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玉鋼1080m3高爐長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)爐況快速恢復(fù)實(shí)踐

時(shí)間:2020-07-30 14:09來(lái)源:昆鋼科技 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
陳 勇 (玉鋼公司) 摘 要 玉鋼1 080 m3高爐熱風(fēng)閥漏水被迫緊急休風(fēng)更換,因長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)和漏水導(dǎo)致?tīng)t涼,對(duì)爐況快速恢復(fù)進(jìn)行了總結(jié)。主要經(jīng)驗(yàn)是:爐況判斷正確、采取保溫措施、
  • 陳  勇

    (玉鋼公司)


    摘  要 玉鋼1 080 m3高爐熱風(fēng)閥漏水被迫緊急休風(fēng)更換,因長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)和漏水導(dǎo)致?tīng)t涼,對(duì)爐況快速恢復(fù)進(jìn)行了總結(jié)。主要經(jīng)驗(yàn)是:爐況判斷正確、采取保溫措施、合理的操作、埋氧槍加熱爐內(nèi)冷渣鐵,爐況得到快速恢復(fù)。

    關(guān)鍵詞  高爐  熱風(fēng)閥  漏水  長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)  氧槍  爐涼   快速恢復(fù)

    1  前言

    玉鋼1080m3高爐無(wú)計(jì)劃休風(fēng)前高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,12月1日~16日平均產(chǎn)量3 614.7 t,焦比405 kg/t,煤比145.04 kg/t,燃料比550 kg/t,礦耗1 724 kg/t,利用系數(shù)3.35 t/m3.d,冶煉強(qiáng)度1.36 t/m3.d,平均風(fēng)量2 588 m3/min,風(fēng)壓0.309 MPa,富氧率3.42 % ,風(fēng)溫1 200 ℃,爐渣R2=1.066,平均[Si]=0.27 %,[s]=0.029 %,鐵水溫度Tm≥1 481 ℃,布料矩陣,煤氣利用率44.3 %。

    2  無(wú)計(jì)劃休風(fēng)過(guò)程及原因

    2017年12月17日早班,11:10看水工點(diǎn)巡檢過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)4段B34金屬聯(lián)管爆裂漏水,由于漏水量大,引起軟水壓力下降,威脅到冷卻壁的安全。在現(xiàn)場(chǎng)包扎無(wú)效后,決定休風(fēng)更換。減風(fēng)時(shí),看水工報(bào)告風(fēng)口窺孔玻璃上出現(xiàn)水霧。休風(fēng)后,出現(xiàn)敲開(kāi)風(fēng)口蓋板發(fā)現(xiàn)煤氣火大,同時(shí)倒流休風(fēng)閥抽不完煤氣火的異?,F(xiàn)象。經(jīng)查水確認(rèn)1#、2#熱風(fēng)閥漏水,因只熱風(fēng)閥備件只有一個(gè),只能先更換1#熱風(fēng)閥,同時(shí)將換下的1#熱風(fēng)閥修復(fù),來(lái)替換2#熱風(fēng)閥。最終于12月20日10:03高爐復(fù)風(fēng),高爐共計(jì)休風(fēng)68.5 t。

    3  爐況恢復(fù)所面臨的困難

    此次爐況恢復(fù)面臨以下困難:①此次無(wú)計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)68.5 h;②休風(fēng)前重負(fù)荷、低硅冶煉,休風(fēng)時(shí)生鐵含硅[Si]僅0.086 %;③休風(fēng)過(guò)程中熱風(fēng)閥漏出的冷卻水經(jīng)熱風(fēng)管道、熱風(fēng)圍管和各支管漏入爐內(nèi);④送風(fēng)管道耐材受潮,復(fù)風(fēng)風(fēng)溫受限,不能快速恢復(fù)風(fēng)溫;⑤重負(fù)荷料休風(fēng),礦焦負(fù)荷4.62倍。

    4  爐況快速恢復(fù)的實(shí)踐

    4.1 爐況判斷

     休風(fēng)時(shí),因大量水漏入爐缸內(nèi),且爐底溫度持續(xù)下降,由休風(fēng)前的424 ℃降至341 ℃,加之重負(fù)荷無(wú)計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng),初步判斷為爐涼。

    4.2 休風(fēng)后的保溫措施

    為最大限度減少無(wú)計(jì)劃休風(fēng)期間的熱量損失,對(duì)高爐采取以下保溫措施:①及時(shí)用有水炮泥密封和黃沙堵嚴(yán)風(fēng)口。②休風(fēng)后軟水系統(tǒng)由2臺(tái)軟水泵改為1臺(tái)供水,降低冷卻水流量、水壓,從而降低熱損失。③全面檢查冷卻設(shè)備是否漏水,確保不再有新漏點(diǎn)向爐內(nèi)漏水。

    4.3 合理的操作制度

    從各方面不利因素綜合考慮,按爐缸凍結(jié)組織復(fù)風(fēng)工作。確定復(fù)風(fēng)縮礦批、退負(fù)荷(礦批30→16 t/批,礦焦負(fù)荷4.62→2.91),復(fù)風(fēng)集中加焦110 t。核料按生鐵含硅1.5 %,爐渣二元堿度1.0進(jìn)行計(jì)算。因休風(fēng)前西鐵口側(cè)爐缸較活躍,開(kāi)西鐵口上方4個(gè),堵16個(gè)風(fēng)口。

    高爐復(fù)風(fēng)后,風(fēng)口暗紅,伴有掛渣、生降、涌渣及鐵口打開(kāi)后空吹、無(wú)渣鐵。與預(yù)判基本一致,接下來(lái)操作的重點(diǎn)是采取集中加焦,彌補(bǔ)長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)的熱損失,盡量提高爐缸溫度。

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    控制風(fēng)量操作500 m3/min,風(fēng)壓0.070 MPa。防止風(fēng)量過(guò)大短時(shí)產(chǎn)生大量低溫熔融渣鐵,因而冶煉周期較長(zhǎng),復(fù)風(fēng)加入的集中焦當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)要 60 h左右才能下達(dá)風(fēng)口,在集中焦和輕負(fù)荷料下達(dá)風(fēng)口之前,要盡可能提高風(fēng)溫,保持爐況順行。

    4.4  埋氧槍加熱爐內(nèi)冷渣鐵

    復(fù)風(fēng)前,爐前疏通渣鐵溝,做好放干渣的準(zhǔn)備工作,復(fù)風(fēng)后開(kāi)鐵口的角度要小,休風(fēng)時(shí)間越長(zhǎng),爐缸越?jīng)?,鐵口角度更應(yīng)小一些。西口通過(guò)反復(fù)的燒氧和鐵口噴吹,逐步有少量渣鐵排查出,但渣鐵溫較低、流動(dòng)性極差,流到撇渣器就已經(jīng)冷凝在大溝中。為提高爐缸下部溫度,加快爐缸恢復(fù)進(jìn)程,東口進(jìn)行埋氧槍通氧吹燒。氧氣與爐缸內(nèi)焦炭燃燒,產(chǎn)生大量的熱量熔化爐缸中的冷凝渣鐵并在爐缸內(nèi)形成高溫區(qū),以彌補(bǔ)長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)的熱損失,下部提溫措施見(jiàn)表2。風(fēng)溫因熱風(fēng)管道、熱風(fēng)圍管耐材受潮后,不能快速恢復(fù)至較高風(fēng)溫,故前期使用風(fēng)溫較低,待風(fēng)口窺孔玻璃無(wú)水印,熱風(fēng)、總管圍管溫度回升后才逐步嘗試提高風(fēng)溫,為爐內(nèi)提供更多的熱量。

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    為加快恢復(fù)節(jié)奏和做好從東鐵口開(kāi)風(fēng)口出鐵的準(zhǔn)備,將自制的氧槍埋入東口,自制氧槍見(jiàn)圖1,成功埋入氧槍后,通入氧氣吹燒加熱和熔化爐缸內(nèi)冷渣鐵,形成局部高溫區(qū)。爐前將出鐵重心由西鐵口轉(zhuǎn)向東鐵口,東鐵口出鐵很快轉(zhuǎn)正常,冷渣鐵的排放情況見(jiàn)表3。

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    4.5 控制好爐況恢復(fù)進(jìn)程

    加風(fēng)進(jìn)程與爐況、爐溫、渣鐵排放情況相匹配,12月20~22日的加風(fēng)進(jìn)度見(jiàn)圖2。加風(fēng)和捅風(fēng)口往往是交叉進(jìn)行的,捅風(fēng)口需要具備以下條件:①冶煉出的冷渣鐵能從鐵口順利排出;②爐況穩(wěn)定順行,風(fēng)口工作正常,風(fēng)量風(fēng)壓平穩(wěn),無(wú)涌渣、掛渣、破損等現(xiàn)象;③爐溫充沛可控。

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    5  結(jié)論

    此次長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)爐況快速恢復(fù),主要得益于以下幾點(diǎn):

    (1)對(duì)爐況判斷正確,操作思路清晰。抓住爐涼這一主要矛盾,采取相應(yīng)措施是爐況能快速恢復(fù)的主要原因。

    (2)休風(fēng)后做好保溫措施。最大限度減少休風(fēng)期間的熱量損失,是爐況恢復(fù)的難易程度及恢復(fù)時(shí)間長(zhǎng)短的主要因素。

    (3)合理的操作。實(shí)踐證明復(fù)風(fēng)操作安排合理,縮礦批、加足凈焦,退夠負(fù)荷,開(kāi)四個(gè)風(fēng)口,控制風(fēng)量是爐內(nèi)恢復(fù)快速的先決條件。

    (4)埋氧槍加熱爐內(nèi)冷渣鐵。氧槍所產(chǎn)生的熱效率高,是提高爐缸溫度和熔化爐缸內(nèi)冷渣鐵的有效操作手段,加快了爐缸工作恢復(fù)狀態(tài)的速度,明顯縮短了本次恢復(fù)時(shí)間,節(jié)省了大量的人力、物力和成本。

    (5)控制好爐況恢復(fù)進(jìn)程。此次處理爐況加風(fēng)的進(jìn)度和捅風(fēng)口的節(jié)奏與爐況、爐溫和排放渣鐵的情況結(jié)合得比較好,加快了對(duì)爐內(nèi)重負(fù)荷料的置換,短時(shí)間內(nèi)爐況得到了快速恢復(fù)。

    在重負(fù)荷、低風(fēng)溫不利因素下,僅用38 h恢復(fù)了長(zhǎng)達(dá)68.5 h的長(zhǎng)期無(wú)計(jì)劃休風(fēng)及漏水導(dǎo)致的爐缸凍結(jié)是成功的,為其他高爐積累了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。


    6  參考文獻(xiàn)

    [1] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].冶金工業(yè)出版社.北京.2012

    [2] 張壽榮.高爐失常與事故處理[M].冶金工業(yè)出版社.北京.2015

    [3] 任立軍、魏紅旗.首鋼京唐1號(hào)高爐處置長(zhǎng)時(shí)間無(wú)計(jì)劃休風(fēng)實(shí)踐[J].煉鐵.冶金工業(yè)出版社.湖北.2011


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