-
楊康 邱全
(紅河鋼鐵有限公司 云南 蒙自 661100)
摘 要 風(fēng)口是高爐送風(fēng)系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,延長(zhǎng)風(fēng)口壽命對(duì)高爐的穩(wěn)定順行有著十分重要的意義。紅鋼1350m3高爐自2015年12月29日復(fù)產(chǎn)以來(lái)風(fēng)口燒損頻繁,風(fēng)口壽命遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)國(guó)外長(zhǎng)壽型風(fēng)口1年以上的使用壽命。這導(dǎo)致休風(fēng)率高達(dá)1.62%,嚴(yán)重影響高爐的正常操作,本文通過(guò)對(duì)風(fēng)口上翹爐體上漲、風(fēng)口中心線與煤槍夾角過(guò)大、原燃料、操作制度等造成風(fēng)口燒損原因進(jìn)行分析,制定相應(yīng)對(duì)策,延緩了風(fēng)口破損。
關(guān)鍵詞 高爐 風(fēng)口 損壞 對(duì)策
紅鋼1350m3高爐設(shè)22個(gè)風(fēng)口,1個(gè)事故渣口。自2015年12月29日復(fù)產(chǎn)以來(lái)至2018年1月29日,共有57個(gè)風(fēng)口燒損。風(fēng)口燒損頻繁,導(dǎo)致風(fēng)口壽命只有3-4個(gè)月,遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)國(guó)外長(zhǎng)壽型風(fēng)口1年以上的使用壽命。這不僅嚴(yán)重影響高爐的正常操作,也影響了高爐生產(chǎn)各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。因此,系統(tǒng)分析高爐風(fēng)口損壞原因并采取針對(duì)性措施,延長(zhǎng)風(fēng)口壽命對(duì)高爐的穩(wěn)定順行、指標(biāo)改善有著十分重要的意義。
1 風(fēng)口燒損原因分析
1.1 高爐風(fēng)口上翹和爐體上漲
風(fēng)口上翹和爐體上漲原因是爐缸內(nèi)耐火磚上漲造成,尤其是風(fēng)口附近的組合磚因堿金屬和Zn蒸汽傳入磚體和磚縫中引起的膨脹。由于高爐爐底由鋼板固定,爐磚只能向上膨脹,推動(dòng)風(fēng)口上翹和爐體上漲(圖1),更換上翹風(fēng)口時(shí),發(fā)現(xiàn)風(fēng)口附件的組合磚中有大量的液態(tài)和固態(tài)的Zn流出。因此,要控制Zn總?cè)霠t量,Zn輸入量應(yīng)在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)(0.15~0.2kg/tFe)。紅鋼從317#到331#料堆,平均Zn負(fù)荷=1.09kg/tFe,最大1.40kg,最小0.85kg,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
紅鋼煉鐵廠每半個(gè)月對(duì)爐體上漲進(jìn)行監(jiān)測(cè),以渣口方向?yàn)?°,分別在西鐵口90°,主皮帶方向180°,東鐵口270°分別在十字測(cè)溫平臺(tái)和熱風(fēng)圍管平臺(tái)設(shè)置8個(gè)爐體上漲監(jiān)測(cè)點(diǎn)。經(jīng)測(cè)量,從2015年12月29日復(fù)產(chǎn)至2017年12月19日,測(cè)量結(jié)果如表1:
1350m3高爐風(fēng)口安裝角度為斜7°,風(fēng)口上翹變形后,風(fēng)口幾乎處于與風(fēng)口中心線水平。風(fēng)口上翹變形將回旋區(qū)形狀發(fā)生畸變。當(dāng)風(fēng)口水平安裝時(shí),即風(fēng)口角度為0°時(shí)(基準(zhǔn)角以斜7°為標(biāo)準(zhǔn)角)。對(duì)風(fēng)口小套上漲進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),根據(jù)正切值函數(shù)計(jì)算風(fēng)口小套上漲角度α。風(fēng)口上翹測(cè)量方法如下式:
Tanα=b/a
b=風(fēng)口中套下側(cè)點(diǎn)位移-(左側(cè)點(diǎn)位移+右側(cè)點(diǎn)位移平均值)/2
a=風(fēng)口中套外沿半徑
回旋區(qū)體積減小,風(fēng)口前端底部的回旋區(qū)過(guò)小時(shí),進(jìn)而使風(fēng)口前端底部與渣鐵接觸,導(dǎo)致風(fēng)口燒壞,風(fēng)口體積的縮小也使整個(gè)風(fēng)口前端與高溫爐料和渣鐵接觸的幾率增加。高爐風(fēng)口上翹和爐體上漲主要燒損小套的下沿和前端。
1.2 風(fēng)口中心線與噴煤槍夾角過(guò)大
風(fēng)口中心線送風(fēng)支管與噴煤槍夾角設(shè)計(jì)為13°(圖2),首次安裝時(shí),煤槍在小套的中央,當(dāng)爐體上漲和風(fēng)口上翹時(shí),小套前端趨于水平,煤槍和吹管不動(dòng),風(fēng)口小套與煤槍前端極易靠近,受煤粉的沖刷次數(shù)增多,風(fēng)口內(nèi)磨損,煤槍的位置長(zhǎng)短極易造成插入角過(guò)大,造成高速煤粉射流持續(xù)沖刷風(fēng)口內(nèi)壁或焊縫,易沖刷成槽,造成風(fēng)口損壞。
1.3 原燃料質(zhì)量下滑
由于地理位置條件限制,紅鋼全部使用外購(gòu)焦,基本使用三種焦炭:貴州水城的天能焦(水熄焦,干熄焦),云南師宗焦,云南派盟焦。開(kāi)爐初期50%天能干熄焦+50%師宗焦,后期由于資源限制,更換為20%天能干熄焦或派盟焦+80%師宗焦。幾種焦炭分析見(jiàn)表2:
2018年1月20號(hào)后爐底中心呈下降趨勢(shì),出鐵側(cè)與鐵水物理熱指數(shù)(Ktp)不匹配,爐缸工作不均勻,時(shí)而東邊鐵水多,時(shí)而西邊鐵水多,渣鐵排不盡,特別是全部使用師宗焦后,焦炭的冶金性能變差。反應(yīng)性只有31-32.02,反應(yīng)后強(qiáng)度57.97-59.06。焦炭下達(dá)到爐缸后,料批經(jīng)過(guò)6天的置換后,作用減弱,導(dǎo)致?tīng)t缸死焦堆透液能力下降,滴落帶下落的渣鐵不能及時(shí)穿透過(guò)死焦堆滲透到爐缸底部,渣鐵易在風(fēng)口前端堆集,鐵水接觸到風(fēng)口前端,風(fēng)口熱元素瞬間超過(guò)所承受的能力,造成風(fēng)口下沿?zé)龎摹?/span>
1.4 操作制度
(1)熱制度和造渣制調(diào)整不當(dāng)。工長(zhǎng)負(fù)荷調(diào)整不及時(shí),生鐵中[Si]波浪式波動(dòng),爐渣堿度偏高、偏低造成渣皮異常波動(dòng),水溫差2-3℃的波動(dòng)(正常3.5-4)引起渣皮脫落,致使風(fēng)口上端區(qū)域熔損。其次邊緣氣流過(guò)分發(fā)展也可能引起渣皮不穩(wěn)定,燒壞風(fēng)口。
(2)送風(fēng)制度不適應(yīng)爐況時(shí)也會(huì)燒風(fēng)口。風(fēng)量與爐料柱透氣性不適應(yīng),中心氣流不暢時(shí),風(fēng)口回旋區(qū)變短,氣流極易向邊沿發(fā)展,引起渣皮波動(dòng)頻繁,料面翻,極易在料柱疏松的部位出現(xiàn)管道行程,在管道方向爐料得不到充分的還原預(yù)熱而進(jìn)入爐缸,降低爐缸溫度致使在風(fēng)口區(qū)域堆積,很難通過(guò)死焦堆,極易燒壞風(fēng)口下部和風(fēng)口中套。
(3)渣鐵排不干凈或不及時(shí)
出鐵不及時(shí)或排不凈是風(fēng)口損壞又一原因。紅鋼3#高爐2018年1月29日更換5個(gè)風(fēng)口,復(fù)風(fēng)后,接著又燒壞6#風(fēng)口(只能減水養(yǎng))。在復(fù)風(fēng)后,由于減水比較多,爐缸易形成局部堆積,爐缸不活躍變小,如渣鐵,特別是冷渣鐵不及時(shí)排除導(dǎo)致在爐缸聚集。累計(jì)一定量,與風(fēng)口下端接觸,燒壞風(fēng)口。當(dāng)爐缸不活時(shí),出渣鐵尤為重要,縮短出鐵時(shí)間,乃至零間隔出鐵,排盡渣鐵,盡快恢復(fù)爐缸,特別在計(jì)劃?rùn)z修和非計(jì)劃?rùn)z修復(fù)風(fēng)時(shí),盡快打開(kāi)鐵口,把煤氣引向鐵口,形成通道,把冷渣鐵引向爐缸,排出部分冷渣鐵,騰空爐缸,為高爐恢復(fù)贏得時(shí)間。
(4)風(fēng)口冷卻強(qiáng)度不夠
①3#高爐高壓水設(shè)計(jì)兩臺(tái)高壓泵,分別配套一臺(tái)流量為935m3/h,揚(yáng)程140m,電機(jī)功率450kw,效率80%水泵,另一臺(tái)節(jié)能泵750m3/h,揚(yáng)程110m。高壓水按設(shè)計(jì),供爐頂灑水和爐頂十字測(cè)溫、風(fēng)口小套和渣口四套。隨著時(shí)間推移,爐頂十字測(cè)溫取消,高壓水只供風(fēng)口小套和風(fēng)口四套。按現(xiàn)行泵運(yùn)行情況,泵只能供800m3/h,水壓1.3MPa。風(fēng)口小套和渣口四套內(nèi)壁直徑均為DN32,經(jīng)計(jì)算,V=Q/S=12.226m/s,那么經(jīng)過(guò)小套前端水流速過(guò)低,過(guò)少,低于設(shè)計(jì)14m/s,帶走的熱量少,冷卻強(qiáng)度不足,降低了小套的使用壽命。國(guó)內(nèi)大中型高爐保證風(fēng)口前端流速不低于15m/s,有的已經(jīng)達(dá)到17m/s左右,風(fēng)口前端冷卻能力得到了進(jìn)一步提升,有利于延長(zhǎng)風(fēng)口壽命。
②風(fēng)口前端伸入爐內(nèi),工作環(huán)境十分惡劣:承受1200℃高風(fēng)溫,外表面承受2000℃左右高溫輻射。紅鋼3#高爐風(fēng)口小套水溫差5-6℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他鋼廠2-3℃,這是風(fēng)口破損原因之一。
2 減少風(fēng)口損壞的對(duì)策
(1) 減少煤槍插入角度與風(fēng)口中心線角度,由原來(lái)的13°減至11°。提高煤槍質(zhì)量,煤槍的長(zhǎng)度適當(dāng)加長(zhǎng),由原來(lái)270cm加長(zhǎng)至280cm,減少煤粉高速射流對(duì)風(fēng)口小套內(nèi)壁沖刷。
(2) 根據(jù)高爐生產(chǎn)實(shí)際采用適當(dāng)?shù)亩蚜嫌操|(zhì)合金等表面處理技術(shù),增強(qiáng)風(fēng)口抗熱沖擊,抗磨損能力,保證較高的銅材純度,采用先進(jìn)的制造工藝,減少裂紋,夾渣等缺陷,提高風(fēng)口焊接質(zhì)量。
(3) 改善原燃料質(zhì)量。在精料無(wú)法保證的情況下,采取穩(wěn)定焦炭結(jié)構(gòu)的配比,從而穩(wěn)定焦炭冶金性能,減少因品種及配比變化所帶來(lái)的爐況波動(dòng),穩(wěn)定焦炭骨架,保證焦炭料柱具有較好的透氣透液性。
(4) 提高風(fēng)口的冷卻強(qiáng)度,提高高壓泵的供水能力和流量,保證水量經(jīng)過(guò)風(fēng)口前端流速不低于15m/s,小套水溫差在3-4℃之間。
(5) 控制高爐堿金屬負(fù)荷,Zn負(fù)荷,定期對(duì)風(fēng)口進(jìn)行測(cè)量,并及時(shí)更換上翹風(fēng)口。
(6)優(yōu)化操作指導(dǎo)及爐前制度。鐵水溫度控制標(biāo)準(zhǔn)1450℃-1470℃,鐵水中[Si]含量0.15-0.35%之間大于90%,減少高爐出鐵間隔時(shí)間,甚至零間隔出鐵,見(jiàn)渣時(shí)間大于75%,提高渣鐵流動(dòng)性,提高M(jìn)gO/Al2O3比,及時(shí)出盡渣鐵,活躍爐缸。
3 結(jié)語(yǔ)
(1) 堿金屬Zn負(fù)荷過(guò)高入爐,導(dǎo)致風(fēng)口中套和風(fēng)口變形上翹引起的風(fēng)口燒損,要嚴(yán)格控制堿鋅負(fù)荷;
(2) 及時(shí)調(diào)整高爐操作制度,保證有機(jī)氣流,利于有害堿金屬Zn的排出,逐步提高M(jìn)gO、Al2O3,改善高爐渣流動(dòng)性,利于排堿;
(3) 改善焦炭質(zhì)量,提高料柱透氣性,改善死料堆的透液性,減少爐缸堆積燒壞風(fēng)口;
(4) 完善風(fēng)口巡檢制,減少因煤粉磨壞的風(fēng)口而帶來(lái)的非計(jì)劃休風(fēng);
(5) 風(fēng)口損壞時(shí),高爐管理者應(yīng)及時(shí)查找原因并采取相應(yīng)措施,減少風(fēng)口漏水對(duì)高爐操作的影響。
4 參考文獻(xiàn)
[1] 楊雪峰 儲(chǔ)滿生 王濤,昆鋼2000m3高爐風(fēng)口上翹原因分析及治理[J],煉鐵 2005.24.
[2] 杜屏 趙華濤 魏江超,沙鋼2500m3高爐風(fēng)口燒損的原因及對(duì)策[J],煉鐵 2013.2.
[3] 李迎利 徐俊杰 耿敬濤 楊志功,邯鋼7號(hào)高爐風(fēng)口頻繁損壞的原因及對(duì)策[J],煉鐵 2017.5.
[4] 張壽文集[M],冶金工業(yè)出版社,2017.1.
(責(zé)任編輯:zgltw)