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新鋼高爐鋅負荷現(xiàn)狀及控制措施探討

時間:2020-08-15 17:29來源:山西冶金 作者:zgltw 點擊:
張武剛 (新余鋼鐵集團有限公司技術(shù)中心,江西新余338001) 摘 要 通過對新鋼高爐原燃料及進廠鐵料進行分析,明確新鋼高爐入爐鋅的主要來源為轉(zhuǎn)爐污泥、大頂?shù)V及外購球團,燃料帶入
  • 張武剛

    (新余鋼鐵集團有限公司技術(shù)中心,江西新余338001)


    摘  要  通過對新鋼高爐原燃料及進廠鐵料進行分析,明確新鋼高爐入爐鋅的主要來源為轉(zhuǎn)爐污泥、大頂?shù)V及外購球團,燃料帶入鋅較少,僅占1%~1.5%.針對新鋼鋅負荷高且爐況順行度及指標較好的6#、10#高爐,以及因爐身上部結(jié)厚,指標較差的11#高爐十字測溫進行統(tǒng)計分析,強化高爐中心氣流,提高中心溫度才能有效減輕高爐內(nèi)鋅循環(huán),降低鋅害,高爐布袋灰的含鋅量能客觀反映高爐中心氣流強弱,高爐渣排鋅較少,占入爐鋅的1%~2%.

    關(guān)鍵詞  高爐;鋅負荷;原料來源;控制措施


    高爐原料中鋅通常以氧化物或硫化物進入高爐川,高爐冶煉時,其硫化物先轉(zhuǎn)化為復(fù)雜的氧化物,在不低于1000℃的高溫區(qū)還原為Zn,還原出來的Zn氣化混入煤氣,上升過程中有一部分隨煤氣逸出爐外,一部分凝結(jié)成固態(tài)重新回到爐料,少量在管道中凝集,一部分又被氧化成ZnO并被爐料吸收再度下降還原,形成循環(huán)2.其危害主要表現(xiàn):①進入礦石或焦炭內(nèi)部被氧化成ZnO后,由于體積膨脹產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,導致礦石和焦炭的強度降低,增大球團礦和燒結(jié)礦的粉化指數(shù);②隨煤氣上升過程中,阻塞礦石和焦炭孔隙,惡化爐料透氣性;③滲入爐襯耐火材料縫隙中,隨溫度降低冷凝并氧化形成ZnO體積膨脹,破壞耐火材料結(jié)構(gòu),加速爐襯侵蝕;④鋅蒸汽氧化并冷凝在爐喉、爐身等部位,粘結(jié)塵垢,形成爐瘤[3-7].隨鋼材市場好轉(zhuǎn),廢鋼使用量增加造成轉(zhuǎn)爐污泥含鋅上升,以及環(huán)保壓力加大造成高爐布袋灰外銷困難,2017年以來,新鋼高爐鋅負荷逐年增加,造成高爐爐墻結(jié)厚,燃耗上升,特別是11#高爐爐身上部出現(xiàn)嚴重結(jié)厚現(xiàn)象,為緩解鋅對高爐生產(chǎn)的影響,文中就新鋼高爐鋅負荷現(xiàn)狀、來源及控制措施進行探討,以達到降低高爐鋅害的目的.


    1  新鋼高爐鋅負荷現(xiàn)狀及來源

    1.1 新鋼高爐鋅負荷現(xiàn)狀

    隨著鋼材市場轉(zhuǎn)好,廢鋼特別是含鋅高的冷軋壓塊使用量增加,轉(zhuǎn)爐污泥含鋅增加,及環(huán)保因素影響造成布袋灰外銷困難,使新鋼高爐鋅負荷逐年增加,具體見表1.

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    1.2  高爐鋅來源分析

    通過對新鋼2019年1-3月高爐用料及原燃料鋅含量進行分析,高爐入爐原燃料中主要來源于燒結(jié)礦,鋅負荷越高其所占比例越大,其次為球團礦,燃料帶入鋅占比例較小,僅占1%~1.5%,見表2.

    1.3  鐵料鋅來源分析

    為了解新鋼鐵料鋅來源,對2019年1-3月進廠鐵料進行數(shù)量和含鋅量分析,見表3.高爐除塵灰、瓦斯灰等高爐產(chǎn)生循環(huán)料已經(jīng)在鐵料中參與計算,分析時不考慮.轉(zhuǎn)爐污泥和大頂?shù)V含鋅較高,對鋅來源影響較大,將單獨計算.根據(jù)計算結(jié)果,轉(zhuǎn)爐污泥、大頂?shù)V的量僅占4.88%,帶入鐵料的鋅占50.27%,特別是轉(zhuǎn)爐污泥帶入鋅占35.32%.外購球團也是鋅的重要來源之一,其購入量僅占3.59%而帶入鋅占8.46%,主要是金珠球團含鋅達到0.136%,遠超自產(chǎn)球團平均含鋅0.06%.進口礦帶入鋅較少,量占72.28%,鋅僅占14.59%.因此,降低轉(zhuǎn)爐污泥含鋅量,控制含鋅較高的冷軋壓塊使用,控制大頂?shù)V及含鋅較高的外購球團礦使用,才能有效減少鋅來源.

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    2  高爐鋅排出的影響因素分析

    高爐鋅排出主要是隨煤氣通過重力灰、布袋灰排出,及通過渣、鐵、出鐵場除塵排出.新鋼高爐重力灰、出鐵場除塵灰送燒結(jié)廠使用,高爐布袋灰統(tǒng)一外賣,均未單獨進行成份檢測及計量,鐵、渣也未進行含鋅檢驗,難以進行高爐鋅平衡分析,文中僅進行影響因素定性分析.新鋼高爐采取鐵水分級冶煉以滿足品種材生產(chǎn)需要,其中6#、7#高爐鐵水質(zhì)量要求低,循環(huán)料等二次資源配比高,鋅負荷高.

    近年來隨環(huán)保壓力加大造成布袋外銷困難,及廢鋼使用量增加,造成高爐鋅負荷逐年上升.為了解煤氣流分布、爐渣對排鋅的影響,文中選取高爐技術(shù)經(jīng)濟指標好,受鋅害影響小的6#、10#高爐,及受鋅害影響大11#高爐進行對比分析.

    2.1  爐渣的影響

    爐渣中鋅的還原反應(yīng)如方程式(1)89所示.ZnSiO3+2CaO+2C=Zn(g)+2CaO·SiO2+2C0(1)堿度升高后,爐渣中自由CaO的數(shù)量增加,促進了該還原反應(yīng)的進行,因此,降低爐渣堿度有利于提高高爐爐渣的排鋅能力.取6#、11#、10#高爐爐渣檢測,其含鋅分別為0.003%、0.004%、0.003%,其帶出鋅僅占高爐入爐鋅的1%~2%,因此,靠增加爐渣排鋅來減少高爐內(nèi)部鋅的循環(huán)是不可取的,而且爐渣堿度過低,會降低爐渣熱洽,降低爐缸溫度,影響爐況順行,降低爐渣脫硫能力,影響鐵水質(zhì)量.

    2.2  高爐煤氣分布的影響

    鋅在高爐內(nèi)的循環(huán)過程:1000℃左右的高溫區(qū)發(fā)生反應(yīng)如方程(2),580℃左右低溫區(qū)發(fā)生反應(yīng)如方程(3).

    ZnO+CO=Zn+CO2            (2)

    Zn+CO2=ZnO+CO            (3)


    由于高爐煤氣流中心溫度較高、流速快,鋅重新凝固的機會較少,強的中心氣流可以在短時間內(nèi)將鋅帶入煤氣,而不被重新凝固回落到爐料中(8.91邊緣氣流受爐墻冷卻影響,溫度降低快且流速較中心慢,鋅氧物易粘結(jié)在爐墻上,故鋅氧化物造成爐墻結(jié)厚,重點集中在爐身上部.因此,要想增加鋅由爐頂煤氣的排出量,要適度放開中心氣流,控制邊緣氣流,減少鋅在爐內(nèi)的積累.

    2.2.1 6#、10#高爐爐頂溫度

    新鋼6#高爐2017年8月大修投產(chǎn),有效容積1050m3;10#高爐2009年11月建成投產(chǎn),有效容積2500m3.兩座高爐鋅負荷高且相差較大,雖存在爐墻結(jié)厚及渣皮脫落等現(xiàn)象,整體看,近幾年來爐況順行度好,特別是10#高爐技術(shù)經(jīng)濟指標處于行業(yè)先進水平,具體情況見表4.

    由表4可知,鋅害對6#、10#高爐的影響較輕,未產(chǎn)生嚴重鋅富集現(xiàn)象,說明高爐鋅的進出基本達到了平衡.選取2019年2月爐頂十字測溫各點溫度平均值見表5并作曲線圖見圖1、圖2.兩座高爐煤氣分布均為中心發(fā)展形,其中10#高爐中心平均402℃,第5點平均120℃,第1點平均94℃6#高爐中心測溫點壞,第5點平均380℃,第1點平均124℃,煤氣流中心溫度及范圍均遠超10#高爐,雖然鋅負荷高,但排鋅能力強.因此,高爐操作中應(yīng)隨入爐料鋅負荷增加適當增加料柱中心布焦量,提高中心及第5點平均溫度,減少高爐內(nèi)鋅循環(huán)富集.

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    2.2.2  11#高爐爐頂溫度

    新鋼11#高爐2011年12月建成投產(chǎn),有效容積1050m3.2017年以前鋅負荷低于6#、10#高爐,2018年開始上升,目前略高于10#高爐.高爐長期中心氣流弱,高爐內(nèi)鋅的富集造成爐身上部局部結(jié)厚嚴重,高爐技術(shù)經(jīng)濟指標較差,燃耗較其它1050m3高爐高20kg/t左右.2019年2月16日大部分結(jié)厚物脫落,爐況順行度好轉(zhuǎn),煤氣流分布發(fā)生顯著變化.由圖3可知:結(jié)厚期間煤氣流偏行嚴重,中心溫度約200℃,雖鋅負荷較其它高爐低,但富集嚴重,高爐爐身上部局部嚴重結(jié)厚,布袋灰含鋅僅2%~3%.17-28日由于爐瘤脫落,爐況順行度好轉(zhuǎn),見圖4.煤氣流分布呈中心發(fā)展形,布袋灰含鋅上升至4%0~5%.

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    2.2.3  布袋灰含鋅與煤氣分布關(guān)系

    高爐煤氣中粉塵越細,比表面積越大,對鋅氧化物的吸附能力越強,所以高爐布袋灰含鋅遠高于重力除塵灰.布袋灰含鋅量越高,說明高爐鋅的排出量大,鋅在爐內(nèi)富集少,因此,可以通過布袋灰含鋅量,來判斷高爐煤氣分布狀態(tài).高爐中心氣流強則布袋灰含量越高,含鋅低則中心氣流弱.煤氣流分布合理,爐況順行度好,爐塵吹出也相對減少,煤氣分布紊亂,爐況順行度差,爐塵吹出量多.新鋼高爐布袋灰外賣,未進行含鋅檢測,近年來由于環(huán)保壓力加大,含鋅較低11#高爐布袋灰轉(zhuǎn)送燒結(jié)廠使用,1月27日開始對11#高爐布袋灰每天進行一次常規(guī)分析,取1月27日至3月28日鋅含量檢測數(shù)據(jù),按20天為一周期統(tǒng)計,見表6.1月27日至2月16日,由于中心氣流弱且煤氣流不穩(wěn),造成布袋灰量大且含鋅低.2月17日后,由于局部結(jié)厚物脫落,中心氣增強,布袋灰含鋅逐漸升高且量逐漸減少.

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    2.3  高爐鋅負荷對燃耗的影響

    根據(jù)高爐內(nèi)鋅的氧化、還原機理,高爐燃耗隨人爐鋅負荷增加而增加,①Zn0在1000℃以上高溫區(qū)被CO還原為Zn,消耗下部高溫區(qū)的COno;②隨高爐鋅負荷增加,需增加中心氣流溫度及范圍,減少鋅在高爐內(nèi)的循環(huán)富集;③惡化料柱透氣性及造成爐墻結(jié)瘤、結(jié)厚等嚴重影響煤氣分布.

    3  結(jié)論

    1)新鋼高爐鐵料中鋅主要來源于是燒結(jié)礦,鋅負荷越高,燒結(jié)礦帶入的鋅比例越大,燃料帶入鋅僅占1%~1.5%.

    2)新鋼轉(zhuǎn)爐污泥、大頂?shù)V及外購球團量占鐵料

    8.47%,帶入鐵料鋅占58.73%,特別是轉(zhuǎn)爐污泥使用量僅占鐵料1.19%,而帶入的鋅達到35.32%.控制轉(zhuǎn)爐污泥、外購球團含鋅及大頂?shù)V的使用量,才能有效控制新鋼高爐鋅負荷.

    3)降低爐渣堿度雖可以增加鋅的排出比例,但低堿度爐渣會降低爐缸溫度,影響爐況順行及鐵水質(zhì)量而且其排鋅僅占入爐鋅的1%~2%,因此,降低堿度不可取.

    4)提高高爐煤氣中心溫度,強化中心主導氣流才能有效增加鋅的排出(9),減少鋅在高爐內(nèi)循環(huán)富集,降低鋅害.隨著高爐鋅負荷增加,高爐操作中應(yīng)增加料柱中心布焦量,提高中心及第5點平均溫度.

    5)布袋灰含鋅高低及單位時間內(nèi)重量變化,可判斷高爐中心煤氣流的強弱及煤氣流穩(wěn)定狀況,含鋅增加及量減少、說明中心氣流增強且穩(wěn)定性提高,因此,應(yīng)將布袋灰納入每天常規(guī)檢驗.

    4  參考文獻

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