(chuàng)造條件。
2 皮帶機(jī)料流、電流實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定控制
2.1 S3 皮帶機(jī)上落地?zé)Y(jié)礦料流實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定控制
S3 皮帶機(jī)主要負(fù)責(zé)補(bǔ)加 360 燒結(jié)機(jī)落地現(xiàn)場的落地料工作,在S3皮帶機(jī)下料溜槽下料溜口處,將下料溜口收500mm ×600mm,在下面連接一個長寬高分別為 500mm × 600mm × 600mm 的下料方筒,利用中貯料倉先前使用的淘汰的小功率振 打電機(jī)和廢棄的鋼板制成簡易的振動給料機(jī),給料機(jī)的四周采 用四個彈黃掛鉤與下料溜槽側(cè)壁相連,在補(bǔ)加落地?zé)Y(jié)礦時, 通過啟動兩個轉(zhuǎn)向相反的振打電機(jī)使四個彈簧掛鉤周期振動, 實(shí)現(xiàn)物料均勻給料,當(dāng)物料感覺料流過小時,通過改變四個彈 簧掛鉤的位置,使給料機(jī)振幅變大,有效增大物料的下料空間, 從而實(shí)現(xiàn)物料料流的加大,此外,在下料溜槽錐口的位置設(shè)有 插棍給料機(jī),當(dāng)需要改變料流大小時,也可通過適當(dāng)?shù)恼{(diào)整插 棍的數(shù)量進(jìn)行調(diào)整料流,通過插棍和振動給料機(jī)的精確配合給料,使 S3 皮帶機(jī)上落地?zé)Y(jié)礦時物料實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定控制,有效解 決了料流時大時小導(dǎo)致的 S8、S9 兩條皮帶機(jī)的重停事故,確保 了高爐所需燒結(jié)物料正常供應(yīng)。
2.2 S6 皮帶機(jī)電流實(shí)現(xiàn)主控監(jiān)測
S6 皮帶機(jī)中心距長 1100 多米,帶長 2430 米,主要承擔(dān)著 1#、2#兩座高爐的燒結(jié)礦運(yùn)輸工作,基于 S6 皮帶機(jī)的重要性, 為較好的控制 S6 皮帶機(jī)料批的大小,車間采取將 S6 皮帶機(jī)三 臺電機(jī)的電流在主控室實(shí)現(xiàn)監(jiān)測,通過監(jiān)測皮帶機(jī)電流來控制 鏟車配加落地料的多少。具體方法是在 S6 皮帶機(jī)配電柜內(nèi)分 別安裝三臺數(shù)字轉(zhuǎn)換器裝置,S6 皮帶機(jī)的電流互感器通過數(shù)字 轉(zhuǎn)換器裝置將電流信號傳輸?shù)?P5 操作室,實(shí)現(xiàn) S6 皮帶機(jī)電流 監(jiān)測。通過 S6 皮帶機(jī)料批最優(yōu)化控制,確保了原燃料入爐穩(wěn)定性。
3 皮帶機(jī)翻板閥和下料溜槽設(shè)備改造
3.1 3#高爐中間倉翻板閥改造
3#高爐槽下中間倉翻板閥下料角度小,只有 35°。由于角度小,物料下料速度塊,下料不暢就會有涌料現(xiàn)象發(fā)生。涌料危害很大,涌上來的物料會埋沒皮帶頭輪以至皮帶重停,清理 積料往往需要幾個小時,從而造成高爐休風(fēng)。
翻板閥距稱量斗高度也很低、距離小,下料時,物料拋出較近,布不到稱量斗中心位置,形成“斜堆”,遠(yuǎn)離下料口的一側(cè)空 余較大體積,稱量斗的倉容得不到有效利用。
改造前的翻板閥其附溜子直接連接,翻板打到位時與付溜子襯板之間有大約50mm 縫隙,非常容易卡料,需要職工頻繁處理,一旦不及時處理就會造成翻板閥開關(guān)不到位,不能正常上料。
針對問題現(xiàn)狀,采取對中間翻板閥改造,一是將原西北、西 南地腳廢棄,順支架方向向西 0.7 米重新打眼并制作地腳。二 是將皮帶頭輪支架移位以方便鑿除樓板,在原翻板閥上方刨除 300mm 厚樓板 0.5 平方米,使翻板閥有空間上提。將圓形下料 溜筒拉短 300mm,重新制作、焊接法蘭并與新翻板閥法蘭連接。 三是重新制作溜子,新溜子接口尺寸 1200mm×930mm,翻板閥 接口尺寸 1200mm×900mm。新改造的翻版閥體型較小,有利于 安裝和上提;下料角度增大至 42 度,有利于物料流出,消除涌料的危險。
3.2 地下焦倉放料溜槽改造
隨著高爐生產(chǎn)指標(biāo)日漸增加,地下焦倉供焦工作十分緊張,日供焦量由原來的3200 噸提高到了4000 多噸,工作量的增加導(dǎo)致原使用的人工控制插棍放料完全不能滿足快節(jié)奏的供焦需求。此外,原使用的人工控制插棍放料模式存在一定的弊端,上料過程不僅勞動強(qiáng)度大,耗時較長,而且工作效率較低,與快節(jié)奏的生產(chǎn)模式完全不相匹配。
為充分節(jié)約焦炭供焦時間,降低勞動強(qiáng)度,宣鋼利用將近兩個月的時間對地下焦倉放料溜槽進(jìn)行了合理改造,將地下焦倉 24 個放料溜槽由原來的人工控制上料改為電動閘門控制放料。首先,利用電氣焊將原使用的溜槽沿著水泥澆筑溜槽接口 處取下。其次,將制作好的接口尺寸為 1000×1000mm,下料溜 口尺寸為 600×600mm 的溜槽與水泥澆筑溜槽進(jìn)行焊接固定, 同時在新制作的溜槽上方仍備有插棍放料裝置,以便備用。最后將扇形閘門、液壓推桿、電機(jī)等設(shè)備裝置安裝在溜槽的適當(dāng) 位置,并將所有的啟動開關(guān)都集中在一個操作箱當(dāng)中,實(shí)現(xiàn)方便快捷控制上料。
通過改造后的使用,在地下焦倉放焦炭供焦過程中,精密的控制住了焦炭物料料流的大小,杜絕了人工放料料流過大沖擊皮帶的不良后果發(fā)生,有效延長了皮帶的使用壽命。
4 結(jié)語
本論文針對高爐供料系統(tǒng)在生產(chǎn)存在的各類問題進(jìn)行了研究,通過從設(shè)備改造、環(huán)保設(shè)備實(shí)施投入及生產(chǎn)組織管理三 大方面系統(tǒng)研究了該三方面宣鋼存在的問題和得到的解決,通 過系統(tǒng)研究有效促進(jìn)了宣鋼高爐供料系統(tǒng)生產(chǎn)工作穩(wěn)定進(jìn)行, 保證了高貯料倉 24 小時處于標(biāo)準(zhǔn)料位之上,實(shí)現(xiàn)了原燃料入爐粒度達(dá)標(biāo)入爐。
5 參考文獻(xiàn)
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