-
宮文壘
(萊鋼集團銀山型鋼有限公司煉鐵廠)
摘 要 對萊鋼1880m3高爐熱風(fēng)爐烘爐設(shè)備及烘爐操作經(jīng)驗進(jìn)行了總結(jié)。通過烘爐前充分的準(zhǔn)備工作、制定合理烘爐曲線等措施,熱風(fēng)爐運行情況良好,達(dá)到烘爐預(yù)定目標(biāo),為硅磚熱風(fēng)爐烘爐提供了重要參考。
關(guān)鍵詞 高爐 熱風(fēng)爐 硅磚 烘爐曲線
1 前言
萊鋼2號1880m3高爐熱風(fēng)爐于2018年3月停爐進(jìn)行大修,大修之后的高爐有效容積為1880m3,配有3座“卡魯金”頂燃式熱風(fēng)爐,采用陶瓷燃燒器,設(shè)計風(fēng)量4000-5000m3/min,采用兩燒一送工作模式。由于大修重建熱風(fēng)爐耐材,因此制定烘爐目標(biāo):①緩慢去除熱風(fēng)爐砌體中的水分,尤其是拱頂硅磚、熱風(fēng)出口部位,避免水分突然大量蒸發(fā)而破壞耐火砌體。②使耐火磚均勻、緩慢而又充分地膨脹,避免砌體因熱應(yīng)力集中或晶格轉(zhuǎn)變造成損失。③使熱風(fēng)爐內(nèi)逐漸地蓄積足夠的熱量,保證高爐烘爐和開爐所需的風(fēng)溫。
2 烘爐準(zhǔn)備
2.1 準(zhǔn)備條件
由于熱風(fēng)爐烘爐期間高爐還在施工,為了防止煤氣竄入高爐威脅人身安全,烘爐期間熱風(fēng)爐處于倒流休風(fēng)狀態(tài),即把冷風(fēng)閥、熱風(fēng)閥關(guān)閉,倒流休風(fēng)閥打開。烘爐必須具備如下條件:①熱風(fēng)爐的砌筑工作全部完成,并達(dá)到質(zhì)量要求。②所屬換熱系統(tǒng)達(dá)到正常生產(chǎn)要求。③熱風(fēng)爐系統(tǒng)各閥門聯(lián)合、聯(lián)鎖試車驗收合格。④各機電設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,試車成功。⑤各冷卻水系統(tǒng)通水正常,壓力、水量、水質(zhì)達(dá)到正常生產(chǎn)要求。⑥各計量儀表必須正常運轉(zhuǎn)。
2.2 烘爐要求
烘爐以拱頂溫度為溫度的控制依據(jù),同時兼顧廢氣溫度≤320℃。烘爐過程必須嚴(yán)格按照烘爐溫度曲線進(jìn)行升溫烘爐。測量并記錄好熱風(fēng)爐初始爐頂溫度,作為升溫基礎(chǔ)。烘爐必須連續(xù)進(jìn)行,禁忌時烘時停,尤其是600℃前的關(guān)鍵階段,以免砌體產(chǎn)生裂縫。若必須停止烘爐時,要燜爐保溫,恢復(fù)烘爐后,應(yīng)在當(dāng)時溫度的基礎(chǔ)上重新按規(guī)定升溫速度升溫,切不可因停烘延誤了時間而加快升溫速度。
由于烘爐廢氣中含有大量的水,在低溫區(qū)會冷凝水析出積聚,故應(yīng)從煙道閥、熱風(fēng)閥等處的排水閥排水,要求每2h做1次記錄。
3 烘爐曲線設(shè)計
3.1 設(shè)計原理
在熱風(fēng)爐砌體升降溫過程中,硅磚的體積變化是考慮的關(guān)鍵。硅磚的主要礦物組成是γ-鱗石英、β-方石英及少量殘余的β-石英。麟石英的α、β、γ變體間轉(zhuǎn)化溫度在117~163℃,轉(zhuǎn)化時體積變化在0.2%~0.28%;方石英的α、β變體間轉(zhuǎn)化溫度在180~270℃,轉(zhuǎn)化時體積變化在2.8%左右;石英的α、β變體間轉(zhuǎn)化溫度在573℃,轉(zhuǎn)化時體積變化在0.82%[1]。根據(jù)硅磚相變時體積變化的特點確定熱風(fēng)爐烘爐原則:①350℃之前升溫最慢,應(yīng)控制在≤1℃/h。②570-800℃為較大膨脹期,升溫速度控制在≤2℃/h。③800℃以上可快速升溫。④根據(jù)涼爐操作效果,烘爐操作設(shè)置恒溫區(qū)。
3.2 制定曲線
在烘爐曲線設(shè)計上,根據(jù)前文分析,570℃之前的升溫段升溫速度按照1℃/h進(jìn)行,見表1。設(shè)3段恒溫區(qū),分別對應(yīng)鱗石英、方石英及石英相變的臨界溫度,從而確保整體硅磚體積變化平穩(wěn)可控。
3.3 曲線說明
硅磚熱風(fēng)爐的烘爐曲線是最復(fù)雜的一種(見圖1),這些不同升溫階段的作用如下。
1)在160℃恒溫48h,目的是排除砌體中的機械附著的水分,防止水分急劇氣化,膨脹破壞砌體結(jié)構(gòu)。
2)在260-570℃13d,有利于繼續(xù)排除砌體深處的水分。此外,在這個溫度附近在磚中可能存
β-方石英向α-方石英的轉(zhuǎn)化,伴隨著產(chǎn)生較大的體積膨脹,緩慢升溫時間長可以減少砌體厚度方向上的溫度差,避免砌體損壞[2]。
3)在570-800℃5d,可以適應(yīng)磚中可能殘存的β-石英向α-石英的轉(zhuǎn)化。同時,可使距離高溫面較遠(yuǎn)的結(jié)晶水析出,并可使SO2完成晶形轉(zhuǎn)化。
圖1 熱風(fēng)爐烘爐設(shè)計曲線
4 烘爐操作
4.1 烘爐操作過程
烘爐初期使用啟動燃燒器,采用焦?fàn)t煤氣作燃料。嚴(yán)格控制煙道溫度,當(dāng)拱頂溫度達(dá)到900℃后,點燃主燃燒器,采用高爐煤氣作燃料,關(guān)閉啟動燃燒器。
1)熱風(fēng)爐烘爐必須連續(xù)進(jìn)行,嚴(yán)禁時烘時停,以免磚墻產(chǎn)生裂縫,若因故必須停止烘爐時,要設(shè)法保溫?;謴?fù)烘烤后,應(yīng)在已有溫度基礎(chǔ)上重新按規(guī)定升溫速度控制,切不可因停烘延誤時間而加速升溫速度。2)烘爐期間應(yīng)定期取樣分析廢氣成分及水分,并注意觀察記錄砌體膨脹情況。3)注意控制煙道廢氣溫度不得超過正常允許范圍。4) 當(dāng)熱風(fēng)爐頂溫達(dá)900℃以上時,可加快升溫速度,達(dá)到1200℃以上即可開始使用。
4.2 單爐烘爐的主要參數(shù)
烘爐過程中確保焦?fàn)t煤氣壓力:0.004-0.006 MPa;焦?fàn)t煤氣耗量:400~800m/h;助燃空氣流量:500-7000m/h;主燃燒器拱頂1200℃,廢氣溫度300℃。
4.3 烘爐結(jié)果
本次熱風(fēng)爐烘爐共用35d,通過分析對比,實際烘爐溫變過程與設(shè)計結(jié)果一致。7月21日2號1880m3高爐開爐,經(jīng)過一段時間的達(dá)產(chǎn)操作。熱風(fēng)爐運行平穩(wěn),實現(xiàn)1210℃以上的風(fēng)溫,其表面爐殼溫度完全滿足設(shè)計要求,證明本次烘爐是成功的。
5 結(jié)語
1)硅磚熱風(fēng)爐烘爐要求非常嚴(yán)格,烘爐時間長,必須制定嚴(yán)格的烘爐升溫曲線,遵循前期、中期慢,后期快的原則,是烘爐好壞的關(guān)鍵所在。
2)硅磚拱頂?shù)臒犸L(fēng)爐烘爐,盡可能多設(shè)置熱電偶,并參考廢氣溫度,提高烘爐數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
3)熱風(fēng)爐運行實踐表明,本次烘爐曲線的制定是科學(xué)合理的。
6 參考文獻(xiàn)
[1] 孟凡雙,周振龍,張洪宇,等.2580m3高爐卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐烘爐實踐[J].鞍鋼技術(shù),2010(3):74.
[2] 劉俊強.天鐵2800m3高爐開爐實踐[J].天律治金,2009(6):6.
(責(zé)任編輯:zgltw)